首站高压管道作业方案1解析

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石嘴山市天然气首站出站管道变更

石嘴山市星泽燃气有限公司

二O一三年五月

石嘴山市天然气首站出站管道变更作业方案

石嘴山市天然气工程2003年8开工建设,2004年11月银川-大武口DN350 PN4.0长输管道建成投产试运行。银川首站调压计量撬块为临时装置,占用土地为原宁夏长宁天然气有限公司土地。现长宁公司工艺改造需利用该地块,通知我公司出站管道接口改接到哈纳斯天然气有限公司DN250出站管道,并将撬块迁出。

我公司DN350 PN4.0Mpa管道与哈纳斯DN250 PN6.3Mpa管道在银川站西侧围墙外平行敷设,本次作业利用DN250弯头(材质L360,壁厚8mm)、DN350×250(材质L360,壁厚8mm)变径及1米DN250(材质L360,壁厚6.3mm)直管段将上述两管道连接即可。

一、作业编制依据

1、《石嘴山市天然气工程初步设计》;

2、《石嘴山市天然气银川首站迁建工程施工图设计》;

3、SY0401-98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》;

4、GB50251-2008《输气管道工程设计规范》;

5、4056-93《石油天然气钢制管道对接焊缝射线照相及质量分级》;

6、SY/T5922-2003《天然气管道运行规范》;

7、QSY 64-2007《输油气管道动火管理规范》。

二、作业部门、单位

1、公司总工办、安全生产科、办公室相关人员、大武口分公司抢险维修队;

2、监理:胜利油田胜利建设监理有限责任公司(化工石油工程监理甲级);

3、施工:管道局石油天然气管道第四工程公司(化工石油设备管道安装工程专业承包一级);

4、无损检测:郑州石油天然气华龙无损检测有限公司(无损检测工程专业承包一级);

5、防腐:河南八达防腐安装有限公司(防腐专业承包一级)。

三、准备工作

1、中石油长宁输气分公司通知哈纳斯天然气公司停用DN250高压管道并置换完毕;

2、作业方案报集团公司、市城管局、西夏区安监局审批。

3、大武口分公司提前10日办理路面开挖手续并在哈纳斯管道出站处开挖作业坑(作业坑跑道坡度不大于30。),明确所需DN250弯头度数及接点直管段长度,预定DN350×250变径(PN4.0Mpa);预制管道连接件;

4、调度中心提前三日与长宁公司调度室联系实施停、供气等事宜;提前一日申请升压对长输管道充气;

5、后勤组提前三日通知各工业、商业用户、汽车加气站停止用气。各分公司分别对辖区内的停气用户下发《用户停气通知单》,停气通知单要求对方签字确认;

6、组织作业人员学习本作业方案,明确工作任务。施工作业前进行机具设备的维护和保养,确保设备完好率达到100%。设备提前到场,

按要求配备到位;

7、此次作业管道水容积约1800m3,需要4吨液氮。于作业前联系好液氮槽车与设备,在首站发球筒底部排污口处安装好注氮管道(连接管道提前预制安装);

8、准备对讲机(提前充满电量)等工器具、材料(见工器具及材料表),分发各作业小组组长;

9、作业车辆分组,确定乘坐人员。

四、作业步骤

各小组按照方案分配工作就位,并做好各项准备工作。公司调度室通知长宁公司调度室,本次作业正式开始,停止输送天然气。

1、长输管道天然气放散及氮气置换:

(1)接点作业处设置警戒线、摆放灭火器等消防器材;

(2)长宁公司撬块上汇管与我公司撬块汇管间共有三道阀门Q1、H1、Q1001关闭,调压计量撬块流量计后Q1104A阀、Q2104B阀关闭,切断气源;

(3)关闭1号阀室Q1001气液联动阀,检查Q1101、Q1301是否处于完全关闭状态;

(4)开启Q4104A及J4104B阀,通过首站放散管放散;开启1#阀室Q1201阀、J1202阀,通过1#阀室放散管放散;两放散管将首站撬块至1#阀室间长输管道内天然气完全放散;

(5)通过首站调压计量撬块压力表、1#阀室压力表监测压力,当确认首站至1#阀室间管道内天然气全部放空后,关闭首站Q4104A阀、

J4104B阀;

(6)关闭Q4102、QF104及气液联动阀Q4103。开启首站发球筒上排污阀QF107阀、WF101阀开始注氮置换(液氮气化吸热,防止冻伤)。注氮置换过程中1#阀室Q1201阀、J1202阀处于开启状态,此处放散立管为放散点;

(7)在1#阀室旁通管进口压力表处进行甲烷含量监测。确认管道中无天然气后停止注氮作业;

(8)关闭1#阀室Q1201阀、J1202阀。

2、管道接点作业:

(1)关闭哈纳斯DN250管道出长宁站、进哈纳斯站的阀门。在该管道上截取AB管段(使用爬行切割机和手动切割器),A、B两端分别封堵黄油墙,确认封堵严密无泄漏;

(2)在原DN350管道上截取CD段,两端分别封堵黄油墙,确认封堵严密无泄漏;

(3)用甲烷检测仪检测各个断面处及作业坑内天然气浓度,确定无天然气后实施接点作业;

(4)清理B、C两处管道外防腐层,用角磨机打磨除锈,修整管道断面坡口,监理确认坡口角度,保证符合焊接要求;

(5)用预先制作的连接件连接B、C两点,用纤维素焊条E6010实施焊接;

(6)焊接完成后对焊口进行X射线探伤(废弃端A处不做探伤),确保焊口质量合格;

(7)探伤检测合格后,对焊接处用聚乙烯冷缠带进行外防腐;

(8)C端用6mm盲板焊死,并做防腐处理。

3、管道置换、恢复供气:

(1)调度室通知长宁公司调度室接点作业完毕,申请开通天然气对银川站至1#阀室间管道进行天然气置换;

(2)由长宁公司银川站工作人员开启出站阀门,将天然气送入管道;

(3)开启1#阀室Q1201阀、J1202阀,通过放散立管放散;

(4)在1#阀室旁通管进口压力表处进行甲烷含量监测(在此处用集气筒收集天然气并测定甲烷含量),确认管道中天然气浓度达90%后关闭Q1201阀、J1202阀;

(5)通知长宁公司调度室置换完成,出站阀门开启度可加大。阀门调整由长宁公司银川站工作人员操作;

(6)观察1#阀室气液联动阀上游压力略高于下游压力时开启气液联动阀,全线供气贯通;

(7)各分公司通知各自辖区内用户恢复正常用气(提请各工商业、汽车加气用户注意恢复用气安全)。

4、撬块注氮置换、拆除

(1)再次检查出站气液联动阀Q4103及Q4101阀,确保其处于关闭状态;

(2)开启发球筒上QF104阀,将撬块内储存的天然气通过站内放散立管进行放散。放散完毕后关闭QF104阀;

(3)通过进站汇管上QF113阀门注入氮气;

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