汽轮机轴封漏气处理

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青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽处理总结

本人1980年参加工作,一直从事汽轮机组的检修、维护任务,在长期工作中,对汽轮机调速系统、转子找中有个人较深理解,先后参加过永安火电厂、邵武纸厂、光泽竹浆厂、江西寿昌纸业等企业的汽轮机组安装、调试和维护,并撰写有《青山纸业热电厂2#汽轮机突发振动原因的分析及处理》等论文。

设备故障的判断、分析、解决是一名检修钳工个人技术能力的综合反映,能在最短的时间内,判断出设备故障症结所在,并以最经济的手段解决故障应该是是一名检修钳工追求的目标。本着“具体问题具体分析”的原则,下面以青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽原因分析及处理为例,对相关内容予以总结。

1.青山纸业热电厂#5汽轮机组轴封漏汽大,造成机组润滑油进水,油质乳化,润滑油粘度降低,严重影响机组安全运行。本人通过对机组漏汽原因进行具体分析,采取了相应的系统处理措施,并对机组下一步运行提出了较为稳妥的意见。

1.1 机组简介

青山纸业热电厂#5汽轮机组(简称#5机),为青岛汽轮机厂制造的CC12-5.88/0.981/0.490型单缸、中温、次高压冲动双抽汽、凝汽式汽轮机,额定功率12MV,额定主蒸汽参数5.88Mpa、470℃,额定负荷时汽耗量92.4t/h,一级抽汽参数0.981 Map、283℃,额定抽汽量35 t/h;二级抽汽0.490 Map、226℃,额定抽汽量35 t/h。

1.2 机组运行特征

#5机组投产以来,经过运行、检修人员细心观察总结,发现了该机组的一个运行特征:暖机时间一定要充分,汽缸和转子膨胀位移5mm以上,汽缸内上下左右6个测温点,缸壁温度达200℃以上,它们相差不能大于35℃,而且还要根据开机方式是额定参数启动或者滑参数启动,当时的蒸汽压力、汽温,机组的冷态、温态和热态程度,疏水情况及环境温度的不同做出不同的暖机时间,不然机组转子

升速过一阶临界转速(1360r/min)和二阶临界转速(1695r/min)时,#1、#2瓦轴承振动值分别可增大到240µm和160µm以上,并且还有上升趋势,此时必须立即打闸停机。没能按照制造厂商提供的运行操作规程进行操作:低速(300~500r/min)暖机10~20分钟,中速(1000~1200r/min)暖机60分钟,然后按每分钟300r/min 速度升速,进而迅速而平稳过临界转速。

1.3 问题的提出

#5机时青岛汽轮机厂设计制造该参数的第一台机组(出厂号950001),级数十一级,第一级为复速级,其余为压力级。该机组在1996年安装调试过程中,曾出现转子振动大,调速系统不相匹配,达不到额定参数运行等情况,经多次改进才达到要求。1999年12月因机组再次出现振动,进行第一次机组大修,解体后发现转子复速级叶片断了四块,中段叶片结垢较严重,转子返厂修复后,恢复正常运行。2005年下半年起,该机组轴封漏汽逐渐增多,润滑油取样化验含水份多,一星期滤油一次(用真空滤油机脱水);2006年上半年轴封漏汽加剧,一星期滤油机要2~3天连续滤油,经仔细检查润滑油进水的各个环节,先后排除了冷油器内漏及调压器波纹管破损两种情况,最后确定为轴封间隙大,蒸汽顺着转子经汽档、油档进入轴承室,导致润滑油品质变差,产生乳化。

2.轴封漏汽原因分析

2.1 机组轴封结构、技术要求:

#5机高低压轴封为迷宫式汽封,材料为不锈钢片,用方形钢丝镶嵌汽封梳齿片(简称汽封片),组装在在转子前后两处轴封的轴颈位置上,高压侧轴封设有三道,共54圈汽封片;低压侧轴封设有二道,共24圈汽封片。前汽封环有9组,后汽封环4组,每一组分为六块,分别组装在上下缸的汽封体里,汽封环底部装有弹簧片,用于调整间隙。转子上的汽封片与汽封体之间的间隙,高压侧间隙为0.15㎜~0.20㎜,低压侧间隙为0.25㎜~0.35㎜(如图)

高压侧轴封有两个漏汽腔室,从里往外第一道漏汽腔室的蒸汽用管线

接至二级抽汽母管上,第二道漏汽腔室的蒸汽用管线接至轴封加热器上,进行热量回收。

2.2 漏汽造成的不良后果

汽轮发电机组在超过规定值的振动力作用下,机组动静部分产生摩擦,会造成轴瓦乌金破裂,转子变形、弯曲、断裂,叶片损坏等现象。#5机组由于多次开停机出现的大振动,使转子汽封片与汽缸的汽封环碰摩,间隙偏大,没有密封住余汽。汽流顺着转子轴向进入轴承室,使润滑油含有水份,经过油循环、转子轴瓦挤压,润滑油恶化,油膜破坏或不稳定。润滑油质量好坏,对汽轮机运行的可靠性、经济性有密切关系。该机组曾经出现过以下不良情况:

a)因油质恶化,对机组润滑部分不能起到良好的润滑作用,致使轴承乌金熔化受损,#4轴承下瓦产生裂纹,上瓦局部脱落;

b)油质不好造成传动部分腐蚀,动作迟滞、卡涩及零部件生锈,使调速系统及保护装置失灵.如2006年1月3日,#5机调速系统出现不稳定、脉冲油压波动,机组负荷上下波动,手动调整同步器增加减少负荷均无反馈,有时油动机突然间滑移(上升或下降),负荷突增或突减2MW左右。后经两次机组小修,清洁调速系统,恢复正常。

c)油品乳化,粘度降低,轴承内楔形油膜的动力不稳定,激发起机组的低频自激震荡。油膜震荡引起转子振动,而转子振动造成轴封动静之间碰摩,导致间隙偏大,产生漏汽,形成恶性循环。从2006年8月到2006年10月#1瓦震动值从23µm增加到45µm,#2瓦震动值从18µm增加到36µm。

2.3.轴封磨损原因分析

a). #5汽轮机机组是青岛汽轮机厂制造的该参数第一台机组,据了解该厂对中温、中压的汽轮机制造技术比较成熟,而对中温、次高压参数的机组是该厂初次设计制造,各部件材质、结构、汽缸的强度大小、转子与汽缸的膨胀系数差别引起实际暖机与理论设计时间有很大差异,可以说该机组先天不足,造成该机组缺陷出现。在实际运行中,对该机组暖机时间长短无法确定,机组升速过临界转速振动大次数如

下:

1999年11月31日大修结束后开机,暖机6小时过临界时,轴振动值达100µm后回落;

2000年8月4日,机组小修6天,暖机6小时,准备过临界时,轴振动值达180µm,打闸停机,重新暖机3小时;

2002年9月23日,因锅炉检修,停机12天后开机,两次冲临界转速未过,暖机时间达十个半小时;

2004年3月19日,发电机组励磁机更换,开机转子1000r/min 时,#1瓦振动值83µm.#2瓦振动值109µm,轴承座216µm(测振仪测量);

2005年7月3日,机组小修重点复查转子中心,开机暖机7小时;

2006年6月18日,机组小修6天,轴瓦检查及调速系统卡涩处理,冲临界时#1、#2瓦振动大,降速,继续暖机。

上述表明:该机组过临界转速时不稳定,振动大,虽然时间较短,但可以肯定对转子动静部件造成了碰磨,而碰磨可以发生在任何转速和任何工况下(500r/min、1000r/min、临界转速、3000r/min或高负荷),这样使机组通流部份径向间隙和轴端汽封间隙甚至油档间隙因此变大。

b).气温过高或过低。汽封片在高温情况下,金属机械性能很快恶化,冲击韧性、强度降低,汽封片受气流冲刷,形成侧倒摩擦。气温过低,局部内应力和热变形造成动静部件摩擦,轴向推力增大。从1999年起历史运行日记曾发现有蒸汽温度485℃以上、465℃以下参数运行间断累计达132小时的情况出现。

c).蒸汽品质不良,造成汽轮机通流部分部分喷嘴、叶片积盐结垢,通过截面减少,级内焓降增加,推力增大,使轴封漏汽压力增加,加大了漏汽量,轴封漏汽第一道腔室压力从0.25Mpa增至到0.36Mpa。从上述可以看出,#5汽轮机的汽封片间隙越来越大,漏汽也逐渐增大的根本原因就在于以上三种情况的出现。

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