套筒石灰窑原料进料工艺流程优化

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技 术 秘 密 全 文

一、 技术秘密名称

套筒石灰窑原料进料工艺流程优化

二、 原有技术

我厂原1#套筒窑原料进料工艺流程如下图所示(从上位机画面上截取):

工艺流程示意图:

原料进料顺序是从2#、4#振打最后进入1#套筒窑

设备运转顺序是逆物流方向从1#套筒窑至2#、4#振打。

流程运行至今发现原先流程设计有缺陷主要表现在每次启动流程时2#、4#振打必须同时运行供料,而实际情况供料只需启动任意一个2#或4#振打就可满足生产要求。如能解决这一问题,就可带来二大好处。一是每次进料时可少运行一个振动器,节约了大量电能。二是振动器的使用寿命延长了一倍。

三、国内外现有情况

四、技术秘密具体内容或解决问题的技术方案:

现通过修改PLC 程序,操作工在上位机画面中启动原料进料流程时,2#、4#振动不跟着流程走,待有关设备启动完成后,然后在画面中任意选取2#或4#振动下料。具体做法见下:

(1)在原料进料PLC 变量表中增加3个变量(红色部分):

PD2YT BOOL 代表2#皮带延时停止

ZD2T BOOL 代表2#振动停止

ZD4T BOOL 代表4#振动停止

R一直置1 ,Q1输出值为“0”,变量005036也为0,振动器不工作。

(3)增加让振动给料机停止工作4个联索变量002800代表1#窑中间仓料位8米,002810代表2#窑中间仓料位8米002001代表1#窑筛下仓料位7米M102-KM1为2#运

(4)在振动给料机停止工作后,下游2#胶带机延时120S停止逻辑关系见红色部分:

五、实施后的年直接经济效益

自修改程序后,在同样满足生产工艺条件下原料进料每次1#流程运行,振动给料机可少运行一组,按每组振动给料机功率4.4KW计算,每天就可节约100度电,一年可节省3.6万度电,按每度电0.60元计算,一年可节约2万元电费。另外,少运行一组振动给料机,对振动给料机的机械使用寿命可延长1倍。现有原料进料8个流程,如果都按此方法推广,一年可节省15万元。

六、推广应用价值

现窑原料进料共有8个流程,都可按照以上方案更改,进一步可以推广到国内外同类型套筒窑。

七、是否已采取保密措施

已采取资料保密措施

八、能否对外许可应用

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