励磁系统事故典型案例分析2016

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我们建议额定励磁电压小于300V的 情况采用
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第二种原理 直接测励磁机或励磁变3相CT交流电流,原 理,利用转子是个大电感,交流电流和直流 的关系固定,Idc=Iac/0.816。优点:交流测 量技术非常成熟,直接由CT保证耐压,还可 以判断三相是否平衡,起到监视励磁机、励 磁变和整流桥臂故障的作用。缺点:测量CT 外置,不在自身柜内,增加外部接线,尤其 对改造项目,CT安放有时有困难,需要3路 AD采样,校准要校3路; 我们建议多采用该种方式,除非是直流励磁 机方式,必须用第一种方式。
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重新对定值进行核算,无功调差系数设置为-
4%,由于发电机主接线采用单元接线,无功 调差系数为-4%,以补偿变压器的电压降, 但是对于低压母线负荷而言,发电机定子与 负荷之间阻抗为零,根据无功功率调差系数 的物理意义,对于机端负荷较重的发电机组 ,其无功功率调差系数必须为正。将无功功 率调差系数更改为4%后,发电机无功功率波 动很快平息后,运行稳定。
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4.近端负荷设置负调差引起发电机 无功波动故障分析
某大型国企自备电厂60MW机组,原励磁系
统为老式模拟式励磁调节器,利用检修期间 更换为微机型励磁调节器,励磁调节器调试 完成后,发电机进行并网试验,试验期间发 电机无功功率运行稳定,数天后,发电机重 新开机后,发电机机端电压和无功功率出现 长期不平息的波动现象。
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调节器误判断并网状态是故障进一步扩大的起因。 单纯靠有定子电流判断并网并不可靠。因为在空载 时,主变过激磁会使定子电流突然增加,导致调节 器判断为负载状态。 判断并网方法 1)出口开关的位置 :纯靠开关量,要消抖动处理 2)判断定子CT电流+出口开关位置: 如以上会误 判,因为定子电流大,但有功分量很小。 3)判断定子CT电流有功分量+出口开关位置,建 议CT电流有功分量达到0.3标么+出口开关位置
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故障发生后,电厂和厂家技术人员对故障进
行技术分析,对试验期间的录波数据和故障 时的录波数据进行对比分析,结果显示前后 的不同:试验期间发电机的负荷主要输出至 高压母线(35KV),再经由高压母线( 35KV)供给企业使用;而故障时发电机的负 荷主要供给低压母线(6.3KV)使用。
1 KPID ( s ) K p 1 (T s ) TD s I
KPID( S ) K P
1 T1s 1 T3 s ( S )1 T2 s 1 T4 s
只要含纯积分因子就是无差调节,否则是有差调 节,自动控制也一样。 当自动运行时,如PT未接入(PT小车未推入或 PT高压保险未放入),PT电压始终采样到0,也 会发生类似的误强励现象,在此需要特别注意。
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无功调差系数的定义为发电机无功功率为额定容量 时,叠加在电压测量值的发电机定子电压的百分数 。无功功率调差系数为-15%的含义为当发电机无功 功率为额定容量时,发电机定子电压测量等效降低15%,即相当于增加励磁电流直至发电机定子电压 增加15%,事故发生时,无功功率(100MVar)近 似为额定容量(235MVA)的42.5%,由于A通道无 功功率调差系数为0,B通道无功功率调差系数为15%,当励磁从A通道运行切换至B通道运行时,相 当于发电机电压要增加6.37%,励磁电流急剧增加 ,超过励磁变压器保护启动值,延时后动作跳闸, 发电机解列灭磁。
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现场录波图
再次分析录波图发现:从录波图发现转子电流为何几乎为零
为何 ?
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第一阶段事故分析:
现场调试人员在励磁电流采样值偏低的情况 下,按动了电压闭环和电流闭环的切换,导 致了机端电压的上升。在电压闭环和电流闭 环的切换试验前,所有的励磁模拟量需要校 验准确,现场调试人员对励磁电流校验存在 疏忽。现场励磁电流的实际采样值偏低,而 现场人员在电压闭环和电流闭环的切换前忽 略了这点。 励磁电流采样为何会偏小?励磁电流采样偏 小为何会造成发电机电压持续上升?
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励磁电流采样偏小为何会造成发电机电压持续上 升? 因为该励磁系统手动控制模型是一个无差调 节。调节必须等到偏差=IG-Ifd=0才停止,只要偏 差不回零,输出就一直上升。
励磁系统来自百度文库动控制模型
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无差调节和有差调节 励磁系统手动控制模型中KPID(S)
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5.励磁电流的采样值偏低引发的事故
某电厂空载励磁实验进行到自动方式切换手动方式的实验。 当励磁方式从自动切换成手动后,整流柜上的励磁电流和励磁 电压表计急升。此时试验人员按逆变令无效,现场工作人员立 即断开灭磁开关。此时励磁小间的灭磁柜起火,灭磁开关烧毁, 设备100余万,停机20多天。原因电压闭环切换电流闭环时,转 子电流采样偏小,而电流给定值大于电流实际值,为增加转子 电流,触发角度从72度减小到70度,励磁电流增加使机端电压 缓慢上升至1.2倍,机端电压达到1.2倍时,定子电流突然增加, 导致调节器判断为负载状态,由于转子电流没有达到负载最小 励磁电流限制值,负载最小励磁电流限制动作,触发角减少到 强励角10度,励磁电流快速增加,进而又快速升高机端电压; 由于调节器已认为是负载状态,因此空载过电压保护功能未能 动作。
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关于转子电流的测量问题,3种方法:1)直 接测分流计关于转子电流测量;2)直接测 CT ;3)间接测CT 。 第一种原理:测毫伏信号,比如3000A: 75mV,测得毫伏信号后直接算出励磁电流。 优点:直接、只用一个AD通道,好校验。缺 点:体积大,对绝缘、耐压要求高,对额定 转子电压500V来说,要求变送器原副边耐压 5000V,制造困难, ;容易损坏,变送器容 易受干扰,测量精度低;要有外电源。
励磁系统故障分析
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一、人为小失误酿成大事故 二、原理缺陷导致的事故 三、安装不当导致的事故 四、器件失效导致的事故 五、日常试验遇到的问题 六、事故分析方法 七、事故预防
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一、人为小失误酿成大事故
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1.励磁PT未投入引发的变压器爆炸事 故
以典型案例结合控制原理分析事故原因 ,确定事故处理方案,预防类似事故再 次发生。
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事故现象
2010年11月8日18点06分,某电厂#1机
(200MW,三机励磁)空载励磁实验进 行到自动方式切换手动方式的实验。当 励磁方式从自动切换成手动后,整流柜 上的励磁电流和励磁电压表计急升。此 时试验人员按逆变令无效,现场工作人 员立即断开灭磁开关。此时励磁小间的 灭磁柜起火,灭磁开关烧毁。 损失:设备100余万,停机20多天,。
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事故发生后,检查B通道和励磁变压器保护装
置,结果表明B通道和励磁变压器保护装置均 工作正常,重新开机,B通道也能正常带负荷 运行。但发现当发电机空载时,进行A通道和 B通道切换,发电机定子电压无扰动;当发电 机负载时,进行A通道和B通道切换,发电机 定子电压有明显的偏移,遂将事故原因分析 重点放在A通道和B通道参数差异上,比较发 现:A通道无功调差系数为0,B通道无功调 差系数误设置为-15%。
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查看故障日志,有告警和故障,PT断线和V/Hz标 志,无法判断,就只有继续从故障录波图分析。
当空载电压上升到120%时,主变因为过激磁进入饱和,主变输入阻抗急剧 下降,定子电流突然由增加,导致调节器判断为负载状态,负载最小参考 量限制起作用,电流给定更大,转子电流依然很小,偏差控制加大,调节 器输出达到饱和。而手动时,空载和V/Hz保护不起作用,发电机电压到1.5 倍 2016/12/17
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重新设置无功功率调差系数,A通道和B通道 定值相同,发电机并网后重新做A通道和B通 道切换试验,试验顺利完成,发电机定子电 压、无功功率和励磁电流无明显变化。 检查励磁调节器励磁电流过励限制定值和 励磁变压器保护装置定值配合情况,保证出 现误强励时,励磁调节器励磁电流过励限制 先动作降低励磁电流,不能出现励磁变压器 保护先动作于发电机解列。
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现场录波图
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录波图分析 结论:典型的空载误强励。 疑问:1)可控硅为何全开放?2)过压这么多,调 节器空载过压保护为何未能动作,V/Hz为何未动作 切除?3)定子电流和无功从何而来?4)灭磁电路 为何未正常工作,灭磁开关为何烧毁? 为方便分析分为3个阶段 1、第一阶段:电压上升,机端电压5秒钟内从90% 上升到120%。 2、第二阶段:电压开始剧烈振荡,最大150%,最 小125%,过激磁造成定子电流(无功)从0上到额 定以上并剧烈振荡,触发角从70减少到强励角10度, 然后在10-60度之间振荡。 3、第二阶段:跳灭磁开关时准备灭磁时烧毁灭磁 开关,设备损坏。
电压从90%上升到120%后:电压开始剧烈振 荡,最大150%,最小125%,过激磁造成定 子电流(无功)从0上到额定以上并剧烈振荡, 触发角从70减少到强励角10度,然后在1060度之间振荡。 1)可控硅为何全开放? 2)过压这么多,调节器空载过压保护为何未 能动作,V/Hz为何未动作切除? 3)定子电流和无功从何而来?

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判断并网后设置最小电流给定是不合理的,
给定值在任何状态下不能突变,只能通过增 减磁操作改变。 判断并网后,限制励磁电流的最小值不合理, 是一种简单的照抄前人经验的结果,给用户 理解调节规律带来困难,给故障分析带来困 难,合理的方法是闭环实时跟踪。把闭环回 路的各个量按标幺值实时跟踪比较,小差时 报警,大差时告故障。
某电厂自并励磁系统大修后,做空载励磁实验时,将调节 器投入自动运行,因调试人员未观察到发电机电压上升,开始 操作增减磁操作,突然导致励磁变压器高压侧绕组过压击穿, 造成短路,发生爆炸事故。检查发现,发电机PT高压侧熔丝未 上,励磁调节器收到PT电压全部为0,采用双PT比较法无法判断 PT断线,根据闭环计算,励磁调节器输出强励触发角,发电机 误强励,定子电压迅速上升,最终导致励磁变压器高压侧绕组 过压击穿,造成短路,发生爆炸事故。

励磁系统自动动控制模型
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理解有差、无差意义:空载阶跃时的电压变化 完全重合为无差,不重合为有差调节
1.1 1.05 1 0.95 0.9
P.U.
0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6
机端电压 给定值
0
1
2
3
4
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5 t(s)
6
7
8
9
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第二阶段事故分析:
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2. PSS试验中,白噪声信号对地电阻 脱落,造成输入突然变大,跳机;误 将3%阶跃响应设成30%造成跳机;
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3.无功调差参数设置不一致切换导 致发电机误强励事故分析
某电厂200MW机组处于发电状态,有功
200MW,无功+100Mvar。励磁调节器正常 工作中,A通道为主通道,B通道为从通道, 处于备用状态,励磁调试人员观察励磁电流 ,进行通道切换试验,通道切换命令(A通道 至B通道)发出后,励磁电流突然增大,励磁 变压器保护动作,作用于发电机解列跳闸。
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典型案例分析:励磁电流的采样值偏 低引发的事故分析
发电机参数 额定功率 额定励磁电压 额定励磁电流 空载励磁电流 200MW 450V 1765A 670A 主励磁机参数: 额定功率 1058kW 额定电压 415V 额定电流 1600A 额定频率 100HZ 额定励磁电压 48.9V 额定励磁电流 148.9A 副励磁机参数: 额定功率 40.25kW 额定电压 161V 额定电流 165A 额定频率 500HZ
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