CLF170—100辊压机在水泥粉磨系统中的应用

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压机跳停。
38 加 强对 辊压 机 的检 查 处理 . 日常巡 检要 监 听 辊压 机 开车 、停 车 和 运行 中的声 音 ,
及 时发 现 进入 循 环物 料 中的 金属 ,减 少对 辊压 机 的损 伤 。 坚持 利用停车 时机检 查辊压机 辊面 ,及时堆焊辊 压机辊 面 , 保证 挤 压效 果 。经常 检查 辊压机 侧挡 板与 辊端 的 间隙 ,用 轴 向调节螺 栓调整 将其控制 在 2 3//,发 现磨损 ,要及 时 - 11 1 / 更换 ,减少 未被 挤压 的物 料合量 ,提 高辊 压机 运行 的平稳 性。 39 增 加收 尘能力 . 经分析论证 ,原辊压机系统只有一 台处理 风量为 1 6 10 1 m3 / h的袋收尘 器 ,带现场六个扬尘点 ,处 理能力不够 ,现增 加一台处理风量为 1 0 / 0 0 h的袋收尘器 ,将辊压机 出料至 5 m3 皮带 的下料 罩处作为一个主要收 尘点 ,有效地清洁 了作业现 场。 31 提高辊压机 的技术管理和操作技能水平 .O 对 于新 建 的新型 干法 水泥 企业 ,大多 数 员工对 辊 压机 这一 粉磨 系统 的新 工艺设 备 ,相 比于 传统 单一 的球磨 机粉 磨工 艺 ,还是 比较 陌生 的 ,所以 ,要 在提 高员 工的技 术管 理和 操作水平 上下足 工夫 ,努 力提升 员工的 业务技能素 质。 同时还要 强化 员工 的责 任心 ,加 强 中控操 作员和 现场 巡检 工 的密切 配 合 ,及时根 据外 部工 艺条 件变 化 ,合 理调 整各 种参 数 ,处理 好 出现 的各种 问题 ,确 保辊 压机功 效 的最大 发挥 。
4 结 束 语
经过 一年 多 的运行 和 不断 整改 ,该辊 压机 系 统可 以较 好 地 满 足备 项工 艺 技 术 要 求 ,运行 良好 ,确 保 了水 泥生 产 ,有 效提 升了 我厂 的经 济效益 。在 后 续的生 产 中 ,还要 不断 地根 据外 部工 艺条 件 的变化 ,适 时进 行工 艺 、设 备特 别是 自动 控制 系统 的 完善 ,以更 好地 实现 系统高 效稳 定运 行 。 ▲
3 改进 措 施
31 改进系统下料溜子 . 将 辊压 机系 统所 有的 下料溜 子改 成阶 梯形 ,从 而形 成 料 垫耐磨 层 ,经过 后期 生产证 明 ,效果 较好 ,明 显 降低了 下料溜 子的 磨损 ,使用 周期 得以 延长 ,不再 为此 频繁 停车 处理 。 32 保 证辊压机 的喂料粒度 . 在兑入冬储熟料的下料 口上 ,安装了筛孔为 7 l 0n m的筛 子 ,将大块物 料阻隔在外 ,保证了辊压机 的喂料粒度 ,有效 防止 了大块物料堵 塞喂料溜子 。大块物料集 中后 ,运至石膏 破碎机处经粉碎后再入辊压机。 33 进 一步 清除物料 中的铁物 . 在矿 渣入水 泥磨配料 站的皮带 下料端安 装了 电磁 滚筒 , 将矿渣 中的铁 渣及时吸住 ,再经刮板刮 出 ,有 效清 除了矿渣 中的铁渣 。同时将 喂料 皮带上的除铁器位置调低 ,减小 除铁 器与皮带上物料 的距离 ,以更好地发挥除铁器 的能 力 ,避免 铁物进入辊压机而损伤辊面。 34 调 整辊压机合理 的工作压力 . 由于挤 压粉碎 力 来 自液 压系 统对 压辊施 加 的压 力 ,它 是决 定辊 压机 挤压粉 碎效 果 的最基 本参 数 。调 节 合理 的工 作 压力 ,能增 加物 料 中的细粉 含量 ,改变物 料性 能 ,使颗 粒破 碎 、裂纹 多而 长 ,提 高物 料的易 磨 性 ,给后 续粉 磨创 造 良好的 条件 。将 辊压机 工作 压力 由 90发 MP 调 整为 1 . a 0
M a 使经 V P, 选入磨细粉的比面积由 1 :g 6m/ 提高到 20 0 k 0
m2 g . / ,00 mm筛余 由 2 %降低到 2 %,降低了入 磨粒度 , k 8 8 1 减轻 了磨 机 的粉 磨 负担 ,为提 高磨机 粉磨 能 力提供 了 可靠 保障 。 35 调整合理 的辊压机工作 电流 . 调整好辊 压机进料 装置的 电动流量控 制 阀 0 10 —0 %的位 置 ,保证 开到 10 0 %时其螺杆带 动的转柄 往后与 水平夹 角为 5。 0 左右 ,在 投料运行 中将流 量挡板尽 量开 大 ,使 辊压 机的 主 电机电流在 4 A以上 ( 电流 6 ) 2 额定 0A ,最佳在 4 — O 5 5 A,
36 控制好 喂流仓的稳定料面 . 保持噢料仓 流 仓) 的料 面 ( 仓重)稳定 ,使给料量 稳 定连 续均 匀 ,保证 过饱 和喂料 ,保证辊 压机 高效 稳定 运 行 。经 实践 检验 ,控 制满 仓 3 的仓 重在 1 左 右较为 理 0t 2t 想 ,这样能够给 出辊压 机系统跳停后稳流仓 内足够 的存料 空 间。虽然辊压机跳停后 ,水泥配料站立 即停止下料 ,但 辊压 机出料皮带至循环提 升机和入稳流仓 的皮带上 仍有 物料 ,进 入稳流仓 内须有足够} 存料空间 ,防止料位过高堵塞至 v选 向 而将 粗颗粒 抽进双旋 风筒进入 磨 内。同时要 定期标定 仓重 , 确 保稳 流仓 仓重 显示 的准 确性 ,为 中控操 作提 供很 好 的依 据。 37 合理调整 V选 的选粉效果 . 合理调 整循环 风机的 三个 风 阀开度 ,当辊压机投料 后 , 逐 渐加大循 环风机入 口阀 门开 度 ,每 次以 5 %的开度量往 上 加 ,至 3 %~ 5 0 3 %,出口阀 门开度控制 在 3 %、冷风 阀控 制 0 在 4 %,放 风 收尘 阀 门 9 %以 上 ,v选 进 出 口压差 保持 0 5 7 0 8 0P 、不超过 1 0 a 0 ~ 0 a 0P 为寅 。及时调整 v选的风板角 0 度 ,保证足够 的风量和合理 的风 速。及时更换 v选 内磨 损的 打散格栅 ,确保物料被充分 地打 散 ,细物料被及时选出 ,减 少辊 压机喂料 中的细粉 含量 ,避免过多} 细粉将气体带进物 【 勺 料 喂入辊压机 引起辊压机振 动 、瞬时 电流波动增大 而导 致辊
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◎ 研究与应用
分离入磨 ,增大了入磨粒度 ,严重时大块物料还会堵塞磨 内 筛板 ,降低了磨机 的粉磨效率 。
23 金 属 时 常 进 入 辊 压 机 .
也就是 辊压机 实际做功 在 7 %一 0 0 8 %,这样 可 以提 高辊 压机 的通过量和挤压效 果 ,充分发挥辊压机 的做功 能力 ,提 高入
磨物料的比面积。
我厂在喂料皮带上安装 了永 磁除铁器 ,除去皮带上部 的 铁物 ,皮带下料端滚筒为 电磁 滚筒 ,将贴近皮带的 下部物料 中的小铁渣吸住 ,并刮入磨 内。由于 使用合铁渣量较大的矿 渣作为混合材 ,喂料皮带上 的物 料层又较厚 ,除铁装置不 能 很好地除去 内层物料 中的铁 渣 ,一旦铁物稍大些 ,就很难 及 时被除铁器吸上 。运行不到一年 ,就 发现有一台辊压机 的辊 面被磕出坑 ,最大 的约 10rm 8 0  ̄ 0mm。 a 24 挤压效果较差 . 我厂入磨细粉 比面积仅为 1 0 /g .871方孔筛 筛 6 k ,O0 1 m2 1/ / 余为 2 %,增加了磨机粉磨 负担 。由于物料在磨 内粉磨 时间 8 有限 ,使 出磨 物料较粗 ,00 .8 mm方孔筛筛余 为 1%,细粉 7 含量少 ,比面积较小 ,仅达 10m/g 9 2 ,磨机回粉量多 ,影 响 k 了磨机下料量的增加 。为弥补辊压机 的挤压效果 ,改善入磨 物料质量 ,现场将 v选的选粉风速微调叶栅全部打开 ,以减 缓 V形格栅局 部截面选 粉风速 ,使 出 v选进双 旋风 筒的细 粉更细些 ,从而提高入磨细粉的 比面积 ,但实际效果并不 明 显。 25 辊压机作业现场粉尘大 . 辊压机现 场粉尘大 ,收尘效果不好 ,作业 环境差 ,特别 是辊压机出料至皮带处粉尘格外 大 ,而且收尘回灰管道时常 堵塞 ,需要巡检工敲砸疏通 ,严重时需停机处理 。
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