30MW机组发电机振动故障诊断-2019年精选文档

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30MW机组发电机振动故障诊断

国内某电厂二期扩建工程规模为1×30MW汽轮发电机燃煤

供热机组,其中汽轮机为杭州汽轮机厂制造,型号为

EHNG50/50/32,发电机为济南发电机厂制造,型号为QFN-30-2。在机组首次启动冲转过程中,升速至2620rpm时,汽轮机#2瓦、发电机#3、#4瓦振动瞬间突然增大,#3、#4瓦轴振增大至

254µm跳机,随后第二次启动在相近转速下,因振动大跳机,第三次启动,采用降低升速率至50rpm/min,在 2573rpm下,#3、#4瓦轴振分别达226µm、225µm,免强升至3000rpm,超速试验后,停机消振。

振动测试机故障诊断根据振动现象和DCS采集的曲线,该振动在某一转速下振动会突然陡增,瞬间达到跳机值,而发电机两侧的振动探头采用的是外置式的,我会同现场工程管理人员一起讨论分析后,首先排查是否是振动探头共振产生的假振动;随后又对安装环节进行了复查,同时根据发电机厂家意见调整了3#、4#轴瓦顶隙和修挂了油囊,先后又重新启动机组后两次,振动依然存在,未有丝毫改变。为查明该机振动故障原因,在认真查阅、分析了前五次启动的振动曲线和数据后,对机组发生振动的轴颈侧面上架设了仪器后,再次启动对振动进行了测试,根据仪器反应的数据对该机的振动故障作出如下诊断。

1.1振动故障原因初步分析前五次启动的振动曲线、历史数

据,对该机存在的振动问题及其原因,可作初步判断。

2000-2500rpm下,#2瓦轴振爬升:2000-2500rpm中速暖机时,#2瓦振动爬升是转轴碰磨引起,这是新机试运、机组大修后启动常见的现象,由于新机安装、大修中,调整了轴封间隙,尽管间隙的控制都是依照制造厂的要求进行,但是静态下的间隙合理,并不能保证动态下的间隙合适,因此,启动过程中,转子与轴封碰磨,产生热弯曲引起振动是难免的。从最后一次启动跳机后降速振动曲线看,在汽机转子临界转速下,#2瓦轴振达

200µm,这一振幅值应该将不合适的动静间隙磨大,下次启动在这一转速暖机时,碰磨振动估计不会发生。在

2600-2700rpm时,#2、#3、#4瓦轴振突升跳闸。从大量现场振动故障经验看,能够引起轴振动瞬间突升,且量值达200µm 以上的振动原因,主要有三种,一是由于测振系统故障,常见的有测振杆共振,转轴上存在凹坑等;二是轴瓦自激振动,常见的有半速涡动或油膜振荡;三是转轴碰磨,但轴振升高时滞将达5~30Min,这一故障首先可以排除。剩下不能排除的振动故障原因,是轴瓦发生了轴瓦自激振动,但是从振动历史曲线看,振动曲线光滑,没有明显的锯齿形,这与常见的轴瓦自激振动趋势曲线不吻合,见图1.,但当振动增大持续时间很短,仅有3-5s,当测振系统采样点不足时,会导致曲线光滑,为此机组必需再次启动验证这种分析。

图1. 升速至2720rpm,#4瓦轴振大跳机时曲线振动测试和

故障原因确认再次启动机组,考虑到振动增大的突发性,此次启动,采用正常(运行规程要求)的升速率升速至2550rpm,观察#2、#3、#4瓦振动,其目的有两个,一是观察#2瓦轴振是否爬升;二是测量#3、#4瓦振动频谱。经测试,#2瓦轴振稳定且不大,见表1.序3、序4,为了进一步验证,再降转速至2400rpm 下观察,#2瓦振动稳定,如表1.序5,由此证明上述前五次启动,#2瓦振动爬升的故障原因是转轴碰磨的诊断正确。

表1. 机组启动振动监测值

单位:μm

备注:1. 表中轴振数据均取自机组的TSI端子,瓦振数据为现场实测,“⊥”表示垂直振动,“X”为面对机头左侧上45°方向轴振,“Y” 为面对机头左侧上45°方向轴振;2.表中数据,带相位的为基频(50Hz)振动幅值,阴影部分为22Hz频率振动幅值,“T”表示通频振动幅值;

为了避免因升速导致的#3、#4瓦轴振突升而跳机,采取缓慢提高转速,逐步逼近发生振动突升的转速,每次提升转速

20rpm,将转速升至2660rpm,#3、#4瓦轴振仍稳定,表1.序6。再将转速升至2663rpm,#3、#4瓦振动出现不稳定,但波动最大值还不足以引起跳机,对这一转速下振动进行频谱分析,经分析,查明振动增大的主要分量都是22Hz频率的振动,对应转速为1367rpm(发电机转子第一临界转速),由图2.可见,22Hz振动分量值,#1、#2瓦较小,而#3、#4瓦较大,由此也就可以确认

油膜震荡的起因是发生在#3、#4瓦上,同时可以确认该机发生了油膜振荡,见表1.序7,图2.。

图2. 2664rpm下,#1-#4瓦X向轴振频谱图

2、消振对策上述分析诊断已经指出,该机振动增大引起跳机的故障原因是发电机轴瓦发生了油膜振荡。引起油膜振荡的原因总的来说有,轴颈扰动过大和轴瓦稳定性差两个原因,消振对策应针对这两个故障具体情况而定。这里所说的轴颈扰动过大,不是指转子暂态瞬间产生的扰动,而是指稳定的扰动,进一步说是指轴颈与轴瓦之间的相对振动,引起转轴振动过大的原因有转子热弯曲、转子永久弯曲、轴系连接同心度和平直度偏差,因发电机转子尚未带负荷,故转子还不存在明显热弯曲,而轴系连接同心度和平直度偏差,在500rpm测量各瓦轴振原始晃度,只有#3瓦为37µm,其他各瓦均小于30µm,见表1.序1,由此可以排除这一故障。接近发生油膜震荡时的转速下,机组各瓦轴振最大不超过60µm,因此从振动测试结果来看,可以排除轴颈扰动过大引起的油膜震荡。影响轴瓦稳定性因素较多,它涉及轴瓦设计、制造、检修和运行等方面,影响轴瓦稳定性的常见故障原因有轴瓦顶隙、轴瓦型式、载荷。第一次消缺时,制造厂将#4瓦顶隙由原来的420µm,减小到330µm,#3瓦顶隙维持420µm,修后启动,振动问题依然存在,可见在这种型式的轴瓦上,单纯的降低轴瓦顶隙,是不能有效增加轴瓦稳定性,抑制油膜震荡。

3.消振对策的实施及结果经现场研究、讨论后决定,考虑到采用我所提出的消振方法,将#3、#4瓦上瓦乌金填满需要加工新轴瓦。新加工的轴瓦到厂后更换完毕,并将#3、#4瓦顶隙均降低至300µm后,启动机组,顺利升速至3000rpm后定速,升速过程中,最大#4瓦轴振103µm,3000rpm定速下,机组各瓦轴振均小于35µm,各瓦乌金温度小于75℃,达到了满意的消振结果,

4.结束语1)该机升速至2666rpm下#3、#4瓦振动突升、跳机的故障原因是发电机轴瓦产生油膜振荡,并引起其他轴瓦轴振明显升高。2)更换#3、#4瓦后,有效地消除了油膜振荡。3)该机整个消振过程,故障原因诊断明确,消振措施切实有效,整个消振没有走弯路,也没有像一般故障诊断,进行多次起动进行振动试验。从振动故障诊断,消振对策的实施都是一步到位,在最短的时间内,获得了十分满意的消振效果。

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