(EQB210-20)康明斯发动机悬置装配优化

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EQB210-20康明斯发动机难装配问题如下:
发动机悬置 前支架
干涉部分
两 者 干 涉
发动机悬置 前脚垫
发动机下落时,发动机前脚垫与发 动机悬置前支架干涉,导致发动机 不能正常装配。
课题选择
EQB210-20为东风康明斯发动机,发动机马力为210,目前匹配的车型有 G15B0/G15B2,是国际公司针对阿尔及利亚市场开发的4×2亮剑载货车。
耗时
4’02‘’ 3’38‘’ 3’41’‘ 3’35‘’ 3‘41‘’ 3‘37’‘ 3’43‘’ 3’49‘’ 3’30‘’
记录人
彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉
效果验证
连续9台G15B2耗时 250 240 230 220 210 200 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 车型序列
现场调查 现场调查 现场调查 现场测量 现场观察 理论计算 现场调查 现场调查
孙帅 孙帅 彭怀辉 孙爱友 孙帅 苏寅寅 钱华强 钱华强
非要因 非要因 非要因 非要因 要因 要因 非要因 非要因
制定对策并实施
要因一:发动机吊装不合理
制定对策:
康明斯(EQB210-20) 发动机吊耳位置不在发 动机的中心位置,导致 在吊装发动机和变速箱 总成时,发动机产生歪 斜,小组成员决定采用 三点起吊进行发动机吊 装。
链条1
链条2
链条3
对策实施: 利用前期玉柴发动机的专用吊具,实施三点起吊 。
要因二:发动机悬置设计不合理
制定对策:
由G15B2设计员对发动机悬 置进行修改,下发2010Y0214G通知单,加大发动机 悬置前支架的宽度 (由132mm修改162mm)。
对策实施: 工艺技术部于9月16日执行2010Y-0214Z通知单对发动机前支 架的修改。
耗时
6’10‘’ 6’15‘’ 6’53’‘ 4’05‘’ 5‘7‘’ 5‘13’‘ 4’15‘’
记录人
彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉 彭怀辉
平均耗时
5’36‘’(有2台造成停线、则停线率为5/7*100%=71.4%)
目标设定
康明斯( EQB210-20)发动机难装配,由于发动机 前支脚与发动机前支架干涉,只要把两零部件干涉 部分攻关掉,就能解决难装配的问题,我们小组把 目标设定由攻关前的5’36’‘降低为4’ 。
康明斯发动机(EQB21020)悬置装配优化
晨辉QC小组 汇报人:彭怀辉
QC小组简介
小组名称:晨辉小组 成立时间:2010年9月6日 小组活动次数:19次 每次活动时间:30分钟 组 长 :于程程 成 员 :孙爱友、钱华强、苏寅寅、 彭怀辉、孙帅 小组口号:立足一线 积极创新
EQB210-20康明斯发动机总成
效益分析及固化措施
一、效益分析:
1、 解决康明斯发动机( EQB210-20)难装配的问、 题,提高了装配效率,同时也降低了员工的劳动强 度; 2、降低了总装停线成本损失,按年产300台 G15B0/G15B2车型计算(其中有210台出现停线,每 台停线1.5分钟)计算,则可节约成本: (210*1.5*10*350/60 元/年=18375 元/年)
围;注重QC选题的科学性和实用性,针对我们现
场的存在的工艺、质量等问题进行攻关,小组决 定将“潍柴发动机动作软管难装配的公关”作为 下一个攻关课题!
驱动形式
4×2 4×2 4×2 4×2 4×2 4×2 4×2
开始装配
9:45:13 9:51:13 9:57:30 10:04:23 10:08:28 10:13:35 10:18:48
结束装配
9:51:23 9:57:28 10:04:23 10:08:28 10:13:35 10:18:48 10:23:03
5’36’‘
原因分析
针对康明斯(EQB210-20)发动机难装配,我们小组成员利用 鱼刺图从“人、机、料、法、环”五方面进行分析
要因确认
序号
1
因素
车型转换频繁,员工 不适应 操作工经验不足,技 能差 发动机自行小车布置 不合理 气源分布不合理 发动机悬置各部件来 件不合格 发动机吊装不合理 发动机前悬置结构设 计不合理 混流生产,车型转换 快 发动机装配工位空间 狭小
我们小组对9月10号排产的7台G15B2装配情况进行跟踪,跟踪 情况如下:
序号
1 2 3 4 5 6 7
车型
G15B2 G15B2 G15B2 G15B2 G15B2 G15B2 G15B2
发动机型号
EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20
调查确认
重卡属于单品种,小批量生产,品种多。
确认方法
统计分析
确认人
于程程
结论
非要因
2 3 4 5 6 7 8 9
本操作工位为经验丰富的老员工。 总装发动机吊装自行小车共5辆,满足要 求。 气源能满足生产要求。 把发动机悬置前支架、脚垫等经检测符合 图纸要求。 没有对G15B0吊装方式进行规范 对G15B0发动机悬置进行尺寸较核 所有发动机悬置结构基本相同,车型转换 不影响。 发动机装配工位不存在工位交叉的情况。
256 224 192 160 128 96 64 32 0 攻关前后对比
耗时(S )
时间(S)
240
223
4’
目标值 名称
3’40‘’
攻关后耗时
经过统计分析,从上图可以看出,攻关后装配一台 G15B2车型平均耗时在3’40“(图示220S)左右,当时 我们小组把目标值设定为4‘ (240S),两组数据对比可 以看出此次QC攻关成功。
驱动形式
4×2 4×2 4×2 4×2 4×2 4×2 4×2 4×2 4×2
开始装配
8:39:05 8:43:09 9:46:46 9:50:35 9:54:23 9:57:54 10:01:37 10:05:25 10:10:26
结束装配
8:43:03 9:46:44 9:50:27 9:54:10 9:57:54 10:01:31 10:05:20 10:10:14 10:13:56
二、固化措施
1、根据康明斯发动机( EQB210-20)特点,下发通知单(关于启用康明斯 发动机吊装优化的技术通知题通知单)对康明斯发动机吊装进行规范。 2、根据QC攻关后的效果, 编制作业指导书(关于发动机下落及发动机固定 及标准作业指导书),规范此岗位作业。
下步打算
在实践中不断巩固QC成果;扩展QC的应用范
效果验证
措施实施后,我们小组对9月29号9台G15B2上进行验证。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
车型
G15B2 G15B2 G15B2 G15B2 G15B2 G15B2 G15B2 G15B2 G15B2
发动机型号
EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20 EQB210-20
不满足主线线速 要求
装配一台配置此发动机的车 型耗时在6min左右
目前总装车间的生产节拍 为4.1min
直接导致问题一:
由于装配节拍和生产节拍之 间存在时间差,影响正常生 产。
直接导致问题二:
造成总装停线损失
员工抱怨情绪很大 QC小组攻关课题 康明斯发动机(EQB210-20)悬置装配 优化
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ状调查
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