海天公司案例分析
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案例分析
1.HTF1000W2/J5反映故障:机台变频机显示E.OC报警
观察现象:机台在做座台进退动作时变频机不报警,但做开合模动作时变频机就出现E.OC报警。
维修方案、过程;到达现场观察E.OC报警,查阅资料得知是属于机台过电流报警范畴。
1.通过变频机找零位后,问题还是存在。
2.咨询办事处人员及客户,了解出现此问题之前是因变频机所配套的
油泵损坏。办事处人员已更换一个新的油泵。但更换好油泵后就出
现此类问题。
3.查看新的油泵的型号及安装方位。发现此新油泵与电机另一头的油
泵型号是一样的。电话咨询总公司变频机专家,确定一个电机拖左
右两个油泵的型号,两个油泵的型号是不一样的,一个是
QT62-125F-S-1389-A,一个是QT62-80E-S-1389-A,也就是两个油
泵的叶片旋转方向是不一样的。但原先的80E这个油泵损坏后,发
过来的油泵却是125F这个油泵,办事处人员在安装过程中也没有发
现这两个油泵的型号是否是不一样的,所以安装完测试后就出现了
以上的问题。
总结:当变频机在正常输出的情况下一个油泵在进油,一个油泵反而在
出油,这样长时间大流量工作时,变频机就会出现E.OC报警。
注意:J5机型电机所拖的左右两头油泵的型号是不一致的,一个是“F”,
一个是“E”,也就是油泵的叶片一个是正转,一个是反转,这个和我们
以前所了解的普通双联泵的原理是一样的。但是要区别的是J5机型电
机所拖的两个油泵的安装位置。
2.MA4700/2950反映故障:机器无动作
维修方案:客户反应设备在正常运转的情况下,机器忽然之间就停了下来无动作,检查压力闭环卡,用万用表直流测P1和4G1有5.8V,F和4G1有9.6V,变频器控制回路X2A排子,1和2之间有4.8V,3和4之间为0,经检查后排除压力控制卡存在的问题。
进入AN.24发现变频器无报警,进RU.0发现,变频器显示NOP,说明变频器没加使能,将变频器控制X2A端子排16和20短接,再进入RU.0变频器还是NOP,用万用表测量端子排20和23为OV,说明变频器主机板坏了,更换变频器主机板后,机器运行正常。
3.MA3800反映故障:新机调试,动作时有时无,起压时压力表显示压力波动较大,且动作时速度较快,动作后电机自动会跳掉停止,变频器警报:EUP(欠电压)。
维修方案:按变频器警报EUP(欠电压),测量三相电压,电压正常。
观察电脑输出点信号正常,电流表电流也正常。开电机,强行输出140压力,99流量,压力表显示达到50KG-170KG之间波动较大。
J5机的压力闭环控制是由压力传感器,将当前实际油压压力反馈给控制系统。控制系统再根据设定压力及算法,向驱动器发出指令,通过调整电机的速度和扭矩而控制实际压力。会不会是压力传感器坏了?
关电机,测量压力传感器反馈电压(G ,S)电压为1V,压力传感器正常(正常情况底压为1V左右,压力传感器电源为24V/15V,输出电压=0.02*
公斤压力+1 ,以此判断其有无故障)。
强行输出140压力,99流量。测量压力传感器电压不稳且变化波动很大,(正常情况下传感器电压按压力不同电压在1V~3.8V之间,且电压稳定)。测电脑输入J5小板子压力电压(G,P)为5.5V正常(正常情况最大输出,电压为5.6V左右)。测电脑输入J5小板子流量电压(G,F)为9.7V 正常(正常情况最大输出,电压为9.6左右)。
测变频器内小板子变频器模拟量转数电压(1,2)电压不稳且变化波动很大(正常情况按设定压力,电压在0V~4.8V之间,且电压稳定)。测(3,4)为0 正常。
应该是J5小板子坏了,造成转数电压波动大,转数不稳定,。将J5小板子更换,动作常。
4.MA1600/540反映故障:相同预塑马达、电机转速,泵排量海天机大,储料时间海天机比海雄机慢4秒
维修方案:客户反映海天机储料速度比海雄机慢4秒,客户认为有可能是J5机原因。现场查看,海雄机螺杆料筒与海天机一一样,预塑马达排量也一样。试着提高变频器转数,一开始储料速度快了3-4秒,但是时间一长,储料速度还是不稳定,无法达到和海雄机相同的储料时间,说明变频器转速已到极限。根据预塑马达转速=泵排量×电机最大转速÷预塑马达排量原理,只要减小马达排量就可以达到提高速度的目的,试着改装原来的500马达为400马达,储料速度加快3-4秒,产品正常,客户表示满意。
5.HTF2000/1600X2反映故障:整机无压力
维修方案、过程:客户反应整机无系统压力,设99流量做座台动作,让6个泵同时输出,还是无压力,怀疑压力,流量阀故障,检测博士阀的先导阀的反馈,强制输出压力,流量模拟量,测D ,E点电压,同时测C,F点反馈电压,两者一致,先导阀无卡滞,怀疑先导控制油通畅问题,拆流量阀,大阀芯工作正常用气吹先导控制油孔,无堵塞,再拆压力阀,大阀芯正常,在拆先导控制阀盖阻尼孔时,有一粒很小的塑料粒子堵住了先导压力油的进油孔,导致压力阀大阀芯封不住,系统卸荷无压力,装上再试,有压力,最后对客户的6个泵校对压力,发现一个双联泵无压力,建议客户自行维修。并加强对液压油的管理工作。
6.JU16000/10700J反映故障:生产中,控制器突然泄压慢。
维修方案、过程:客户反映机器在生产过程中突然出现高压缸泄压慢问题。经询问,相同模具原先周期是57S,出现此问题后周期达到61S多,而且不稳定,开关模也会经常报警。现场观察,确实,该机泄压速度很慢,达到8S以上。其他2台JU16000泄压正常。该机高压锁模开关模都正常,查看油路,只能是泄压部分的问题。与北化的人员请教,说是当高压缸压力泻到30BAR(程序本身具有该功能)时,高压缸锁模退的输出点就会输出,做破模动作(30BAR的值从压力传感器反馈为准,控制器检测当高压缸的压力达到30BAR的反馈值时,就做破模动作,加快泄压)。但现场反复观察,均为看到该点的输出。与北化科技部联系,检查内部一个变量值(System_sv_MaximumMoldReleas)为0.00(正常应为30.00)。在他的指导下,将该值改为30,并保存机器参数。试机,泄压时高压缸到30BAR,高压锁模退点已经会输出,压力很快泻到0BAR。生产正常。
体会:二板机的相关动作顺序、内部机理等,还需加强理解、熟悉。
7.MA3200/1700反映故障:模具流道处飞边严重
维修方案、过程:牙膏盖模具一出96个,模具比较大,生产过程中注射压力