改进型全循环法尿素装置设计运行总结

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水溶液全循环尿素生产工艺节能技改总结

水溶液全循环尿素生产工艺节能技改总结

水溶液全循环尿素生产工艺节能技改总结
作者/来源:石洪强(智胜化工股分,福建永安366013) 日期:2020-06-07 点击率:13 摘要:简要介绍针对水溶液全循环尿素生产装置中分解、回收、蒸发、深度水解等工序的热能回收不合理、系统阻力大等造成生产能耗高的因素进行分析,并提出改良方法,取得了必然的成效。

关键词:热利用率;改良方法;成效
我公司水溶液全循环尿素生产装置,原设计生产能力180 t/d。

通过采纳双塔并联、预分离—预蒸馏工艺、三段蒸发、低压深度水解、造粒粉尘回收等技术进行改造,生产能力已超过600 t/d,废水、废气排放也达到先进水平。

但装置能耗方面一直处于中等水平(氨耗~585 kg/tur、蒸汽耗~1260 kg/tur、电耗~152 kW·h/tur),与先进装置有必然差距,有必要在工艺和设备结构上采纳更合理的技术加以改良,降低本装置能耗。

1 尿素合成系统
尿素合成系统为双塔并联方式。

1#、2#尿素合成塔均为φ1200,有效容积V=26 m3。

2 分解系统。

水溶液全循环尿素装置改造总结

水溶液全循环尿素装置改造总结
Ke wo ds u e r v mp s m— p y r ra ea u u
江苏恒 盛 化肥 有 限公 司 水溶液 全循环 尿素装

吸塔 由中压联尿素装置的中压吸收塔改造
置系由4 t 0k a中压联尿装置改造而成, 19 / 于 96
年 4月 1 1投产。经过几年的技术改造 、 63 优化操
低。
() 3 二分塔 二分塔原规格为 0 0 m 0 0 m, 80m / 60m 换热面 积为 7 61道 的配 置
经过 20 年的技术改造和 20 01 02年 4月的大 修后 , 装置生产能力达 10k a其主要设备配置 5 t , / 见表 l主要管道配置见表 2 , 。
Ab ta t An a c u ti gv no erx mpo q ime tn aue nt a e n tettl e y sr c c o n ie ft er f up n rau ib sdo h oa c — s h a e i r ce o q e u ouina dteme s rs a e r r lYs vn n o smpinrd cin l f u o ss lt n h a ue k nf l ‘ a iga dc nu t e u t 。A e"e, a o t o e eg o o i s 一 r l x
尿素合成塔的下 部保 留 3块旋流板 , 上部增
加8 块驼峰板, 在生产强度为 l. t( m ) 48 / d・ 时, C 化率可达 6 % 一 7 O转 5 6 %。由于转化率较高 ,
产要求 , 但上部分离空间不够, 为此将二循一冷上 部分离空间增加 3m ; 二循二冷上部增加 15m . ’
作及强化管理 , 现生产能力达 50td生产稳定 , 1 , /

尿素装置增产降耗改造总结

尿素装置增产降耗改造总结
第 2期
21 0 2年 3 月
中 氮

No 2 . Ma . 201 r 2
M — ie to e o s F ri z r P o r s S z d Ni g n u e tl e r g e s r i
尿 素 装 置增 产 降耗 改造 总结
韩 志 勇
( 大荒农业 股份有限公司浩 良河化肥分公 司 ,黑龙 江 伊春 北 13 0 ) 5 13
计 年增加 费 用 2 1万元 。 1 ( ) 总 经济效 益 7
6 结 束语
我 公 司通 过 增 建 6 / 0 th三 废 混 燃 炉 装 置 对
吹风气 锅炉 进行 节能 改造 ,降低 了原材 料 、燃 料
(W ・ ) 。共 k h]
及 动力 消耗 ,减 少 了排放 ,实 现 了循环 经济 ,增
造 新 增 1台 41 0 m 的一段 分解 分离 器 ,把加 , 0m 4 热 段和分离 段 分开 ,提 高分 离效 果 ,预精 馏 塔 与
[ 收稿 日期 ]2 1-72 0 10 —6 [ 作者简介 ]韩 志勇( 90 ) 男 , 17 一 , 山东菏泽人 , 工程师。

分塔分离 器合二为一 。原有 15I 7 I T 的一 分加热
扩 能至 10k/ (5 / ) 7 ta 50td ,并 对 第 2套 尿 素 装 置 进行 节能 改造 。改造后 2套 尿 素装 置总 产量 达 到 30k a以上 ,并 大 幅降 低 了生产 成本 和各 项 0 t / 消耗 。 由于第 2套 节能改 造 项 目是第 1 节能 改 套 造 的部 分 翻版 ,在此 不做 论 述 ,仅 对 第 1套老 尿
分 加 热器 的换 热 面 积 为 15I ,一 段 分 解 分 离 7 I T

水溶液全循环法尿素装置节能改造技术应用总结

水溶液全循环法尿素装置节能改造技术应用总结
举 措 。尿塔 是尿 素装 置关 键设备 之 一 ,在 尿素 合
成反 应 中 ,甲铵 生成 与 甲铵脱 水生 成尿 素均 在尿
新 型尿素 特效 塔盘 ,它将 传统 的板 罩结 合方 式 改为 用特殊 的折 板机将 板折 成 S形结 构 ,并在
c o ns u m pt i on i s de c r e a s e d, t he y i e l d i s i nc r e a s e d a n d a l s o t he b e ne f i t s .
Ke y wo r ds :t o t a l u r e a pl a n t; ur e a t owe r t r a y; d e c o mp os i t i on g a s; hy dr o l ys i s p r oc e s s; s t e a m
目前 ,该套装 置 产能 达到 4 0 0 k t / a ,吨尿 蒸 汽 消
耗 1 1 0 0 k g 左 右 ,吨尿 液氨 消耗 5 7 1 k g ,每 年 可
降低运 行成 本一 千多 万元 。现简 介如 下 。
1 尿 塔 塔 盘 更 新
提高 尿塔 C O 转 化 率 ,是 降低 消 耗 的 重 要
( Anhu i Ha oy ua n Che mi c a l Gr ou p Co. , I t d. , Fu y a ng Anh ui 2 36 02 3, Ch i n a) Abs t r a c t : To s o l v e t he h i g h e n e r gy c on s u mp t i o n p r ob l e m i n t he t o t a l u r e a p l a n t , t a ke t he f o l l owi ng

尿素装置节能技术改造小结

尿素装置节能技术改造小结
1 8
小氮肥
第3 8卷
第 7期
21 0 0年 7月
尿 素 装 置 节 能 技 术 改造 小 结
辛 向阳 王成 刚 张 旭 罗学英
( 东阿斯德 4 v有 限公 司 肥城 2 10 ) ( 山  ̄_ - - 760 宁坡远 东4 -集 团有 限公 司 3 5 4 )  ̄_ v - 100 液 甲铵分解 率 和总氨 蒸 出率均 能达 到设计 要求 。 原 A套一 吸塔 为 100m 4 0mm, 0 m X 8 原 8 B套 一 吸塔 为 110mm × 8 0 88 8mm, 洗段 均 精
使总换热面积达 到 8 1I , 4 保证 了气氨 的回收 , n 放 空量 明显减 少 , 降低 了氨耗 。
1 3 低压 系统 .
孔板。A套在尿素产品达到 5 0t 时 , O 转化 9 d C / 率 6% 一 6 ; 0 6 % B套在尿素产量达到 50t 1 d时 , / C2 O 转化率 6 % 一 3 0 6 %。 12 中压 系统 .
0 前 言
山东阿斯 德 化 工 有 限公 司 共 有 2套 尿 素 装 置, A套 4 ta尿 素装 置 ( 0k/ 以下 简 称 A 套 ) 用 采 水溶 液全 循环 法一 版通 用设计 , B套 6 ta尿素 0k/ 装置 ( 以下 简称 B套 ) 用水 溶 液 全 循 环 法 二 版 采 通用 设计 。经 过 多 年 不 断 挖 潜 和 技 术 改 造 , 2套
预精馏塔更换 了大流通量塔板 , 将原塔板泡罩 中 心孔径由 0m m增至 7 m, 0m 数量不变 , 加热 器 面积14r 改为 20m , 一 分 加 热器 出 1 3 n 0 使 5尿
压预分离器一分气和二甲液的气液混合物作加热

水溶液全循环尿素装置工艺优化及运行总结

水溶液全循环尿素装置工艺优化及运行总结
1 . 2 中压 分解塔 改 用 自汽提 塔
由于传统 型水 溶 液 全 循 环 工艺 吨 尿素 汽 耗 、 氨 耗 偏高 , 解 吸废 液 中尿素 含量 也偏 高 。为此 , 对该 尿 素装 置进 行 了节 能优 化技 改 。投 产运 行 至 今 , 尿 素装 置运 行稳 定 , 消耗 大 幅下 降 。
艺, 公 称 设计 能力 为 4 0 0 k t / a , 2 0 0 7年 建 成 投 产 。
过一层高效塔盘 , 气液之间都会重新分布 , 改善气 液 相 的质 热平 衡 状态 , 加快 C O : 气 体 在液 相 中 的
溶 解速 度 , 促进 氨基 甲酸 铵脱 水生 成尿 素 的反应 , 真正实 现减 少返 混 、 高效 吸收 。
自汽提 中压 分解 塔 的工作 原 理是 通过液 体 分 布器对 尿液 的分 布呈 降膜 状 态 , 在 加 热 分 解 过 程
1 工 艺优化技 术方案
1 . 1 尿 素合 成塔 塔盘 改造
中, 由于过剩氨 的蒸发对 甲铵 的分解产生汽提作
用 。 自尿 素合 成塔 出来 的气 液} 昆合物 进入 预分 离 器分离 成气 液 两 相 , 其 中尿 液进 入 自汽 提 中压 分 解 塔 上部 , 经蒸 镏 段 的 精 镏作 用 以减 少 气 相 带 水 量, 再 经液 体分 布器 均 匀地分 配 到每 根汽 提管 中 ,
( 1 ) 采用 G c — I B型 高效 翅 片 式塔 盘后 , 大 大 提高了 C O 转化 率 , 减 轻 了 中压 吸收 负荷 及 减 少 了中压 放空量 , 尿 素产 品优 等 品 率 由原 9 8 . 9 % 提 升至 9 9 . 5 % 。增 加惰 气精 洗 器 后 , 由于惰 气 不再 送尾 气 吸收塔 , 而 引 入惰 气 精 洗 器 加 压 吸 收 , 既 可 利用 分 布 吸 收 原 理 完 成 惰 气 精 洗 , 还 可 避 免 尾气吸 收塔 的氨损 失 , 提 高 了尾气 吸收 效 果。 惰 气精 洗 器 串联 安 装 于 惰 洗 器 之 后 , 使 惰 气 尾

尿素装置扩能改造小结

尿素装置扩能改造小结

尿素装置扩能改造小结黑龙江省北大荒股份有限公司化肥分公司1#尿素装置始建于1974年,为水溶液全循环法尿素生产工艺,原设计能力为110Kt/a,装置运行中存在合成塔超年限运行,产量低、消耗高、系统操作弹性小等原因,严重制约着企业的生存发展。

公司经过多方考察,决定采用宁波远东化工集团有限公司专利技术改良型水溶液全循环工艺对1#尿素系统进行节能增产改造,使产量达到170Kt/a。

宁波远东化工集团有限公司的改良全循环法技术是在总结国内外先进尿素工艺技术的基础上开发而成的,适合中小尿素装置的实际情况,投资省、见效快,并已在国内100多家尿素厂采用,实践证明非常成功。

装置改造后于2008年10月28日一次投料开车成功。

一、静止设备的改造1.尿素合成塔的改造因原合成塔已经超过使用年限,此次改造中更新一台容积为44立方米的新合成塔。

新合成塔底部为五块旋流板,中间增加WWS等温内件,上部为16层高效球帽塔盘。

球帽塔盘采用气室型原理,由中心往边缘的开孔率逐渐加大,减少了尿素合成塔内气液之间的速度差,能有效抑制反应物料的返混和滞流现象,反应的气液两相进一步混合均匀,使二氧化碳转化率达到68%以上。

2.中压系统改造2.1原予蒸馏工艺改造为予分离—予蒸馏工艺新增Φ1400予分离器一台,使53%的氨和3%的二氧化碳在予分离器中分离出来,并把预分离气相管道加粗,使予分离器压力降至1.7MPa,保证分离效果。

予分离器气相出口直接进入一吸冷却器进口处,使进入预浓缩器热能回收段的氨碳比下降,由8.03降至3.94,提高溶液的沸点,有利于甲铵热的放出,减少一段蒸发加热器蒸汽用量,并有效减轻了一分塔加热器的负荷。

予蒸馏塔内加入五层DL-Ⅱ型高效塔盘,以提高予蒸馏塔的传质传热效果。

2.2更新一分塔加热器原一分塔加热器加热面积为175 m2,并和一分塔连在一起,由于该结构分离效果较差,操作弹性小,不能满足扩能需要。

本次改造新增一台F=240 m2的一段分解加热器,把加热段和分离段分开,提高分离效果。

尿素技改小结

尿素技改小结

安徽临泉化工股份有限公司有合成氨(联醇)装置、尿素装置和复合肥装置各2套,生产能力为合成氨25万t/a,尿素30万t/a,复合肥15万t/a,碳铵20万t/a,甲醇6万t/a。

其中第2套尿素装置采用中国五环化学工程公司设计的改进型CO2汽提法尿素生产工艺,于2002年10月建成投产。

1 工艺技术特点CO2汽提法尿素生产工艺主要包括:二氧化碳压缩、脱硫、脱氢,液氨升压、合成汽提、循环、蒸发造粒、解吸和水解等工序。

该工艺具有以下优点。

(1)克服了在较低压力下分解,在较低压力和温度下冷凝吸收,从而不能回收利用甲铵生成热的缺点。

二氧化碳汽提法在高压14.0 MPa、高温185℃下冷凝吸收过剩的氨和循环二氧化碳,回收利用甲铵生成热,副产0.4 MPa低压蒸汽供蒸发、解吸使用,同时还节省了冷却水,降低了电力消耗。

(2)克服了由于逐级降压分解,逐级冷凝吸收而设置的庞大循环系统的缺点。

高压系统的合成塔、汽提塔和高压甲铵冷凝器的物料依靠重力自行循环,从而减少了设备,减化了流程。

(3)提高了热能和塔的利用率。

二氧化碳汽提法采用两段合成,即液氨和气体二氧化碳及回收工序返回的甲铵液在高压甲铵冷凝器内反应生成氨基甲酸铵。

此反应为放热反应,可回收反应热副产蒸汽。

氨基甲酸铵脱水生成尿素是在合成塔中进行,由于甲铵生成热在高压甲铵冷凝器中已被导出,合成塔不需要加入大量的过剩氧来维持自热平衡。

进入合成塔的物料减少,相应增大了合成塔的有效容积。

尿素装置主要设备见表1。

2 生产运行情况自投产以来该装置运行情况总体良好,产品质量和各项消耗均能达到或超过设计标准,运行周期长。

吨尿素耗氨570kg,耗蒸汽1.00t左右,最高班产为275.7 t(蒸发补料)。

受合成氨能力的限制,2台二氧化碳压缩机负荷控制在0.22 MPa,班产210 t左右,氨泵转速65%,甲铵泵转速85%。

此工况下ηCO2=58%,汽提塔汽提效率82%,产品优等品率20%。

水溶液全循环法尿素装置改造总结

水溶液全循环法尿素装置改造总结
合 物温 度 (0 1 1℃ ) 一 甲液 温 度 ( 9q 温 差 过 与 8 C)
低、 中压负荷重 、 尿素氨耗高和蒸汽消耗大等问
粒非 常少 的现 象 。
颗粒的比例, 尽量保证原煤粒度符合设计要求。 () 6 经过多次试验 , 维持合适的床压 , 将锅炉 床压由原先控制的 70k a . P 提高到 8 3 P 。 . a k
方式 、 降低灰 渣 中残 碳含量 是提 高锅 炉 的热 效
率 和 经济 运 行 的有 效 途径 。
( 收到 修 改稿 日期 2 1 _8 l 0 l)-9) (
匀进入破碎机 , 控制原煤粒度, 改善燃煤粒度分布 特性 , 减少大颗粒及过细颗粒含量 , 提高 1 3m — m
小氮肥
由 8 0℃ 提 高至 9 0℃ 。 7 5
6 质量分数 ) 目前还存在 一定差距 , 就要 %( , 这
求 司 炉工 根 据 煤 种 变 化 及 时 调 整 燃 烧 , 保 将 确 各 参 数 控 制 在 最 佳 状 态 。 因此 , 化 锅 炉 运 行 优
( ) 时 调 整 破 碎 机 齿 板 间 隙 , 证 原 煤 均 5及 保
12 中压分 解 的 问题 .
以上)③解吸塔塔底温度高达 17℃, ; 5 超出设计值 l O℃; ④蒸汽饱和器未投用, 蒸汽余热利用少。
2 改造 方案
2 1 合 成塔 .
容积为 2 4m 尿素合成塔经内件改造能满足
生 产 。在 缩 小塔 盘 间距 的情 况下 , 增加 3层球 帽 塔 盘 , 内件 为 2 现 1层球 帽塔 盘 + 4层 旋 流板 。合 成 塔 出料调 节 阀 由 D 3 N 2mm更 换 为 D 4 N 0mm,
() 2 在保证床料 良好 的流化状态下 , 当降 适 低一次风量 , 一次风机电流降低 4~ 提高二 5A;

水溶液全循环法尿素装置改造总结

水溶液全循环法尿素装置改造总结
板, 将底部 的旋流 改造成混 流 。
液全循 环法 尿素 生产设 备合理配 置 和部 分重 新制
作而 整体考 虑 。 自 20 04年 5月投产 以来 , 过不 经 断地挖 潜 和技术 改 造 , 2 尿素 装 置 生产 能 力 由原
来 的平 均 3 0 td提 高 到 现 在 的 5 0 td 以上 。 5 / 4 / 两套 生产装 置改 造 中积 极应 用 了新 技术 , 改造 使
O 前 言
姜堰 市化肥有 限责 任公 司有 两套 尿素 生产装
置 , 尿素装 置 的尿素合成 塔 为 2 ’ 自 19 1 0 m , 9 3年 3月投产 以来 , 经过不 断地 改造 和 完善 , 该装 置 使
现生产 能 力 达 到 平 均 4 0 td以 上 , 高 产 量 达 1 / 最

小氮肥
第3 6卷
第 5期
20 0 8年 5月
时通过 调整预精 馏 塔 的塔盘 和溢 流 堰 的高 度 , 解
水达 到可 能低 的温度 ) 。
速, 转速 由 30rri提 高到 30rrn 吸气 量提 0 / n a 3 a , /i 高 到 5 . mn 1台为 5 mi, 75m / i; 5m / n3台并联 运
行。
成 混流 +舌形 板 , 新合理 分布 了多孔 板 。 重
将 液氨泵 的原 4级调 速 改 造成 变 频 调 速 , 且 把行 星减 速器 改 造成 圆柱齿 轮 减 速器 , 变其 齿 改 轮模 数 和速 比 ( 1台为 10: . , . l 2 1台为 1: 0 , 1 1 ) 将 缸径 和柱 塞直径 由 8 0mm扩 大 到 8 m, 单 8m 使 泵 运行 满足 4 0 td尿素 的生 产需 要 。 3 /

水溶液全循环法尿素装置节能降耗综合技改总结

水溶液全循环法尿素装置节能降耗综合技改总结

[摘 要]安徽晋煤中能化工股份有限公司水溶液全循环法尿素装置 (1#尿素装置) 存在蒸汽、电力、 液氨单耗较高以及放空尾气中氨含量较高等问题,经过近 1a的考察、论证,在借鉴新型水溶液全循环法 尿素生产工艺的基础上,于 2012年 5月份对 1#尿素装置实施节能降耗技改:通过增设甲铵分离器,提高甲 铵液浓度,降低一甲液的 H2O/CO2,以提高尿素合成塔的 CO2转化率,降低分解系统负荷,减少中压分解 系统蒸汽用量;使用新型真空预浓缩器及水解系统新工艺,将以往无法利用 (或利用不充分) 的低品位热 能予以回收利用,使整套尿素装置的热能利用更加充分;精洗中压尾气,以回收原料 (氨),使放空尾气 中的氨含量降至 03%左右,减少污染物排放。本技改项目完成后,经过不断的调整、改进,1#尿素装置 运行稳定,操作简单,生产弹性增大,综合能耗大幅下降,达到了预期的节能降耗目标。
·2·
中 氮 肥
第 5期
意义。 安徽晋煤中能化工股份有限公司 (简称中
能化工)1#尿素装置 (产能近 800t/d) 采用水 溶液全循环法尿素生产工艺,2#、3#尿素装置采 用 CO2汽提法尿素生产工艺。1#尿素装置由于蒸 汽、电力消耗较高,夏季生产时放空量较大和放 空尾气中氨含量较高等问题,有逐渐被淘汰的趋 势。为此,中能化工于 2011年决定就如何降低 水溶液全循环法尿素装置的综合能耗进行立项研 究,经过近 1a的考察、论证等准备工作,在借 鉴新型水溶液全循环法尿素生产工艺的基础上, 于 2012年 5月份对 1#尿素装置实施了节能降耗 技改,由于前期准备比较充分,系统停车 20d 就完成了改造工作。以下对有关情况作一总结。
[关键词]水溶液全循环法尿素装置;节能降耗;综合技改;问题分析;技改方案;技改内容;技术创 新点;技改效果

尿素-1-改进型全循环法尿素装置设计总结(原稿)

尿素-1-改进型全循环法尿素装置设计总结(原稿)

2010年全国氮肥与甲醇技术交流及业务洽谈年会·上海东景化工科技有限公司改进型全循环法尿素装置设计总结武汉市绿寰科技发展有限公司肖志敏 王鸿鹄 李爱伟摘要:文中介绍了冀州等企业改进型全循环法尿素生产工艺的技术进步业绩:其热利用率由经典全循环法的15%提高到71.6 %,与UTI工艺的甲铵热利用率差距缩小到15 %左右;其蒸汽消耗生产数据为1000kg/tur(不含深度水解),与CO2汽提法不相上下;其综合能耗与CO2汽提法的差距缩小到<1%;其一次投资较CO2汽提法低50%左右,投资收益为CO2汽提法的两倍左右。

关键词: 改进型全循环工艺 技术进步 业绩一、前言武汉市绿寰科技发展有限公司是一家专业从事尿素生产技术设计、开发、研制的民营科技型公司,现已独立承担了六套年产20-40万尿素装置的全套工程设计项目,并已全部投入生产运行。

这在国内民营科技型公司中还是第一家,靠的是技术领先,差异化竞争理念和优良的服务。

本文从设计方面对“18·30”工程项目改进型全循环法尿素装置节能降耗减排技术作一总结。

2004年12月承担了湖北当阳华强化工有限公司《日产600吨尿素工程设计》。

工程投资6500万元左右,2005年8月土建施工,11月管道安装,同年底吹除,2006年2月6日2时44分引氨、14时18分CO2投料、15时33分合成出料、19时18分尿素造粒,一次开车成功。

从设计到投产12个月完成。

该装置日产已达680t/d以上。

2005年2月承担了河南心连心化工有限公司二分公司I期《日产1000吨尿素装置设计》。

工程投资8500万元左右(不含15万t/a大颗粒尿素装置1200万),2005年9月土建施工、2006年5月管道安装,2006年9月15日7时30分引氨、9时45分CO2投料、10时52分合成出料、13时28分尿素造粒,一次开车成功。

该装置日产已达1200t/d以上,最高班产415t,蒸汽消耗1100kg/tur(不含水解蒸汽消耗150kg/tur)、氨耗575kg/tur。

60kt/a尿素装置技改总结

60kt/a尿素装置技改总结
液 流 的湍动 状况 , 到 高效 吸收 的 目的。 改造后 , 达
N C H 和 O 在一吸塔 外充分反应 , 生成 甲铵 , 提 高了一吸塔的生产能力。 吸塔的改造 : 将鼓 泡段加长 250m 加 0 m,

在生产强度 2 / m ・ ) ,O 转化率仍保持 0t ( d 时 C :
题, 适应了大气量 、 高负荷生产的需要 。
3 低 压 系统
() 1 二分塔上半部分改用不锈钢条片形规整
填料 , 提高 了分 解 效率 。
预分离器 , 由于预分离气 中氨分压高 , 过量 的氨可 以更 好地 与 少量 的 C 反应 , C 总量 的 7 % O 使 O 5

6 2% ~6 4% 。
长部 分直 径 由 110mm 扩至 140n 增 加 0 0 l m,
() 2 新增 设 31 -. JA5 9~1/ 2型一 甲泵 和 92
3 A . 2 / 2型 液 氨 泵 各 1台 。正 常 生 产 时 , Y 8 7~ 9 2
了气液接触面积 , 同时调整了气体分 布器 的开孔 率及气体人塔 位 置 , 一 步 提高 了 C 吸收效 进 O 果。改进了一 吸塔 内塔盘结 构 , 采用 5 块泡罩板
1 原生产 装置存在 的问题
原生产装置 由于设备陈旧、 工艺落后 , 存在生 产不稳定 、 产量低 、 两煤 一 电” “ 消耗高 、 蒸汽 紧 张、 浪费严重、 三废治理差等诸多问题 , 主要体现
在 以下 几个 方面 :
原料气净化采用醇烃化精制工艺 , 旧合成氨系统
的原料 气精 制采 用 联 醇加 铜 洗 工 艺 , 铜洗 工艺 在 运 行 中存 在 消耗 高 、 量 经 常超 标 、 产不 稳 定 、 微 生 污染 严 重等 问题 。 ( ) 冻 工段 冰机 开 机 数 量 多 , 夏 季 气 温 6冷 在

尿素装置循环水系统改造总结

尿素装置循环水系统改造总结
1 0
小氮 肥
第4 l卷
第 3期
2 0 1 3年 3月
尿 素 装 置循 环 水 系 统 改 造 总 结
范 国 宏
( 山西阳煤丰喜肥业 < 集团 > 有限责任公司临猗分公司 山西临猗 0 4 4 1 0 0 )
山西 阳煤 丰 喜肥 业 ( 集 团) 有 限 责 任 公 司 临 猗分 公 司下辖 2家 合 成 氨 厂 , 有 4套尿 素 生 产 系
统, 其 中 1套采用 二 氧化碳 汽 提 法 工艺 , 3套 采 用
2 改造前情 况
2 . 1 蒸 发 系统
水溶 液全 循环 生产 工 艺 , 具 有 年 产综 合 氨7 5 0 k t , 尿素 1 0 0 0 k t 的生 产能力 。 临猗 分公 司第 1套 尿 素 系 统 于 1 9 9 1年 5月 建 成投 产 , 设计 能力为 4 0 0 k t / a 。2 0 0 1年 1 1月 , 第 1 套 尿素 系统 全 面 扩 能改 造 完 成 投产 , 扩 建 后 设 计能 力 1 5 0 k t / a , 仍 然采 用水 溶液 全 循 环法 , 但
用) , 生产工 艺不 变 , 现 生产 能力 已达 1 8 0 k t / a 。
2 . 2 . 1 惰 性气 体洗 涤器冷 却器 改 造前 , 循环 水 系统水 量 明显不 足 , 惰性 气 体 洗 涤 器 冷 却 器 换 热 面 积 偏 小 。2 0 0 7年 7月 和 8月 , 在 日产 尿素 5 2 5 t 的情 况 下 , 惰 洗 气 中 氨 体 积分 数平 均达 3 5 %左右, 最高达到 3 8 %, 造 成 尾 吸塔 负荷 增 大 , 氨耗升高; 高负 荷 生产 时 , 系 统 无 法正 常运行 , 并 且放 空量增 大 , 对环境 造成 影响 。

水溶液全循环法尿素装置改造总结

水溶液全循环法尿素装置改造总结

预 分离 器 闪蒸效 果不好 ,预 分气 和一 分气 的 阻力降 差值偏 大 ,容 易引起 一分 塔温 度波 动 。
原 因 :① 预 分 离 器 管 线 设 置 不 科 学 ,气 相 管 以垂 直方 向插 入 一 吸外 冷 器 A 进 口管 ,阻力
想 ,存在 合成 塔 C O。转 化 率 低 、中 压 系 统 负 荷
1 . 4 二段循 环 系统
腐蚀 ,厚 度不 够 ,球 帽上 的小孔 直径 达 到原来 的 3倍 ,冲 刷 腐 蚀 导 致 合 成 转 化 率 下 降 ;② 解 吸 冷凝 气 温度过 高 ( 1 0 6℃) 及 其 与解 吸 冷凝 回流 液 ( 8 0℃) 温差 过 大 ( 正 常为 5 ~1 0 ℃) ,表 明解 吸气
1 . 3 一 段 吸 收 系 统

l 存 在 的 问题 及 原 因 分 析
1 . 1 合 成 系 统
吸外 冷器 冷却水 流程 设计 不科 学 ,运行不
平 衡 ,操作 弹性 小 ,主要 表现在 进一 吸塔 气液混 合 物 的温度 高 ( 1 O O ~1 0 5℃) 。
原 因 :① 一 吸 外 冷 器 一 直 启 用 “ 大流量 、
第 3 9卷 第 3期
2 0 1 3 年 6 月
化 工 设 计 通 讯
Che mi c a l Eng i ne e r i ng De s i g n Co mm un i c a t i o ns ‘5 9 ’
水 溶 液全 循 环 法尿 素装 置 改造 总 结
陈 志伟 , 陈 慧玲
重 、氨耗 和汽耗 高等 问题 。为此 ,对 1 尿 素装置 进 行挖 潜 改造 ,以达 到 增产 ( 生产 能 力 由 4 2 0 t / d 提至 4 5 0 t / d ) 降耗 之 目的 。

尿素装置改造总结

尿素装置改造总结

8 8・
科 技 论 坛
尿素装龙 江北大荒农业股份有 限公 司浩 良河化肥分公 司, 黑龙江 伊春 1 5 3 1 0 3 ) 摘 要: 介绍 了水溶 液全循环尿素装置设备 改造情 况及 所采取 的节能降耗措施 , 经过几年 的技术改造 , 优化操作及强化管理 , 尿素生
需 要 。 本 次 改 造更 新 一 段 分 解 分 离 器 为 1 4 0 0 r n m, 把 加 热 段 和分
黑龙 江北大荒农业股份有 限公 司浩 良河 化肥分公 司现有两套 离段分开 , 提高分离 效果 , 同时现有 1 7 5 m 的一分 塔加热器 由于堵 换 热面积 已仅有 1 5 0 m , 这 次改 造更新一 台 F = 2 4 0 m 的一 水溶液全循环法尿素装置 , 第一套一尿素 1 9 7 4年建尿素装置 , 原设 管严重 , 计能力 1 1 万吨/ 年 ,第二套二尿素 1 9 9 0年建尿素装置 , 原设计能 分 塔 加 热 更 换 原 加 热 器 。 预蒸 馏 塔 内件 再 采 用 远 东 化 T集 团有 限公 力1 3 万吨/ 年, 两套尿素年产量达 2 4万 吨。一尿素装置 由于设计 司专利技术 D L 一 Ⅱ塔盘 , 提高传质传 热效果 。 时间早 , 使用年数长 , 设备腐蚀严重 , 特别是尿 素合 成塔 , 已远远超 2 . 3中压 吸收 系统 2 . 3 . 1 增 设 一 吸塔 外 冷 器 过 国家 规定 的使 用年限 , 给安全生产带来很 大隐患 ; 另外装置设计 能力过小 . 工艺设计不完善 , 丁艺技术落后 , l 特别 是一段分解及 吸收 原工艺设 计流程无 一吸塔外冷器 , 所有 甲铵吸收须在一 吸塔鼓 系统存在较大缺陷 , 严重制约 了生产能力的提高及各项消耗水平的 泡段 内完成 , 造成一 吸塔操作负荷重 , 弹性小 , 顶、 底 回流氨用量 大 , 降低 , 因此针对一尿素装置需要更新改造 。 消耗也会相应增加 。 因此 这次改造新制一台 F = 3 0 0 m : 的一 吸塔外冷 1 . 1 项 目改 造 的 背 景 及 目标 器及 F = 2 0 0 m : 的板式软水冷却器 , 新增两 台 4 0 0 m / h软水循 环泵进 随着我公 司采用先进 的德 士古 水煤浆加 压气化技术更新 原油 行 闭 路循 环 满足 5 5 0吨 热 量 平 衡 的需 要 。 同 时把 蒸 汽 冷凝 液 一 部 分 投气化炉技术改造 , 经过多年扩能改造 , 气化 能力大幅提 高 , 已形成 补充人循环 软水 系统 , 在 开车或新 鲜软水不够时使用 。更换一 吸塔 年产 1 6 万 吨合成氨能力 ,一部分富余氨需靠进一步提高尿素产量 鼓泡段气体 出 口分布器 , 提高鼓泡 吸收效果 。 来平衡 , 可现有 装置生产能力 已全部挖掘 , 本 次改 造主要对一 尿素 2 . 3 - 2氨 冷器 的改 造 装 置进行 由年产 1 1 万 吨扩能至 1 8万吨 , 改造后两套尿素年总产达 原装 置使用 的两 台 7 2 0 m : 氨 冷 器 已不 能 满 足 5 5 0吨 尿 素 生 产 3 1 万吨 以上 , 通过扩能改 造 , 引入先进 的技 术和工艺 , 最 大限度地 能力的需要 , 增产后 由于换热 面积过小 , 氨冷器冷凝效 果将 下降 , 一 发挥装 置的潜力 , 达到增产 、 节能 , 实现降低产 品成 本 、 提 高效益 的 方面会增加一吸塔局部压力 , 造成 同流氨 、 回流氨水不稳 , 另一方 面 f 【 标。 加大放空量增加 氨耗 。 这次改造新 增一 台 F = 3 2 0 m z 的氨冷器与原两 1 . 2项 目改 造方 案 的确 定 台串联使用 , 提高氨冷器的效果。 目前 , 对 于全循 环法尿素装置 的改造 , 根据各项技术 的实 际使 2 . 4主要动力设备改造 刚效果 、 技 术要求 以及我公 司的实际情况 , 在 目前增产 幅度不是很 2 . 4 . 1二 氧 化 碳 压 缩 机 火的情 况下 , 通过对有关厂家 的考察 , 本 次技 改决定选用 宁波远东 我公司一尿素原有打气量为 4 5 m 3 / m i n的 C O 乐缩 机两台 , 拆一 化 集 团有 限公 司成熟 、 可靠 的改 良全循环法尿 素生产技术工 艺方 台留一 台为安装新压缩机 留位 置 ,打气量为 5 5 m3 / mi n的 C O 压缩 案。 机一 台, 这次改造不仅保证一尿素装置扩能达到 1 8万吨 以上 , 同时 2 改造情况总结 也 为二尿素装置压缩机备 机及 扩能至 1 8万 吨考 虑 ,为满 足尿素生 系统投 入运行经过三年来的摸索和多次技术改造完善 , 已具 备 产 能 力 增 加 一 台 打 气 量 为 2 4 0 m3 / mi n 及 力 2 1 . 9 MP a 的 小时产 2 3 t / h既 日产 5 5 0吨 以上尿素生产能力 , 现将我公 司这 几年 4 M5 0 — 2 4 0 1 2 1 9 一 B X C O 压缩机 。 投用后可 以切换或 同时为 两套尿素 尿素装置改造情况进行总结 。 装 置供气 , 为二尿素装置扩能改造作准备。 2 . 4 . 2 液 氨 泵 2 . 1 高压合成系统 更新尿素合 成塔及采用高效塔球 帽塔 盘: 改造 后 , 正 常进 入液 氨 泵 液 氨 的 体 积 流量 为 4 8 . 3 / h 。 原有 _ 二 - 台 原有 4 1 m , 尿素合成塔 已能满足 5 5 0吨生产强度 的需要 ,但考 液氨泵 流量 为 2 4 m 3 / h , 电机功率 2 1 5 k W。改造后 , 5 5 0吨产量时开二 虑到该塔已超期使用 , 运行费用高 , 给安全生产带来 隐患 , 这次改造 台氨泵 已能满足生产要求 , 为每天完成 6 0 0吨以上产量把电机改为 更新 了一 台 中1 4 0 0 m m; 体积为 4 4 m , 尿素合成塔 , 合 成塔 内衬 可采 变 频调 速 增 加 打 量 满 足 生 产 要 求 。 刖3 1 6 L , 当 日产达 5 5 0吨时合成塔的生产强度 为 1 1 . 4 t / d m3 。同时 2 . 4 . 3 一 甲泵 为保证 1 2 0 0 k g / 吨尿素蒸汽消耗 , 内件需采用高效塔球 帽塔盘及新 改造后 , 正常进入一甲泵的一 甲液 的体积流量为 2 5 . 3 m ̄ / h 。 现有 型等温 型组合 内件 , 并把合成塔检漏蒸 汽改成氮气检漏 , 既经济又 三 台 一 甲泵 , 每台流量为 1 2 m 3 / h , 电机 功 率 1 1 0 k W 。改 造 后 , 为完 成 安全 。 每天 5 5 0吨产量进行 更换减速机 , 电机采用 变频调速装 置 , 同时把 2 . 2中 压分 解 系统 电机功率增加 。一方面可增加打量 , 另一方 面可减低电耗并优化操 2 . 2 . 1 增 设 预 分 离 器 作, 开二 台一 甲泵可满足生产要求 。 原有流程无预分离器 , 预蒸馏塔分解负荷重 、一分塔加热器蒸 3 改造 投 用 效 果 汽 用量大 , 一 段蒸发加热器 热利 用效果差 , 为减轻预蒸馏 塔及一 吸 通过技术改造 , 尿素装置可稳 定 、 低耗地 保持 日产 5 5 0吨 , 尿素 塔 的负荷 , 提高热利用段 的换热效果 , 进一步降低 能耗 , 本 次改造采 产量每 天提高 2 4 0吨左右 , 每吨利润 按 1 0 0元 , 生产 天数按 3 3 0天 用预分离 一预精馏工艺 , 新增 一台 中1 4 0 0的预分离器 , 把 预分 离气 计算 , 一年可增加利润约 7 9 2万元。吨尿素氨耗可降低 5 k g , 每吨氨 直接接在一 吸冷 却器进 口处 , 有利于 甲铵热 的放 出 , 减 少一段蒸发 按 2 0 0 0 元计算 , 一年可增加利润约 1 8 2万元。 每吨尿素汽耗 可降低 加热器蒸汽用量 , 并有效减轻预蒸馏塔精馏 段的负荷 。 0 - 3吨 , 每吨蒸汽按 1 0 0元计算 , 一年可增加利润 5 4 5万元 。吨尿 素 每度电按 0 . 3 4元计算 , 一年可增 加利润 约 3 0 . 8 6 2 . 2 . 2更新 一段 分解分离器 、 更新一分塔加热器 、 预蒸馏塔改造 电耗可降低 5度 , 原使用一分塔为 中1 2 0 0× 5 8 6 8 m m,一分塔加热器换热面积为 万元。 改造后一年可新增利润合计约 1 5 5 0万元 , i年 即可收 回全部 1 7 5 m , 一段分解分离器为 1 3 0 0 mm, 安装在一分塔加热器的上部 投资 , 可见本项 目有较好 的经济效益 。 并连在一起 , 由于该结构分离效果较差 , 操作 弹性小 , 不能满足扩能
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a mm o i o s m e c mp r d wi h rd to a u lcr u a r a p a t n h O ts v d p rt n o r a i 6. a n a c n u o a e t t e ta i n lf l ic l ru e l n ,a d t e C S a e e o fu e s8 8 Yu n RM B. h i
o n,a d c mp r o s ma e w t n o a i n wa d i CO2 sr p n t o r a p o e s s h ti i g me h d u e r c s ,UT ra p o e sa d ta i o a f l cr u a ra p o e s p I u e r c s n r d t n l u l ic lr u e r c s .Re uti d c tst a i s l n ia e h t t e se m o s me i o l 8 g p rt n o r a frmo i e y e f l cr u a r a p a t . .i i e u e y61 g o ta e n u n y 1 go h t a c n u s n y9 5 k e o f e o d f d tp u l ic lru e ln ,i e t s rd c d b 0k fse m o s me a d b 4k f u i
行 了对 比。结果表明 , 改进型全循环法尿素装置吨尿素蒸汽消耗仅 为9 5k , 8 g 比传统全循环 法尿素装置降低蒸气消
耗 60k , 1 g 降低 氨 耗 1 g 吨 尿 素 节 约 成 本 8 . 。 4k , 6 8元 关 键 词 :改进 型全 循 环 尿 素 法 ; 素 装 置 ; 尿 蒸汽 消耗 ;O C 转 化 率 ; 产运 行 生 中 图分 类 号 : Q40 5 T 4.1 文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 4— 9 1 2 1 ) 1 0 4 0 10 80 ( 0 1 0 — 0 6— 4
( & o ih i h mi l e izr o p n t . J h uH bi 0 3 0 C ia J h u Yn a C e c rl e C m a y Ld , & o ee a F ti 5 20 hn )
Ab ta t Auh rh s i t d c d t e p o u i g a d r n i g ef c o d fe y e f l cr u a r a p a twi a a i f 0 /a a n l z d sr c : t o a n r u e h r d c n n u n n fe tfr mo i d t p u l ic lr u e l n t a c p ct o 0 t ,h sa a y e o i h y 7 t e p o u t e r n i g d t rt i ra p a tf m s e t o O2c n e so a e ta o s me,h a aa c ff tsa e a s r t n s se a d S h r d ci u n n aa f h s u e ln r v o o a p c s fC o v r in r t ,se m c n u e tb l n e o i tg b o p i y tm n O l n o
Fe . 2 b Ol1

化 肥设计
Che c lF ri z r De in mia e t ie sg l
第4 9卷
第1 期
4 ・ 6
21 0 1年 2月
改进型 全 循 环 法尿 素 河北 冀 州 0 30 ) 5 20
Ke r s mo f d t p ulc r u a r a p o e s y wo d : di e y e f l i lru e r c s ;u e l n ;se m o s me;CO2 c n eso ae;p o u to u n n i c rapa t ta cn u o v r in rt r d c in r n ig
冀 州银 海化 肥 有 限责任 公 司 Ⅱ期 7 0td尿 素 0 / 装置采 用改进 型全 循 环法 尿 素工 艺技 术 , 工程 投 资 75 0万 元 ,0 6年 7月土建 施工 ,0 7年 3月管 道 0 20 20 安装 ,0 8 9月 1 20 年 7日 1 次开 车成功 。在这套 尿素 装置 中 , 采用 了武汉 绿 寰科 技 发展 有 限公 司 开发 的 多项 先进 技 术 , 括 G 包 C—I B尿 塔 塔 盘 、 分 预 热 一
De i ni n Op r tn umm a i a i n i o i e pe Fu lCi c a i n Ur a Pl nt sg ng a d e a i g S rz to n M d f d Ty l r ultO e a i
LIC a g f h n —u

要 :介 绍 了 70td改进 型全 循 环 法 尿 素 装 置 的 生产 运 行 效 果 。从 c 转 化 率 、 汽 消耗 、 吸 系统 热 平 衡 等 0 / 0 蒸 一
方 面分 析 了该 尿 素 装 置 的 生产 运 行 数 据 , 与 C 汽 提 法尿 素 工 艺 、 T 尿 素 工 艺 以及 传 统 全 循 环 法尿 素 工 艺进 并 O UI
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