环冷机新型密封简介

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360m2环冷机设备技术方案

360m2环冷机设备技术方案

360m2 新型销齿传动水密封环冷机技术方案1、设备技术要求及性能参数1.1、360m2鼓风环冷机(销齿传动)旋向(顺时针)1、有效冷却面积360m22、处理能力 720-830t/h3、物料名称铁烧结矿4、密封:采用新型密封方式(上部为水密封、下部为双向密封:第一层为柔性密封,第二层为新型弹性密封)(国家专利技术)A、给料粒度0~180 mmB、给料温度800—850℃C、排料温度<90℃D、烧结矿堆比重 1.7/m35、环冷机中径Φ38m6、台车A、数量 72台B、宽度 3.5mC、栏板高度 1.6 m7、料层厚度 1.5 m8、冷却时间 43-130min9、传动装置A、型式销齿传动(两点传动)B、电机型号YVF2180L-4,22kW(变频调速)C、电机运行转速300~1496 r/minD、减速机:PVD9080R4 速比:315(江苏泰隆)10、板式给矿机用电机:YVF2180L-8,11Kw(变频调速)11、板式给矿机用减速机:ZS9512、电机采用高效节能型。

13、台车是后置式倾翻卸料(国家专利技术)。

1.2、主要零部件材质及加工要求序号零部件名称材质加工要求1 机架Q3202 给、卸矿斗16Mn3 给、卸矿斗挡块ZG27CrNiMoV4 台车轮轴45 调质HB200~3205 减速机齿轮、轴42CrMo 大齿轮齿面HRC45~506 支撑辊45 HRC35~457 行走轨U71Mn2、供货范围序号名称数量备注1 传动装置2套2 回转部分装配1套台车为新型焊接结构3 机架装配1套4 罩子装配1套(罩子1段、2段、3段加挡风墙)5 给矿部检查平台1套6 给矿漏斗1套7 卸矿漏斗1套8 卸矿处抽风罩1套9 过桥走台1套10 烟囱2套11 风箱灰斗装配1套12 压轨装配1套13 支承辊装配88套14 侧挡辊26套15 卸料处安全装置1套16 密封装置1套17 中心柱1套18 双层卸灰阀20套19 电动卸灰车1套20 板式给矿机1套21 风机G4-73-No16D-160Kw 8套含配套风管3、设备各部组成详细描述及特点3.1、传动装置(2套):●传动方式:电机+定扭矩联轴器+减速机+开式齿轮+传动链轮。

烧结环冷机水密封改造

烧结环冷机水密封改造

烧结环冷机水密封改造
烧结环冷机(也称为煤气烧结环冷机)是一种常用的冷却设备,用于冷却高温煤气或气体。

其水密封系统主要用于防止煤气泄漏。

要进行烧结环冷机水密封改造,可以考虑以下方法:
1. 安装水密封装置:在冷却机械密封处添加水密封装置,用以隔离煤气和环境空气,防止泄漏。

水密封装置可以是一个水封罩或水封室。

2. 定期检查和维护:对水密封装置进行定期检查和维护,确保其良好运行。

检查应包括水封罩或水封室的漏水情况,密封装置的密封性能等。

3. 加强密封材料选择:选择耐高温、耐腐蚀的密封材料,以确保水密封系统的耐久性和可靠性。

可以考虑使用特殊的密封材料,如聚四氟乙烯(PTFE)、聚酰亚胺(PI)等。

4. 配置泄漏监测系统:安装泄漏监测系统,及时发现和报警煤气泄漏情况。

可以采用压差监测、气体监测和温度监测等方法。

需要注意的是,在进行烧结环冷机水密封改造时,应考虑维护设备的正常运行和系统的安全性。

最好在专业人士的指导下进行改造。

环冷机水密封原理

环冷机水密封原理

环冷机水密封原理一、环冷机概述环冷机是烧结工艺流程中的重要设备之一,主要作用是将热烧结矿冷却并输送至后续工序。

环冷机的主体结构包括回转体、传动装置、支撑装置和密封装置等部分。

其中,密封装置是环冷机的重要组成部分,它的性能直接影响到环冷机的运行效果和稳定性。

二、环冷机水密封原理简介环冷机的密封主要采用水密封方式,其原理是通过水的压力和自重,使水在环冷机的中空轴和端盖之间形成水封,以阻止热烧结矿的粉尘外泄和外界空气的进入。

水密封具有结构简单、维护方便、使用寿命长等优点。

三、环冷机水密封装置的结构和工作原理环冷机水密封装置主要由供水管、溢流管、密封槽、回水管等部分组成。

1. 供水管:供水管将水引入环冷机的中空轴,为水密封提供水源。

供水管一般安装在回转体的一侧,通过快速接头与中空轴连接。

2. 溢流管:溢流管位于密封槽上方,主要作用是调节水位。

当水位过高时,水会通过溢流管排出,保证密封槽内的水封压力稳定。

溢流管一般安装在回转体的上方,可随回转体一起转动。

3. 密封槽:密封槽是形成水封的主要部分,一般镶嵌在环冷机的端盖和中空轴之间的间隙内。

密封槽的形状和尺寸根据环冷机的实际需求而定,通常为矩形或圆形。

密封槽内安装有耐磨材料制成的密封板,以减小水封的磨损。

4. 回水管:回水管将密封槽内的水引回水箱,进行循环利用。

回水管一般固定在环冷机的支架上,与水箱连接。

在工作过程中,水通过供水管进入中空轴,在密封槽内形成水封。

由于水的自重和压力作用,水封能够有效地阻止粉尘外泄和外界空气的进入。

同时,溢流管可以调节水位,保持水封压力稳定。

回水管则将使用过的水引回水箱,进行循环利用。

四、环冷机水密封的维护和保养为了确保环冷机水密封的正常运行和使用寿命,需要进行定期的维护和保养。

主要包括以下几点:1. 检查供水管、溢流管、回水管等是否有泄漏或堵塞现象,如有异常应及时处理。

2. 定期检查密封槽内的耐磨材料状况,如有磨损应及时更换。

环冷机密封装置改造

环冷机密封装置改造

环冷机密封装置改造作者:丑善强于青松来源:《中国新技术新产品》2013年第07期摘要:北方重工集团有限公司设计、制造环冷机已有近40年的历史,也是业内最早从事环冷机设计、制造的厂家之一。

本文着重介绍我公司应邀为安徽铜陵富鑫钢铁公司烧结厂环冷机进行的密封改造,以及通过改造达到的经济效益。

关键词:环冷机;密封;装置;改造1 改造以前的密封状况环冷机两个部位具有密封装置,一个是内外环密封采用沙封,另一个是风向与回转体之间的密封采用耐磨橡胶,其结构如图1所示。

内外环密封方面:环冷机设备实际生产中,高温段温度高达1000℃,而低温段只有100℃左右,由于固定烟罩与回转体之间用细砂作密封介质,其导热、散热性能差,环冷机每转一圈,砂封槽(用普通钢板制作)要在100~1100℃的环境下冷热交替连续工作,很容易产生变形。

由于热风渗透,砂封槽靠环冷机回转体内的一侧钢板先变形,密封性差,热风外泄;反过来又加剧整个砂封槽变形脱焊,导致密封槽内的细砂被热风吹走,大量高温热风和部分热球挤进砂封槽,进而造成整个砂封槽变形。

加之热胀冷缩易引起耐火材料开裂,稍受外力刮碰便可能折断、脱落。

失去耐火材料保护后,环冷机的固定侧板(普通钢板制作)就会被高温热气烧红氧化,卡阻回转体,最终被迫停产维修,由此引起的停机检修非常频繁,工作量大,费用高。

回转体与风箱密封方面:传统密封由风箱上的静密封条与台车之间通过挤压形成密封,在实际运行过程中存在以下问题:(1)密封性不高、回转框架直径12.5米,加之其在支承辊上运行,所以台车运行时,可能会成一个不规则的椭圆形,在径向有一个变动量,这种径向的不规则运动,使密封条与回转体之间出现周期性不严,所以密封性不好;(2)在运行过程中,由于橡胶的磨损或者被高温球团烧坏,导致密封性不好,当回转体与风箱件的间隙大于球团直径时就会发生漏球。

2 环冷机密封的改造第一、针对老结构存在的问题,提出的改进方案如图2所示:所以我公司把密封介质改成水,同时设计了自动补水装置和,保证24小时可以不间断的给水槽补水,同时在水槽内安装水位计,当槽内水量少有一定量时,进行自动补水,水槽上每隔五米设一个排水孔,目的为方便检修排污水,清理污泥,同时因为在卸料区杨灰、浮尘比较严重,对水质的影响比较大,所以在落料区设计了挡灰装置;第二、在风箱两侧的内口焊接一块耐热钢板,使其到回转体之间的距离小于球团的直径,在外侧继续用耐热角形橡胶密封,这样因为有在密封条的内侧有挡板,使在落料端的红球不会烧毁密封条,提高了密封效果。

环冷机新型密封简介

环冷机新型密封简介

环冷机新型柔磁性密封简介一、概述能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础,能源使用效率的高低已成为一个部门、一个行业乃至一个国家技术进步的重要标志。

随着我国经济的快速发展和人口的不断增加,能源相对不足的矛盾已日显突出,开发可再生能源以及合理利用现有的宝贵能源将是我国今后如何确保经济可持续发展的关键所在。

钢铁生产企业是能源消耗大户,如何优化钢铁企业的用能,降低能源消耗,实现资源综合利用,走节约化的发展道路,已成为重要课题。

二、问题的提出由于环冷机经常在高温、高粉尘的环境下运行,环冷机上出现了一些其他的问题:1、冷却机密封效果差,漏风严重,降低了烧结矿的冷却效果。

2、由于漏风严重,增加了风机耗电量。

3、漏风处窜出的含粉尘气体污染周边环境。

4、台车底部漏风和烟罩处漏风严重影响到锅炉进口烟气温度,降低锅炉产汽量;三、环型冷却机漏风的基本分析1、现有的鼓风式环型冷却机底部密封采用橡胶密封,橡胶板采用耐磨橡胶,具有一的硬度与弹性,由于鼓风式冷却机长期在高温(由于增加余热发电系统,增大热辐射)、高粉尘的环境下运行,密封板出现漏风比较严重,现场原因主要有两种:㈠、温度过高烧毁或热辐射时间长橡胶老化㈡、由于橡胶有一定的硬度,台车梁底部或块料碰撞导致橡胶板折断。

太钢环冷机底部密封2、卸料后及平时运动过程中台车轮上的横梁与密封胶板接触不良,造成漏风。

太钢环冷机烟罩密封3、为防止运动的台车拦板碰撞烟罩,拦板与烟罩之间留有一定的空间(如上图所示),从冷却机环型截面上来看,烟罩边沿距烧结矿有一定的距离,当余热系统的引风机通过烟罩抽取烧结矿的热量时,大量的冷风就会从以上两个空间进入,影响烟气中的热量,降低发电量。

四、环冷机漏风治理方案以上几点漏风比较严重,为减少冷却机漏风带来的负面影响,需对冷却机进行必要的漏风治理。

我公司经过对国内外环冷机多年的研究总结,设计了一套新型密封系统,该系统采用耐磨金属材料代替橡胶材料,结构上做了新的改进,更适用于现场环境。

烧结环冷机密封技术

烧结环冷机密封技术

烧结环冷机密封技术摘要:随着社会的发展,人们对于节能的重视程度越来越高,大量的节能技术被应用在社会各个领域当中。

烧结环冷机的漏风率直接影响着烧结矿的品质和烧结工艺节能降耗指标。

现有密封技术只是针对漏风问题的基本解决方案,难以从根本上降低环冷机的漏风率。

关键词:环冷机漏风;柔磁性;密封1背景烧结矿冷却是鼓风机通过风箱鼓吹冷却风或是循环风冷却烧结矿,烧结矿在环冷机上由进料700℃~800℃降低到100℃~200℃,同时烧结机冷却风温度上升到150~450℃。

我国烧结机漏风率大多数在50%-60%,国外烧结机漏风率已减少到30%。

烧结环冷机密封效果差,漏风严重,不仅降低了烧结矿的冷却效果,影响环冷机产量和质量;还增加了冷却风机电耗,增加运行成本;漏出的含粉尘气体污染周边环境。

余热利用是烧结节能的重要发展方向,我国大多数钢铁公司都具有烧结余热发电系统,烧结机漏风,严重影响到锅炉进口烟气温度,降低锅炉产汽量。

因此,烧结机漏风会严重影响烧结工艺生产和烧结余热的回收利用,在现实生产中要严格控制与降低。

2漏风原因分析与解决方案烧结环冷机是连续运动设备,台车与下部风箱存在着相对运动。

由于两者之间存在温度差和压力差,需要进行密封,以减少由压差和温差造成的空气流动而形成的漏风。

一般情况下,烧结环冷机的密封是将耐高温的橡胶板固定安装在台车的上下部或风室烟罩上,通过橡胶板与钢板之间的滑动,来对台车与风室和烟罩处的间隙进行密封。

(1)风室处密封板由于台车在运动中的上下左右窜动,并且在高温烟气作用下,造成橡胶密封板磨损变形严重,密封性较差,这种缺陷使环冷机漏风率达30%-40%,这不仅大幅度降低了烟气的再循环利用率,降低了循环烟气的温度,影响发电量,同时补充大量的外漏烟气,大幅增加循环风机的负荷,影响了余热烟气的利用,增加了电耗,对这些缺陷处理,必须等烧结工序有较长时间的停产,才能进行局部检修。

(2)烧结环冷机台车与下部风箱之间使用橡胶密封,其优点是良好的耐磨性、弹性和硬度。

烧结机、环冷机、带冷机柔性差压侧密封技术

烧结机、环冷机、带冷机柔性差压侧密封技术

烧结机、环冷机、带冷机柔性差压侧密封技术在钢铁生产中,烧结生产是重要的工序之一,它为高炉炼铁提供优质的原料。

现有烧结系统中烧结机台车位于烧结机风箱上方,烧结机台车上装满混合料后在风箱两侧的台车轨道上运行,经点火炉在混合料顶部点火,风箱在烧结机台车下部抽风,使混合料由烧结机台车的顶部向下烧结,为了使风箱达到良好的抽风效果,必须保证烧结机风箱与烧结机台车之间有可靠的密封,不产生漏风或产生的漏风尽可能少。

减少烧结漏风是烧结设计及生产维护中的重点和难点,由于台车与台车之间以及台车与风箱之间的存在间隙,漏风严重,甚至达50%以上,不但浪费能源、形成噪声污染环境,而且限制着烧结生产效率的提高及影响产品质量。

传统的烧结机台车与烧结风箱的密封多数采用设置于台车底部的弹性游板与设置于风箱两侧的滑道相接触的方式来进行台车两侧的密封,游板-滑道式密封的接触面大多数是平板式的,依靠游板上方弹簧的压力,使上下两个平面在相对滑动时相互接触实现密封,在使用过程中,为了减少弹性游板与滑道之间的摩擦阻力,一般在固定滑道上设油槽,由电动干油泵进行不间断的注入耐高温黄油,由于风箱所处环境温度高,容易造成加注的黄油脱水变干,不利于黄油的加注及滑道的润滑,而且在烧结机台车运行过程中,烧结生料及熟料又很容易粘接在弹性滑道上,使弹性滑道发生研磨、损伤,出现漏风间隙,造成大量的漏风,使烧结风机的无效功率增大,并容易造成烧结时间延长,甚至烧结成品率降低,烧结产量下降。

同时由于滑道密封采用硬密封的形式,在推车机或链带机运行过程中,增加了运行阻力,更加快了弹性滑道的磨损,助长了漏风的可能性。

由于其漏风问题无法解决,因此传统的烧结只有加大烧结风机的抽风量来保证烧结产量,这样又造成了烧结电耗及运行成本、维护成本的成倍提高。

专利号为200420092970.9、名称为烧结机缝隙磁场密封装置的实用新型专利公开了一种利用磁性液体密封介质实现烧结机台车与风箱间间隙密封的密封装置,在台车两侧的挡板上设置由导磁的铁磁材料制成的移动挡板,风箱上设置装有由不导磁的顺磁材料制成的固定挡板的固定台架,固定挡板与移动挡板间形成的磁场缝隙中充填有磁性液体,密封磁性液体介质实现台车与风箱间动态密封的效果。

烧结环冷机柔磁性密封技术及其在凌钢的应用实践汇总

烧结环冷机柔磁性密封技术及其在凌钢的应用实践汇总

烧结环冷机柔磁性密封技术及其在凌钢的应用实践董建君1,朱兴益2,高彦3(1唐山科技职业技术学院,河北唐山063001;2.凌源钢铁公司炼铁厂,辽宁凌源122500;3.秦皇岛新特科技有限公司,河北秦皇岛066000)摘要:为解决烧结环冷机的漏风问题,提高余热利用效率,凌钢1#、2#环冷机采用了柔磁性密封技术。

结果表明:冷却机漏风率降低25%以上,烧结矿冷却效果明显改善,余热回收废气温度升高80℃左右,发电效率提高15%以上,年创效益1800多万元,使烧结余热发电水平又上了一个新台阶。

关键词:环冷机;柔磁性密封;漏风治理1 前言余热利用是烧结节能的重要方面,目前国内很多烧结厂都建设了余热发电系统。

本来,余热发电是一项成熟技术,但实际应用中却出现了投资大、效率低的现象。

究其原因,主要有两方面:一是废气没有很好地循环利用;二是系统漏风造成冷却机外排废气温度低,难于回收,余热利用效率低。

环冷机柔磁性密封就是为解决环冷机漏风而开发的一项新技术,其独特的密封方式可大幅度降低漏风、现场粉尘及噪音,提高余热发电效率。

2 环冷机柔磁性密封技术2.1 环冷机漏风的主要原因经现场分析,环冷机漏风主要有以下四个方面的原因。

2.1.1 底部漏风现有的鼓风式环冷机底部密封基本上都是采用橡胶密封,橡胶板多采用耐磨橡胶,具有一定硬度和弹性。

由于鼓风环冷机长期在高温、高粉尘环境下运行,密封板磨损较严重;其次,橡胶板有一定硬度,当其与台车梁底部或块料碰撞时易发生折断,从而导致漏风。

2.1.2 栏板漏风由于冷却机工作环境恶劣,台车栏板会产生不同程度的变形,形成缝隙,造成漏风。

2.1.3 横梁漏风卸料后及平时运动过程中,台车轮上的横梁与密封胶板接触不良,造成漏风,即三角梁处漏风。

2.1.4 烟罩漏风为防止运动的台车拦板碰撞烟罩,拦板与烟罩之间留有一定的间隙,从冷却机环型截面上来看,烟罩边沿距烧结矿也有一定的距离,当余热系统的引风机通过烟罩抽取烧结矿的热量时,大量的冷风就会从间隙处进入,影响烟气温度,降低发电量。

科技成果——环冷机液密封技术

科技成果——环冷机液密封技术

科技成果——环冷机液密封技术适用范围钢铁行业烧结工序烧结矿冷却行业现状我国现有烧结机1200余台,总面积约110000m2。

2011年,我国粗钢产量为6.83亿t,据此计算,冷却烧结矿所需电耗达到50亿kWh。

目前我国烧结矿冷却机绝大部分以鼓风冷却为主,以常温空气作为冷却介质,利用鼓风机的推动力,使常温空气持续穿过高温物料,并与其进行热交换,从而使高温物料快速冷却。

经过破碎后的热烧结矿,其温度约800℃,需将其冷却到150℃以下供后续流程使用。

目前国内外使用的环式冷却机主要采用橡胶件与环锥面接触密封,而环冷机的半径一般在10-40m之间,在制造及安装过程中,难以保证结构尺寸的精准,在长期运行过程中又不可避免地产生磨损和变形,导致密封效果下降,据统计,当前运行的环冷机漏风率平均为30%左右,导致配置的鼓风机装机容量偏大,且不利于冷却风余热利用。

目前该技术可实现节能量3万tce/a,减排约8万tCO2/a。

成果简介1、技术原理基于动密封机理、流体力学原理、气液两相动平衡密封原理,以及大型环状设备运动学和动力学,在高速气流的条件下,以水作密封介质构造液密封环冷机密封系统。

2、关键技术(1)气液两相动平衡密封技术;(2)热工过程仿真分析及优化技术;(3)环向气液密封技术;(4)高效气固传热技术;(5)气流均衡散料处理综合技术;(6)以台车为单元的复合静密封技术;(7)高温烟气循环区液体防汽化技术。

3、工艺流程环冷机液密封示意图1-双层台车,2-液密封环形风道设备,3-环形风道的环向密封装置,4-风机主要技术指标1、设备性能参数(1)有效冷却面积:180-720m2;(2)处理能力:360-1540t/h;(3)有效冷却时间:35-75min;(4)冷却矿温度低于120℃;(5)吨烧结矿冷却风量:2100-2400m3/h;(6)风机风压:4070-3648Pa。

2、技术指标总漏风率:<5%(其中:水密封漏风率约为0.5%;静密封漏风率<4.5%)。

宣钢烧结环冷机密封技术改造

宣钢烧结环冷机密封技术改造

工程技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald87环冷机都是采用鼓风的方式对烧结矿进行冷却。

刚刚进入环冷机的烧结矿温度通常在700℃~800℃左右。

台车在环冷机中绕行一周,完成对烧结矿的冷却后,烧结矿温度通常可下降到150℃以下。

在环冷机的卸料区,将冷却的烧结矿卸下。

如果环冷机漏风严重,冷确效果差,到卸料区烧结矿温度不能降到150℃以下,会使运送烧结冷矿的传送皮带经常被烧坏。

造成损失并影响烧结机生产线的正常运行。

由于漏风严重,还会使部分矿料被吹出环冷机,既污染环境,又造成了浪费。

配有余热回收装置的环冷机,由于密封效果差,所以导致余热回收效果不理想、直接影响经济收益。

因此,环冷机密封效果的好坏会直接影响到烧结生产、落料温度、余热回收、环保等多项指标。

1 环冷机现存在漏风问题分析宣钢1#、2#环冷机密封目前采用国内传统的动静胶皮密封形式,该环冷机存在3个方面的漏风,漏风率一般在35%~45%之间,运行过程中存在高污染、高消耗、效率低下等问题。

现有环冷机均配有余热回收装置,环冷机冷确效果越差,余热回收效率越低。

而现经常采用的通过更换密封胶皮的方法来治理漏风,不能从根本上解决问题,治理漏风的效果也不好,故漏风治理势在必行。

1.1 动、静密封处的漏风现有密封采用内外环的动、静密封的方式来进行密封。

其原理是依靠橡胶板与固定钢板之间的摩擦实现密封。

但这种密封方式橡胶板存在耐磨性差、易老化、高温失效、容易被撕扯断裂的现象,密封不严,漏风严重,需要经常更换,导致人力和资金的浪费。

由于环冷机冷却效果差,造成烧结矿质量下降,增加鼓风机负荷,电能升高,周围环境恶劣,噪音大,造成大量的能源消耗。

由于环冷机的漏风,还使大量灰尘被吹到空气中,既造成浪费又严重污染了环境。

现有环冷机漏风率一般在35%~45%之间,运行过程中存在高污染、高消耗、效率低下等问题。

现有环冷机均配有余热回收装置。

烧结环冷机密封技术

烧结环冷机密封技术

2017年04月烧结环冷机密封技术宋立丽刘昕(北京硕人海泰能源科技有限公司,北京100120)摘要:烧结环冷机的漏风率直接影响着烧结矿的品质和烧结工艺节能降耗指标。

现有密封技术只是针对漏风问题的基本解决方案,难以从根本上降低环冷机的漏风率。

针对环冷机的漏风问题,本论文提出了柔磁性和钢刷密封的综合治理建议。

关键词:环冷机漏风;柔磁性;密封1背景烧结矿冷却是鼓风机通过风箱鼓吹冷却风或是循环风冷却烧结矿,烧结矿在环冷机上由进料700℃~800℃降低到100℃~200℃,同时烧结机冷却风温度上升到150~450℃。

我国烧结机漏风率大多数在50%-60%,国外烧结机漏风率已减少到30%。

烧结环冷机密封效果差,漏风严重,不仅降低了烧结矿的冷却效果,影响环冷机产量和质量;还增加了冷却风机电耗,增加运行成本;漏出的含粉尘气体污染周边环境。

余热利用是烧结节能的重要发展方向,我国大多数钢铁公司都具有烧结余热发电系统,烧结机漏风,严重影响到锅炉进口烟气温度,降低锅炉产汽量。

因此,烧结机漏风会严重影响烧结工艺生产和烧结余热的回收利用,在现实生产中要严格控制与降低。

2漏风原因分析与解决方案烧结环冷机是连续运动设备,台车与下部风箱存在着相对运动。

由于两者之间存在温度差和压力差,需要进行密封,以减少由压差和温差造成的空气流动而形成的漏风。

一般情况下,烧结环冷机的密封是将耐高温的橡胶板固定安装在台车的上下部或风室烟罩上,通过橡胶板与钢板之间的滑动,来对台车与风室和烟罩处的间隙进行密封。

(1)风室处密封板由于台车在运动中的上下左右窜动,并且在高温烟气作用下,造成橡胶密封板磨损变形严重,密封性较差,这种缺陷使环冷机漏风率达30%-40%,这不仅大幅度降低了烟气的再循环利用率,降低了循环烟气的温度,影响发电量,同时补充大量的外漏烟气,大幅增加循环风机的负荷,影响了余热烟气的利用,增加了电耗,对这些缺陷处理,必须等烧结工序有较长时间的停产,才能进行局部检修。

鼓风式环式冷却机密封结构的改进

鼓风式环式冷却机密封结构的改进

鼓风式环式冷却机密封结构的改进【摘要】:本篇介绍了鼓风式环式冷却机回转体栏板与密封罩、台车回转框架与台车轴、台车与风箱、罩子与罩子之间的密封的结构及改进。

【关键词】:密封漏风率1.引言鼓风式环式冷却机是冶金烧结系统中的冷却设备,并得到广泛应用。

但随着科学技术的进步,国家对环境保护的要求在不断提高,对设备的节能减排加大力度,对工业产品的环保要求越来越高。

然而,传统烧结系统中用的鼓风环式冷却机由于其高达50~60%的漏风率,造成供风系统效率低下,耗电量大,漏风带出大量烧结粉尘,造成环境污染。

所以,减少漏风率,改进环冷机的密封,是当务之急。

2.鼓风式环冷机的密封结构特点分析鼓风式环冷机的密封包括以下几部分:回转体栏板与密封罩、台车回转框架与台车轴、台车与风箱、罩子与罩子等之间的密封。

现结合生产运行中的实际情况对环冷机的密封进行详细阐述。

2.1 回转体栏板与密封罩的密封原有结构和改进后的结构如图1所示:图1原有结构的密封是在罩子底端通过螺栓把合密封钢板,密封钢板与台车栏板之间留有5-10mm缝隙;改进后的结构是利用重力补偿原理和特殊的高温耐磨材料,实现台车栏板和罩子装配之间的金属非金属相结合的柔性密封形式,采用固定和接触型双密封结构,固定部分起到挡风墙的作用,橡胶密封与仿形板之间形成迷宫式密封,性能可靠,大幅度的降低了漏风率,起到防尘、降尘、杜绝粉尘二次污染的作用。

2.2 回转框架与台车轴的密封原有结构和改进后的结构如图2所示:图2回转框架与台车轴的密封改进后采用圆弧跟踪密封:将回转台车轴部分的密封支架由梯形改成了半圆弧型,从而使橡胶连接时的直角搭接形式改为圆弧过渡连续连接形式。

轴端密封采用耐高温、金属和非金属多层复合材料,与仿形板小摩擦接触。

以415m2环冷机为例,改进前轴端密封缝隙长约1500mm,改进后密封缝隙长约1000mm,漏风率降为原来的30%。

2.3台车两侧与风箱之间的密封原有结构和改进后的结构如图3所示:图3原有结构台车两侧与风箱之间的密封采用两道橡胶件密封,静密封是将密封板安装在密封支架上,与固定在台车下部的台车接板接触;动密封是装在移动台车上的橡胶密封件,与固定在环形风道上的倾斜密封板(滑板)形成接触。

烧结环冷机密封改造浅析

烧结环冷机密封改造浅析

烧结环冷机密封改造浅析一、前言针对传统烧结环冷机密封存在的问题,本文着重介绍我厂2#、3#烧结环冷机进行的密封改造以及通过改造所达到的经济效益。

二、改造前环冷机的密封情况烧结环冷机的漏风主要是以下二处漏风引起:(一)环冷机的三角梁漏风:三角梁两侧的漏风严重,日常维护困难,目前没有好的解决办法;(二)回转体与风箱密封:由风箱上的静密封与台车上的密封条之间通过挤压形成压力密封,在实际运行中,密封性不好。

台车回转中心直径11米,台车运行时,可能会成一个不规则的椭圆形,径向有一定的变动量,有的地方不能形成压力密封,有的地方由于压力过大而引起密封条变形,很快损坏等;另一方面从台车间隙漏下的烧结矿,由于温度过高而烧坏部分密封条。

所以密封条的使用寿命非常的短,密封性能很差。

三、密封设计方案根据环冷机目前的运行状况,综合国内部分钢厂环冷机密封改造及其运行情况,为方便运行和检查维护,决定采用全密封的形式,对1#、2#、3#风机所对应的台车进行全密封改造,对4#风机所对应的台车段不改造,作为检查维护段,预计改造后4#风机停机备用。

四、环冷机密封改造设计方法对环冷机密封改造分为以台车的上部密封改造即摩擦盘上平面的密封改造;摩擦盘下平面即台车平台侧面的密封改造,台车下部的密封改造和端部密封。

(一)上部密封设计上部密封改造即摩擦盘平面以上的密封改造(如图一)。

环冷机每一个台车内外侧摩擦盘平面以上用一块弧形板焊接密封好,考虑检修检查,更换台车轮子,轴承,吊出掉落的台车轮子方便等,每一个弧形板上安装一个检修检查孔,内外侧摩擦盘平面以上的整个密封圈只要安装2~4个大的检修检查孔,以方便快速吊出掉落的台车轮子;(二)中部密封和端部密封设计中部密封的设计是指摩擦盘下平面与环冷机走道平台之间,用橡胶条与摩擦盘下平面接触的动压力密封(如图一)。

由于周边是弧形,要求橡胶条与摩擦盘下平面和支撑钢板的弧形平面的接触良好,尽量减少漏风。

并要求计算,加工制作准确无误,压条钢度大,紧固螺栓足够多,一般每隔250-300mm设一个紧固螺栓。

环冷机新型密封说明介绍

环冷机新型密封说明介绍

环冷机新型柔磁性密封简介一、概述能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础,能源使用效率的高低已成为一个部门、一个行业乃至一个国家技术进步的重要标志。

随着我国经济的快速发展和人口的不断增加,能源相对不足的矛盾已日显突出,开发可再生能源以及合理利用现有的宝贵能源将是我国今后如何确保经济可持续发展的关键所在。

钢铁生产企业是能源消耗大户,如何优化钢铁企业的用能,降低能源消耗,实现资源综合利用,走节约化的发展道路,已成为重要课题。

二、问题的提出由于环冷机经常在高温、高粉尘的环境下运行,环冷机上出现了一些其他的问题:1、冷却机密封效果差,漏风严重,降低了烧结矿的冷却效果。

2、由于漏风严重,增加了风机耗电量。

3、漏风处窜出的含粉尘气体污染周边环境。

4、台车底部漏风和烟罩处漏风严重影响到锅炉进口烟气温度,降低锅炉产汽量;三、环型冷却机漏风的基本分析1、现有的鼓风式环型冷却机底部密封采用橡胶密封,橡胶板采用耐磨橡胶,具有一的硬度与弹性,由于鼓风式冷却机长期在高温(由于增加余热发电系统,增大热辐射)、高粉尘的环境下运行,密封板出现漏风比较严重,现场原因主要有两种:㈠、温度过高烧毁或热辐射时间长橡胶老化㈡、由于橡胶有一定的硬度,台车梁底部或块料碰撞导致橡胶板折断。

太钢环冷机底部密封2、卸料后及平时运动过程中台车轮上的横梁与密封胶板接触不良,造成漏风。

太钢环冷机烟罩密封3、为防止运动的台车拦板碰撞烟罩,拦板与烟罩之间留有一定的空间(如上图所示),从冷却机环型截面上来看,烟罩边沿距烧结矿有一定的距离,当余热系统的引风机通过烟罩抽取烧结矿的热量时,大量的冷风就会从以上两个空间进入,影响烟气中的热量,降低发电量。

四、环冷机漏风治理方案以上几点漏风比较严重,为减少冷却机漏风带来的负面影响,需对冷却机进行必要的漏风治理。

我公司经过对国内外环冷机多年的研究总结,设计了一套新型密封系统,该系统采用耐磨金属材料代替橡胶材料,结构上做了新的改进,更适用于现场环境。

烧结环冷机简介

烧结环冷机简介

烧结环冷机简介摘要:20世纪60年代以来,烧结矿的冷却和整粒工艺得到了迅速发展,并成为烧结生产过程中必不可少的重要环节。

用于冷却热烧结矿料的冷却设备主要有环式冷却机和带式冷却机两种,环式冷却机以其成本低、占地面积小、整体利用率高、环保效果好而被广泛采纳。

本文对烧结环冷机的工作原理及应用进行了简单的阐述。

关键词:烧结环冷机工作原理结构分析工作参数应用一、冷矿工艺有如下优点:1.烧结矿冷却后便于整粒,成品块度均匀,可以强化高炉冶炼,降低焦比,增加生铁产量。

2.冷矿可用带式输送机运输和上料,使总体运输更加合理,适应高炉大型化的需要。

3.可以提高炉顶压力,延长高炉矿仓和高炉炉喉设备寿命,减少高炉上料系统的维修量。

4.采用鼓风冷却时,有利于冷却废气的余热利用。

5.有利于改善烧结厂和炼铁厂区的环境。

二、环冷机的主要组成部分及工作原理简述鼓风环式冷却机由下列几个主要部分所组成:传动装置、机架装配、回转体装配、密封装置、给矿漏斗、卸矿漏斗、卸矿处抽风罩、卸矿曲轨装配、水平轨装置、侧轨装置、支撑辊装置、风箱装配、罩子装配等。

主要配套设备有:散料运输车、板式给矿机、双层卸灰阀等。

环冷机工作原理简述烧结机卸下的烧结饼经单齿辊破碎后,进入给料漏斗,通过给料溜槽连续均匀地布在回转台车上,回转台车由驱动装置的摩擦轮驱动,同时鼓风机将冷空气送入台车下的风箱,冷空气进入热烧结矿并与之进行热交换,热烧结矿逐渐冷却。

台车回到卸料区时,车轮开始沿曲轨下降,将已冷却的热烧结矿卸至排料漏斗,并由排料溜槽下装设的通过板式给矿机把冷烧结矿送至成品皮带运输机上,台车卸料后,又沿曲轨上升至复位,并进行下一个循环的加料过程。

三、环冷机主要结构简介1.传动装置烧结环冷机的传动多采用:电动机—减速器—摩擦轮的传动形式。

为了确保环冷机运转平稳、降低摩擦轮与摩擦板间的接触应力,采用了多组传动装置系统。

传动装置系统同时向安装有摩擦板的回转框架上施加扭矩,使回转框架得以转动。

环冷机高效密封和冷却技术

环冷机高效密封和冷却技术

环冷机高效密封和冷却技术贺道山;朱旺;安乃鲜;赵俊花;彭灿;柴学良【期刊名称】《河北冶金》【年(卷),期】2024()4【摘要】在烧结生产过程中,环冷机作为重要的冷却设备,其主要作用是将破碎后的高温烧结矿进行冷却,以满足烧结矿整粒及转储需求。

为降低环冷机漏风率、提高冷却废气显热利用率及优化环冷机冷却制度,通过对国内同行业钢铁企业考察,采用密封效果较好的水密封方式对415m^(2)环冷机密封系统进行升级改造,改造后系统漏风率大幅降低,由46.4%降低至4.4%,降幅42%;环冷鼓风机电耗降低1.82kW·h/t,环冷机余热利用率提高产汽量、发电量增加降低成本513.8万元/年。

漏风率大幅降低使鼓入环冷机一段、二段循环冷却热风风温提高,缓解了烧结矿冷却急冷的问题,烧结矿质量得到明显改善,其中烧结矿平均粒径由16.8mm提高至18.5mm。

通过对环冷鼓风机数据进行建模分析优化鼓风机运行参数,将原有5台风量45万m^(3)/h鼓风机改造为10台风量14万m^(3)/h鼓风机,在实现烧结矿均匀冷却的同时,环冷机漏风率降低至2.13%,鼓风机电耗降低2.87kW·h/t。

【总页数】5页(P40-44)【作者】贺道山;朱旺;安乃鲜;赵俊花;彭灿;柴学良【作者单位】北京首钢股份有限公司【正文语种】中文【中图分类】TF046.4【相关文献】1.阶梯式自密封技术在烧结环冷机余热发电上的应用2.高效节能密封环冷机在莱钢烧结生产中的应用3.新型高效烧结环冷机密封创新技术4.涟钢炼铁厂420m^2液密封环冷机技术改造方案5.柳钢液密封式烧结环冷机余热高效利用实践因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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环冷机新型柔磁性密封简介
一、概述
能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础,能源使用效率的高低已成为一个部门、一个行业乃至一个国家技术进步的重要标志。

随着我国经济的快速发展和人口的不断增加,能源相对不足的矛盾已日显突出,开发可再生能源以及合理利用现有的宝贵能源将是我国今后如何确保经济可持续发展的关键所在。

钢铁生产企业是能源消耗大户,如何优化钢铁企业的用能,降低能源消耗,实现资源综合利用,走节约化的发展道路,已成为重要课题。

二、问题的提出
由于环冷机经常在高温、高粉尘的环境下运行,环冷机上出现了一些其他的问题:
1、冷却机密封效果差,漏风严重,降低了烧结矿的冷却效果。

2、由于漏风严重,增加了风机耗电量。

3、漏风处窜出的含粉尘气体污染周边环境。

4、台车底部漏风和烟罩处漏风严重影响到锅炉进口烟气温度,降低锅炉产汽量;
三、环型冷却机漏风的基本分析
1、现有的鼓风式环型冷却机底部密封采用橡胶密封,橡胶板采用耐磨橡胶,具有一的硬度与弹性,由于鼓风式冷却机长期在高温(由于增加余热发电系统,增大热辐射)、高粉尘的环境下运行,密封板出现漏风比较严重,现场原因主要有两种:㈠、温度过高烧毁或热辐射
时间长橡胶老化㈡、由于橡胶有一定的硬度,台车梁底部或块料碰撞导致橡胶板折断。

太钢环冷机底部密封
2、卸料后及平时运动过程中台车轮上的横梁与密封胶板接触不良,造成漏风。

太钢环冷机烟罩密封
3、为防止运动的台车拦板碰撞烟罩,拦板与烟罩之间留有一定的空间(如上图所示),从冷却机环型截面上来看,烟罩边沿距烧结矿有一定的距离,当余热系统的引风机通过烟罩抽取烧结矿的热量时,大量的冷风就会从以上两个空间进入,影响烟气中的热量,降低发电量。

四、环冷机漏风治理方案
以上几点漏风比较严重,为减少冷却机漏风带来的负面影响,需对冷却机进行必要的漏风治理。

我公司经过对国内外环冷机多年的研究总结,设计了一套新型密封系统,该系统采用耐磨金属材料代替橡胶材料,结构上做了新的改进,更适用于现场环境。

1、环冷机底部柔磁性密封+钢刷式动密封
底部柔磁性密封(参看下图2)可取代现有的底部橡胶板式密封(参看下图1),此系统包括下滑道磁性钢刷密封装置、上滑道弹性接触装置。

工作过程中,固定在冷却机上的上滑道弹性接触装置与下滑道磁性钢刷密封装置紧密接触,设备安装后,在磁性物质上散上精矿粉,柔磁层起密封作用,柔磁层外面为弹性钢刷,一可以起到密封作用,二防止精粉量减少。

由于考虑到冷却机台车可能出现的跑偏变形等情况,两个部分具有一定宽度,防止接触面漏风。

内侧动密封为铰链式钢刷,工作中,钢刷与内部斜摩擦板接触,形成密封。

当台车跑偏时,铰链可自动调节钢刷与斜摩擦板的距离。

原底部密封装置(图1)
底部柔磁性密封(图2)
底部柔磁性密封局部放大
改后的底部密封装置
2、台车横梁密封
车轮与横梁经过V字型卸料沟后,横梁逐渐接近台车体,为防止块料卡在中间,横梁与台车体之间具有一定的间隙,间隙靠一层橡胶板密封,由于环冷机特殊的卸料方式所限,我公司设计了柔磁性密封代替原橡胶结构。

3、烟罩密封
对于烟罩两侧密封,现有环冷机都存在这个问题,目前解决的方法有:采用耐热输送带或石棉布接触台车拦板,但耐热输送带经常会出现烧毁的现象,石棉布虽然耐高温效果较好,但使用一段时间后,老化断裂现象极为严重。

对于冷却机环型截面的漏风而言,大都厂家没有太好的方式。

我公司针对以上两点漏风,设计了一种带有韧性和弹
性的密封体,密封体采用高温钢刷。

烟罩两侧密封将高温钢刷与台车拦板接触,防止冷风的窜入。

而冷却机环型截面采取铰链式密封板配合高温钢刷的烟气隔板,当有小块烧结矿时,可从钢刷中穿过,当有大块烧结矿时,铰链式密封板抬起。

五、其他厂家采用新型密封效果
1、唐山国丰钢铁公司
首选一期170m²环冷机进行密封改造,新型密封改造范围包括底部密封、三角梁密封、烟罩密封。

改造前余热锅炉最高产汽量2012年4~9月份平均高压蒸汽产量吨矿58公斤,改造后2013年5月7日正式投入运行,开机后因受控烟和脱硫检修影响5月份矿产量227968吨,蒸汽量11955吨,吨矿产汽量52.4公斤。

6月份产量234727吨,产蒸汽16299吨,吨矿产汽量69.4公斤,同比提高19.6%,其中170一期产蒸汽9637吨、二期产蒸汽6663吨,单独一期吨矿产汽量82.1公斤,
比改造前增加产汽量41%。

改造前170m²一期环冷4台风机全开,改造后始终能够较以前同期生产多停一台风机。

经济效益
①、改造后,现场环境改善,噪音降低,粉尘减少。

②、目前国丰烧结余热发电系统环冷机风机装机功率为4x315KW。

通过对冷却机实施各项漏风治理技术,冷却机漏风率绝对降低30%以上,可以减少冷却风机开机台数,每台机每小时节电315 kwh,按照电价为0.5元/kwh、设备作业率95%计算,每年节约电费约131万元。

现场环境改善,噪音降低,粉尘减少。

③、烧结矿冷却效果提高,下游皮带寿命延长,皮带成本每年节约60万元。

④、原橡胶密封每次停机更换新橡胶,人工费及橡胶密封费用高。

新设计的密封系统能耐700度高温,寿命可达2年以上,减少了更换原橡胶密封的次数,提高系统作业率,节约维修费用和备件费用。

按寿命一年计算,采用新型密封后,可节约维修费用和备件费用40万/年左右。

⑤、随着漏风率的大幅度降低,余热回收废气温度升高70℃左右,发电效率提高15%以上,多增加发电量120万元。

2、凌源钢铁公司
在1#机上采新型环冷机柔磁性技术。

改造要点是在环冷机回转体与风箱之间、台车栏板(回转体)与烟罩之间、三角梁与回转体之间、台车栏板之间等主要漏风点采用柔磁性钢刷式密封。

1#烧结机年修后,环冷机密封效果便显现出来。

经过1年多的运
行情况来看,漏风率明显降低,余热发电锅炉入口烟气温度显著提高,发电量大幅度上升,见表1。

目前,小时发电量稳定在8500kWh,较原来提高了近3000kWh。

表1 1#环冷机改造前后及与2#环冷机密封效果对比
注:锅炉产汽量及发电量均为无补充蒸汽时的数值。

由表1可知:
(1)1#环冷机在使用柔磁性钢刷式密封后,密封稳定性明显提高,无需频繁更换密封材料,维修费用及工作量大大减少。

(2)漏风量减少25%以上,因而通过漏风处散发的粉尘含量也得到了有效控制,环冷机周围环境大大改观,烧结矿冷却效果也非常理想。

(3)环冷机余热废气温度提高近80℃,余热锅炉的产汽量、产汽压力均有大幅度提高,锅炉作业率提高近2.5倍。

经济效益分析
从投入产出的角度分析,此次改造取得较好效益,兹分析如下:
(1)目前1#烧结余热发电系统环冷机风机装机功率为4×710kW (280㎡环冷机),通过实施各项漏风治理技术,冷却机漏风率降低25%以上(这从汽轮发电机作业率就可看出),可减少环冷鼓风机开机数一台,280㎡环冷机每天节约用电量为:710×24=17040 kWh /d,按电价
0.60元/kWh、设备作业率97%计算,每年节约电费约为:17040×365×0.6×0.97≈3620000元。

(2)烧结矿冷却效果提高,下游皮带寿命延长。

240㎡烧结机成1、成3皮带设计寿命为3个月,环冷密封改造后,烧结矿冷却效果改善,皮带使用寿命可提高至4个月以上,按每条皮带20万元计算,每年至少节约成本100万元以上。

(3)原橡胶密封每月需停机更换一次,人工及材料费用高,新密封系统能耐700℃高温,寿命长达2年以上,减少了更换密封板的次数,提高了系统作业率,也节约了维修和备件费用。

按寿命一年计算,采用新型密封后,可节约维修和备件费用50万元。

(4)随着漏风率的大幅度降低,余热回收废气温度升高80℃左右,发电效率提高15%以上,按1#环冷机密封改造前后吨矿发电量增加约9kWh/t,280㎡环冷机年处理烧结矿250万t计,年增加发电效益:9kWh/t×0.60元×250万t≈1350万元
六、材料组成:
Q235板、角铁,NM400耐磨板,不锈钢丝,耐高温永磁铁。

七、业绩
凌源钢铁公司235m²、280m²环冷机
国丰钢铁公司170 m²×2环冷机、280m²×2环冷机
营口五矿235m²×2环冷机
唐山东海235m²×2环冷机
山东日照钢铁415 m²×2环冷机
天津钢管公司280 m²、415 m²环冷机,
九江钢铁280m²环冷机
秦皇岛新特科技有限公司。

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