无碳小车参赛总结
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总结
经过几天的奔波,忙碌的省赛已经结束。回顾以往,才发觉自己在慢慢长大,整个过程亦是成长的见证。
刚开始知道要做无碳小车时,内心是兴奋的也是纠结的,兴奋的是可以将所学知识用于实践,不在局限于书本,可以自己动手做东西,纠结的是通过对其他学校的了解,我们发现小车的调试时最花时间,一般是用一年的时间为比赛做准备,而我们只有仅仅几个月的时间,时间的仓促,不知道最后的成果是什么样。
初期,我们对小车的结构设计做了讨论。经过多种方案的讨论,一步步的排除,最终选择最优化的方案。我们做的无碳小车是S字型的。为了能顺利启动,我们采用了一级传动,虽然二级传动理论上可以让小车跑的更远,但摩擦更加了,能不能启动是个问题。传动机构我们选择了曲柄滑块机构,这主要考虑到结构简单,容易加工。曲柄我们选择了在圆盘上开槽,即增加了稳定性又可以实现调节功能。转向部分为了减少摩擦及转动顺畅,我们采用了万向节。
当小车的结构确定好后,我们做的是等待,因为没有条件让我们动手去做,只能在网上找加工商,让他们一个零件一个零件的加工,我们做的只是组装,这也是小车稳定性差的主要原因。刚开始小车全部是采用金属材料,齿轮的精度,各零件的精度达不到要求,最终的结果是无论怎么调整,整
个车子根本无法启动。最后我们采用了塑料齿轮,并把绕线轴与滑轮的角度调大,车子可以启动。在调试过程中,及时出发角度,位置完全一样,跑的轨迹也是不同的,轴可以左右移动,车轮摇摆不定,这就是轨迹比确定的原因,因为第一次参加比赛,我们不知道其他学校的车子是什么情况,我们只知道我们的不确定因素太多。
去合肥比赛,我们凌晨三点半到达车站,睡了两三个小时,便起床报名。看到其他学校的装备,我们感到了差距,我们的拆卸工具很简陋,都是我们自己找的。但我们并没有垂头丧气,没有比赛,谁也不知道结果如何。当天下午我们去参观了赛道,我们看到赛道非常光滑,想想我们我们小车的速度,我们很担心,因为车速太快,我们从没有在正规的赛道上调试过,不知道会是什么情况。
接下来的一天是比赛时间,原本一直担心3D打印,我们队3D打印完全陌生,只能从网上找视频,如果这关过不了,接下来的比赛就无需进行,很幸运,3D打印没有我们想象的那么难,在进行3D打印的同时进行了小车的拆装,比赛前我们担心的问题出现了,轴承和轴承座的配合是过盈配合,我们无法达到,只能用胶粘起来,装配前强调的说轴承必须与轴承座分离,一个不分离扣百分之三十。没办法,我们只能现场将轴承打下来,过程很困难,轴承都被打坏了,但还好我们有备用的轴承。虽然在这浪费了时间,但我们还
是很快的完成拆装。留下半个小时的调试时间,调试时在篮球场的地板上进行的,和比赛赛道差别很大。三支队用一个重物,总会有两支队伍在等着,我们的感觉很糟糕。紧接着是开幕式然后比赛,我们第一次很仔细的观察其他队的车子,很精致,整个车的稳定性很好,可以拎着支撑杆随意走动,我们的车子就不行,必须用手托着。他们在调节出发位置时很精细,用尺子不停测量,他们在车上做了标记,调节的位置很精确,这是我们没有想到的。后来询问了他们,才知道他们的车子都是自己加工的,而且只花了三百多了,而我们花了大价钱,做的车子还比不过别人。的确,自己做的车子,整个构造都在脑海里,装配时出现的问题肯定会少很多。那些距离跑的远的车子,全都是金属做的,我们一直认为金属会有很大的重量,重物很难带的起来,那时我们才发现自己错了,只要精度达到,就可以跑起来,并且运行很稳。我们开始比赛时,才第一次接触赛道,真正的赛道和我们想的并不一样,阻力并不小,平时车子跑的飞快,但在赛道上启动都成问题。出发位置,角度全都是目测,我们没有工具进行精细的校准。最终的结果和我们平时的调试都相差很大。
这次比赛的结果,在意料之中,也在意料之外。给今后参加工程训练比赛的一些建议:必须要有赛道,装卸工具齐全;小车能自己加工就自己加工,要保证精度及稳定性;在
小车上做好刻度,保证每次调节的位置都能确定;在比赛出发时先将小车往前运行一段距离,再用挡板将小车往后推,以防齿轮发生卡死,无法启动;无论是跑S型还是8字型,小车的车轮都不能太大;要保证小车运行缓慢,速度稳定。
希望我们这次的比赛经历可以为后来的参赛者带些经验,以便取的更好的成绩。