308综采工作面初采初放工作总结

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308综采工作面初采初放总结

308综采工作面自2012年3月15日四点班正式开始回采。回采前按照生产技术要求,我队及时制定了《308综采工作面初采初放顶板管理措施》、《308综采工作面初采初放强制放顶补充措施》,并组织学习,初采初放期间严格执行。

一、初采初放期间班进尺统计表

二、308综采工作面初采初放情况分析

3月19日6:00,井下汇报,工作面5#-33#支架轻微落顶,厚度在2米左右;12:42分,井下汇报,5#-90#支架采空区直接顶垮落,厚度2-3米;20:15分,井下汇报,工作面除机头、机尾各有两架未落,其他位置采空区直接顶全部垮落、填实。3月20日零点班,煤机割了1刀煤后,机头落山角垮落充分。此时,我队进风顺推进9.6m,回风顺推进8.3m,加之在初采初放前准备队回采的(进风1m,回风

1.8m),合计:进风10.6m,回风10.1m。

在3月31日四点班及4月1日零点班,工作面出现老顶来压现象,生产技术部矿压监测系统显示工作面支架工作阻力升高,同时煤壁出现片帮现象。后查看308高位裂隙初放浓度,3月31日,2#钻孔浓度为0.8%,4月1日八点班,2#钻孔浓度升至40%。据此,可初步判断采空区老顶初次垮落。在连续观察4天后,工作面未出现明显来压显现。4月5日早,根据《308综采工作面初采初放工作安排》中相关规定,生产技术部宣布308工作面初次初放工作结束。截止4月1日八点班,308进风顺槽推进22.4m,回风顺槽推进22.6m。(加准备队在初采初放前的推进进尺)

三、直接顶与老顶垮落步距:

1、308工作面直接顶初次垮落步距为:12.2m。

2、308工作面老顶初次垮落步距为:24.3m。

计算方法:两巷进尺平均值+切眼宽度-支架顶梁长度

四、分析

1、初采初放前期,由于设备故障影响,工作面推进进度缓慢,直接顶有充分的时间垮落。通过在工作面及两端头施工放顶孔,促进了直接顶的顺利垮落,同时降低了老顶的来压强度。

2、直接顶垮落时分段垮落,未出现大面积一次性垮落,避免了因大面积一次性垮落带来的不安全因素。工作面直接顶垮落后,机尾落山角未及时垮落,因此我队坚持在回风施工放顶孔,以促进顶板垮落,避免瓦斯积聚。

3、308工作面直接顶、老顶的初次垮落步距均较307小,主要

原因可能有以下两点:

(1)、初采初放期间,设备故障影响多,工作面推进速度慢(原计划7天结束初采初放,实际20天),给顶板下沉提供了充足时间,造成顶板初次垮落步距比307工作面小。

(2)、308工作面为整个三盘区标高最低的工作面,造成顶板压力较307工作面大,造成顶板初次垮落步距比307工作面小。

4、几点经验

(1)、在工作面初次初放期间,我队加强工作面支架检修,保证支架工况,同时保证两端头和超强支护质量,保证了在初采初放期间未发生各类顶板事故。

(2)直接顶初次垮落时,两落山角未及时垮落,悬顶面积大,造成工作面漏风严重,风量低,煤尘吹散效果不好。同时还容易造成上隅角瓦斯积聚,发生瓦斯超限事故。因此,在今后工作面初采初放时,应加强两端头放顶孔的施工。可以考虑在工作面回采前,延两端头切顶线向外施工放顶孔,孔距300mm,排距1m,同时在加强在两槽顶板靠副帮侧施工放顶眼,以保证两端头顶板利垮落。

(3)合理控制初采初放期间工作面推进速度,给顶板充足的时间下沉,以减轻顶板初次垮落时矿压显现强度。

(4)初采初放期间应加强工作面、上隅角瓦斯管理,两落山角未及时垮落时应及时采取措施(施工放顶眼、锯末袋封堵等),同时加强上隅角埋管抽放管路的检查维护,消除抽放管路漏气。并要加强埋管抽放吊挂管理,保证埋管抽放效果,杜绝瓦斯超限。

(5)初采初放期间要严格按照措施要求回撤超前单体,杜绝提

前回撤和回撤距离过长,工作面生产时应设备故障等原因停机时,应及时补打以回撤的单体,防止因工作面来压发生顶板事故。

(6)初采初放期间,在保证安全的前提下应及时做好两端头的退锚及支护材料回收工作,杜绝因退锚不及时造成两落山角顶板无法及时垮落。

(7)初采初放期间,应在工作面配备充足的支护器材(单体、柱鞋、半圆木等),在顶板即将来压期间及时加强两超前及切顶排支护。

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