沉降罐加气浮装置处理含油污水

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1.试验流程及工艺参数
2.1沉降罐加气浮结构 本项试验在混凝沉降罐罐体与中心筒之间设 1#、38曝气管,在中心筒与中心柱之间设28、48 曝气管,其结构示意图见图1。
沉降罐加气浮试验装置现场试验选用2台气液
多相泵,其单泵设计参数见表1。
表1气液多根泵设计参数
名称 设计参数
处理量 (m3/h)
10.0
万方数据
出水含油去除率提高了6.52%,悬浮固体去除率提
高了26.19%,对含油及悬浮物都有很好的去除
作用。
2.4混凝沉降罐气浮加药现场试验
试验条件:沉降罐加气浮试验装置运行处理量
为10.Om3/h,1 8、28、3 8、4 8单管气浮试验与
1 o和2 4~1”和3#、l 8和48、2 8和3 8、2 8和
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_yqtdmgc200704020.aspx
理效果次之,比不加气浮沉降试验出水含油量提高
了58.04%,悬浮固体提高了53.63%,对含ห้องสมุดไป่ตู้及
悬浮物都有很好的去除作用。
在加药的情况下,采用组合管布气进行沉降罐
加气浮试验,18、3 8组合管气浮处理效果最好,
比不加气浮沉降试验出水含油量提高了77.05%,
悬浮固体提高了41.87%;1“、28组合管气浮处理 效果次之,比不加气浮沉降试验出水含油量提高了
3.结论
至注水站出口注水管网为研究对象,根据注水管网 的工艺流程特点,在满足注水工艺的条件下,以系 统的能耗费用(管网投资费用和动力费用)为目 标,并考虑水力约束、管径约束等条件,建立了注 水系统参数优化设计的数学模型。根据所建立数学 模型的特点,本文采用混合SUMT方法将约束优 化转化为无约束优化,然后运用黄金分割法和 POWELL法联合求解。
17.01mg/L,含油去除率为72.73%,悬浮固体去 除率为40.87%。
(2)1 o、38组合管浮选剂加药量30mg/L现
场试验结果。当进水含油量平均值为117.3l
mg/L、悬浮固体平均值为51.82mg/I。时,处理后
出水含油量平均值为24.56rag/I。,悬浮固体平均值 为23.77mg/L,含油去除率为79.07%,悬浮固体
回流水量 (m3/h)
3.2
回流比 (%)
32
出口压力 (MPa)
0.4
进气量 溶气比 (m3/h) (%)
0.48
15
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2.毒葡


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≥j 22、 3.布气警
去除率为54.13%。

(3)结论。l 8、2 8、,38、48单管布气加气浮
同时加药沉降处理,其出水含油及悬浮固体在同等
试验条件下,均比加药沉降试验处理效果好。
在加药的情况下,采用单管布气进行沉降罐加
气浮试验,1”布气管的气浮处理效果最好,比不加
气浮沉降试验出水含油去除率提高了68.02%,悬
浮固体去除率提高了58.40%;2 8布气管的气浮处
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POWELL法进行求解。
2.实例计算
本文对杏六放水站所辖水井的实际情况进行了 运算,注水管网包含注水站1座、配水问3座、注 水井71口,在用注水井63口,有主干线5条,管 线交汇点68个。经优化注水管径得到优化结果, 由结果可以看出,经过优化,该注水管网投资比优 化前减少359.1万元,日能耗费用即运行费用比优 化前增加875元。
39%,从而为系统的优化设计和生产管理提供了一 定的帮助。
(栏目主持杨军)
万方数据
油气田地面工程第26卷第4期(2007.4)
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加絮凝剂种类和加药量的筛选实验结果,选择沉降 罐的运行处理量为lOm3/h,投加聚合氯化铝 30mg/L进行该项试验。从试验结果看出:投加聚 合氯化铝絮凝剂后,当污水沉降罐的处理量为 lOm3/h、有效停留时间为2.0h时,沉降罐出水含 油量有所降低。当进水含油量平均值为147.5ling/ L、悬浮固体含量平均值为58.46mg/L时,加药沉 降分离处理后出水含油量平均值为63.42mg/L,悬 浮固体平均值为29.96mg/L。含油去除率为 57.0 o/4,悬浮物去除率为48.7%,除油率比空白沉 降提高了40.7%,悬浮固体去除率比空白沉降提高 了26.7%,说明投加絮凝剂后可将污水沉降罐的含 油量和悬浮固体的去除率提高。
4#、38和48组合管气浮试验,气液多相泵回流量
3.2m3/h,压力0。4MPa,浮选剂加药量30mg/L
现场试验。
(1)1 8布气管浮选剂加药量30mg/L现场试验 结果。当进水含油量平均值为125.49mg/L、悬浮
固体平均值为28.77mg/L时,处理后出水含油量
平均值为34.22mg/L,悬浮固体平均值为
2.3 混凝沉降罐气浮不加药现场试验 试验条件:沉降罐加气浮试验装置运行处理量 为10.Om3/h,1 8、28、3”、48单管气浮试验与 1 8和2#、18和3#、1 8和4 8、28和3#、28和 4#、38和48组合管气浮试验,气液多相泵回流量 3.2m3/h,压力0.4MPa,不加药现场试验。 (1)1 8布气管气浮试验结果。当进水含油量平 均值为195.13mg/L、悬浮固体平均值为48.96mg/ L时,处理后出水含油量平均值为46.39mg/L,悬 浮固体平均值为29.41mg/L,含油去除率为 76.23%,悬浮固体去除率为39.92%。 (2)1 o、3 8组合管气浮试验结果。当进水含 油量平均值为213。9lmg/L、悬浮固体平均值为 45.84mg/L时,处理后出水含油量平均值为 91.24mg/L,悬浮固体平均值为33.71mg/L,含油 去除率为57.36%,悬浮固体去除率为33.71%。 (3)结论。在不加药的情况下,采用单管布气 进行沉降罐加气浮试验,1 8布气管的气浮处理效果 最好,比不加气浮沉降试验出水含油去除率提高了 56.64%,悬浮固体去除率提高了28.08%;2 8布 气管的气浮处理效果其次,比不加气浮沉降试验出 水含油去除率提高了51.42%,悬浮固体去除率提 高了34.90%,对含油及悬浮物都有很好的去除 作用。 在不加药的情况下,采用组合管布气进行沉降 罐加气浮试验,18、38组合管气浮处理效果最好, 比不加气浮沉降试验出水含油去除率提高了 14.73%,悬浮固体去除率提高了17.56%;l#、 28组合管气浮处理效果次之,比不加气浮沉降试验
现场试验结果及分析
2.1混凝沉降罐空白现场试验 (1)处理量10.Om3/h空白现场试验。进行了 沉降罐加气浮试验装置运行处理量为10.Om3/h的 空白现场试验。从试验数据可以看出,当进水含油 量平均值为278.23mg/L、悬浮固体平均值为 56.06mg/L时,处理后出水含油量平均值为 107.00mg/L,悬浮固体平均值为40.89mg/L,含 油去除率为61.54%,悬浮固体去除率为27.06%。 (2)结论。如果以去除率为衡量指标,当处理 量为7.5m3/h(小于设计处理量lOm3/h)、沉降罐 污水有效停留时间为2.5h时,在不加药的条件下, 沉降罐出水除油率为25.11%,悬浮固体去除率 5.78%。当增加沉降罐的处理量时,含油量及悬浮 固体随着处理量的增加其处理效果变差,去除率也 逐渐减小。
69.68%,悬浮固体提高了46.59%,对含油及悬浮
物都有很好的去除作用。
(栏目主持杨军)
沉降罐加气浮装置处理含油污水
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期):
房永, 陈忠喜, 夏福军 大庆油田工程有限公司
油气田地面工程 OIL-GASFIELD SURFACE ENGINEERING 2007,26(4)
根据已经建立的数学模型及其求解过程,采用 Visual Basic语言编制计算机应用程序,通过实际 运算,得到杏六注水站、配水间及各注水井的最优 运行参数的组合,使管网投资和运行费用共降低
为了保证注水管网系统运行方案经济、安全、 合理,本文对系统的参数优化问题进行了研究。在 管网布局一定的情况下,以配水间所辖注水井井I=1
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油气田地面工程第26卷第4期(2007.4)
沉降罐加气浮装置处理含油污水
房永 陈忠喜 夏福军
(大庆油田工程有限公司)
1.2设计及运行参数 在大庆油田采油四厂杏十二联新建了一座设计 处理量为lOm3/h的沉降罐加气浮装置,开展了沉 降罐加气浮装置处理水驱含聚含油污水空白现场试 验、气浮现场试验、气浮加药现场试验。
———、 ———一
幢 'o一18
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12/

《 ‘—、6 I- _


图1 沉降罐加气浮结构示意图 l一立式沉降罐罐体z一中心反应筒3一柱4一收油槽 s~集水槽6一进水管7一者己承千管8一配水支管 9一配水喇叭口 10一集水喇叭口 11一集水支管12一集水干管 13一连通管14一排油管15一出水管16一气液多相泵 17一气液多相泵吸水管18~气体流量计
19一气液多相泵进气管20一气液混合液迸液干管
2.2混凝沉降罐加药现场试验
21一气液混合液进液支管22一气浮选布气管
根据上述不同处理量的试验结果,以及室内投
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