上汽1000MW超超临界汽轮机汽封及门杆漏汽改造
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上汽1000MW超超临界汽轮机汽封及门杆漏汽改造
摘要:汽轮机汽封及门杆漏汽是汽轮机结构造成的一种漏汽损失,其泄漏量及
漏汽的回收,不仅关系汽轮机的经济运行,也关系机组的安全运行。本文详细介
绍某电厂上汽1000MW超超临界汽轮机轴封及门杆漏汽改造,有效的解决了机组
运行过程中轴封母管压力频繁波动、阀门门杆密封外漏影响现场环境、阀门门杆
密封内漏影响机组背压的问题,具有借鉴及推广意义。
关键词:超超临界汽轮机、门杆漏汽、中压联通管、机组背压
1 前言
某电厂2×1000 MW超超临界间接空冷燃煤项目,汽轮机为上海汽轮机厂提供,型号为NJK1000-28/600/620(上汽厂内型号C192),汽轮机不设调节级,采用全
周进汽、滑压运行的方式(30%至满负荷)。配置两个高压主汽联合汽阀、两个
中压主汽联合汽阀及一个补汽阀。
高压主汽联合汽阀位于高压缸两侧,在水平位置与高压缸用螺栓连接;两个
中压主汽联合汽阀位于中压缸两侧,在水平中心位置与中压缸用法兰连接。高压
主汽阀、中压主汽阀阀壳内均装有永久滤网以过滤蒸汽中杂质。补汽阀悬吊于高
压缸下,双进、双出、四通,分别从左、右高压主汽阀、高压调节汽阀之间抽汽,补入高压缸第5级后,在高压调节汽阀完全开启后,控制额外蒸汽进入高压缸以
使汽轮机在额定功率外再增加一部分输出功率,用于响应机组一次调频。
2 汽封系统简介
轴封系统为自密封系统,其压力和温度是自动控制的,为满足机组在低负荷下
轴端密封的需要,另从辅汽联箱引接一路汽源,经过减温减压装置后,送至轴封
控制站前。因机组在高负荷下形成自密封,轴封控制站不再向轴封母管供给密封
蒸汽,轴封控制站前蒸汽温度逐渐降低。若机组在高负荷下突然甩负荷,汽轮机
不具备形成自密封条件,为防止轴封控制站前冷蒸汽进入轴封母管,导致汽轮机
转子抱死,在轴封控制站前设置一电加热装置。正常运行时,电加热装置能自动
控制轴封控制站前蒸汽温度保持在280~320℃。轴封系统还设有溢流泄压装置,
可以保证汽轮机高负荷下,高压轴封漏汽量较大时,仍维持轴封母管压力在
3.5KPa附近:。
3 轴封回汽及门杆漏汽回收利用
为减少轴封及门杆漏汽损失,提高机组效率,设计将高、中、低压缸轴封外
部腔室漏汽引入轴封加热器,用于加热凝结水;将高压主汽阀门杆漏汽、高压调
节阀门杆漏汽、补汽阀门杆漏汽及高压缸轴端汽封内部腔室漏汽引接至中压联通管,然后进入中压缸继续做功,将高压缸U型密封环漏汽、高压缸密封环漏汽、
中压主汽阀门杆漏汽、中压调节阀门杆漏汽引接至凝汽器疏水扩容器。
4 运行中存在的与汽封及门杆漏汽有关的问题
机组自投运以来出现以下问题:
(1)#1机组高压调节阀门杆处,在高负荷下有一定量的蒸汽沿高压调节阀门杆外漏至空气中,一方面影响现场环境,另一方面外漏的蒸汽飘至阀门控制油管路,引
起控制油管路管路温度升高,有导致控制油加速变质风险(泄漏点如图一所示)。
图一:高调门门杆漏汽处
(2)#1机组背压超过设计值,真空严密试验长期不合格,使用氦气检漏法,查找凝
汽器负压系统漏点,发现在中压主汽阀、中压调节汽阀处有大量空气漏入凝汽器,是导致机组真空严密性试验不合格的直接原因。
(3)#2机组背压超过设定值,真空严密试验长期不合格,使用氦气检漏法,查找凝汽器负压系统漏点发现,在左侧高调门处有大量空气漏入凝汽器,怀疑高压缸U
型密封环漏汽至凝汽器管道上有裂纹出现(该处保温与汽轮机高压缸缸体保温连
在一体,缸体温度较高不具备拆保温查看条件)。
(4)机组正常运行时多次发现轴封压力大幅波动,稳定机组负荷,并将轴封进汽调门、轴封溢流调门解自动后,压力波动仍不消失。
5 改造内容
(1)将高压主汽阀门杆漏汽、高压调节汽阀门杆漏汽管道由中压联通管道改至轴封
溢流站前(该处压力较中压联通管道低),增大门杆漏汽回汽量,防止蒸汽外漏,如图二所示:
图二:改造后的门杆漏汽管道
(2)将中压主汽阀、中压调节汽阀门杆漏汽管道由凝汽器改至轴封溢流站前(该处
压力较凝汽器压力高),减小门杆漏汽回汽量,防止空气内漏,如图四所示。(3)利用机组短暂停运机会,在高压缸U型密封环漏汽至凝汽器管道上增加一手动门,调节手动门开度,在该管道内形成正压环境,防止外界空气沿着管道裂纹进
入凝汽器。
(4)取消轴封压力取样管与轴封母管连接处的直管段,改为倾斜管段,当取样管内
出现积水时,能在重力作用下自动排出,从而保证压力测量值的准确性,如图三
所示:
图三:轴封压力取样管与轴封母管管道
6 改造效果及结论
(1)自轴封改造项目完成以后,经历近一年的的运行考验,现场未再次发生,门杆
漏汽泄漏至空气中现象,也未再次发生轴封母管压力波动现象,充分验证了改造
效果,有效的保证了机组运行安全。
(2)利用机组高负荷机会对#1机组进行真空严密性试验(真空严密性试验要求机组带80%以上额定负荷),真空下降速度由原来的A凝汽器815Pa/min、B凝汽器350Pa/min,变为A凝汽器45Pa/min、B凝汽器42Pa/min,真空严密性均达到优
秀标准。(湿冷机组真空严密试验优秀标准值为:133Pa/min)
(3)利用机组高负荷对#2机组进行真空严密性试验,真空下降速度由原来的A凝
汽器910Pa/min、B凝汽器82Pa/min,变为A凝汽器55Pa/min、B凝汽器
45Pa/min,真空严密性均达到优秀标准。
参考文献:
[1] 上汽电气集团股份有限公司.NJK1000-28/600/620型1000MW超超临界汽
轮机运行维护说明[R].上海:上汽电气集团股份有限公司,2016。
[2]DL∕T 863-2016 汽轮机启动调试导则[S].中华人民共和国电力行业标准,备案号:56222-2016