汽轮机轴封漏气处理

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电厂汽轮机轴封间隙漏汽问题及解决策略

电厂汽轮机轴封间隙漏汽问题及解决策略

电厂汽轮机轴封间隙漏汽问题及解决策略摘要:介绍了汽轮机轴封漏汽的危害及运行中注意的问题,通过有效的措施提高了机组运行的安全性和经济性,阐明了解决汽轮机轴封漏气的实际意义。

关键词:电厂汽轮机轴封系统漏气汽封前言汽轮机作为电厂三大件之一,在电力生产中起着极其重要的作用,它是一种以蒸汽为工质,并将蒸汽的热能转化为机械能的旋转机械。

为了避免汽轮机动、静部件之间的碰撞,必须留有适当的间隙。

这些间隙的存在又必然产生漏汽使效率降低,为了解决这一矛盾,在汽轮机动静部件之间的间隙处安装密封装置,即汽封,而轴封是汽封的一种。

轴封又分为高压轴封和低压轴封。

高压轴封的作用是阻止蒸汽从汽缸向外泄漏。

低压轴封的作用是阻止外界空气漏入汽缸,引起凝汽器真空降低和凝结水水质不良。

轴封漏汽除了使机组热损失增大外,严重时还会使轮机功率下降,对汽轮机的安全经济运行也有很大的威胁。

如高压端部轴封漏汽过大,蒸汽会顺着轴流入轴承中,直接加热轴承同时使润滑油中混入水分,油质恶化,破坏轴承润滑,使轴承钨金融化造成严重事故。

如隔板轴封破坏,漏汽增大,会增大叶轮前后的压力差,增加轴向推力。

低压端轴封漏汽过大,会使汽轮机处在低真空下运行,经济性显著下降,排汽温度升高,汽轮机振动加大和轴向推力增加。

1. 轴封运行中存在的主要的问题1.1.汽轮机转子在弯曲或振动超过允许值的情况下不准允许。

1.2.经常检查给水及蒸汽的品质,以防汽轮机内部结垢。

1.3.不允许汽轮机运行工况经常性剧烈的变化。

1.4.经常注意汽缸的保温完整。

1.5.不允许汽轮机长时间空转和在排汽温度过高、排汽温度剧烈变化的情况下长时间运转。

1.6.防止转子发生较大的轴向位移,轴向位移超过允许值时必须迅速停机。

2. 汽轮机轴封漏汽的影响因素和解决方法汽轮机轴封汽投用正确与否直接涉及到汽机真空、胀差,振动和转子寿命等多方面。

为了有效解决以上几个问题,应该从以下几个环节抓好。

2.1.冷态启动中轴封汽的投用时间的确定。

330 MW汽轮机轴封漏汽原因分析及处理

330 MW汽轮机轴封漏汽原因分析及处理

330 MW汽轮机轴封漏汽原因分析及处理赵闫涛【摘要】针对神华内蒙古国华准格尔发电有限责任公司3号机组大修后高、中压排汽端轴封漏汽量大的问题,结合北京北重汽轮电机有限责任公司生产的机型特点,分析认为轴封间隙调整值偏大是轴封漏汽的主要原因.为防止长期轴封漏汽导致轴承箱内油中带水、重要保护测点损坏或误动等,在不改变汽轮机运行参数的情况下,新增1路高、中压缸排汽侧轴封回汽至低压疏水扩容器管道,大幅降低了轴封漏汽量,且未对机组真空造成额外影响,经济性显著提高.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2016(034)002【总页数】4页(P94-96,100)【关键词】汽轮机;轴封系统;漏汽;轴封间隙;低压疏水扩容器【作者】赵闫涛【作者单位】神华内蒙古国华准格尔发电有限责任公司,内蒙古鄂尔多斯 010300【正文语种】中文【中图分类】TM311汽轮机轴封漏汽现象是发电企业中较为普遍的问题。

从根本上治理汽轮机轴封漏汽则需调整轴封间隙,因揭缸处理工期长,机组一般性或临时性停检时因工期短而无法满足上述要求。

考虑到机组的安全性,一般是启动2台轴加风机或在漏汽处加装轴流风机,防止漏汽窜入轴承箱导致润滑油中带水。

本文结合神华内蒙古国华准格尔发电有限责任公司(以下简称国华准电公司)3号机组大修后高、中压排汽端轴封漏汽量大的现象进行分析,并提出了相应的解决措施,供同类型机组借鉴。

国华准电公司总装机容量为4×330 MW,4台汽轮机均为北京北重汽轮电机有限责任公司生产的亚临界、中间一次再热、冲动、凝汽式N330-17.75/ 540/540型汽轮机。

其中轴封系统是保证机组安全经济运行的重要组成部分,用辅助蒸汽或汽轮机自身的蒸汽漏量把汽缸端部与外界大气压形成“密封”隔离,不仅很好地“封住”空气避免流入汽轮机高真空的低压缸,又防止高中压缸的高温蒸汽“漏到”大气中造成工质浪费[1]。

而轴封作为易损部件,国华准电公司3号汽轮机采用梳齿型汽封结构,通过轴封的高低齿逐级膨胀的方法增加流动阻力来达到抑制泄漏的目的。

背压式汽轮机轴端汽封泄漏分析及改造

背压式汽轮机轴端汽封泄漏分析及改造

Internal Combustion Engine&Parts1问题描述炼油厂重油催化装置NG25-20背压式汽轮机由杭州汽轮机厂生产,额定功率1506kW,额定转速11520r/min,进汽压力3.9MPa,排气压力1.0MPa,入口温度435℃,排出温度299.6℃,介质流量19T/H。

该汽轮机轴端汽封采用梳齿迷宫密封形式,泄漏比较严重,上一检修周期为维持机组运行主要采取了轴端疏齿密封增设漏汽抽汽系统、轴承箱油封外侧增加氮气吹扫系统等方式来降低蒸汽外漏引起轴承箱进水情况发生,使机组运行能耗偏高,经济性降低,润滑油进水易引起轴瓦及控制系统故障风险增大,因此需对轴端密封进行改造更换。

2改进思路与方案实施2.1原因分析通过对机组拆检分析,造成轴端气封泄漏严重的原因主要有2方面,如图1所示。

图1①轴端汽封间隙过大且不均。

经过塞尺测量中分面左右侧间隙最大处分别达到0.6mm和1.1mm,下部汽封齿与转子有磨损痕迹且倒伏,上部汽封间隙最大处0.8mm。

造成此种情况发生主因有转子与气缸中心偏移,转子下沉或气缸上移。

②轴端汽封承受过大负荷。

经过对平衡活塞汽封拆检发现中分面两侧各有近30mm圆周处梳齿汽封受到冲刷,已形成贯穿式通路,造成P2处压力上升,增大了轴端汽封工作负荷。

2.2改造步骤方法根据汽封泄漏产生原因,本次密封改造决定从以下方面着手进行:①复查新汽封尺寸。

对汽封外径、内径及与其配合部位处(图中12、5)进行涂色确认,保证接触面积达到80%以上,接触部位分布均匀;校核内径与转子配合部位间隙达到规定值。

②对蒸汽室内部平衡活塞处汽封套梳齿修复加工,消除圆周贯穿通路,保证配合间隙。

③调整转子与汽缸中心。

1)转子与汽缸中心调整可以采用以转子为基准调整汽缸,还可以以汽缸为基准调整转子,因该缸体采用上半缸支撑形式,下半缸配有管线及导向定位键、偏心销等特殊结构,调整难度较大,因此决定采取调整转子方法进行。

汽轮机汽封漏汽分析以及处理方案内部资料

汽轮机汽封漏汽分析以及处理方案内部资料

汽轮机汽封漏汽分析以及处理方案内部资料1汽轮机汽封对汽轮机的影响在当前的电站工程中,热力发电站占有十分重要的地位。

热力发电的基本原理是把热能转化为机械能带动电机转动,再由电机将机械能转化为电能。

在能量转化的过程中,能量的利用率决定了电站工程的生产成本和生产效率。

在电力行业竞争日趋激烈的今天,高效节能的电站工程,无疑是更具有竞争力的。

众所周知,在任何方面利用热能都需要面对一个重要的问题——如何提升热能的工作效率,汽轮机也不例外。

为了保证汽轮机的工作效率,最大限度地提升热能的利用率,汽封的作用就显得尤为重要。

据统计,由于汽封漏汽造成的能量损失占汽轮机总能量损失的很大一部分。

汽轮机的静子与转子之间存在着各种汽封,包括平衡活塞汽封、叶顶汽封、轴端汽封、隔板汽封等等。

这些汽封的主要功能包括阻止外界空气进入汽轮机与汽轮机的蒸汽混合;减少蒸汽的泄漏量;减少化学补水量以及高位能的工作介质低位能流动。

而这些各种各样的汽封由于漏气所造成的能量损失,可以造成汽轮机工作效率下降3%~4%,这一数字占到汽轮机内部损失的三分之一。

而如果经过科学的改造,汽封漏汽造成的能量损失将会大大降低,可以想象,如果这一问题得到解决,将会对电站工程产生重大影响。

2汽轮机汽封漏气分析汽轮机汽封的主要作用是隔绝汽轮机内部与外部空气,以及对汽轮机内部的介质隔离。

经过研究和经验总结,汽轮机漏汽主要与以下因素有关。

2.1 汽轮机汽封技术有数据表明,传统的电站发电机组工作效率已经低于额定值的5%~10%,而造成这一现象的主要原因就是汽轮机汽封漏汽导致的能量损失。

国内使用最多的汽封包括高低齿汽封、梳齿形汽封以及普通迷宫汽封等。

以传统的梳齿形汽封为例,它是像梳齿一样层层相扣,利用多次排列的汽封齿与轴之间很小的缝隙形成一个个小汽室,蒸汽到了这些汽室中压力逐渐降低,从而减少了蒸汽泄漏。

这种汽封在我国应用很广泛,但是存在着一些缺陷。

首先,汽封材料选择不合理,这导致当与转子产生摩擦时,会对转子造成损伤甚至产生形变。

电站工程汽轮机汽封漏气分析及处理方案

电站工程汽轮机汽封漏气分析及处理方案

电站工程汽轮机汽封漏气分析及处理方案清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在我的书桌上。

我泡了杯咖啡,深吸一口气,开始构思这个方案。

汽轮机汽封漏气,这个问题可是个大麻烦,不过我已经有了不少应对的经验。

下面就来详细分析一下,再给出一个处理方案。

一、问题分析1.漏气原因(1)汽封磨损严重。

长期运行导致汽封磨损,间隙变大,从而引起漏气。

(2)汽封间隙调整不当。

在安装或检修过程中,汽封间隙调整不准确,导致漏气。

(3)汽封损坏。

由于制造缺陷或外部因素,汽封本身存在质量问题,导致漏气。

(4)汽封弹簧失效。

弹簧疲劳或断裂,导致汽封无法保持正常运行状态。

2.漏气影响(1)降低汽轮机效率。

漏气使得部分蒸汽流失,导致汽轮机效率下降。

(2)增加能耗。

为了弥补漏气造成的损失,需要增加燃料消耗。

(3)影响设备寿命。

长期漏气可能导致汽轮机内部零件磨损加剧,缩短设备寿命。

二、处理方案1.检查与诊断(1)现场检查。

对汽封进行检查,观察磨损程度、间隙大小等,找出漏气部位。

(2)数据分析。

通过监测汽轮机运行数据,分析漏气对设备性能的影响。

2.解决方案(1)更换汽封。

对于磨损严重的汽封,及时更换,确保汽封间隙合适。

(2)调整汽封间隙。

对于间隙调整不当的汽封,重新调整至标准范围内。

(3)修复或更换损坏的汽封。

对于存在质量问题的汽封,进行修复或更换。

(4)更换弹簧。

对于疲劳或断裂的弹簧,及时更换,保证汽封正常运行。

3.预防措施(1)加强运行维护。

定期对汽封进行检查,确保设备正常运行。

(2)提高检修质量。

在检修过程中,严格把控汽封间隙调整,避免漏气问题。

(3)选用优质汽封。

在采购汽封时,选择质量可靠的产品,降低漏气风险。

三、实施步骤1.准备阶段(1)制定实施方案。

根据问题分析,制定详细的处理方案。

(2)准备工具及材料。

提前准备好更换汽封所需的工具、材料。

2.实施阶段(1)现场施工。

按照实施方案,对漏气部位进行处理。

(2)检查验收。

施工完成后,对处理效果进行检查,确保达到预期目标。

汽轮机旁排阀阀杆漏汽问题分析及处理

汽轮机旁排阀阀杆漏汽问题分析及处理

量 1个 。 2 阀杆漏汽原 因分析
经过阀杆的蒸 汽如不能完全 由轴封系统回收 ,部分蒸汽则 将沿阀杆泄漏 至大气 中,表现为阀杆端部漏汽 。
核 电站 K一1000—60/3000型汽 轮机 高压缸旁排 阀的进 汽参 数 5.88 MPa,274.3℃ ,比焓 2775.43 kJ(663.05 kca ̄kg),该 参 数下蒸汽有一定 的湿度 。蒸汽沿阀杆泄漏时 ,如果 阀漏汽腔室的 压力较高 ,蒸 汽的湿度就会增加 ,如果漏 汽不 能及时排走 ,会 造 成抽汽孔 内积水 。由于积水减小 了通流 面积 ,将使各段抽汽量进 一 步减小 ,减杆漏 汽腔室 内压力进 一步上升 ,当压力足够高后 , 在内压作用下积水被排 出门杆腔室 ,问题得到缓解 ,然后再次进 入下一轮积水过程 。
参 考 文 献 [1] 刘佳丰 ,邢念城.现代节水农业技术研究进展与发展趋势[J].黑
龙江科技信息 ,2011,(18):218—218. [2] 薛建国.基 于单片机 的太 阳能电池 自动跟踪系统的设计 [J].长
春师范学院报 ,2005,24(3):26—30. [3] Kala Meah,Steven Fletcher,Sadrul Ula.Solar photovoltaic water
Ⅱ腔 室 至轴 封 蒸 汽冷 却 器B
I腔 室至 轴 封 蒸 汽集 管 A
图 2 旁 排 阀汽 开 孔 结 构
(2)轴封蒸 汽冷却器 B。在射流器建立 的负压 作用下 ,进入 最外侧 I1腔室的轴封蒸汽以及渗入的空气都 被抽 出 ,阻止蒸 汽 向外部的泄漏 。抽出的汽气混合物最后 送人 冷却器被冷却成凝 结水输入至凝汽器 ,该处 的压力在 0.1 MPa的绝对压力附近 。至 轴封冷却器 B的阀门开孔如 图 3所示 。开孔 尺寸 3O mm,数

汽轮机高压缸前轴封漏汽初步分析及处理

汽轮机高压缸前轴封漏汽初步分析及处理

高压缸前轴封漏汽初步分析及处理摘要:由于汽轮机高压缸前轴封离前轴承箱距离很近,轴封一旦发生蒸汽泄露,泄露的蒸汽会由轴承箱挡油板径向间隙处窜入轴承室,造成润滑油含水量大,品质下降,且长期的蒸汽泄露对机组的安全稳定运行也带来极大的危害,通过对前轴封漏汽原因的排查和缺陷处理,初步分析了导致漏汽的成因,并提出了建议。

关键词:高压缸前轴封漏汽排查处理一、故障现象XXXX#2机206大修机组投运后现场查漏发现前轴封漏汽,因弥漫的大量白色湿蒸汽导致无法判断泄露的具体位置和原因,需停机后进行多方面的排查。

二、原因分析207大修高压缸没有开缸全面检查,下轴封体无法拆卸,给轴封漏汽故障原因的排查带来很大的难度和局限,限于现场实际条件,拆卸上半轴封体并从以下几个可能导致轴封漏汽的部位进行了检查。

2.1、汽封块径向间隙偏大的影响端部轴封块若径向间隙偏大,会造成漏汽,206大修高压缸开缸进行了全面检查,内外轴封块均进行了更换,径向间隙经多次调整,在多方的验证确认下已调整至合格范围略靠下限。

本次解体查看轴封块齿尖完好无磨损,见(图一),实测汽封径向间隙均在合格范围内,由此造成的漏汽基本可以排除。

齿尖完好无磨损密封涂料完好,没有蒸汽过流的痕图一:轴封块图二:轴封体垂直密封面2.2、汽封块周向膨胀间隙的影响前端外轴封有两圈轴封块,内圈轴封周向膨胀间隙在合格范围内,外圈则略超标准上限0.3mm左右(周向膨胀间隙标准为:0.30~0.50mm)。

查看资料且根据检修经验,超标的间隙不足以造成轴封这么大的泄漏量。

2.3、轴封体垂直面密封垫片的影响206大修已将轴封体垂直面密封垫片更换为不锈钢垫片,且考虑到上、下半接缝处燕尾槽在中分面处可能造成泄漏,已将燕尾槽改进在中分面偏上的弧段处。

从本次解体检查看,燕尾槽完好,且垂直密封面没有因蒸汽泄漏吹蚀的痕迹,见(图二)。

2.4、轴封体水平密封面的影响解体后轴封体水平中分面的密封涂料完好且没有蒸汽冲刷的痕迹,见(图三),将水平中分面清理干净后进行试装,分别在螺栓未紧固和紧固两个状态下用塞尺做严密性检查,并用红丹粉做研磨接触检查均在合格范围内,此项也可排除。

汽轮机轴封漏气解决方案

汽轮机轴封漏气解决方案
外 部壳 体
一般来讲会 用 l 5 分钟到 1 个小时 。 刷式汽封 正式基于这种工 况下 的产 物。如下 图 1 所示 , 刷 式 时间很难估 计 , 在 实际 使用 中 , 我 们还 可 以通过 经验 公式 , 来测 算 出刷式
汽封的泄漏 流量 系数 。
式中: 为 质量泄 漏率( k g \ s ) ; 为上游 汽体总 温( K ) ; 为上游 汽 体总压( MP a ) ; 为转子外径 ( am r ) 。 经过 大量 的实验 计算数 据证 明 , 刷 式汽封 的泄漏 流量 系数 值通 常 在 0 . 0 0 3 5 - 0 . 0 0 6之 间 , 该数 值 远 低于 碳环 汽封 的 表现 。 当刷式 汽封 应用于 汽轮机 中时 , 如 出现 蒸汽在 轴端凝 结变成 水 至刷 式汽 封 , 那 么水 则成 为刷 式汽 封 良好 的润滑 剂 , 这时 刷 式
图 1刷 式 汽 封 结 构 图
刷 式汽封 的刷丝直 径很小 , 一般为 0 . 0 5 - 0 . 0 7 mm, 而且刷 丝 的排列相当致密 , 通 常 每 厘米 范 围 内 , 刷 丝 中细 金 属 丝 数 达
2 0 0 0 多根 以上 , 如此致 密的排 布刷毛 , 能 形成汽 流有效 的阻隔 , 从而 形成 密封 。刷毛 与刷毛 之间 的间隙 , 能够 改变汽 流方。无论从 劳动环境 保护 , 还 是基 于对汽轮 机本 身 动式 刷式 密封 的更 换也 会 因轻微 的干 涉 而 引起 短时 间的设备 则 让设 备开 到可 允许 的最大 转速 来 “ 磨 长 周期 运行 的可靠 性考 虑 , 必须采 用一种 可靠地 密封方 案来 解 振 动 。如果 振 动发 生 , 损” 毛刷直 到振动 消失 后再将设 备开到 工作转 速 。具 体需要 的 决轴封 漏气 问题 。 汽封 由弹簧 、 外部 壳体、 碳环 、 内部 壳体 及刷式 汽封等部件组成。

汽轮机轴封漏气处理

汽轮机轴封漏气处理

青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽处理总结本人1980年参加工作,一直从事汽轮机组的检修、维护任务,在长期工作中,对汽轮机调速系统、转子找中有个人较深理解,先后参加过永安火电厂、邵武纸厂、光泽竹浆厂、江西寿昌纸业等企业的汽轮机组安装、调试和维护,并撰写有《青山纸业热电厂2#汽轮机突发振动原因的分析及处理》等论文。

设备故障的判断、分析、解决是一名检修钳工个人技术能力的综合反映,能在最短的时间内,判断出设备故障症结所在,并以最经济的手段解决故障应该是是一名检修钳工追求的目标。

本着“具体问题具体分析”的原则,下面以青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽原因分析及处理为例,对相关内容予以总结。

1.青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽大,造成机组润滑油进水,油质乳化,润滑油粘度降低,严重影响机组安全运行。

本人通过对机组漏汽原因进行具体分析,采取了相应的系统处理措施,并对机组下一步运行提出了较为稳妥的意见。

1.1 机组简介青山纸业热电厂#5汽轮机组(简称#5机),为青岛汽轮机厂制造的CC12-5.88/0.981/0.490型单缸、中温、次高压冲动双抽汽、凝汽式汽轮机,额定功率12MV,额定主蒸汽参数5.88Mpa、470℃,额定负荷时汽耗量92.4t/h,一级抽汽参数0.981 Map、283℃,额定抽汽量35 t/h;二级抽汽0.490 Map、226℃,额定抽汽量35 t/h。

1.2 机组运行特征#5机组投产以来,经过运行、检修人员细心观察总结,发现了该机组的一个运行特征:暖机时间一定要充分,汽缸和转子膨胀位移5mm以上,汽缸内上下左右6个测温点,缸壁温度达200℃以上,它们相差不能大于35℃,而且还要根据开机方式是额定参数启动或者滑参数启动,当时的蒸汽压力、汽温,机组的冷态、温态和热态程度,疏水情况及环境温度的不同做出不同的暖机时间,不然机组转子升速过一阶临界转速(1360r/min)和二阶临界转速(1695r/min)时,#1、#2瓦轴承振动值分别可增大到240µm和160µm以上,并且还有上升趋势,此时必须立即打闸停机。

机组轴封漏汽大分析及治理

机组轴封漏汽大分析及治理

四号机组轴封漏汽大分析及治理刘晓东北京京能热电有限公司石景山热电厂【摘要】:本文阐述了京能热电4号机组高中压汽缸轴端汽封漏汽大原因分析及进行的治理工作。

通过分析最终查找到设计及检修管理、工艺方法存在的潜在问题,并提出了根本的解决处理措施,结合机组大修彻底治理消除了轴封漏汽大现象。

【关键词】:轴封漏汽大治理1 概述北京京能热电股份有限公司四号机组原为东方汽轮机厂设计的N200/160-12.7(130)/535/535型20万千瓦供暖抽汽凝汽式汽轮机,1995年投产运行。

因机组是70~80年代设计的,采用的设计、制造技术较为落后,通流效率低,所以在2007年对机组通流部分进行增容改造。

改造后为220MW,型号:C140/N220-12.75/535/535/0.245。

改造后,机组出力均达到220MW,机组效率也得到了增加。

4号机机组增容改造后高中压汽缸轴端汽封漏汽较大,在改造后两年内轴封漏汽进一步增大。

严重影响了主油油质,尤其是在冬、夏两季大负荷期间主油水份经常出现超标,致使在线滤油机连续24小时滤油方能维持合格。

主油油质恶化除影响润滑油性能外,也会造成调节系统动作迟缓及系统元件卡涩、失灵等故障,威胁机组安全运行。

大量轴封漏汽致使高品质蒸汽泄漏而引起汽耗增大,直接影响机组经济运行。

4号机高压前后及中压前轴封外漏蒸汽凝结后顺轴封套侧壁流至轴承箱台板底面,尤其是前轴承箱侧台板处存有大量积水,每日需要清擦。

水流入轴承箱底部台板及滑块之间后产生锈蚀,间接造成台板润滑性能降低及底部纵销、滑销卡涩,在2010年至2012年机组历次启机过程曾出现前中轴承箱膨胀不畅的问题,需要增加暖机时间及现场架百分表监视轴承箱膨胀效果方能正常启机。

轴封漏汽对机组安全已经造成严重威胁,轴封漏汽治理迫在眉睫。

2 采取的措施及效果2.1 运行方式调整2.1.1 分析主油箱排油烟机出力过大,轴承箱及主油回油管路负压偏高,造成轴承箱内负压大。

30MW背压汽轮机端部轴封漏汽分析与处理方法

30MW背压汽轮机端部轴封漏汽分析与处理方法
浙江巨化热电 有 限 公 司 &% 号 机 组 配 置 由 东 方汽轮机厂制造的抽汽背压式汽轮发电机组#型 号为 QK#/','#,#,!#,&,$"&汽轮机抽汽除部分 满足系统自用外#可确保供热压力#,!#2VA!A"% 汽缸排汽压力为&,$"2VA!A"#大部分用于供热# 完全没有冷凝热损失&&%号机组建设运行以来#
在机组运行过程中#曾多次对系统进行调整# 比如控制和调整进入轴封加热器的冷却水量#控 制轴加风机上蝶阀的开度来保证前后轴封回汽腔 室的真空值#启动$台轴加风机#在漏汽处加装轴 流风机等#均未取得明显效果&同时#本厂也对其 他可能引起油质乳化的原因进行检查'排除& &,&,&!油冷却器检查
$第%&!'"年卷%!(第月#期!!!!!!!!!!!!!! ! !!!热"#$力%&'!透($)*平+#!!!!!!!!!!! ! !!)*+,,!-"./-$%*&,'#
文章编号&."$/00!(!$%&'"%#/%$#./%!
?SHB 背压汽轮机端部轴封漏汽分析与处理方法
李永军王浩添方!倪
热力透平
产生油质乳化'抗泡沫性能变差'生成有机酸等问 题#从而产生油乳化物及油泥#影响润滑油的流通 能力和冷却效果#严重时会破坏轴系形成的油膜# 引起动 静 部 位 摩 擦'局 部 过 热 及 机 组 异 常 振 动 等*#:0+&&%号机组运行以来#每天主油箱放水量 较大#多次将油样送至专业机构检测#检测结果为 油中水份超标&根据有关规定#汽轮机润滑油水 份不能超过&%%GE,`&而通过 3U12 _.#%!/&. 检验方法多次进行检验#发现&%号机组润滑油平 均含水量为&##%GE,`#而在$%&"年!月份的一 次检验中发现#&%号机组润滑油含水量达到.(#$ GE,`#严重超过国家标准控制值#使机组稳定运 行产生了严重安全隐患&

汽封漏气分析与治理(DEC)

汽封漏气分析与治理(DEC)

小型背压式汽轮机端部轴封漏汽分析与改进XXX 260031373@(XX公司,浙江杭州市萧山区311234)【摘要】本文对小型背压式汽轮机端部轴封漏汽问题的普遍原因进行了分析,并从设计、维护等方面提出了改进措施。

通过案例分析,将理论结合实际,为处理汽轮机的轴封漏汽问题提供了工程经验。

【关键字】小型背压式汽轮机;轴封漏汽;分析;改进。

1.概述汽轮机在正常运转时,为了避免转动静部件的接触,两者之间必然留有适当的间隙。

由于压差的存在,这些间隙处将产生一定的漏汽现象,比如叶顶漏汽、隔板漏汽以及轴封漏汽等,如图1所示。

叶顶和隔板漏汽只要间隙控制在标准范围之内,损失一般是可以忽略不计的,即使间隙偏大造成漏汽损失也不影响机组的安全运行。

而轴封部位的漏汽则是汽轮机的重要问题之一,过大的泄漏使蒸汽进入轴承箱,乳化润滑油,从而给机组的安全运行带来重大隐患。

汽轮机组的轴封漏汽是一个较为普遍的问题,我公司生产制造的小型汽轮机广泛地运用于电厂、化工、石油等领域,在个别项目中,也存在轴封漏汽现象。

笔者根据公司近几年制造的多台图1-1 汽轮机各部分漏汽疏水示意图小型汽轮机的运行情况及几个进口机组的轴封改造项目,对小型汽轮机轴封漏汽问题进行了分析,并针对具体案例进行了改进,取得了良好的效果。

2.原因分析通过与用户交流及他们对国内外小型汽轮机端部轴封漏汽问题的反馈,原因可以分为三大类:1)结构设计方面a、抽汽通流面积过小,出现节流现象,汽封抽汽器不能把端部轴封体腔室内的蒸汽完全抽出,漏汽在腔室内部积压,从而大量蒸汽从轴封端漏出;b、轴封结构选用不当。

蒸汽从缸体到端面轴封压力是递减的一个过程,不同的蒸汽参数,需选用更合适的轴封结构,如图2所示。

若轴封不能有效快速地降低漏汽的压力,则要引起轴端漏汽。

a.直通型b.复合直通型c.错列型d.阶梯型e.斜齿阶梯型f.蜂窝与直通组合式g.承磨密封图1-2端面轴封形式示意图2)汽封抽汽器的动力蒸汽压力不够、冷却器冷却面积不够、真空度不够、水封落差高度不够等都会引起端部轴封漏汽。

汽轮机轴封漏汽的危害及运行中注意的问题

汽轮机轴封漏汽的危害及运行中注意的问题

浅议汽轮机轴封漏汽的危害及运行中注意的问题
轴封漏汽除了使机组热损失增大外,严重时还会使轮机功率下降,对汽轮机的安全经济运行也有很大的威胁。

如高压端部轴封漏汽过大,蒸汽会顺着轴流入轴承中,直接加热轴承同时使润滑油中混入水分,油质恶化,破坏轴承润滑,使轴承钨金融化造成严重事故。

如隔板轴封破坏,漏汽增大,会增大叶轮前后的压力差,增加轴向推力。

低压端轴封漏汽过大,会使汽轮机处在低真空下运行,经济性显著下降,排汽温度升高,汽轮机振动加大和轴向推力增加。

因此对轴封漏汽现象应予以重视。

轴封在运行中应注意的问题:
1.汽轮机转子在弯曲或振动超过允许值的情况下不准允许。

2.经常检查给水及蒸汽的品质,以防汽轮机内部结垢。

3.不允许汽轮机运行工况经常性剧烈的变化。

4.经常注意汽缸的保温完整。

5.不允许汽轮机长时间空转和在排汽温度过高、排汽温度剧烈
变化的情况下长时间运转。

6.防止转子发生较大的轴向位移,轴向位移超过允许值时必须
迅速停机。

塔里木热电厂1_汽轮机汽封漏汽大的原因分析及对策

塔里木热电厂1_汽轮机汽封漏汽大的原因分析及对策

目前,塔里木热电厂 1# 汽轮机应用了此
运行,在较高负荷和供热 汽封调整装置后,通过近两年的运行观察和检
运行时投入此调整装置 验 , 现 轴 封 供 汽 压 力 一 直 维 持 在
和均压箱并联使用,既保 0.018 ̄0.02MPa,汽轮机透平油乳化得到了根
证了高压汽封的漏汽一 治,解决了油中进水的隐患,保证了油质,避免
承座,使油质恶化,不利于润滑,另一方面将使 递到前汽封,而在机组改造同时又没有对轴封 资源浪费。
轴封 B 过度膨胀。另外,从 N、J 腔室漏出的蒸 系统进行相应改造,使得汽封漏汽量增加,汽封
3.2 提高运行操作水平及责任心,在变负
汽以及从大气中漏入的空气进入 L、K 腔室后 漏汽又没有得到及时排泄,渗漏至油系统中和 荷工况下,加强轴封供汽压力监视和调整。使轴
抽的作用下,L、K 腔室始终保持微负压,保证了 后,在该汽轮机的轴封调整系统中增加了一套 强运行中主油箱定期放水以及化学油质检测工
机组的安全稳定运行。
调整装置,即引一路高压汽封漏气至凝汽器和 作。
但在该汽轮机经过抽汽系统改造后,在汽 均压箱并联使用,在汽轮机启动和较低负荷时,
4 结论(见表 1)
轮机的双列复速级前增加了抽汽口后,使汽轮 由均压箱投入运行,保证轴封系统的安全稳定
汽轮机经过抽汽
维持供汽压力稳定,通过均压箱上的压力调整 系统改造后,在复速级
器来实现,均压箱压力太高时,则压力调整器动 前增加了抽汽口,并封
作,减小进入均压箱的蒸汽量,若仍然太高,部 堵 了 部 分 隔 板 上 部 分
分蒸汽将进入凝汽器;若均压箱压力较低,则进 通流部分,使得复速级
行相反的操作,使之维持均压箱压力稳定。从而 前 的 蒸 汽 压 力 大 大 升

几类特殊原因造成轴封外漏的分析及治理

几类特殊原因造成轴封外漏的分析及治理

几类特殊原因造成轴封外漏的分析及治理摘要随着汽轮机组进汽参数的提高,加强轴封调整以防止高压蒸汽外漏的重要性及难度也日益提高。

目前,对汽封径向间隙的调整得到了检修单位的普遍重视。

但即使轴封径向间隙调整的很好,因为其他某些方面的原因,仍然会发生严重的轴封外漏,文中对几类特殊原因造成的轴封外漏的分析和处理情况进行了总结。

关键词轴封外漏;密封面;轴封正负胀随着汽轮发电机组进汽参数的提高,对轴端汽封的检修质量要求也日益提高。

由于检修工艺不当造成的高温高压蒸汽外漏,不仅造成工质及能量损失,污染恶化现场工作环境,而且还会导致透平油中带水,引起油质恶化。

对于采用透平油作为调节保安系统液压用油的,油中带水还会导致机组调节保安系统部套锈蚀犯卡,成为严重威胁机组安全的重大隐患。

国产200 MW汽轮机组,由于其高中压缸分体布置,可能发生高温高压蒸汽轴端外漏的部位有三处,分别为高缸前,高缸后及中缸前。

各类型的125 MW级、300 MW级、600 MW级汽轮发电机组由于采用高中压合缸对头布置的设计方法,可能发生高温高压蒸汽轴端外漏的部位有两处,分别为高缸后和中缸后。

较之国产200 MW汽轮发电机组,一方面可能发生外漏的部位少了一处,另一方面即使是主蒸汽参数超临界的600 MW机组,高排处的汽温汽压仍低于200 MW机组高缸前。

所以,在各种较大功率的汽轮机中,国产200 MW汽轮机轴封外漏治理最重要,难度也最大。

目前在机组检修的过程中,对轴封径向间隙的测量和调整普遍都给予了充分的重视,一般来说都能达到厂家的要求。

但要保证轴封的严密不漏,仅仅将轴封径向间隙调整合格还是远远不够的。

笔者多次参加200 MW汽轮机本体检修,曾处理过几次较典型的轴封外漏,都不是由于汽封径向间隙调整不当引起,在此总结出来,以与广大同行交流。

1汽封瓦密封面破坏引起的轴封外漏某电厂一台哈尔滨汽轮机厂产N200-130/535/535型机组,运行中高缸前轴封严重外漏并呈加速恶化趋势,运行多方调整无效,被迫停机检修。

汽轮机轴封漏汽的排查与治理

汽轮机轴封漏汽的排查与治理

汽轮机轴封漏汽的排查与治理摘要:汽轮机汽缸和转子之间存在环形间隙,而汽轮机轴封主要用于减少环形间隙的蒸汽泄漏量。

其工作原理是汽缸上安装的汽封体与转子形成环形汽室,泄漏蒸汽经过环形汽室时压力降低,其热力过程接近节流过程,由于存在多级环形汽室,每级之间形成压力差,从而减少了泄漏的蒸汽量。

若环形间隙变大,环形汽室起不到降压作用,就会造成蒸汽大量泄漏,影响机组经济、安全地运行。

汽封按用途可以分为轴端汽封、通流部分汽封和隔板汽封三大类,轴端汽封简称为轴封,设置在汽缸两端与大轴之间,在压力侧用以减少蒸汽外泄,在真空侧防止大气渗入以免破环真空。

关键词:轴封漏汽;轴封供汽;轴封抽汽引言汽轮机轴封系统的主要作业区域为转子与气缸的连接处,主要作用为避免气缸内外气体流通,即确保气缸内的蒸汽不外泄,外部空气不进入气缸。

同时,还具备收集并处理汽封漏气的能力,利用自身的热量将漏出的蒸汽凝结成水,对汽轮机轴封中的气体混合物排出,确保其不会进入机房或者油系统中对汽轮机的正常运行带来影响。

1轴封漏气原因分析1.1轴封系统配置不合理高、中、低压轴封供汽连在同一根母管上引起供汽分配不均(轴封抽汽也同于供汽)。

以轴封供汽为例,轴封供汽取自辅汽联箱,高、中、低压缸前后轴封供汽管均直接与母管相连,各供汽支管均未加装调节阀和压力表,只能通过供汽联箱进口的轴封压力自动调整阀统一进行调整,流量则由预先设计好的管道尺寸决定。

一旦A级检修中轴封间隙调整不当造成蒸汽外漏,则难以通过运行策略进行过程管控。

1.2轴封间隙调整在对轴封间隙进行调整的过程中需要遵循外侧小、里侧大的规律。

主要原因是由于外侧距离轴承较近,转子和汽缸在运行的过程中所产生的冷热状态对轴封间隙的影响相对较小。

转子在运行的过程中仅会产生小幅度的振动,不会轻易出现摩擦现象,即便存在摩擦现象也会由于振动幅度小而无法形成弯轴的故障问题。

最主要的原因还是将此部分的间隙调小对避免轴封漏气可以起到积极的作用。

汽轮机轴封漏汽的分析与治理

汽轮机轴封漏汽的分析与治理

汽轮机轴封漏汽的分析与治理摘要:汽轮机的密封性跟它的工作效率密切相关,本文先分析了锅炉给水泵的汽轮机两轴端漏气的原因,然后确定了是汽轮机两轴端的汽封间隙尺寸不合标准。

解决方法是改变了汽封环的尺寸并且使汽封间隙保持在合理的范围内,同时在汽轮机两轴端采用了“氮气封汽”新技术。

最后结果表明,该解决方案能有效解决汽轮机漏气的问题,可以在实际生活生产中使用。

关键词:汽轮机;轴封;漏汽;汽封间隙;氮气封汽1概述某发电厂有三台机水泵,水泵的驱动动力来源于汽轮机,型号为C60-8.83/1.27,数量1,调速系统采用电液调速系统,额定功率与额定转速分别为60000千瓦和3000转/分钟,有着一定的进气和排气压力,具备完整的润滑系统。

由于在生产过程中汽轮机经常出现漏汽和漏水现象,工作人员对该汽轮机进行了检修,最后发现该汽轮机的漏汽是两轴端的汽封的不合标准所致。

汽轮机运行的时候会产生大量蒸汽,蒸汽很容易透过汽轮机的各个结构来到汽轮机的齿轮箱进而冷凝成水滴,随着冷凝的水滴越来越多,汽轮机的润滑系统润滑油的含水量也就越来越高,也就产生了润滑油的乳化现象,乳化的润滑油对于汽轮机的工作是及其有害的,第一,若是乳化的润滑油继续进行润滑工作,齿轮箱中的齿轮、轴承以及其他需要润滑的零件都会加剧磨损,最后出现振动,噪声,进而影响汽轮机的正常工作,第二,汽轮机的其他系统如调速系统也会受到影响,严重的话会造成汽轮机被迫停止工作而报废。

对于此问题,工作人员进行了维修工作,换掉了还汽轮机的两个轴端端盖等零件并且调整了轴端汽封的间隙,效果明显好转,刚开始的一段时间没有出现漏汽现象,但是好景不长,几个月之后又出现了如前面所描述的现象,并且这次的现象更为严重,轴封漏汽量更大了,润滑油中还是出现了大量的水,所以机组人员不得不定期更换润滑油以保证汽轮机暂时的正常运行,但是这种方法并非权宜之计,而且特别不经济,甚至还会存在安全隐患,因此汽轮机出现的漏汽问题必须得到重视,必须从根本上找出汽轮机存在的问题,彻底解决它,保证正常的生产生活。

给泵小汽机轴封漏汽分析及处理 顾文华

给泵小汽机轴封漏汽分析及处理 顾文华

给泵小汽机轴封漏汽分析及处理顾文华摘要:望亭发电厂660MW超超临界汽轮发电机组配套给水泵驱动汽轮机为杭州汽轮机股份有限公司生产的NK63/71/0型冷凝式汽轮机。

该型号小汽轮机在机组运行约5年后发现轴封处密封不严,轴封压力无法维持等缺陷。

经过几次检修分析处理,调整汽封体与汽缸间膨胀间隙,消除了漏汽缺陷。

关键词:给泵汽轮机;轴封压力;轴封泄漏;汽轮机检修;汽缸变形;膨胀间隙1 前言我厂3、4号机组汽轮机是上海汽轮机有限公司制造,采用德国西门子技术的660MW超超临界汽轮发电机。

机组配套两台50%容量的汽动给水泵和一台30%容量电动给水泵,其中对汽动给水泵进行驱动的汽轮机为杭州汽轮机股份有限公司生产的NK63/71/0型冷凝式汽轮机(下文简称为小汽轮机)。

该型号小汽轮机为单缸、轴流、反动式。

小汽轮机的排汽进入主机凝汽器,在排汽接管上装有波纹管膨胀节和真空蝶阀。

汽封冷却器和轴封抽汽器与主机共用。

小汽轮机轴封系统用来建立真空,阻止空气进入汽轮机汽水系统。

来自主机轴封系统的封汽蒸汽经节流降压后,由封汽管路导入前、后汽封体,少量蒸汽经前、后汽管排出,进入主机汽封冷却器。

轴封密封性的好坏直接影响机组真空从而影响机组效率。

2 轴封漏汽分析与处理2.1 轴封漏汽的原因的分析与确定两台机组在投产后经过约5年的运行时间后,机组所配备的小汽轮机均发生了不同程度的漏汽现象。

运行表现为轴封压力下跌,且维持压力困难。

2.1.1 轴封漏汽的产生原因分析汽轮机在转子穿出汽缸的部位都配置有汽封,前汽封用以防止、减少汽缸内蒸汽向外泄漏,防止高温蒸汽漏入轴承座使轴承温度升高及润滑油含水;后汽封的作用是阻止空气漏入排汽缸,防止机组真空恶化。

由此可以看出轴封漏汽可分为向外漏出高温蒸汽和向内漏进空气。

根据小汽轮机前后轴封不同的运行工况,前轴封泄漏一般是向外泄漏高温蒸汽,在泄漏量较大时表现为轴封处飘汽,轴承温度升高且润滑油含水量增大。

后轴封的泄漏有所不同,因排缸在汽轮机启动、运行后处于负压状态,为了防止外界空气的进入,轴封腔室内由轴封系统引入一定压力(约为0.103MPaA)的正压蒸汽来封堵平衡。

某9E燃机2#瓦轴封变形漏气处理

某9E燃机2#瓦轴封变形漏气处理

某9E燃机2#瓦轴封变形漏气处理摘要:某9E燃机电厂1#机组#2瓦前﹑后气封发生严重变形漏气,导致#2瓦处连通到大气的排气管排出的高温气体越来越多,噪音变大;同时滑油箱真空降低,油雾分离器出口排出大量油烟,滑油补油量加大。

通过对运行参数的对比分析,判断确定原因后,利用大修间隔,对相关设备进行升级改造,解决了该机组2#瓦气封变形漏气所产生的一系列问题。

关键字:刷式气封排气内缸油箱负压设备简介一、某电厂共有两套9E联合循环机组,于2004年相继投产,其中燃气轮机由美国GE公司生产,型号为PG9171E DLN1.0,简单循环单轴机组出力为123MW。

燃气轮机由17级的轴流式压气机、14个低NOx燃烧室组成的燃烧系统、3级透平和燃气轮机辅助系统组成。

其轴流式压气机转子和透平转子由法兰刚性连接,采用3个支持瓦支撑。

#2瓦为椭圆式径向滑动轴承,位于高温﹑高压的压气机排气内缸内,在压气机排气内缸与压气机转子之间安装有气封,运行中,压气机排气会通过压气机排气内缸与转子间的密封间隙进入压气机排气内缸。

#2瓦前气封﹑后气封,目前有迷宫式和带刷式气封的迷宫式两种类型,可将漏入压气机排气内缸的高压气体部分挡在#2瓦座外,漏过的部分则通过排气槽引入大气,这样,压气机排气通过#2瓦前后油封进入2#瓦和其回油管线的量就很少了。

9E燃机组#2瓦前气封﹑后气封变形主要发生在底部和顶部,导致气封水平中分面出现较大的开口,见图一,图二,高温﹑高压的空气由此大量漏入#2瓦及其回油管线。

漏气会产生以下问题和隐患:2﹑使滑油箱真空降低,从而因负压不足致使滑油从各瓦油封处漏出,严重时须要降低燃机负荷减少漏气量以维持油箱真空;3﹑高温﹑高压的空气与滑油相混形成大量油雾,导致滑油箱油雾分离器无法及时分离油气而排出大量油烟,污染环境,增加滑油消耗;4﹑2#瓦排气管漏气量变大,产生噪音;5﹑压气机效率降低二、设备状况2013年以来,该厂1#机2#瓦排气槽连通到大气的排气管排出的高温气体越来越多,噪音变大,从2013年跟踪统计的数据来看,1# 机排气管外壁温度逐步上升甚至达到了300℃,而GE要求2#瓦排气管内气温不应超过260℃;同时滑油箱真空降低,辅助齿轮箱1#轴前油封处漏出滑油;油雾分离器出口排出大量油烟,滑油被带走补油量也加大。

降低汽轮机轴封漏汽量保障机组安全经济运行

降低汽轮机轴封漏汽量保障机组安全经济运行

降低汽轮机轴封漏汽量保障机组安全经济运行随着汽轮机运行时间的增加,汽轮机内部的构件不断磨损,势必会出现一些设备上的问题,其中汽封漏汽量增大的情况较为常见。

因为汽轮机内部有转动部分和静止部分,为了避免动、静部件之间碰撞,因此必须留有适当的间隙,这些间隙的存在势必导致漏汽为此就要加装密封装置—汽封。

轴封漏汽除了使机组热损失增大外,严重时还会使汽轮机功率下降,对汽轮机的安全经济运行也有很大的威胁。

如高压端轴封漏汽过大,蒸汽会顺着轴流入轴承中,直接加热轴承同时使润滑油中混入水分,油质恶化,破坏轴承润滑,使轴承乌金融化造成严重事故。

如隔板轴封漏汽过大,会增大叶轮前后的压力差,增加轴向推力。

低压端轴封漏汽过大,会使汽轮机经济性下降,排汽温度升高,汽轮机振动增大和轴向推力增加。

轴封漏气大还会造成电器仪表的损坏,影响机组现场的工作环境等等,因此,轴封漏气量大的问题一定要引起重视。

我车间的机组型号为B9-9.06/5.02,汽轮机采用的是齿形汽封,不仅在汽封环上有密封齿,而且在内部的主轴上也存在密封齿。

蒸汽经过一个一个密封齿就像经过一道一道屏障,最后大量的蒸汽也就被挡在了外面,其原理是当蒸汽经过一个个密封齿的时候会降低大部分动能,只有少数经过了密封齿,接着重复以上步骤,一个个密封齿起到了节流的作用,每一次节流就降低了大部分压力,停留在密封外的蒸汽由相应的部件抽出,而最后未被节流的蒸汽就形成了漏汽。

目前,我们车间的汽轮机的轴封漏汽量不断增大,汽轮机进汽量与排汽量的差值达到近20T/h,且机组伴随有其他不正常的现象,因机组漏汽量增大,导致机组在运行时,汽轮机第一、二道轴瓦振动增大,并伴随着轴瓦温度及轴瓦回油温度急剧上升,不但不利于机组的经济运行,而且严重威胁着机组的安全运行。

车间根据实际情况,立即联系汽轮机厂家,计划对机组进行检修,以消除隐患,减少汽轮机的漏汽量。

由于厂家准备备件需要一定的时间,车间决定先采取措施消除机组的安全隐患,先保证轴承温度及轴承回油温度正常。

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青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽处理总结本人1980年参加工作,一直从事汽轮机组的检修、维护任务,在长期工作中,对汽轮机调速系统、转子找中有个人较深理解,先后参加过永安火电厂、邵武纸厂、光泽竹浆厂、江西寿昌纸业等企业的汽轮机组安装、调试和维护,并撰写有《青山纸业热电厂2#汽轮机突发振动原因的分析及处理》等论文。

设备故障的判断、分析、解决是一名检修钳工个人技术能力的综合反映,能在最短的时间内,判断出设备故障症结所在,并以最经济的手段解决故障应该是是一名检修钳工追求的目标。

本着“具体问题具体分析”的原则,下面以青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽原因分析及处理为例,对相关内容予以总结。

1.青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽大,造成机组润滑油进水,油质乳化,润滑油粘度降低,严重影响机组安全运行。

本人通过对机组漏汽原因进行具体分析,采取了相应的系统处理措施,并对机组下一步运行提出了较为稳妥的意见。

1.1 机组简介青山纸业热电厂#5汽轮机组(简称#5机),为青岛汽轮机厂制造的CC12-5.88/0.981/0.490型单缸、中温、次高压冲动双抽汽、凝汽式汽轮机,额定功率12MV,额定主蒸汽参数5.88Mpa、470℃,额定负荷时汽耗量92.4t/h,一级抽汽参数0.981 Map、283℃,额定抽汽量35 t/h;二级抽汽0.490 Map、226℃,额定抽汽量35 t/h。

1.2 机组运行特征#5机组投产以来,经过运行、检修人员细心观察总结,发现了该机组的一个运行特征:暖机时间一定要充分,汽缸和转子膨胀位移5mm以上,汽缸内上下左右6个测温点,缸壁温度达200℃以上,它们相差不能大于35℃,而且还要根据开机方式是额定参数启动或者滑参数启动,当时的蒸汽压力、汽温,机组的冷态、温态和热态程度,疏水情况及环境温度的不同做出不同的暖机时间,不然机组转子升速过一阶临界转速(1360r/min)和二阶临界转速(1695r/min)时,#1、#2瓦轴承振动值分别可增大到240µm和160µm以上,并且还有上升趋势,此时必须立即打闸停机。

没能按照制造厂商提供的运行操作规程进行操作:低速(300~500r/min)暖机10~20分钟,中速(1000~1200r/min)暖机60分钟,然后按每分钟300r/min 速度升速,进而迅速而平稳过临界转速。

1.3 问题的提出#5机时青岛汽轮机厂设计制造该参数的第一台机组(出厂号950001),级数十一级,第一级为复速级,其余为压力级。

该机组在1996年安装调试过程中,曾出现转子振动大,调速系统不相匹配,达不到额定参数运行等情况,经多次改进才达到要求。

1999年12月因机组再次出现振动,进行第一次机组大修,解体后发现转子复速级叶片断了四块,中段叶片结垢较严重,转子返厂修复后,恢复正常运行。

2005年下半年起,该机组轴封漏汽逐渐增多,润滑油取样化验含水份多,一星期滤油一次(用真空滤油机脱水);2006年上半年轴封漏汽加剧,一星期滤油机要2~3天连续滤油,经仔细检查润滑油进水的各个环节,先后排除了冷油器内漏及调压器波纹管破损两种情况,最后确定为轴封间隙大,蒸汽顺着转子经汽档、油档进入轴承室,导致润滑油品质变差,产生乳化。

2.轴封漏汽原因分析2.1 机组轴封结构、技术要求:#5机高低压轴封为迷宫式汽封,材料为不锈钢片,用方形钢丝镶嵌汽封梳齿片(简称汽封片),组装在在转子前后两处轴封的轴颈位置上,高压侧轴封设有三道,共54圈汽封片;低压侧轴封设有二道,共24圈汽封片。

前汽封环有9组,后汽封环4组,每一组分为六块,分别组装在上下缸的汽封体里,汽封环底部装有弹簧片,用于调整间隙。

转子上的汽封片与汽封体之间的间隙,高压侧间隙为0.15㎜~0.20㎜,低压侧间隙为0.25㎜~0.35㎜(如图)高压侧轴封有两个漏汽腔室,从里往外第一道漏汽腔室的蒸汽用管线接至二级抽汽母管上,第二道漏汽腔室的蒸汽用管线接至轴封加热器上,进行热量回收。

2.2 漏汽造成的不良后果汽轮发电机组在超过规定值的振动力作用下,机组动静部分产生摩擦,会造成轴瓦乌金破裂,转子变形、弯曲、断裂,叶片损坏等现象。

#5机组由于多次开停机出现的大振动,使转子汽封片与汽缸的汽封环碰摩,间隙偏大,没有密封住余汽。

汽流顺着转子轴向进入轴承室,使润滑油含有水份,经过油循环、转子轴瓦挤压,润滑油恶化,油膜破坏或不稳定。

润滑油质量好坏,对汽轮机运行的可靠性、经济性有密切关系。

该机组曾经出现过以下不良情况:a)因油质恶化,对机组润滑部分不能起到良好的润滑作用,致使轴承乌金熔化受损,#4轴承下瓦产生裂纹,上瓦局部脱落;b)油质不好造成传动部分腐蚀,动作迟滞、卡涩及零部件生锈,使调速系统及保护装置失灵.如2006年1月3日,#5机调速系统出现不稳定、脉冲油压波动,机组负荷上下波动,手动调整同步器增加减少负荷均无反馈,有时油动机突然间滑移(上升或下降),负荷突增或突减2MW左右。

后经两次机组小修,清洁调速系统,恢复正常。

c)油品乳化,粘度降低,轴承内楔形油膜的动力不稳定,激发起机组的低频自激震荡。

油膜震荡引起转子振动,而转子振动造成轴封动静之间碰摩,导致间隙偏大,产生漏汽,形成恶性循环。

从2006年8月到2006年10月#1瓦震动值从23µm增加到45µm,#2瓦震动值从18µm增加到36µm。

2.3.轴封磨损原因分析a). #5汽轮机机组是青岛汽轮机厂制造的该参数第一台机组,据了解该厂对中温、中压的汽轮机制造技术比较成熟,而对中温、次高压参数的机组是该厂初次设计制造,各部件材质、结构、汽缸的强度大小、转子与汽缸的膨胀系数差别引起实际暖机与理论设计时间有很大差异,可以说该机组先天不足,造成该机组缺陷出现。

在实际运行中,对该机组暖机时间长短无法确定,机组升速过临界转速振动大次数如下:1999年11月31日大修结束后开机,暖机6小时过临界时,轴振动值达100µm后回落;2000年8月4日,机组小修6天,暖机6小时,准备过临界时,轴振动值达180µm,打闸停机,重新暖机3小时;2002年9月23日,因锅炉检修,停机12天后开机,两次冲临界转速未过,暖机时间达十个半小时;2004年3月19日,发电机组励磁机更换,开机转子1000r/min 时,#1瓦振动值83µm.#2瓦振动值109µm,轴承座216µm(测振仪测量);2005年7月3日,机组小修重点复查转子中心,开机暖机7小时;2006年6月18日,机组小修6天,轴瓦检查及调速系统卡涩处理,冲临界时#1、#2瓦振动大,降速,继续暖机。

上述表明:该机组过临界转速时不稳定,振动大,虽然时间较短,但可以肯定对转子动静部件造成了碰磨,而碰磨可以发生在任何转速和任何工况下(500r/min、1000r/min、临界转速、3000r/min或高负荷),这样使机组通流部份径向间隙和轴端汽封间隙甚至油档间隙因此变大。

b).气温过高或过低。

汽封片在高温情况下,金属机械性能很快恶化,冲击韧性、强度降低,汽封片受气流冲刷,形成侧倒摩擦。

气温过低,局部内应力和热变形造成动静部件摩擦,轴向推力增大。

从1999年起历史运行日记曾发现有蒸汽温度485℃以上、465℃以下参数运行间断累计达132小时的情况出现。

c).蒸汽品质不良,造成汽轮机通流部分部分喷嘴、叶片积盐结垢,通过截面减少,级内焓降增加,推力增大,使轴封漏汽压力增加,加大了漏汽量,轴封漏汽第一道腔室压力从0.25Mpa增至到0.36Mpa。

从上述可以看出,#5汽轮机的汽封片间隙越来越大,漏汽也逐渐增大的根本原因就在于以上三种情况的出现。

3.设备缺陷的处理3.1 2006年10月15日,由于前轴封漏汽逐渐增大,热电厂决定对机组进行计划大修。

经解体发现前后轴封的汽封片间隙全部超标,机头视前轴封左侧间隙0.56mm,右侧间隙0.32mm,后轴封左侧汽封间隙0.30mm,右侧间隙0.49mm,前轴封(高压轴封)汽封片部份脆断缺口,转子叶片结盐垢,转子中心偏左0.08mm,右张口0.12mm,上张口0.07mm,四个轴瓦均有不同程度磨损。

我们把检修重点放在前后轴封的汽封片更换工作上,对已损坏的汽封片逐一拆除、清理、修刮,并按照图纸上汽封片高度、间距要求先后组装镶嵌了低齿汽封片和高齿汽封片,并逐一落实汽封片尺寸要求。

3.2 将高压侧轴封第一腔室泄露蒸汽用管道引到除氧器上的汽平衡管进入水箱加热,(原有管道接至二级抽汽,没有压力差,疏水不畅),前轴封第二道腔室疏水接至轴封加热器里,减少了前轴封漏汽量。

3.3 在机组大修中,针对可能影响汽缸、转子热胀冷缩的外在作用力进行分析、改进。

在汽缸下部抽汽管道增设波纹型补偿器,消除汽缸与抽汽管道的应力从而改善汽缸热胀冷缩情况;并对滑销系统进行全面的清洗、测量、调整。

3.4 凝结水品质不佳,不但影响锅炉的安全经济运行,也影响到汽轮机组的安全运行。

在此情况下,锅炉产生的蒸汽品质不佳造成通流部分结垢、腐蚀等不良情况。

因此我们大力加强凝结水硬度、导电度、含氧量、PH值等指标的监督,同时对软化水处理增加二级除盐装置。

3.5 对调节系统各执行机构、油动机、错油门、调压器、油系统等部件进行全部解体检查、清洗,同时加强油系统管理。

3.6 更换#1瓦、#2瓦的汽档、油档,并调整间隙:前油档a=0.25mm,b=0.05mm,后油档a=0.25mm,b=0.06mm,如图:前油档后油档4.处理效果及效益2006年10月大修后,经过7小时的充分暖机,机组达到全速,前后轴封漏汽降到最低值,润滑油质量达到标准要求,达到了大修目的。

#5机运行至今,前轴封第一腔室蒸汽漏汽始终在0.25Map表压,系统润滑油没有进水现象,从而彻底解决了润滑油进水乳化所引起的轴瓦、调速机构振动、卡涩等问题,确保机组安全经济运行,保障了公司供电、供汽,年创造效益五佰多万元。

5.个人体会汽轮机的起停过程,从热传导来说是一个不稳定导热过程,实质上就是对汽轮机各部件的加热和冷却过程,在这个过程中,要使机组各部分的热应力、热变形、转子与汽缸的膨胀差以及传动部件的振动,均要维持设备工艺要求的允许范围内。

不同的汽轮机有着不同的特征,由于设备结构、制造技术、运行参数、功率、热力系统的差异,每台汽轮机均有各自的运行规律。

在机组的起停过程中,汽轮机各部件以及管道的应力和温度状态都要产生很大的变化,一些对设备最危险、最不利的工况,往往都发生在起停过程中。

#5机结构膨胀系数是客观存在,只要我们高度重视,掌握设备的规律属性,严格控制蒸汽温升速度、汽缸金属温升速度、上下缸温差、法兰、螺栓温度,节能降耗,减少损失,并密切注意汽缸与转子膨胀差别、动静间隙、轴承油温、温差、转速、振动值等,做到具体问题具体分析,并进行系统全盘考虑。

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