路面基层就地冷再生技术的应用
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
考虑原二灰结 构 层 细 集 料 过 多,水 泥 用 量 不 宜 过 大,施 工时选用 P. O 42. 5# 水泥,添加水泥室内试验结果如表 3。
表 3 添加水泥后的试验结果
水泥剂量( % )
最佳含水量 ( %)
最大干密度 无侧限抗压强度
( g / cm3 )
( MPa)
4. 0
6. 9
2. 024
2. 5
4. 5
7. 5
2. 015
3. 1
5. 0
7. 9
2. 013
3. 3
通过表 3 可以看出,添加 1 ~ 3 cm 新料碎石无侧限强度 在水泥含量 4. 5 % 和 5. 0 % 两组均能达到设计规范要求。
( 4) 机械准备: 为满足基层冷再生大面积施工的要求,投 入 WR2500 冷再生机一台,20 t 振动压路机一台,22 t 振动一 台,25 t 胶轮一台,洒水车三台,平地机一台。
表 4 压实遍数与效果
压实遍数
实测点数
水泥剂量 ( %)
压实度( % )
含水量( % )
4
4
4. 6
92. 1
7. 5
5
4
4. 8
93. 8
7. 3
6
4
4. 5
96. 0
7. 7
7
4
4. 9
97. 5
7. 4
混合料无侧限抗压试验和水洗筛分试验结果见表 5。
表 5 混合料 7 d 对抗压强度及筛分结果
2 老路状况调查
施工前对老路状况进行调查,内容主要包括原路面的结 构、材料和路况。
( 1) 老路结构及材料调查: 原有路面为 4 cm 沥青面层+6 cm 沥青下面层+20 cm 二灰碎石+30 cm 石灰土。
( 2) 老路破损状况调查: 由于该路交通密集,载重车辆比 较多,路面遭到严重破坏。
3 施工准备
【关键词】 路面基层; 冷再生技术; 二灰碎石; 控制方法
【中图分类号】 U418. 6+ 7
【文献标识码】 B
1 工程概况
石家庄二环快速路提升工程是响应国家政策要求,加快 城市化建设,缩短和周边地市距离的重要工程。路面宽度 26 m,双向四车道( 中间设中央分隔带) 。
表 2 添加新料后对原级配改善情况 筛孔( mm) 31. 5 19 9. 5 4. 75 2. 36 0. 6 0. 075 通过率( % ) 96. 2 85. 7 61. 8 41. 5 22. 1 10. 2 2. 1 规范要求 90 ~ 100 67 ~ 90 45 ~ 68 29 ~ 50 18 ~ 38 8 ~ 22 0 ~ 7
· 施工技术与测量技术 ·
路面基层就地冷再生技术的应用
张义文
( 中铁十九局集团第五工程有限公司,辽宁大连 116100)
【摘 要】 在中国各省一级公路及以下公路施工中,二灰碎石作为沥青路面的基层被广泛采用。各种 再生手段广泛用于公路建设,极大地保护了环境并节约了资源,符合国家的环保和资源节约政策。二灰碎石 在我国作为沥青路面的基层在使用一定时间后,其整体性能已不能满足路用要求,可采用就地冷再生后作为 基层使用。其优点有: ( 1) 通过再生消除二灰碎石基层的各种病害,使其整体性能满足路面基层要求; ( 2) 二 灰碎石基层整体路能虽不能满足路用要求,但作为路用材料仍有利用价值,省了大量资源和资金; ( 3) 因资源 的再利用,可减少了对环境的污染; ( 4) 其施工工艺简单,可在一级及以下公路广泛使用。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
( 1) 原路面准备: 破除原有沥青路面。 ( 2) 原材料准备: 根据设计文件要求,基层再生为水泥稳 定碎石基层,因此选取水泥、碎石等材料。 水泥采 用 石 家 庄 鹿 泉 P. O 42. 5# 水 泥,初 凝 时 间 225 min,稳定性好,其余指标均符合要求。碎石采用石家庄当地 石料厂的 1 ~ 3 cm 规格的机轧反击破碎石,含泥量 0. 5 % , 压碎值 16. 0 % ,粒径规则、干净,筛分结果如表 1。
施工前清扫老 路 面,碎 石 摊 铺 后 采 用 平 地 机 整 平 石 子, 水泥采用人工撒布,洒布前弹出网格线,尺寸为 4 m×1. 8 m,
[定稿日期]2012 -03 -13
四川建筑 第 32 卷 6 期 2012. 12
191
· 施工技术与测量技术 ·
根据理论用量再上调 5 % ,得出水泥用量为每格 200 kg( 4 袋 水泥) 。
水泥剂量 7 d 抗压强度均值
( %)
( MPa)
筛分结果
在级配范围内,( 0. 6 ~ 1. 18 )
4. 5
3. 2
mm 粒料偏多,级配曲线稍偏
下限
7 d 后取芯和弯沉检测结果见表 6 及表 7。
表 6 取芯试块抗压强度
编号
芯样情况
无侧限抗压强度 ( MPa)
1
芯样厚 22 cm 完整密实
( 5) 人员准备: 考虑人工洒布水泥,施工时投入工人 40 名,现场施工、技术、试验人员各两名。
4 试验段施工
通过与业主、监理、设计单位等多次协商,确定不挖除老 路面基层。再生老路 20 cm,根据铣刨试样筛分结果,添加约 5 ~ 8 cm 新料后直接再生。根据前期试验确定,按以下指标 控制: 水泥剂量采用 4. 5 % ,最大干密度 2. 015 g / cm3 ,最佳 含水量为 7. 5 % ,7 d 无侧限抗压强度大于 3 MPa。
表 1 碎石筛分结果
筛孔( mm) 31. 5 26. 5 19
16 13. 2 9. 5 4. 75
通过率( % ) 89. 1 56. 9 21. 3 9. 5 2. 0 0. 2 0
水采用天然河水,质量符合要求。 ( 3) 试验准备: 为拟合再生过程,利用进场的维 特 根 - WR2500 冷再生机对老路取样; 在不同地段根据拟定的不同 深度进行铣刨; 对铣刨后试样进行筛分,依据筛分结果添加 1 ~ 3 cm 碎石新料,然后进行混合料组成设计。添加新料后对 原级配有显著改善,级配情况如表 2。
水泥洒布后立 即 对 老 路 进 行 铣 刨、拌 和,保 证 再 生 机 械 缓慢、均匀、连续进行,再生机械速度控制在 5m / min,并且需 分段施工,每段控制在 200m 左右。确保碾压时混合料含水 量在最佳含水量附近。再生机械拌和完毕后用振动压路机 稳压一遍后用平地机初整,再按设计高程人工复整,松铺系 数按 1. 15 控制,最后碾压。压实遍数与效果见表 4。