四川石化加氢装置长周期运行攻关汇报材料
加氢裂化装置运行问题分析及经验总结
加氢裂化装置运行问题分析及经验总结摘要:某石化公司120万吨/年加氢裂化装置在本周期运行期间出现加氢精制反应器床层压降上涨问题,影响装置安全平稳长周期运行。
本文对加氢精制反应器床层压降上涨问题产生原因进行深入分析,对处理措施及检修施工等进行说明,对日常生产问题的处理有一定的指导借鉴作用。
关键词:催化剂;加氢裂化;撇头;压降;重石脑油氮含量1 导言某石化公司120万吨/年加氢裂化装置加氢精制反应器(R-101)第一床层(保护剂和催化剂)压降自2017年7月起上涨趋势明显,最高值达到0.58MPa,严重影响了装置正常平稳运行。
根据整体生产平衡安排,120万吨/年加氢裂化装置于2017年12月25日停工撇头检修,2018年1月4日投料开车成功,消除了制约装置平稳运行的瓶颈。
2 加氢裂化装置概况某石化公司120万吨/年加氢裂化装置由中国石化工程建设有限公司总体设计,采用中国石油化工股份有限公司大连(抚顺)石油化工研究院一段串联全循环加氢裂化技术,原设计加工能力80万吨/年,于1999年6月建成投产;2005年扩能改造至120万吨/年,改为一次通过操作模式。
加氢精制反应器(R-101)装填FRIPP研发的FF-66精制催化剂,加氢裂化反应器(R102)装填FRIPP研发的FC-60裂化催化剂。
3 加氢精制反应器压降上升原因分析120万吨/年加氢裂化装置加氢精制反应器(R-101)第一床层(保护剂和催化剂)压降自2017年7月起上涨趋势明显,最高值达到0.58MPa,严重影响了装置正常平稳运行。
3.1 反应系统紧急泄压造成初始压降偏高自2016年装置检修开工以来,该装置反应系统在三个月内经历了三次紧急泄压,分别为:(1)2016年检修开工阶段,因高压换E105泄漏启动紧急泄压。
R101压降维持在0.25Mpa;(2)2016年10月29日,脱丁烷塔底泵P203密封泄漏启动紧急泄压。
R101压降维持在0.35 Mpa左右;(3)2016年12月30日,高分安全阀故障起跳,造成反应系统泄压。
40万吨汽油加氢装置开工及运行总结
40万吨/年汽油加氢脱硫装置开工运行总结张超群崔昕宇重整加氢车间一、装置概况中国石油玉门油田公司炼油化工总厂40万吨/年汽油加氢装置,采用中国石油化工研究院研发的DSO技术,运用低压固定床工艺,以催化汽油为原料,对催化汽油进行预加氢、加氢精制和加氢改质,以改善汽油产品质量,满足全厂调和生产国Ⅳ汽油产品的需求,并为满足全厂调和生产国Ⅴ汽油产品打下基础。
根据玉门炼化总厂催化汽油的生产情况,本装置预加氢部分设计规模为40万吨/年,操作弹性为60%~110%,设计年开工时间8400h。
玉门炼化总厂40万吨/年汽油加氢装置由中国石油华东勘察设计院EPC项目总承包,于2013年9月28日装置建成中交,炼化总厂从9月29日开始组织装置投料试车。
二、开工情况1、非临氢系统主要开工过程:9月29日至10月4日进行分馏、稳定系统吹扫;10月5日至7日原料脱砷、分馏、稳定系统试压;10月8日至9日单机试运后水联运;10月10日至11日冷油联运;10月12日热油联运,带分馏塔底循环加热炉烘炉。
10月16日分馏系统冲压至操作压力0.7MPa、稳定系统冲压至操作压力0.9MPa,气密结束。
10月18日E-1205密封面整改完毕,稳定塔冲压做气密。
10月19日分馏塔底再沸炉烘炉完毕。
10月22日18:00装置广播对讲系统调试完毕。
10月23日至30日进行非临氢系统检查,并对发现问题及时整改。
2、临氢系统主要开工过程:9月28日至10月2日临氢系统爆破吹扫;10月3日至5日临氢氮气置换,系统1.0MPa氮气气密、试压、整改漏点,并进行新氢压缩机、循环氢压缩机试运;10月6日至9日临氢系统2.2MPa 氮气气密、试压、整改漏点;10月9日至13日加氢脱硫产物加热炉烘炉、反应系统升温干燥;10月13日至15日,各反应器催化剂的装填完毕;10月16日脱砷剂装填完毕。
10月17日20:00启动循环氢压缩机,预加氢催化剂、加氢脱硫催化剂开始干燥;10月20日19:50,预加氢催化剂和加氢脱硫催化剂干燥结束;10月21日8:20,开始干燥后处理催化剂;10月22日22:30,后处理催化剂干燥结束;10月23日8:30,开始脱砷剂干燥;10月24日15:30 脱砷剂干燥结束;10月25日至28日,装置所有工艺联锁逻辑回路调试完毕。
加氢项目总结报告范文
一、项目背景随着全球能源结构的转型和新能源汽车产业的快速发展,氢能作为清洁能源的一种,受到了广泛关注。
我国政府高度重视氢能产业发展,出台了一系列政策支持氢能产业链的构建。
为响应国家政策,推动氢能产业的应用,我公司于2023年启动了加氢项目,旨在解决氢能产业链中的加氢基础设施不足问题。
二、项目实施情况1. 项目选址根据我国氢能产业发展规划和市场需求,我公司选择了位于我国东部某城市的工业园区作为加氢站项目选址。
该地区交通便利,周边氢能产业链企业集中,具备良好的发展潜力。
2. 技术方案本项目采用国内先进的加氢技术,主要包括以下几个方面:(1)制氢:采用天然气制氢技术,确保氢气来源稳定、清洁。
(2)储氢:采用高压气态储氢技术,确保氢气储存安全、高效。
(3)加氢:采用高压快速加氢技术,提高加氢效率,缩短加氢时间。
3. 项目建设项目于2023年3月正式开工建设,历时6个月,于2023年9月完成建设并投入运营。
项目总投资约为2000万元,其中设备投资约1500万元,土建投资约500万元。
4. 运营情况自项目投运以来,运行稳定,加氢量逐渐增加。
截至目前,已累计加氢量超过1000吨,服务氢燃料电池汽车1000余辆。
三、项目效益1. 经济效益项目投运后,为周边氢能产业链企业提供了便捷的加氢服务,降低了企业的运输成本,提高了企业的生产效率。
同时,项目自身也实现了良好的经济效益,预计年产值可达1000万元。
2. 社会效益项目投运后,有力地推动了我国氢能产业的发展,为新能源汽车产业提供了有力支持。
同时,项目也符合国家能源战略,有助于减少碳排放,保护生态环境。
3. 政策效益项目得到了国家和地方政府的政策支持,为氢能产业链的发展提供了良好的政策环境。
四、项目总结1. 项目成功实施,为我国氢能产业发展提供了有益借鉴。
2. 项目运行稳定,经济效益和社会效益显著。
3. 项目符合国家政策导向,为氢能产业链的构建提供了有力支持。
总之,本项目在我国氢能产业发展中具有重要地位,为推动我国氢能产业应用和产业链构建发挥了积极作用。
中压加氢装置长周期运行影响因素及对策
Ab t a t n mi d e p e s r y r f i g e u [ n fF s u er c e c lc mp n . r f e y o a tr s r c :I d l r s u e h d o n n q i me to u h n p to h mia o a y No 3 e n r ,s me f co s i ) i
柴油加氢装置运行中存在问题及对策
柴油加氢装置运行中存在问题及对策近几年,随着国内汽车保有量的增加,汽油消费量保持较快增长;受国内经济发展增速放缓以及液化气(LNG)等清洁替代燃料等因素的影响,柴油消费量增幅放缓,消费柴汽比进入下行通道,造成柴油产能的过剩以及汽油产能的不足。
因此,通过调节炼油厂柴汽比来适应成品油市场需求的变化,对保证我国成品油市场的供需平衡、降低能源安全风险和促进我国经济健康发展具有重要意义。
标签:柴油加氢装置;运行;问题柴油加氢改质装置是炼油厂生产的关键装置之一,为了确保柴油加氢改质装置能够实现良好的节能降耗效果,提高资源的利用效率,我们生产人员有必要对柴油加氢改质装置的节能降耗技术与措施进行分析和研究。
笔者认为此项工作可以从脱硫化氢塔进料/柴油热换器增加、改造回收喷气燃料馏分油低温热源流程以及分馏塔进料加热炉停用这三方面着手。
一、装置存在问题永坪炼油厂140万吨/年柴油加氢装置由中国石化集团洛阳石油化工工程公司承担设计,陕西化建公司承建。
工艺技术采用抚顺石油化工研究院的柴油加氢-改质-临氢降凝工艺技术和洛阳石化工程公司成熟的柴油加氢工程技术,该装置于2014年4月建成投产,并与2015年7月、2016年5月对装置进行停工消缺处理。
(一)反应系统差压上涨快抽查柴油加氢装置2016年10月份操作记录,84个班次中,其中30个班次出现原料波动较大,约36%的班次原料波动,原料在110~150t/h波动导致操作波动大,对催化剂有一定负面影响。
同时柴油加氢装置被迫长期在66%~80%的负荷下运行,对催化剂有一定影响。
反应系统氢油比只有500∶1,芳烃饱和性差,影响催化剂活性,催化剂结焦加快,影响催化剂的使用周期。
以上几方面原因导致反应习同差压上涨快,影响装置长周期运行。
(二)原料过滤器不能正常运行140万吨/年柴油加氢装置原料过滤器采用江苏天宇石化冶金设备有限责任公司的直列式全自动原料反冲洗过滤器,3组共18个过滤器。
攻关行动总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国科技事业的快速发展,攻克关键技术、填补产业空白已成为国家战略的重要任务。
为响应国家号召,本团队在[攻关项目名称]领域开展了为期[攻关时间]的攻关行动。
本次攻关行动旨在突破[关键技术/难题],提升我国在该领域的核心竞争力。
现将攻关行动进行总结,以期为后续工作提供借鉴。
二、攻关背景与目标1. 攻关背景[简要介绍攻关项目所属领域的发展现状,国内外技术差距,以及我国在该领域的发展需求。
]随着[相关技术/产业]的快速发展,我国对[关键技术/产品]的需求日益增长。
然而,受制于[关键技术/产品]的自主研发能力不足,我国在该领域长期依赖进口,面临着技术瓶颈和产业安全隐患。
为突破这一局面,开展[攻关项目名称]攻关行动势在必行。
2. 攻关目标(1)攻克[关键技术/难题],实现[关键技术/产品]的自主研发。
(2)提升我国[关键技术/产品]的市场竞争力,降低对外依存度。
(3)推动[相关技术/产业]的创新发展,为我国科技事业贡献力量。
三、攻关过程1. 前期调研(1)对国内外[关键技术/产品]的发展现状进行深入调研,分析其技术特点、市场前景等。
(2)收集[关键技术/产品]的相关专利、技术资料,为攻关提供技术支持。
2. 技术攻关(1)组建攻关团队,明确分工,落实责任。
(2)针对[关键技术/难题],开展技术攻关,包括:[关键技术1]的研究与开发;[关键技术2]的优化与改进;[关键技术3]的突破与创新。
3. 实验验证(1)在实验室环境下,对攻关成果进行性能测试和验证。
(2)针对实验中出现的问题,及时调整技术方案,确保攻关成果的可靠性。
4. 成果转化(1)与相关企业合作,将攻关成果转化为实际产品。
(2)开展技术培训,提升企业员工的研发能力。
四、攻关成果1. 技术成果(1)成功攻克[关键技术/难题],实现了[关键技术/产品]的自主研发。
(2)研发出具有自主知识产权的[关键技术/产品],达到国际先进水平。
2. 经济效益(1)降低[关键技术/产品]的进口成本,提高企业经济效益。
运行周期总结汇报材料
运行周期总结汇报材料
本次运行周期的总结汇报如下:
1. 运行周期概述
本次运行周期是为了验证系统的可靠性和稳定性而进行的。
周期内,系统经历了多次运行和测试,以确保系统的正常运行和稳定性。
2. 运行周期内的工作
在本次运行周期内,我们重点进行了以下工作:
- 运行系统,进行功能测试
- 检查系统日志,记录并排除可能的错误
- 分析系统性能数据,对系统进行优化和改进
- 监控系统运行状况,确保系统的稳定性
3. 困难和问题
在运行周期中,我们遇到了一些困难和问题,包括:
- 系统出现了某些功能异常问题,需要进行调试和修复
- 系统性能较低,需要对系统进行优化和改进
4. 解决办法和成果
针对遇到的困难和问题,我们采取了以下解决办法:
- 对系统功能异常进行逐一调试,最终排除了问题,确保系统
正常运行
- 分析系统性能数据,找到了性能瓶颈,并进行了优化和改进,提高了系统的性能和稳定性
5. 下一步计划
在本次运行周期总结的基础上,我们制定了以下下一步计划:- 继续进行系统功能测试,确保系统的稳定性
- 持续监控系统运行状况,及时发现和解决问题
- 进一步优化系统性能,提高系统的运行效率和响应速度
总结:本次运行周期是一次充满挑战但又充实的周期。
通过我们的努力和不断的优化改进,系统的可靠性和稳定性得到了显著提升,并为下一步的工作奠定了良好的基础。
我们将继续努力,不断完善系统,为用户提供更好的服务。
锦西石化重催长周期运行情况
锦西石化重油催化车间长周期运行情况总结重油催化裂化在重油转化和炼油厂经济效益中占居重要地位,长周期安全平稳运行则是提高催化装置经济效益、降低检修费用、减少各种直接和间接经济损失的重要途径。
2009年9月1日停工检修完毕开车,本次长周期运行开始。
本次长周期运行过程中出现的问题及处理方法如下:9月20日~9月28日,由于汽提段藏量仪表引压点断,反再停工8天。
10月22日~11月6日,由于汽提段蒸汽管线磨漏,反再停工16天。
汽提段蒸汽管线磨损问题存在时间较长。
2006年8月份检修时就发现上汽提蒸汽管下部焊口处有冲蚀现象,当时怀疑是焊接质量不好或外部磨损,为此更换0Cr18Ni9管(Φ273×7)0.5m,并在汽提蒸汽管磨损处外部套管。
08年12月初,操作中发现干气量异常偏大,排除苯乙烯装置及柴油加氢改质装置所来干气的影响后,干气收率达5%(正常时在2.8%),因此判断汽提段与第一再生器之间可能穿孔。
12月16日,根据安排停工检修,对三器鉴定时发现,汽提段下数第1层环板处与一再之间磨穿大约直径为15cm左右的孔,同时上汽提蒸汽所加套管已磨穿,其它环板与汽提蒸汽管的相贯处间隙也有不同程度的磨损。
检修鉴定时发现汽提段下数第一层环板上汽提蒸汽管与环板之间磨损后的内侧间隙为20mm左右,外侧间隙大约为50mm左右,而安装时为保证汽提蒸汽管的膨胀自由度,汽提蒸汽管与汽提段环板之间存在5~15mm的间隙。
据此分析:在正常生产时,由于汽提段环板与内分布板间存在高密度的催化剂,汽提蒸汽由间隙上行的阻力降小于经内分布板上行的阻力降,因而有部分汽提蒸汽携带催化剂经间隙上行,而汽提蒸汽管外侧催化剂密度较低,使得经此上行的汽提蒸汽量较大,因而造成蒸汽线速过高,长期冲刷下使汽提蒸汽管磨穿,汽提蒸汽由此泄漏,并以极高线速携带催化剂冲刷汽提段外壁,造成汽提段穿孔。
为了解决环板与汽提蒸汽管相贯处气体密封而汽提蒸汽管又能受热自由膨胀的问题,我们设计了一个承插式填料函保护套,保护套外部与汽提段环板相贯处满焊,内部填料采用陶瓷纤维绳。
化工加氢工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言加氢技术在化工行业中的应用越来越广泛,尤其在石油化工、煤化工等领域,加氢反应已成为提高产品质量、降低能耗、实现清洁生产的重要手段。
本年度,我单位在加氢技术的研究与应用方面取得了显著成果,现将加氢工作总结如下:二、工作概述1. 加氢装置运行情况本年度,我单位加氢装置共运行x个月,累计处理原料油xx万吨,产成品xx万吨。
装置运行稳定,各项指标均达到设计要求。
2. 加氢催化剂研发与应用本年度,我单位针对不同加氢反应,开展了加氢催化剂的筛选、优化和研发工作。
通过对比试验,成功筛选出适用于我单位加氢反应的高效催化剂,并应用于实际生产中。
3. 加氢反应工艺优化为提高加氢反应效率,降低能耗,我单位对加氢反应工艺进行了优化。
通过调整反应温度、压力、空速等参数,实现了加氢反应的最佳条件。
4. 安全生产管理我单位高度重视加氢装置的安全生产管理,严格执行安全生产规章制度,加强现场安全管理,确保加氢装置安全稳定运行。
三、工作亮点1. 加氢催化剂研发取得突破本年度,我单位成功研发了一种适用于我单位加氢反应的高效催化剂,该催化剂具有高活性、高选择性、高稳定性等特点,有效提高了加氢反应效率。
2. 加氢反应工艺优化取得成效通过优化加氢反应工艺,我单位实现了加氢反应的最佳条件,降低了能耗,提高了产品品质。
3. 安全生产管理成效显著我单位严格执行安全生产规章制度,加强现场安全管理,确保加氢装置安全稳定运行,全年未发生安全事故。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题(1)加氢催化剂研发周期较长,部分催化剂性能有待进一步提高。
(2)加氢反应工艺优化仍有空间,能耗降低潜力较大。
(3)安全生产管理仍需加强,尤其在现场操作人员的安全意识方面。
2. 改进措施(1)加强加氢催化剂研发,缩短研发周期,提高催化剂性能。
(2)持续优化加氢反应工艺,降低能耗,提高产品品质。
(3)加强安全生产管理,提高现场操作人员的安全意识,确保加氢装置安全稳定运行。
炼化设备管理实践(动设备班)20180530
二、炼化企业面临的形势
因机泵密封失效引起的泄漏 泵运行工况偏离; 密封冲洗系统设计不合理; 密封冲洗系统失效; 机泵振动高; 检维修失于管理; 巡检不认真,运行失控。
二、炼化企业面临的形势
施工队伍不满足炼化企业运行要求: 企业检维修队伍水平低; 系统内施工队伍与检维修要求不适应; 国内专业队伍技术素质差,安全体系不健全; 国内专业化维护程度差; 设备维护标准与运行要求不适应。
二、“65431”专项工作
5--五项短板攻关 罐区---开展隐患排查与治理
大于88kpa的轻石脑油和轻污油应采用低压罐、有毒有害 介质储罐应采用氮封、应设置有远传的液位测量装置并应有 高低液位报警、应设有紧急切断阀、固定消防喷淋系统、防 雷防静电符合规范;
实施风险管理。按照GBT 30578-2014 常压储罐基于风险 的检验及评价要求,对储罐进行风险评估,按评估的风险状 况安排检验和修理。
二、“65431”专项工作
5--五项短板攻关 腐蚀
大修期腐蚀检查、绘制腐蚀流程图--确定腐蚀流、增加 腐蚀探针监控腐蚀产物、材质升级、定点测厚、关键部位可 增加在线测厚探头、腐蚀介质监控、腐蚀窗口管理(设定腐 蚀边界条件)、循环水流速测量与调整;
开展RBI,定期评估其有效性。
二、“65431”专项工作
标准化配电室:继电保护工作有效开展,保护定值设置 合理,温湿度符合要求,接地良好,电气试验符合试验规程 要求,保护动作正确,抗晃电措施有效,电气设备符合国家 规范要求。
标准化装置:特种设备按法规要求取得使用证,装置无 重大安全隐患,所有机泵房、仪表室、配电室、关键设备经 标准化验收,年内无非计划停工。
二、“65431”专项工作
连续重整催化剂长周期运行问题与优化
2019年第12期生产与技术改造中国石油四川石化有限责任公司200万t·a-1连续重整装置采用UOP最新一代超低压连续重整工艺技术及国内生产的UOP公司FR234催化剂,以常减压直馏石脑油和加氢裂化重石脑油为原料,设计反应压力0.35MPa,反应温度530℃。
催化剂连续再生单元采用UOP CycleMax工艺技术,再生放空气中的HCl回收采用UOP Chlorsorb工艺,设计负荷2041kg·h-1。
自2014年2月开工至今,四川石化连续重整催化剂已连续使用超过5年,且长期维持较好活性和选择性,重整装置芳烃转化率和汽油辛烷值都较高。
本文重点介绍四川石化重整催化剂在长周期运行过程中的控制和优化方法。
1催化剂长周期运行问题及对策连续重整装置反应在低压、高温条件下进行,积碳和失氯速率较大,催化剂在连续输送过程中易磨损、粉化,催化剂再生条件苛刻以及进料组分波动等均容易导致催化剂活性、选择性和稳定性降低,因此,必须通过多种途径改善催化剂使用环境和再生环境,以延长催化剂使用寿命。
1.1重整催化剂失活(1)原料馏程波动重整进料出现波动,尤其干点过高时,大分子烃类含量增加,发生裂解缩合反应,促使催化剂积炭加快,缩短催化剂寿命。
在实际运行中,需根据不同进料控制不同干点,其中直馏石脑油干点控制低于175℃,二次加工油干点不得超过165℃,防止高干点组分进入重整。
(2)催化剂S中毒重整进料S含量超标事故时有发生,在考虑催化剂活性和防止反应器积碳的前提下,根据催化剂供应商提供的数据和本装置实际运行情况,严格将混合进料S含量控制在0.25×10-6~0.75×10-6;根据精制油中S含量和循环H2中H2S含量及时调整注硫量大小;发生异常后反应温度降至460~480℃,处理量降至60%以下,切除中毒原料,改引精制油进料,立即停止注硫,提高催化剂循环速率,并适当加大注氯量,监控循环H2中H2S含量,低于5×10-6逐渐恢复正常操作。
影响加氢裂化装置长周期运行因素分析
发展 , 氢裂 化作 为油 、 、 结合 的核 心技 术 , 应 加 化 纤 其
用 近年 来 在 我国 得 到 了快 速增 长 , 后通 过 引进技 先 术 以 及 自主 设 计 建 设 了 3 2套 加 氢 裂 化 装 置 , 计 加 累 工 能 力 达 到 1. M ta 8 1 /。 但 由 于 加 氢 裂 化 装 置 的 操 作 压 力 较 高 , 质 中 介
维普资讯
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内 蒙古 石 油化 工
20 年第 9 07 期
影 响加 氢 裂化 装 置 长 周期 运 行 因素分 析
王秋萍 , 曹曙 光
( 中国石油大港石化分公司 , 天津 大港 摘 30 8 ) 0 20
要 : 氢 裂化 装 置 在 石 油 加 工 过 程 中发 挥 着越 来 越 重 要 的 作 用 , 文 主 要 阐 述 影 响 加 氢 裂化 装 加 本
路 , 响换 热 器换 热 效 果 , 重 时 需要 停 工 处理 , 影 严 所
又 有 氢 气 、 化 氢 等 存 在 , 些 要 求 加 氢 裂 化 装 置 的 硫 这
关 键 设 备 需 要 选 用 特 殊 的 材 质 , 于 以 上 原 因 , 氢 基 加 裂 化装 置 的建设 投资 要高 于催 化裂 化装置 。 此 , 因 延 长 加 氢 裂 化 装 置 的 运 转 周 期 具 有 重 要 的意 义 。 除 设
积 累 过 多 , 会 与 烃 类 反 应 物 争 夺 裂 化 催 化 剂 的 酸 就
性 活 性 中 心 。 氨 的 浓 度 增 大 时 , 降 低 催 化 剂 的 表 当 会 观 活 性 。 于 这 个 原 因 , 有 机 氮 含 量 的 原 料 就 更 加 由 高
柴油加氢精制装置运行情况分析
中国石化燕山石化公司(简称燕山石化)是北京地区唯一千万吨级炼化企业,油品质量升级始终走在国内前列,执行着国内最严格的汽柴油标准,2016年底率先推出京VI油品。
燕山石化有一套120万吨/年柴油加氢装置,以直馏柴油掺炼焦化汽油、焦化柴油和催化柴油,生产满足京VI标准车用柴油的调和组分。
1 装置简介燕山石化柴油加氢精制装置由反应部分(包括压缩机、循环氢脱硫)、分馏部分、循环氢脱硫及公用工程等部分组成。
装置原设计加工能力100万吨/年,2001年7月28日一次开车成功,2008 年通过扩能改造,增上了第二反应器,加工能力提高至120万吨/年。
该装置上周期(2017年12月9日—2020年6月)采用石油化工科学研究院(简称石科院)研制开发、中国石化催化剂长岭分公司生产的RS-2100/ RS-2110催化剂。
2020年8月,该装置在检修期间对加氢催化剂进行了再生并在第二反应器补充了部分活性稳定性更好的RS-3100催化剂。
2 装置上周期运行情况柴油加氢精制装置上周期加工的原料硫含量接近10000μg/g、密度在860 kg/m3左右、终馏点接近360℃。
装置运行初期,产品硫含量稳定控制低于10μg/g。
2.1 催化剂装填数据装置上周期催化剂装填数据详见表1。
表1 催化剂装填数据装填物质实际装填量堆密度/体积/m3重量/t(kg·m-3)一反上床层RG-1保护剂10.9 6.4585RS-2100催化剂(普通)17.514.8844一反中床层RS-2100催化剂(普通)30.225.3839一反下床层RS-2100催化剂(部分密相)44.542.9965二反RS-2100新鲜剂(普通)24.920.9840RS-2110新鲜剂(密相)44.047.51079由此可见,装置合计装填主精制催化161.1m3,合计151.4t。
其中,RS-2100催化剂普通装填堆密度在840kg/m3左右,密相装填堆密度达到980kg/m3;而RS-2110催化剂的装填堆密度较RS-2100高10%左右。
加氢裂化车间年度总结(3篇)
第1篇一、前言过去的一年,我国加氢裂化行业在政策支持、市场需求和技术创新等多重因素推动下,取得了显著的成绩。
本年度,我车间紧紧围绕公司战略目标,紧密围绕安全生产、技术改造、节能减排等方面,全面推进各项工作,现将年度总结如下:一、安全生产1. 严格落实安全生产责任制,强化安全生产教育培训,提高员工安全意识。
2. 加强设备管理,定期进行设备维护保养,确保设备安全稳定运行。
3. 深入开展隐患排查治理,及时消除安全隐患,确保生产安全。
4. 严格执行操作规程,加强现场管理,降低事故发生率。
二、技术改造1. 优化生产工艺,提高装置运行效率。
2. 引进先进技术,提升装置产能。
3. 推进节能减排,降低生产成本。
4. 加强技术创新,提高产品质量。
三、节能减排1. 优化能源结构,提高能源利用率。
2. 加强废水、废气处理,减少污染物排放。
3. 推广清洁生产技术,降低污染物排放。
4. 强化节能减排宣传教育,提高全员节能减排意识。
四、团队建设1. 加强人才培养,提高员工综合素质。
2. 深化内部交流,促进知识共享。
3. 增强团队凝聚力,激发员工积极性。
4. 举办各类活动,丰富员工业余生活。
五、市场拓展1. 深入挖掘市场潜力,拓展销售渠道。
2. 加强与客户沟通,提高客户满意度。
3. 优化产品结构,提升市场竞争力。
4. 积极参与行业交流,提升品牌知名度。
六、展望未来新的一年,我车间将继续秉承“安全第一、质量至上、创新驱动、绿色发展”的理念,紧紧围绕公司战略目标,不断提升安全生产、技术改造、节能减排等方面的水平,为公司发展贡献力量。
1. 深化安全生产管理,确保生产安全稳定运行。
2. 加快技术改造步伐,提升装置产能和效率。
3. 持续推进节能减排,降低生产成本。
4. 加强团队建设,提高员工综合素质。
5. 拓展市场,提升品牌知名度。
总之,我车间将以更加饱满的热情、更加务实的作风,为实现公司战略目标而努力奋斗。
第2篇一、前言2021年,加氢裂化车间在公司领导的正确指导下,紧紧围绕安全生产、技术进步、节能减排等中心工作,以技术创新为动力,以安全生产为前提,以经济效益为目标,全体员工团结一心,顽强拼搏,圆满完成了全年各项工作任务。
车间装置长周期运行工作总结【经典】
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季度2
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季度4
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总结:车间装置长周期运行工作总结【经典】
加氢检修工作总结
加氢检修工作总结
加氢装置是炼油厂中非常重要的设备,它能够将重质石油馏分转化为轻质产品,提高燃料的质量和产率。
然而,加氢装置在长时间运行后,会出现一些问题,需要进行定期的检修和维护。
在最近的一次加氢检修工作中,我们对加氢装置进行了全面的检查和维护,取得了一些成果和经验,现在我来总结一下这次加氢检修工作。
首先,我们对加氢装置的各个部分进行了彻底的检查,包括反应器、加氢器、
冷凝器、分离器等。
通过对设备的外观、内部结构和管道系统的检查,我们发现了一些设备的磨损、漏气和腐蚀问题,及时进行了修复和更换,确保了设备的正常运行。
同时,我们还对设备的控制系统和安全阀进行了检查和校准,确保了设备的安全性和稳定性。
其次,我们对加氢装置的操作参数进行了调整和优化。
通过对设备的压力、温度、流量等参数的监测和调整,我们提高了设备的加氢效率和产率,减少了能耗和废气排放,提高了设备的经济效益和环保性能。
最后,我们对加氢装置的维护和管理工作进行了总结和改进。
我们发现了一些
设备管理和维护上的不足之处,及时进行了改进和完善。
比如加强了设备的日常巡检和保养工作,加强了设备的操作培训和安全教育,提高了设备的管理水平和维护质量。
通过这次加氢检修工作,我们不仅及时发现和解决了设备的问题,提高了设备
的运行效率和稳定性,还提高了我们的技术水平和管理能力。
我们相信,在今后的工作中,我们将能够更好地保障加氢装置的安全运行和生产效率,为炼油厂的发展做出更大的贡献。
炼化公司生产装置长周期运行管理办法
炼化公司生产装置长周期运行管理办法第一章总则第一条为了进一步加强炼化公司生产管理,大力降低生产成本,努力较削减非方案停工,提高装置运行效率和公司整体经济效益,激发职工的工作热烈和乐观性,实现公司炼油化工装置长周期运行的目标,特制订本方法。
第二条本方法适用于公司炼油(常压、催化裂化、重整、苯抽提、柴油加氢)、化工(聚丙烯、液化气及干气精制、气体分馏、MTBE、乙苯/苯乙烯)等主要生产装置。
第三条本方法对公司各厂炼油化工装置的运行周期采取统一计算,分级考核的管理方法,炼化公司机动设备部负责公司长周期运行管理和考核。
各厂机动科为本厂生产装置长周期运行日常管理部门。
第四条装置长周期运行的原则是在平安和经济效益的前提下,采纳科学的手段和办法,保持和维护设备、设施性能,延伸运行周期,确保装置实现平安、平稳、优质、高效运行。
第二章长周期运行的有关定义和指标计算第五条装置运行周期:是指装置在两个停工大修之间的运行时光段(从停工大检修后延续装置进料开头至切断进料预备停工大检修止),以天计算。
“三年两修”是指装置延续运行17个月,运行周期不低于510天,布置一次大修;“两年一修”是指装置延续运行23个月,运行周期日不低于690天,布置一次大修;“三年一修”是指装置延续运行35个月,运行周期日不低于1050天,布置一次大修;“四年一修”是指装置延续运行47个月,运行周期日不低于1410天,布置一次大修;第六条生产装置牢靠度1、牢靠度=(运行周期日-非方案停工-装置临修)/运行周期日×100%2、生产装置牢靠度“三年两修”应不低于98.5%“两年一修”应不低于98%“三年一修”应不低于98%“四年一修”应不低于98%第七条非方案停工:是指因设备(含电气、仪表)故障或事故、操作失误以及水、电、气、风等系统公用工程等突发性缘由造成生产装置切断进料;公司按照物料平衡状况及其它非装置自身缘由布置的停工也属于非方案停工。
关于航煤加氢装置存在的问题及解决措施
关于航煤加氢装置存在的问题及解决措施本文对我国某石化公司航煤加氢装置存在的问题进行了分析和研究,其中主要表现为精制航煤铜片腐蚀不合格、闪点较高,影响着整个航煤加氢装置的正常运行。
本文针对航煤加氢装置存在的问题提出了针对性的解决措施,为航煤加氢装置的长周期平稳运行提供了有效保障。
标签:航煤加氢;腐蚀问题;柴油生产针对我国某石化公司140万t/a的航煤加氢装置存在的问题进行了分析和研究,该装置采用常规加氢工艺,航煤加氢催化剂为FH-40B。
該加氢装置设有两套不同的生产方案,第一种是生产喷气燃料产品,第二种是生产国V柴油。
在该航煤加氢装置的运行过程中,出现了柴油产品铜片腐蚀不合格,航煤闪点较高的问题,严重影响到了整个装置的稳定运行。
1.装置存在的主要问题及解决措施1.1铜片腐蚀问题在航煤加氢装置没有正式通过我国国产航空燃料的鉴定认证期间,该装置在开炼过程按照柴油加工生产方案来生产,考虑到企业内部已经具有处理量较高的柴油加氢装置,因此要求航煤加氢装置生产出的柴油组份硫含量需低于20ug/g,铜片的腐蚀量需要达到1a。
在此过程当中还需要有效提高装置加工能力,与直馏柴油加氢装置生产出的低硫柴油共同满足国V柴油的生产标准,依照这一处理的要求,将该装置的处理量提升到了110t/h,总量达到了总负荷设计的66%以上。
本文通过分析该航煤加氢装置在运行过程中精制航煤铜片腐蚀不合格的原因,对原料中实际含硫元素总量进行了有效控制,并对相关工艺参数进行了优化调整。
1.2解决方案该航煤加氢装置在稳定生产一段时间之后,分析人员对柴油调和组分的铜片腐蚀状况进行了检测,结果显示为铜片腐蚀不合格。
通过相关数据分析可以看出,产品在整个硫含量上有着明显的升高,将反应器的入口温度由272℃慢慢提高到274℃后,柴油产品的硫含量仍然有着明显的升高,铜片的实际腐蚀程度达到了3b,属于不合格产品。
在后续的柴油产品分析中,铜片的腐蚀量由3d慢慢下降到了4c,同时整个产品的硫含量达到了105.0 ug/g,属于严重不合格系列。
化工加氢岗位年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,化工产业在国民经济中的地位日益重要。
加氢技术作为化工行业的关键技术之一,在石油化工、煤化工等领域发挥着重要作用。
本人在化工加氢岗位工作一年,现将年度工作总结如下:一、工作回顾1. 加氢装置运行情况(1)装置运行稳定。
本年度,加氢装置运行稳定,生产负荷达到设计要求,产品质量符合国家标准。
(2)设备完好率提高。
通过加强设备维护保养,设备完好率较去年同期提高5个百分点。
(3)能耗降低。
通过优化操作参数,能耗较去年同期降低3个百分点。
2. 安全生产情况(1)无安全事故发生。
本年度,加氢装置安全生产形势良好,未发生任何安全事故。
(2)安全培训到位。
积极参加公司组织的各类安全培训,提高自身安全意识。
(3)隐患排查治理。
认真开展隐患排查治理工作,及时消除安全隐患。
3. 技术创新与改进(1)优化操作参数。
通过不断优化操作参数,提高生产效率和产品质量。
(2)改进设备维护保养方法。
针对设备易损件,改进维护保养方法,延长设备使用寿命。
(3)推广应用新技术。
关注行业新技术动态,积极推广应用新技术,提高装置技术水平。
二、工作亮点1. 提高操作技能通过参加公司组织的各类培训,不断提高自身操作技能,熟练掌握加氢装置的操作规程。
2. 优化生产过程针对生产过程中存在的问题,提出优化建议,并得到采纳实施,提高生产效率。
3. 强化安全管理积极参与安全管理,严格执行安全操作规程,确保安全生产。
三、不足与改进1. 不足(1)理论知识掌握不扎实。
在实际工作中,对部分理论知识掌握不够扎实,影响工作效率。
(2)创新意识不足。
在技术创新方面,还需进一步加强学习,提高创新意识。
2. 改进措施(1)加强理论学习。
制定学习计划,认真学习相关理论知识,提高自身素质。
(2)提高创新意识。
关注行业新技术动态,积极参加创新活动,提高自身创新能力。
四、展望未来1. 提高操作技能继续参加各类培训,提高自身操作技能,为装置稳定运行提供有力保障。
浅议装置长周期运行
浅议装置长周期运行
王晨阳
【期刊名称】《经济技术协作信息》
【年(卷),期】2004(000)024
【摘要】装置长周期运行是提高企业经济效益、增强企业竞争力的有利法宝。
我
国加入世贸组织后给我们炼油企业带来了无限商机,同时也带来了不可低估的风险,如何面对现实,使企业立于不败之地,首先就是装置的长周期运行。
笔者认为应该做好以下几方面工作,才能保证装置长周期运行。
【总页数】1页(P100)
【作者】王晨阳
【作者单位】中国石油哈尔滨石化分公司
【正文语种】中文
【中图分类】F270
【相关文献】
1.重油加氢装置长周期运行分析及优化措施 [J], 孙磊
2.水煤浆气化装置高负荷长周期运行瓶颈问题及解决 [J], 朴东哲
3.催化裂化装置加工常压渣油的长周期运行要点及对策 [J], 赵振华;郭翠翠;徐英志;刘大阔;范大申;王振南
4.影响催化裂解装置长周期运行原因及措施 [J], 钱堃;洪芙蓉
5.全液相柴油加氢装置运行末期长周期运行对策与分析 [J], 任世伟;刘仁杰
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氢气泄漏着火事件
发生时间 2014年10月8日
氢气外溢事件
2015年8月27日
产生的原 因
停工外送轻污油期间,操 作人员在热低分V-1004/2 液位持续下降后,未及时 进行DCS仪表与现场仪表 核对,导致氢气经过开工 空冷串入公司轻污油罐, 导致公司轻污油罐006A超 压。
加氢装置运行存在的瓶颈及拟采取的措施
3---按照UOP,CLG工艺包要求,严 格反应注水中净化水使用比例, 柴油加氢、蜡油加氢裂化明确要求 净化水使用比例必须小于50%。 严格汽提后净化水的水质质量控 制、有效控制氯化铵应力腐蚀开 裂。
设计改造管理: 1—根据装置MSDS数据及要求,从 设计源头上保证防腐安全。根据 装置硫分布情况合理选材,合理 确定腐蚀检测点。以便开工后在线 检测腐蚀情况。本次蜡油加氢裂化 改造与柴油加氢裂化改造针对脱乙 烷塔、硫化氢汽提塔系统不同的 硫含量,分别使用了抗硫化氢腐蚀 的08钢,09钢,并针对加氢裂化 脱乙烷塔顶存在的cl腐蚀问题, 选用了2205双相钢。 2—充分学习、理解各工艺包提供商 防腐蚀设计理念。如蜡油加氢裂化 UOP通过管线升级实现防腐。而渣油 加氢、柴油加氢防腐措施为每三年 更换一次塔顶系统管线实现防腐。
对于物料高压串低压情况的应对措施(以加氢裂化为例)
高低压互串 部位
加氢进料泵入口
循环氢脱硫系统 反应注水泵
现状描述
1-机泵一开一备,出口设 1-循环氢脱硫塔塔 注水泵一开一备,
有单向阀、手动Y型截止 底液位设有XXV紧 出口设有单向阀、
阀,电动阀。2-机泵启动、 急切断阀,参与低 XXV紧急切断阀,
中国石油四川石化公司加氢装置长周 期运行攻关汇报材料
四川石化生产二部
目录
2017年以来出现的非计划停车和生产波动
1
的原因分析和解决措施
2 加氢装置防腐方面所做的工作
3
对于物料高压串低压情况的应对措施
4 加氢装置运行存在的瓶颈及拟采取的措施
5
指导加氢装置优化运行方面好的经验与建议
2017年以来出现的非计划停车原因分析和解决措施
阀时间较长。
1-冷低分设计压力报 警。2-未设计低低液 位XXV紧急切断阀, 仅设有液位控制阀
1-液位为0或控制阀 不严,可能串压
2-HAZOP分析UOP答复 考虑了串压对设备、 管线、安全设施的承
受能力
1-分液罐底部液位控制 阀,控制阀设前后手阀 2-富胺液闪蒸罐设有压 力控制及压力高报警
1-液位控制阀不严,存 在漏气、串压风险。 HAZOP分析UOP答复考虑 了串压对设备、管线、 安全设施承受能力。
1—加强空冷腐蚀监控,壁厚检测 2-加强工艺防腐管理。 3-及时进行空冷管束材质升级。
2017年以来出现的生产波动原因分析和解决措施
项目
270万吨/年蜡油加氢裂化装置 270万吨/年蜡油加氢裂化装置
波动时间 2017年9月11日21:00
2017年11月2日11:12
原因分析
新氢压缩机K—2002C
序号
装置名称
生产运行存在的瓶颈
拟采取的措施
1 270万吨/年蜡油 三台新氢压缩机的负荷 进行新氢压缩机改造,
加氢裂化装置 状态与反向角不匹配, 彻底解决压缩机无法长
造成压缩机气阀与轴瓦
周期运行难题
损伤严重
2 300万吨/年渣油 目前仍存在加工稳定指 合理组织原料,合理进 加氢精制装置 数小原料、原料蜡油掺 行催化剂级配选择。 炼比小装置无法实现长 周期运行的难题
由于注水泵和进料泵连锁开关 紧邻,在切换完注水泵投用注 水泵连锁开关时,误将原料泵 备用连锁开关投用至未运行的 原料泵P1002S,D导致两台原料 泵停运,装置进料连锁切断, 反应加热炉连锁停炉。
加强仪表检查巡检、维护。
1-加强操作工技术培训,现场 熟悉程度培训。 2-加强应急培训。
加氢装置防腐方面所做的工作
仪表人员对K2002B一级出口分
一级排气阀故障,备机正处于 液罐进行液位高高连锁停机调
检修状态,装置需要降温降量, 试时,误将调试信号加在
导致产品质量波动
K2002C一级出口分液罐液位仪
表,导致K200C连锁停机。
解决措施
1-加强关键机组管理、特护。 2-加强检修管理,严格控制检 修时间。 3-制定详细应急方案,加强培 训。
的建立、完 善
设备反应设备腐蚀检测 委托有资质的检测机构 进行设备腐蚀的专业监 测。
烟气露点腐蚀监测
炉管结焦监测
重点监控 烟气排烟温度, 严格执行公司腐蚀 重点监控渣油加氢反应加热
烟气组成、烟气流量等。 管理制度
炉炉管结焦情况。
加氢装置防腐方面所做的工作
按照炼化分公司颁布《炼油装置工艺防腐运行管理规定》开展了以下工作
硫化氢汽提塔塔顶空冷器EA-3001 空冷管束泄漏,H2S外溢扩散
新氢返回冷却器E—1006为高 硫化氢汽提塔为装置高硫化氢区 温氢气与循环水换热,氢气温 域,长期在高硫化氢环境下运行 度120℃.造成循环水管束结垢, 形成垢下腐蚀,腐蚀穿孔内漏
1-加强循环水水质监控。 2-该冷却器管束材质升级。 3-控制冷却器循环水流速 ≥0.9m/s
3 300万吨/年柴油 柴油加氢精制改造后, 在设计、塔器水力学核
加氢裂化装置 存在国VI柴油方案与多 算中已进行的优化。仍
产石脑油方案分馏系统 需在今后操作中科学、
各塔气液相负荷差异大, 合理的选择最佳工艺参
操作难度大难题
数。
指导加氢装置优化运行方面好的经验与建议
1—加强炼厂加工原油评价工作,加强炼厂加工原油重金属(尤其是金属铁、 钙)及氯离子的管理。这样,才能炼厂正确决定脱钙剂选用、合理选择电 脱盐操作参数、正确决定催化裂化装置换剂频次、正确选择渣油加氢催化 剂级配。 2--加强炼厂加工原油评价工作,为渣油加氢精制装置提供理论指导。建议 组织编写渣油加氢技术导则。对渣油加氢原料蜡油掺炼比例、由原料四组 成计算出的稳定指数(SHELL公司采用PV值)、上流式反应器操作、VRDS— RFCC双向选择工艺选用等技术难题进行规范和技术指导。 3—从装置可研等设计源头确保装置长周期运行安全。确保新建装置设计基 础数据的准确性。否则装置运行后偏离最佳、经济运行工况。 4—在确保外购原油质量的前提下,尽可能提高炼厂加工负荷率。确保炼厂 装置加工负荷在60%--110%的合理范围内。否则,因装置长期低负荷运行, 造成装置运行困难,经济指标落后。 5—尽快确定炼厂C4组分、轻汽油组分的加工路线。为轻汽油醚化原料、 MTBE原料选择合理、可行的加工路线。
现有的或 临时的防 串措施
技术改造 计划
1-低液位连锁 UOP冷低压分离器安全 1-定期检修控制阀
2-关液位控制各阀 阀设计泄放量按照高低 2—切液期间操作人员
压互串设计考虑
现场不允许离开
手阀变更为电动阀
无
无
四川石化渣油加氢出现的三次高压串低压事件分享
高压串低 富胺液系统串 压缩机安全阀校验
压事件 气事件
3---根据四川石化技术处要求,制 定了《生产二部三剂手册》以及《 生产二部工艺剂质量指标及性能要 求》,及时进行三剂使用效果评价
开停工管理: 1—腐蚀控制上: 在本次停工检修 中,反复论证、确认化学清洗、催 化剂钝化成膜技术方案,施工方案 防止检修发生FeS自燃和连多硫酸 腐蚀。严格控制停工降温速度,恒 温释氢,避免发生氢致开裂。
1-加强仪表作业管理。 2-加强仪表文虎人员培训。
2017年以来00万吨/年渣油加氢脱硫装置 300万吨/年渣油加氢脱硫装置
波动时间 2017年9月13日16:50
2017年4月7日16:45
原因分析 解决措施
新氢压缩机C机一级出口缓冲罐 温度显示TIA8303C安全栅烧毁 连锁停机,班组迅速启动备机A 运行。
工艺管理: 1— 从源头抓起,根据公司加工的 原油性质,及时调整工艺防腐方案 加强腐蚀监测和工艺防腐蚀措施的 实施效果监测。加强循环水水质管 理。
2—根据装置加工负荷变化、反应 放热负荷变化、原料中S,N,CL等变 化,及时分析、判断铵盐结晶点前 移、后移的风险,导致的反应注水 点温度不相匹配带来的风险。同时 严格控制循环氢脱硫前后H2S分析。
加氢装置防腐方面所做的工作
按照炼化分公司颁布《炼油装置工艺防腐运行管理规定》开展了以下工作
药剂管理: 1—源头上:规范缓蚀剂招标技术 文件,具体明确技术要求、性能保 证、业绩要求、招标前编写提供 《XX装置缓蚀剂技术询价书》并签 订技术协议。明确考核、赔偿事宜。 并进行适应性筛选工作。
2—通过加氢酸性水水质分析数据 和四川石化腐蚀检测班提供的腐蚀 检测数据,考察装置防腐效果,考 察防腐蚀药剂的实际使用效果。 2015年Baker petrolite因防腐 效果不达技术要求被索赔(含氯 导致脱乙烷塔酸性水腐蚀数据超标)
停止运转设有运行指示及 报警。3—原料罐设有压 力高报,高高连锁,入口 流量、出口流量设有低报
低液位连锁。2-贫 参与出口流量低 胺液泵一开一备, 低连锁,各注水 出口设有单向阀、 点设两道手阀,
与低低连锁
手动截止阀,电动 其间设有单向阀
阀。
存在问题及 风险分析
符合UOP设计规范
符合UOP设计规范 符合UOP设计规 范
2—本次检修,完成公司新排查、设 定的在线腐蚀检测设施的施工工作。 完成加氢反应器的检测工作。首次排 查硫化氢应力腐蚀、连多硫酸腐蚀、 氢致开裂、高温氢腐蚀等设备腐蚀状 况。
3--本次四川石化大检修,公司委托 安徽合肥通用机械研究院特种设备 检验站进行设备首检,委托沈阳中 科韦尔腐蚀控制技术有限公司进行 腐蚀调查(第四十条要求)
项目 停车时间 恢复时间 停车时长,h 停车报告
原因分析
解决措施