燃煤锅炉能效测试及结果分析
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司炉人员的操作水平也会影响排烟处过量空 气系数的大小。应加强对司炉人员的节能技术培 训,提高操作技能,以降低空气系数。同时,应配 备氧量表或者空气过剩系数表,以便司炉人员通 过测量烟气中的含氧量来实时调整配风量,实现 自动燃烧。
3. 3 可燃物 根据 GB / T15317 - 2009《燃煤工业锅炉节能
第4 期
谭 蓬: 燃煤锅炉能效测试及结果分析
·43·
炉墙的砌筑质量和金属部件保温层的材料性 能是影响锅炉炉体外表面温度的主要因素。在实 际运行中常发现的问题是,锅炉墙体年久失修已 经损坏,保温层没有及时维修更换,从而造成炉体 外表面温度超标; 或者虽然整体炉墙外表面温度 未超标,但炉墙的部分区域严重超标,这些情况下 都应当对炉墙和保温层进行检修,加厚保温材料 和提高绝热材料的质量,在使用中要注意维护,避 免受潮或损坏,以降低散热损失。 3. 5 冷凝水
Energy Efficiency Test and Analyses of Coal - fired Boilers
Tan Peng
Abstract: The article analyzes the operation problems of the coal - fired industrial boilers on the results of the test,expounds the causes and the influencing factors of these problems,and puts forward the improvement measures. Key words: coal - fired industrial boilers; energy efficiency; economic operation
这项热损失的大小取决于燃烧设备的状态、 对煤种的适应性以及锅炉运行操作水平等。其中 飞灰热损失主要是由于细小煤粒或焦粒在高温炉 膛环境中停留时间小于燃尽所需时间而造成的。 因此,可适当增加燃料的水分,降低煤中的粉末含 量,同时维持足够的炉膛温度和足够的空气。炉渣 热损失主要是由于炉渣中可燃物没有烧透而造成 的,因此应改善燃烧状况,合理组织二次风,延长炉 渣在炉 排 上 的 逗 留 时 间,促 使 炉 渣 含 碳 量 降 低。 漏煤损失可通过对炉排的经常检查与维修而得到 控制,应防止炉排片由于既受力又受热而发生故 障或磨损,从而造成通风间隙增大,漏煤增多。 3. 4 炉体外表面温度
在以上测试项目中,对排烟温度和排烟处过 量空气系数的监测,其本质是对排烟热损失的控 制; 对飞灰、炉渣和漏煤可燃物的监测,其本质是 对固体不完全燃烧热损失的控制; 炉体外表面温 度的监测,其本质是对锅炉散热损失的控制。从 测试结果的统计数据可知,排烟热损失、固体不完 全燃烧热损失、散热损失这三项热损失之和约占 总热损失的 80% ~ 90% ,是影响锅炉热效率的主 要因素。因此,可以从各项热损失入手,进行系统 的分析,找出问题并加以解决,从而提高热效率。
监测》规定,额定蒸发量为 4t / h 的锅炉炉渣含碳 量应≤15% 。
表 3 燃煤工业锅炉飞灰、炉渣、漏煤可燃物统计表
可燃物( % ) 锅炉数量( 台)
飞灰 ≤15 > 15 16 104
炉渣 ≤15 > 15 69 51
漏煤 ≤15 > 15 10 110
由表 3 可知,飞灰可燃物含量 > 15% 的燃煤工 业锅炉百分比约为 86. 7% ,其中飞灰可燃物含量最 高达 62. 81% ; 炉渣可燃物含量 > 15% 的燃煤工业 锅炉百分比约为 42. 5% ,其中炉渣可燃物含量最高 达 62. 84% ; 漏煤可燃物含量 > 15% 的燃煤工业锅 炉百分比约为 91. 7% ,其中漏煤可燃物含量最高达 74. 40% 。飞灰、炉渣和漏煤可燃物过高,固体未完 全燃烧热损失将大大增加,造成极大浪费。
工业或 生 活 用 蒸 汽 锅 炉 由 于 蒸 汽 用 途 多 样 性,蒸汽质量易受污染,或用汽设备及地点较为分 散,蒸汽管线较长等原因,使得冷凝水的回收利用
具有一定的难度。目前在用工业锅炉中大多数用 户未对冷凝水进行回收,很多温度高达 60 ~ 95 ℃ 的优质冷凝水被白白排放,造成极大浪费。如果 对冷凝水进行回收利用将大大降低煤耗,节能可 达 10% ~ 15% ,几个月左右将收回投资成本,是 一种高效率、低投入的节能方法。因此,应针对锅 炉冷凝水回用中的不同原因,采用相应的回用改 造方法,尽量回用优质冷凝水。
根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督 管理规程》规 定,锅 炉 炉 墙、烟 风 道、各 种 热 力 设 备、热力管道以及阀门应当具有良好的密封和保 温性能。当周围环境温度为 25 ℃ 时,距门( 孔) 300 mm 以外的炉体外表面温度不得超过 50 ℃ , 炉顶不得超过 70 ℃ 。
过量空 气 系 数 偏 大 的 原 因 之 一 是 配 风 不 合 理。为满足燃烧的需要,目前在用的燃煤工业锅 炉中的链条炉一般采用分段送风,即采用分段风 室,装有调节风门。但是实际运行中存在诸多问 题,如各风室之间密封结构不良,导致各风室之间 窜风; 炉排各风室的进风挡板调节性能不良; 挡板 不易处于合适的调节位置等。
2 测试项目
根据以上规程的具体要求,对锅炉的热效率、 排烟 温 度、排 烟 处 过 量 空 气 系 数、炉 体 外 表 面 温 度、炉渣可燃物、飞灰可燃物、漏煤可燃物、是否回 用冷凝水等项目进行监测。所采用主要仪器仪表 包括烟气分析仪、红外测温仪、工业分析仪等。
3 测试结果与分析
从 300 多台燃煤工业锅炉能效测试普查数据
第5 期 2011 年 9 月
锅炉制造 BOILER MANUFACTURING
文章编号: CN23 - 1249( 2011) 05 - 0041 - 03
No. 5 Sep. 2011
燃煤锅炉能效测试及结果分析
谭蓬
( 宁波市特种设备检验研究院,浙江 宁波 315020)
摘 要: 针对燃煤工业锅炉的能效测试结果,本文分析了燃煤工业锅炉运行中存在的问题,阐述了上述问题产 生的原因及影响因素,提出了相应的改进措施。 关键词: 燃煤工业锅炉; 能效; 经济运行 中图分类号: TK175 文献标识码: A
表 2 燃煤工业锅炉排烟处过量空气系数统计表
过量空气系数 锅炉数量( 台)
≤1. 65 4
> 1. 65 116
由表 2 可知,排烟处过量空气系数 > 1. 65 的 燃煤工业锅炉百分比约为 96. 7% ,其中过量空气 系数最高达 11. 03。因此,排烟处过量空气系数 超标是燃煤工业锅炉运行中普遍存在的问题,是 造成锅炉热效率低的主要原因。
表 4 燃煤工业锅炉炉体外表面温度统计表
炉体外表面温度( ℃ )
≤50
> 50
锅炉数量( 台)
115
5
由表 4 可知,炉体外表面温度 > 50 ℃ 的燃煤 工业锅炉百分比约为 4. 2% ,其中炉体外表面温 度最高达 194 ℃ 。因此,绝大部分燃煤工业锅炉 炉体外表面温度能达到标准要求,但是超标锅炉 的炉体外表面温度造成的散热损失也不容忽视。
表 1 燃煤工业锅炉排烟温度统计表
排烟温度( ℃ ) 锅炉数量( 台)
≤170 79
> 170 41
由表 1 可知,排烟温度 > 170 ℃ 的燃煤工业 锅炉百分比约为 34. 2% ,其中排烟温度最 高 达 301. 6 ℃ 。因此,燃煤工业锅炉在降低排烟温度 方面还有很大的节能潜力。
造成排烟温度偏高的原因之一是有些运行时 间较长的工业锅炉未装设省煤器和空气预热器, 炉膛出来的高温烟气直接通过烟囱排放到大气 中,造成大量热量白白流失。在工业锅炉的尾部 烟道加装省煤器或空气预热器,其优点为: 吸收低
此外,由于有些锅炉使用单位不注重对炉膛 内烟气侧管壁外表面灰垢的清除,忽视水处理工 作,导致烟气侧积灰和水侧结垢,造成热阻增大, 换热量减小,排烟温度也会升高。 3. 2 过量空气系数
根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督 管理规程 》规 定,除 流 化 床 锅 炉 和 采 用 膜 式 壁 的 锅炉之外的层燃锅炉,排烟处的过量空气系数不 大于 1. 65。
中,随机抽取 120 台燃煤工业锅炉能效测试普查 数据进行汇总分析。所抽取的锅炉均为额定蒸发 量为 4t / h、燃料为烟煤的燃煤工业锅炉。
3. 1 排烟温度
根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督 管理规程》规定,额定蒸发量大于或者等于 1 t / h 的蒸汽锅炉的排烟温度不高于 170 ℃ 。
收到基低位发热量( KJ / kg) 热效率( % )
锅炉数量( 台)
表 6 燃煤工业锅炉热效率统计表
17 700≤Qnet,v,ar≤21 000
≤70. 2
> 70. 2
10
72
≤72. 0 16
Qnet,v,ar > 21 000 > 72. 0 22
由表 6 可知,未满足热效率规定要求的燃煤 工业锅炉百分比约为 21. 7% ,其中锅炉热效率最 低达 50. 9% 。因此,部分燃煤工业锅炉的热效率 较大程度低于规定要求,其运行操作及设备状况 还需改进。
表 5 燃煤工业锅炉冷凝水回用统计表
冷凝Fra Baidu bibliotek回用
是
否
锅炉数量( 台)
31
89
3. 6 热效率 根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督
管理规程 》规 定,在 用 工 业 锅 炉 定 期 能 效 测 试 应 当按照《工 业 锅 炉 能 效 测 试 与 评 价 规 则》( TSG G0003) 中锅炉运行工况热效率简单测试方法进行 ( 电加热锅炉除外) 。当测试结果低于附件中限定 值的 90% ,或者用户要求对锅炉进行节能诊断时, 应当按照《工业锅炉能效测试与评价规则》( TSG G0003) 中锅炉运行工况热效率详细测试方法进行 测试,并且对测试数据进行分析,提出改进意见。
1 测试目的
通过对某市额定蒸发量 4 t / h 以上的燃煤工 业锅炉设备进行能效测试普查,了解企业锅炉设备 的运行状况,根据测试结果给企业提出相应的节能 建议。能效快速测试普查主要依据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督管理规程》、TSG G0003 - 2010《工业锅炉能效测试与评价规则》、GB / T15317 - 2009《工业锅炉节能监测方法》相关条款等。
根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督 管理规程 》规 定,锅 炉 及 其 系 统 应 当 杜 绝 跑、冒、 滴、漏,充分利用冷凝水、二次蒸汽和连续排污水 的热量,并且采取措施尽可能提高可回收冷凝水 的回收利用率。
由表 5 可知,未采用冷凝水回用的燃煤工业 锅炉百分比约为 74. 2% 。因此,还有大部分的燃 煤工业锅炉可进行蒸汽冷凝水回用改造,有着巨 大的节能潜力。
4结论
工业锅炉能效快速测试能够监测锅炉实际运
行热效率,查明各项热损失,明确锅炉技改的方向 和运行调整的措施,是锅炉设备高效管理的有效手 段。本文通过对某市 4t / h 以上燃煤工业锅炉的能 效测试普查结果抽查分析,发现燃煤工业锅炉大多 存在排烟温度偏高、过量空气系数偏大、炉渣、飞灰 和漏煤可燃物含量过高等问题,导致锅炉热效率降 低,能耗增大。同时,多数锅炉未回用冷凝水,极大 的浪费了能源。因此,针对上述问题的产生原因及 影响因素,本文提出相应的改进措施,这不仅能降低 生产成本,还能充分提高煤炭资源的利用率,确保锅 炉经济运行,更有利于社会经济的可持续发展。
此外,锅炉漏风也会造成排烟处过量空气系 数偏大。导致锅炉漏风的原因有炉门、人孔门、窥 火孔门等设备老化变形、关闭不严; 除渣设备密封 效果差; 局部炉墙或烟道密封不良等。根据 TSG G0002 - 2010《锅炉 节 能 技 术 监 督 管 理 规 程》规 定,锅炉门( 孔) 、窥视孔、出渣口应当采用密封结 构,保证锅炉漏风系数在设计要求之内。
收稿日期: 2011 - 05 - 29 作者简介: 谭 蓬( 1981 - ) ,女,工程师,研究生毕业,现从事锅炉检验工作。
·42·
锅炉制造
总第 229 期
温烟气的热量,降低排烟温度,减少排烟损失,节 省燃料; 由于给水进入汽包之前先在省煤器得到 加热,因此可减少给水在受热面的吸热,可以用省 煤器来代替部分造价较高的蒸发受热面; 提高给 水温度,进入汽包就会减小壁温差,热应力相应的 减小,延长汽包使用寿命。
3. 3 可燃物 根据 GB / T15317 - 2009《燃煤工业锅炉节能
第4 期
谭 蓬: 燃煤锅炉能效测试及结果分析
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炉墙的砌筑质量和金属部件保温层的材料性 能是影响锅炉炉体外表面温度的主要因素。在实 际运行中常发现的问题是,锅炉墙体年久失修已 经损坏,保温层没有及时维修更换,从而造成炉体 外表面温度超标; 或者虽然整体炉墙外表面温度 未超标,但炉墙的部分区域严重超标,这些情况下 都应当对炉墙和保温层进行检修,加厚保温材料 和提高绝热材料的质量,在使用中要注意维护,避 免受潮或损坏,以降低散热损失。 3. 5 冷凝水
Energy Efficiency Test and Analyses of Coal - fired Boilers
Tan Peng
Abstract: The article analyzes the operation problems of the coal - fired industrial boilers on the results of the test,expounds the causes and the influencing factors of these problems,and puts forward the improvement measures. Key words: coal - fired industrial boilers; energy efficiency; economic operation
这项热损失的大小取决于燃烧设备的状态、 对煤种的适应性以及锅炉运行操作水平等。其中 飞灰热损失主要是由于细小煤粒或焦粒在高温炉 膛环境中停留时间小于燃尽所需时间而造成的。 因此,可适当增加燃料的水分,降低煤中的粉末含 量,同时维持足够的炉膛温度和足够的空气。炉渣 热损失主要是由于炉渣中可燃物没有烧透而造成 的,因此应改善燃烧状况,合理组织二次风,延长炉 渣在炉 排 上 的 逗 留 时 间,促 使 炉 渣 含 碳 量 降 低。 漏煤损失可通过对炉排的经常检查与维修而得到 控制,应防止炉排片由于既受力又受热而发生故 障或磨损,从而造成通风间隙增大,漏煤增多。 3. 4 炉体外表面温度
在以上测试项目中,对排烟温度和排烟处过 量空气系数的监测,其本质是对排烟热损失的控 制; 对飞灰、炉渣和漏煤可燃物的监测,其本质是 对固体不完全燃烧热损失的控制; 炉体外表面温 度的监测,其本质是对锅炉散热损失的控制。从 测试结果的统计数据可知,排烟热损失、固体不完 全燃烧热损失、散热损失这三项热损失之和约占 总热损失的 80% ~ 90% ,是影响锅炉热效率的主 要因素。因此,可以从各项热损失入手,进行系统 的分析,找出问题并加以解决,从而提高热效率。
监测》规定,额定蒸发量为 4t / h 的锅炉炉渣含碳 量应≤15% 。
表 3 燃煤工业锅炉飞灰、炉渣、漏煤可燃物统计表
可燃物( % ) 锅炉数量( 台)
飞灰 ≤15 > 15 16 104
炉渣 ≤15 > 15 69 51
漏煤 ≤15 > 15 10 110
由表 3 可知,飞灰可燃物含量 > 15% 的燃煤工 业锅炉百分比约为 86. 7% ,其中飞灰可燃物含量最 高达 62. 81% ; 炉渣可燃物含量 > 15% 的燃煤工业 锅炉百分比约为 42. 5% ,其中炉渣可燃物含量最高 达 62. 84% ; 漏煤可燃物含量 > 15% 的燃煤工业锅 炉百分比约为 91. 7% ,其中漏煤可燃物含量最高达 74. 40% 。飞灰、炉渣和漏煤可燃物过高,固体未完 全燃烧热损失将大大增加,造成极大浪费。
工业或 生 活 用 蒸 汽 锅 炉 由 于 蒸 汽 用 途 多 样 性,蒸汽质量易受污染,或用汽设备及地点较为分 散,蒸汽管线较长等原因,使得冷凝水的回收利用
具有一定的难度。目前在用工业锅炉中大多数用 户未对冷凝水进行回收,很多温度高达 60 ~ 95 ℃ 的优质冷凝水被白白排放,造成极大浪费。如果 对冷凝水进行回收利用将大大降低煤耗,节能可 达 10% ~ 15% ,几个月左右将收回投资成本,是 一种高效率、低投入的节能方法。因此,应针对锅 炉冷凝水回用中的不同原因,采用相应的回用改 造方法,尽量回用优质冷凝水。
根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督 管理规程》规 定,锅 炉 炉 墙、烟 风 道、各 种 热 力 设 备、热力管道以及阀门应当具有良好的密封和保 温性能。当周围环境温度为 25 ℃ 时,距门( 孔) 300 mm 以外的炉体外表面温度不得超过 50 ℃ , 炉顶不得超过 70 ℃ 。
过量空 气 系 数 偏 大 的 原 因 之 一 是 配 风 不 合 理。为满足燃烧的需要,目前在用的燃煤工业锅 炉中的链条炉一般采用分段送风,即采用分段风 室,装有调节风门。但是实际运行中存在诸多问 题,如各风室之间密封结构不良,导致各风室之间 窜风; 炉排各风室的进风挡板调节性能不良; 挡板 不易处于合适的调节位置等。
2 测试项目
根据以上规程的具体要求,对锅炉的热效率、 排烟 温 度、排 烟 处 过 量 空 气 系 数、炉 体 外 表 面 温 度、炉渣可燃物、飞灰可燃物、漏煤可燃物、是否回 用冷凝水等项目进行监测。所采用主要仪器仪表 包括烟气分析仪、红外测温仪、工业分析仪等。
3 测试结果与分析
从 300 多台燃煤工业锅炉能效测试普查数据
第5 期 2011 年 9 月
锅炉制造 BOILER MANUFACTURING
文章编号: CN23 - 1249( 2011) 05 - 0041 - 03
No. 5 Sep. 2011
燃煤锅炉能效测试及结果分析
谭蓬
( 宁波市特种设备检验研究院,浙江 宁波 315020)
摘 要: 针对燃煤工业锅炉的能效测试结果,本文分析了燃煤工业锅炉运行中存在的问题,阐述了上述问题产 生的原因及影响因素,提出了相应的改进措施。 关键词: 燃煤工业锅炉; 能效; 经济运行 中图分类号: TK175 文献标识码: A
表 2 燃煤工业锅炉排烟处过量空气系数统计表
过量空气系数 锅炉数量( 台)
≤1. 65 4
> 1. 65 116
由表 2 可知,排烟处过量空气系数 > 1. 65 的 燃煤工业锅炉百分比约为 96. 7% ,其中过量空气 系数最高达 11. 03。因此,排烟处过量空气系数 超标是燃煤工业锅炉运行中普遍存在的问题,是 造成锅炉热效率低的主要原因。
表 4 燃煤工业锅炉炉体外表面温度统计表
炉体外表面温度( ℃ )
≤50
> 50
锅炉数量( 台)
115
5
由表 4 可知,炉体外表面温度 > 50 ℃ 的燃煤 工业锅炉百分比约为 4. 2% ,其中炉体外表面温 度最高达 194 ℃ 。因此,绝大部分燃煤工业锅炉 炉体外表面温度能达到标准要求,但是超标锅炉 的炉体外表面温度造成的散热损失也不容忽视。
表 1 燃煤工业锅炉排烟温度统计表
排烟温度( ℃ ) 锅炉数量( 台)
≤170 79
> 170 41
由表 1 可知,排烟温度 > 170 ℃ 的燃煤工业 锅炉百分比约为 34. 2% ,其中排烟温度最 高 达 301. 6 ℃ 。因此,燃煤工业锅炉在降低排烟温度 方面还有很大的节能潜力。
造成排烟温度偏高的原因之一是有些运行时 间较长的工业锅炉未装设省煤器和空气预热器, 炉膛出来的高温烟气直接通过烟囱排放到大气 中,造成大量热量白白流失。在工业锅炉的尾部 烟道加装省煤器或空气预热器,其优点为: 吸收低
此外,由于有些锅炉使用单位不注重对炉膛 内烟气侧管壁外表面灰垢的清除,忽视水处理工 作,导致烟气侧积灰和水侧结垢,造成热阻增大, 换热量减小,排烟温度也会升高。 3. 2 过量空气系数
根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督 管理规程 》规 定,除 流 化 床 锅 炉 和 采 用 膜 式 壁 的 锅炉之外的层燃锅炉,排烟处的过量空气系数不 大于 1. 65。
中,随机抽取 120 台燃煤工业锅炉能效测试普查 数据进行汇总分析。所抽取的锅炉均为额定蒸发 量为 4t / h、燃料为烟煤的燃煤工业锅炉。
3. 1 排烟温度
根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督 管理规程》规定,额定蒸发量大于或者等于 1 t / h 的蒸汽锅炉的排烟温度不高于 170 ℃ 。
收到基低位发热量( KJ / kg) 热效率( % )
锅炉数量( 台)
表 6 燃煤工业锅炉热效率统计表
17 700≤Qnet,v,ar≤21 000
≤70. 2
> 70. 2
10
72
≤72. 0 16
Qnet,v,ar > 21 000 > 72. 0 22
由表 6 可知,未满足热效率规定要求的燃煤 工业锅炉百分比约为 21. 7% ,其中锅炉热效率最 低达 50. 9% 。因此,部分燃煤工业锅炉的热效率 较大程度低于规定要求,其运行操作及设备状况 还需改进。
表 5 燃煤工业锅炉冷凝水回用统计表
冷凝Fra Baidu bibliotek回用
是
否
锅炉数量( 台)
31
89
3. 6 热效率 根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督
管理规程 》规 定,在 用 工 业 锅 炉 定 期 能 效 测 试 应 当按照《工 业 锅 炉 能 效 测 试 与 评 价 规 则》( TSG G0003) 中锅炉运行工况热效率简单测试方法进行 ( 电加热锅炉除外) 。当测试结果低于附件中限定 值的 90% ,或者用户要求对锅炉进行节能诊断时, 应当按照《工业锅炉能效测试与评价规则》( TSG G0003) 中锅炉运行工况热效率详细测试方法进行 测试,并且对测试数据进行分析,提出改进意见。
1 测试目的
通过对某市额定蒸发量 4 t / h 以上的燃煤工 业锅炉设备进行能效测试普查,了解企业锅炉设备 的运行状况,根据测试结果给企业提出相应的节能 建议。能效快速测试普查主要依据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督管理规程》、TSG G0003 - 2010《工业锅炉能效测试与评价规则》、GB / T15317 - 2009《工业锅炉节能监测方法》相关条款等。
根据 TSG G0002 - 2010《锅炉节能技术监督 管理规程 》规 定,锅 炉 及 其 系 统 应 当 杜 绝 跑、冒、 滴、漏,充分利用冷凝水、二次蒸汽和连续排污水 的热量,并且采取措施尽可能提高可回收冷凝水 的回收利用率。
由表 5 可知,未采用冷凝水回用的燃煤工业 锅炉百分比约为 74. 2% 。因此,还有大部分的燃 煤工业锅炉可进行蒸汽冷凝水回用改造,有着巨 大的节能潜力。
4结论
工业锅炉能效快速测试能够监测锅炉实际运
行热效率,查明各项热损失,明确锅炉技改的方向 和运行调整的措施,是锅炉设备高效管理的有效手 段。本文通过对某市 4t / h 以上燃煤工业锅炉的能 效测试普查结果抽查分析,发现燃煤工业锅炉大多 存在排烟温度偏高、过量空气系数偏大、炉渣、飞灰 和漏煤可燃物含量过高等问题,导致锅炉热效率降 低,能耗增大。同时,多数锅炉未回用冷凝水,极大 的浪费了能源。因此,针对上述问题的产生原因及 影响因素,本文提出相应的改进措施,这不仅能降低 生产成本,还能充分提高煤炭资源的利用率,确保锅 炉经济运行,更有利于社会经济的可持续发展。
此外,锅炉漏风也会造成排烟处过量空气系 数偏大。导致锅炉漏风的原因有炉门、人孔门、窥 火孔门等设备老化变形、关闭不严; 除渣设备密封 效果差; 局部炉墙或烟道密封不良等。根据 TSG G0002 - 2010《锅炉 节 能 技 术 监 督 管 理 规 程》规 定,锅炉门( 孔) 、窥视孔、出渣口应当采用密封结 构,保证锅炉漏风系数在设计要求之内。
收稿日期: 2011 - 05 - 29 作者简介: 谭 蓬( 1981 - ) ,女,工程师,研究生毕业,现从事锅炉检验工作。
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锅炉制造
总第 229 期
温烟气的热量,降低排烟温度,减少排烟损失,节 省燃料; 由于给水进入汽包之前先在省煤器得到 加热,因此可减少给水在受热面的吸热,可以用省 煤器来代替部分造价较高的蒸发受热面; 提高给 水温度,进入汽包就会减小壁温差,热应力相应的 减小,延长汽包使用寿命。