铝模首层拆模后总结分析
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二、关键节点时间
设计提资时间 铝模深化时间 铝模深化会审时间 厂家排产时间 厂家预拼装时间 首层拼装时间 混凝土浇筑时间 总计用时间 标准层目标进度
2018/8/1 2018/9/8-2018/11/8
2018/11/9 2019/3/5-2019/3/19 2019/3/20-2019/3/31 2019/4/16-2019/4/22
4层
5层
铝模厂家名称:xx铝模科技发展有限公司 厂家地址: 联系人:xxx 电话:xxxxxxxxxxxx
总包对铝模厂评价
材料:刚度合格 配合度:满意 技术人员配置不足 现场整改人员不足 拼装质量:一般
铝模班主信息 班组工人熟练
劳动力情况
铝模工20人 水电工6人 调模工2人 钢筋工10人 泥水工13人
八、爆点问题及整改措施
平整度爆点:主要出现在跨梁,门窗节点 整改措施:内墙加长第4道横向背楞,伸入梁体长度为 500~800mm 垂直度爆点:主要出现东西山墙及卫生间 整改措施:调整施工顺序,拼装墙板-加固背楞斜撑-数据控 制在4mm以内,容易爆点部位在浇筑过程中增加测量次数
九、各专业审核情况
• 外墙窗洞尺寸是否与图纸相符合:符合 • 入户门、户内门洞尺寸是否与图纸相符合:符合 • 厨房、卫生间、阳台门洞尺寸是否与图纸相符合:符合 • 客厅线盒、插座、空调插座与洞口的位置及标高:无 • 户内、公共区域的线盒、插座、空调洞口位置及标高:正确 • 厨房、卫生间、阳台的降板高度、梁面高度、净高:正确 • 卫生间给水管按集团要求走坎台,压槽深度及位置:无 • 公共区域消火栓洞口、电梯门洞及按钮尺寸及位置:正确
水电井200mm反坎
六、发现问题及整改措施
所在位置:14#楼4层 问题描述:木模转铝模墙柱底部麻面、蜂
窝、烂根 发生原因:墙柱底部封堵不密实,导致漏
浆 整改措施:严格控制墙柱周边200mm范
围内标高在所属楼层面标高下调5mm位 置,只低不高,并在泥水工人墙柱脚封堵 完成后认真检查,及时整改
十、整体评估
1、裸测合格率: 首层测量数据:平整度93.3%、垂直度97.5%、天花平整度100%、截面尺寸100%、阴阳角100%
2、观感问题(整改措施)主要是: • 外窗压顶气泡较多(钻孔,排气,保证混凝土拆模后观感) • 构造柱缺棱掉角(要求工人细心拆模,严禁暴力拆模,注重成品保护) • 砌墙压槽与飘窗板滴水线处的崩边(要求厂家下层将所有的压槽板打磨,企口留置角度。要求工人拆模注
意) • 麻面烂根漏浆等(项目部严格执行三检制度,加强对工人的管理,对质量的把控,并时常对振捣手进行技
术交底) • 实测爆点主要集中在跨梁、门窗部位(内墙加长第4道横向背楞,伸入梁体长度为500~800mm ,在浇筑过程中配置专人实测,跟踪调整,容易爆点部位增加测量次数)
十、整体评估
3、首拼进度缓慢问题(整改措施)主要是: • 预拼装完成后,我司到场验收,并在厂家提出问题,但厂家整改率较低,直接带入现场(整改完成后再
xxx项目首层铝模拆模后评估
编制人:卢剑阳 2019年4月28日
言出必践,使命必达
一、铝模应用信息
项目名称
标段名称
施工单位
楼栋面积(万m2)
标段开工时间
城市花园项目
一期B标
XX建设
1.57
2018/11/9源自文库
楼栋层数
应用铝模楼栋
使用铝模面积(万m2) 第几层开始使用铝模
目前进度情况
33层
14#楼
1.33
料时间长 • 加固体系,第四道镙杆孔位过高,导致沉梁困难
6天/层
三、14#楼首层铝模7天拼装进度
第一天:墙板拼装
第二天:背楞挂设
第三天:架设梁体
第四天:板面铺设
第五天:梁筋绑扎
第六天:板面吊模
第七天:调模报验
四、14#楼首层铝模浇筑后实测数据
项目 拆模后裸测 打磨后实测
截面尺寸 墙表面平整度
100%
发货) • 深化墙体较多,模板量大(增加楼层传料口) • 编号打包混乱,有些梁板夹杂在平板料内(按各构件和编号,分类打包) • 深化墙体水电盒预埋不准确,需跟踪调整,墙柱模板拼装受影响(协调水电班安排3人在楼面处理相应
2019/4/23 7天
节点滞后说明:
• 预拼装完成后,我司到场验收,并在厂家提出问题,但 厂家整改率较低,直接带入现场
• 编号打包混乱,有些梁板夹杂在平板料内 • 边角小料未固定在大板上,在现场缺失较多 • 深化墙体较多,模板量大 • 现场首层拼装时,厂家配备技术人员不足,整改人员不
足,工期延长 • 背楞在厂家未挂设未编号,到现场拼装时材料混乱,找
93.3%
未打磨
未打磨
垂直度
97.5%
未打磨
顶板水平度
100%
未打磨
楼板厚度 未打磨
阴阳角方正
100%
未打磨
方正性 未打磨
总合格率
墙柱表面平整度
墙柱表面垂直度
天花水平度及阴阳角
五、润景花园B标深化部位
砖改墙(卫生间墙体)
外门窗企口及滴水线
楼梯防滑条
砌体墙端部构造柱
栏杆安装杯口
内门部位降梁及门垛
空调机位隔板
六、发现问题及整改措施
所在位置:14#楼4层 问题描述:墙体表面气泡 发生原因:振捣不足 整改措施:时常跟振捣工人交底,振动棒上按
照楼层高度2900mm做好标记,确保能插到墙 体底部,快插慢拔,隔500mm~800mm振捣 一棒,排除内部气泡,保证墙体表面观感
六、发现问题及整改措施
所在位置:14#楼4层 问题描述:天花板面观感极差 发生原因:墙柱、梁板混凝土标号差异较
大,存在严重色差 整改措施:要求泥工在浇筑墙体过程中用
模板隔档,清理周边及散落混凝土到墙柱 内,梁体内离墙500mm处安装钢丝网, 保证不同标号混凝土浇筑分离
六、发现问题及整改措施
所在位置:14#楼4层 问题描述:门垛,内墙压槽,外窗企口、栏杆
杯口、滴水线部位边线崩角 发生原因:暴力拆模,楼层节点浇筑时未振捣
到位 整改措施:要求铝模工人对特殊位置轻拆模,
要求厂家打磨压槽板角度;振捣密实
七、加固问题及整改措施
• 斜撑是否按要求设置:未按我集团指引进行背楞深化 • 背楞连接、转交是否满足要求:背楞连接卡马未按指引加固,阴角背楞未做到一体化。
背楞部分焊接不成90° • 回顶早拆情况:良好 • 飘窗加固情况:局部飘窗台良好 • 吊模、K板加固情况:良好 • 销钉情况:良好 • 脱模剂情况:脱模剂为水性脱模剂。 • 成型观感:混凝土色差 • 通气孔未留置