华东高温硫化半钢子午线轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决措施
半钢子午线轮胎胎圈变形原因分析及解决措施

半钢子午线轮胎胎圈变形原因分析及解决措施姚秀红,高珊珊,李振波,刘 刚(桦林佳通轮胎有限公司,黑龙江牡丹江 157032)摘要:分析半钢子午线轮胎胎圈变形的原因并提出相应解决措施。
硫化胶囊固定套高度不合适或上卡盘与钢棱圈配合过紧、启模时活络模花纹块不能及时完全打开和轮胎粘上模、脱下模方式不当、抽真空不当或硫化胶囊粘连、卸胎支臂位置不当以及运输不当均会导致胎圈变形,采取相应解决措施后,半钢子午线轮胎胎圈变形废品率由0 12%降至0 01%,胎圈变形废品占总废品比例由22 60%降至2 46%。
关键词:半钢子午线轮胎;胎圈变形;硫化胶囊中图分类号:U463 341+ 6;T Q336.1 文献标识码:B 文章编号:1006 8171(2007)12 0758 02作者简介:姚秀红(1969 ),女,山东高唐人,桦林佳通轮胎有限公司工程师,学士,主要从事半钢子午线轮胎硫化工艺管理工作。
胎圈变形是半钢子午线轮胎较常见的一种外观质量缺陷,会导致轮胎装配困难和胎圈受力分布不均问题,造成无内胎轮胎使用中漏气或轮胎早期损坏。
现根据我公司半钢子午线轮胎实际生产情况及多年来积累的实践经验,对半钢子午线轮胎胎圈变形的产生原因及解决措施简要介绍如下。
1 原因分析(1)硫化胶囊固定套高度不合适或上卡盘与钢棱圈配合过紧为保护中心机构密封不被破坏,可直接调整与硫化胶囊上卡盘相连接的固定套高度来调节不同规格硫化胶囊的拉伸高度,固定套高度一般为50~200mm 。
对带有活络模操纵水缸的硫化机,上横梁中心孔较小,固定套高度过高,则启模时固定套易被卡住,轮胎上胎圈被硬拉变形;横梁中心孔与中心机构的同轴度偏差过大,即使固定套高度不大,启模时固定套也易被卡住。
硫化胶囊上卡盘与钢棱圈配合过紧也会发生类似情况。
(2)启模时活络模花纹块不能及时完全打开及轮胎粘上模模套与花纹块弓形座之间润滑不好或活络模行程不足,启模时活络模花纹块不能及时完全打开,下模脱离时易将轮胎带起而导致胎圈变形。
26872641_半钢子午线轮胎断面常见缺陷原因分析及解决措施

作者简介:刘国英(1981-),工程师,主要负责半钢钢子午线轮胎成型工艺管理方面的工作。
收稿日期:2021-05-31半钢子午胎的部分缺陷无法通过外观检查及机检发现,而这些缺陷却可以通过轮胎断面发现,轮胎断面的尺寸对轮胎的均匀性、高速、耐久等使用性能起到至关重要的作用,为此本文对常见的半钢子午胎断面缺陷原因进行分析,并提出相应的解决措施。
1 带束层波浪带束层是子午线轮胎的重要部件,影响着轮胎的诸多性能。
带束层波浪如图1所示,严重的带束层波浪可导致胎里不平废品,外观检查中容易发现,但是轻微的带束层波浪,很难从外观检查中发现,一旦流入市场,将影响轮胎的耐久性、抓地性以及乘坐舒适性能等。
图1 带束层波浪1.1 原因分析(1)胎冠形状、厚度、长度设计不合理。
胎冠厚度不合理,轮胎硫化充满模具后,冠部厚度厚的部位带束层外凸,冠部厚度不足的部位带束层内凹;胎冠形状设计不合理也可导致带束层波浪,以沟槽平台结构的胎冠形状最为明显,半成品胎冠形状与模具形状不吻合,如胎冠的平台位置与模具的沟槽位置贴合,带束层将外凸。
半钢子午线轮胎断面常见缺陷原因分析及解决措施刘国英,张凤杰,赵辉(桦林佳通轮胎有限公司,黑龙江 牡丹江 157032)摘要:分析半钢子午胎断面常见缺陷的产生原因,并提出相应的解决措施。
带束层波浪、冠带层打褶、材料端点集中、耐磨胶打褶可通过优化结构设计、生产过程的合理管控,设备及工艺参数确定,标准作业执行等措施解决此问题。
关键词:半钢子午线轮胎;结构设计;带束层波浪;冠带层打褶;材料端点集中;耐磨胶打褶中图分类号:TQ330.491文章编号:1009-797X(2022)04-0039-04文献标识码:B DOI:10.13520/ki.rpte.2022.04.008(2)二段胎胚生胎外周过大。
成型二段轮胎的生胎外周大大超越了模具的花纹沟底周长,硫化时,在合模力的作用下,胎肩过剩的材料就会流向胎面中部,造成整个轮胎断面成拱形,带束层成波浪状。
高温硫化半钢子午线轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决措施
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() 1严格 控 制胶料 混炼 温度 , 防止胶 料焦烧 。
() 2 减小 胎 侧和胎 面搭 接处 的厚 度 , 证平 滑 保
过渡 。
作 者 简 介 : 茜 ( 9 2)女 , 江 绍 兴 人 , 州 轮 胎 股 份 有 限 章 1 6一 , 浙 贵
公 司 助 理 工 程 师 , 事 生 产 工 艺 管 理 及技 术 技 能 培 i12 。 从 J5 作 f
关 键 词 : 钢 子午 线 轮 胎 ; 温 硫 化 ; 观 质 量 缺 陷 半 高 外
中图分类号: TQ3 0 6。 ; 6. 4 。 6 3 . 。7 U4 3 3 1。 . 文献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 68 7 ( 0 7 0—3 50 10 —1 1 2 0 ) 50 1 -2
() 5 合理 设置模 具 排气 孔 的数 量 和位置 , 要 必 时在 胎 圈位置 增设 排气 槽 。 () 6 控制脱 模剂 的用 量 , 喷脱 模剂后 必须 用棉
布把 胎 圈位置 擦净 。
() 1 部件 胶料 焦烧 时 间不匹 配 , 硫化 过 程 中胶
料难 以填 满模 腔 。
4 2 解 决 措 施 .
( ) 当降低成 型 时 的定 型压 力 , 常定 型压 1适 通
3 胎 圈 宽 窄 不 一 3 1 原 因 分 析 .
力 控制 为 0 1MP 左 右 。 . a () 2 合理 选取 帘线 假定 伸张 值 , 而设 计合 理 从
的机头 宽度 。 () 3 胎里 隔离 剂涂 刷均 匀 。 ( ) 型时 内衬层 接头 和封 口胶接 头需 压实 , 4成 且 封 口胶宽 度 以 2 5mm 为宜 。 () 5 严格 控制 硫化 定型 压力 , 通常 一次 定型 压
半钢子午线轮胎胎体内部质量缺陷原因分析及解决措施
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半钢子午线轮胎胎体内部质量缺陷原因分析及解决措施摘要:近来,随着人们生活质量的不断提高,汽车已成为大众的主要交通工具,半钢子午线轮胎是各种汽车的主要轮胎之一。
半钢轮胎一旦出现质量问题,那么行车安全将难以保证,易发生严重的出行事故与交通事故,而胎里的质量缺陷是半钢轮胎常见的问题之一。
在此基础上,通过对半钢轮胎性能的分析,本文研究了半钢轮胎内部质量缺陷的原因,并针对存在的问题给出了改进方案,提高轮胎产品的质量合格率。
关键词:半钢子午线轮胎;胎里凹凸;原因分析;不良后果;措施对策引言:生产过程中,由于工艺、设备等原因,直接影响着产品的质量问题。
其中最常见的一种轮胎缺陷就是胎里凹凸不良,这会严重影响轮胎的安全性能,易发生胎侧鼓包以及胎体爆破等现象。
本文以裁断、成型工序中影响轮胎胎里凹凸不良的主要影响因素及预防对策措施进行分析。
一、性能分析半钢轮胎性能优秀,耐磨性很好,与其他轮胎相比,每天的行驶里程大约高出35%,燃油经济性低和滚动阻力低,因此使用这类型的轮胎,可以改善汽车行驶过程中的实际油耗,滑动距离大约大20%,减震能力强。
此类轮胎具有更大的径向弹性,可缓解道路不规则的冲击力,使用半钢轮胎的汽车通常能提高舒适性。
如图一所示。
图1.轮胎结构1.形变(胎里凹凸)的主要原因这与织布锁边的编织方式有关,现在遍布锁边与以前的接缝有所不同,这些接缝易受压力和不良剃刮,导致不良的EPI。
它与轮胎的结构设计有关,并且对于具有高纵横比且具有单层胎体的轮胎,如果成型鼓不是可充气的金属鼓,由于帘布的大膨胀,EPI变差,这与帘布的卷起厚度和帘线橡胶的生胶强度有关。
如果帘布的压延厚度太薄,帘线橡胶本身的生胶强度就会降低,并且在模塑过程中EPI会变差,并且在这种情况下也会出现不均匀的轧制厚度。
关于硫化,胶囊的厚度偏差大,并且在硫化过程中压力显着变化。
特别是如果初始填充压力太大,则EPI不好。
压延机的辊距较大,并且橡胶储物盒的宽度小于织物表面的宽度,因此帘线的中间部分比侧面部分承受更大的压力,中间部分膨胀并且边缘零件很小,所以尼龙软线布从口袋里弹出了。
子午胎胶料半成品及成品质量缺陷产生原因分析
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九.胶帘布裁断常见的质量缺陷 产生原因
1.帘布裁断宽度不符合技术标准 产生原因: 1.1.设定裁断宽度不合适; 1.2.定长递布装置运行不稳定等。 2.帘布裁断角度不符合标准 产生原因: 2.1.设定裁断角度不合适; 2.2.钢丝帘布不平整; 2.3.压延的钢丝帘布边部卷取不齐等。
九.胶帘布裁断常见的质量缺陷 产生原因
5.胶料喷霜 喷霜是一种由于配合剂析出胶料表面而形成
一层类似“白霜”的现象,多数情况下是硫黄析 出,也有是某些配合剂(如某些品种防老剂、间苯 二酚,石蜡等)的析出。
产生原因: 5.1混炼温度过高,排胶温度过高; 5.2硫黄颗粒大小不均,称量不准确; 5.3硫黄、防老剂、促进剂、白色填料等选用不 当; 5.4混炼胶压片过程中胶温过高等。
3.表面不光滑、粘性差 产生原因: 3.1.挤出机各部位温度不符合技术规定; 3.2.压延辊筒的温度不符合技术规定; 3.3.胶料混炼不均; 3.4.胶料的门尼粘度过低粘辊等。
六.内衬层常见的质量缺陷 产生原因
4.喷霜或有自硫胶 产生原因: 4.1.胶料的存放时间过长; 4.2.胶料有自硫或混入其它胶料或混炼不均; 4.3.返回胶掺用过多或返回胶是多次返回的; 4.4..机头排胶温度过高等。 5.复合差级不符合技术标准 产生原因: 5.1过渡层或气密层拉伸宽度发生变化; 5.2.定中心装置不灵敏等。
三.纤维胶帘布常见质量缺陷产生原因
3.胶料与帘布附着不好,掉皮 产生原因: 3.1.帘布未干燥好; 3.2.压延辊筒温度过低; 3.3.胶料门尼粘度过高; 3.4.帘布表面有污染; 3.5.干燥后帘布温度过低等。 4. 胶帘布表面粗糙 产生原因: 4.1.胶料热炼不均匀,供胶温度低; 4.2.压延辊筒温度过低; 4.3.胶料有自硫等。
轮胎行业质量培训 子午胎质量缺陷及原因分析 轮胎缺陷分析
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胎圈部位
★子口部位露线
1、缺陷描述: 轮胎子口部位一侧或两侧有胎体帘线露
出的现象。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)缺胶缺料
—检查胎侧宽度和定位(可能非常窄 或定位出差错)
2)帘线伸张过大 —检查帘线压延张力 —检查机头宽度,必要时增加。 3)生胎在模型中定位出差错 —检查装胎器定中情况 4)硫化胶囊膨大 —检查硫化胶囊情况如必要加以更换
漏 —检查中心机构有无蒸汽泄漏 4)胎体帘布不正常 —检查帘布中胶料渗入帘线的情况,厚度
重量 —把帘布裁断时或压延时不正常部分剔出
报废 5)在二段时定型压力过大 —检查二段成型机的定型压力
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胎里部位
★胶囊打折
1、缺陷描述: 因硫化胶囊打折(局部伸张不好)轮胎胎里出现下述
夹挤痕迹:1)橡胶;2)胶与胎体帘线。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)胶囊规格出错 —检查硫化胶囊尺寸是否符合规定(可能硫化胶囊太
6
胎圈部位
★子口撕裂
1、缺陷描述: 轮胎子口部位在下列部位出
现撕裂现象: 1)橡胶部分; 2)橡胶和帘布 2、缺陷原因及纠正办法: 1)硫化机动作不正常 —检查卸胎顺序 —检查抽真空效果 2)修边时受到损伤 —检查修边工具及工艺过程
7
胎圈部位
★子口变形
1、缺陷描述: 轮胎子口部位出现径向及侧向周长
·一般必须提高前10个周期的预定型和 定型压力
5)生胎喷涂欠量 —送生胎去重新喷涂
24
胎里部位
★胎里肩部周向裂口
1、缺陷描述: 轮胎胎里肩部周向裂口 。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)周向裂口 —检查成型机头 —压延帘线品种和性能
25ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
胎侧部位
★胎侧缺胶
轮胎外观缺陷与分析-2
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缺陷描述:轮胎
胎趾部位呈现圆
弧状,表面发亮
存在于胎趾部位
局部或整周。
判级标准:若圆角长度小于胎圈周长的1/5,圆角宽度小于3mm(同子口不一),缺陷部位不起槽、发软,打磨后可判合格品,否则判次品。
产生原因:
1.半成品尺寸不合格、子口对应部位厚度较薄;
2.成型胶部件拉伸或成型后压压力过大;
3.硫化胶囊靠子口位置有砂眼未及时发现;
预防措施:
1.加强对成型胎胚质量控制,保证子口部位压合效果;
2.改善子口的设计,及对胎体帘线挂棉纱,及时导出流动中的空气;
3.加强对胶部件的管理,提高胶料的稳定性,减少胶料的挥发物质;
4.对成型机后压进行调整改造。
5.设计时尽量使胎胚子口与硫化模具钢圈相吻合,减少胶料流动。
(13)
质量缺陷名称
胎趾圆角
判级标准:若只是外侧露线、起泡、子口胶轻微脱开,判次品;严重的或在胎趾部位出现裂口,判废品。
产生原因:
1.使用的胎圈包布过厚,打褶;
2.包布不粘或与胶部件存在油污、杂质等,在此处出现翘起;
3.成型一段后压在成型时压的较轻。
4.子口胶尺寸过厚,材料过多,胶料过度流动在胎趾部位出现较厚胶边,因启模或进行后充气而将子口胶撕开。
产生原因:
1.型部件如带束层接头过大,或热贴接头过厚;
2.KRUPP成型机PA接头过大;
3.机头宽度或平宽过大,硫化后帘线打折;
4.出模困难,B型粘上模,或A型推顶器出模拉力过大;
5.胶囊层间有泡、胶囊大、胎里打折、硫化时胎里凸起;
6.胶囊老化或胎胚喷涂质量不好,硫化胎里粘胶囊。
预防措施:
1.强化成型工艺执行,保证各部件接头质量,避免接头过大;
子午胎缺陷原因及纠正方法
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引起卡车子午胎缺陷的原因和纠正方法缺陷说明:轮胎的一个或两个胎圈过厚。
此缺陷表现为在相应的胎趾上有周向胶边,和/或胶与补强条,和缺陷T-2:胎圈薄缺陷T-3:胎圈缺胶缺陷T-6:胎圈露线缺陷T-7:胎圈撕裂缺陷说明:轮胎的一侧或两侧胎圈在下面部位出现破裂:a)只在胶料部位,b)橡胶和胎圈补强条部位,c)缺陷T-8:胎圈变形缺陷T-9:胎圈脱层缺陷说明:轮胎的一侧或两侧胎圈在下列部位脱层:a)胎体帘布和胎圈填充胶之间b)胎体帘布反包部位和缺陷T-10:胎圈错位缺陷说明:轮胎的一侧胎圈过厚,其表现为下列材料的周向跑边:a)胶料b)胶料和胎圈补强条c)胶料,胎缺陷T-11:其它缺陷T-13:胶边和/或毛刺缺陷T-14:胎趾部位径向裂口,在半硫化包边胶条接头不好缺陷说明:轮胎存在:a)起自胎趾部位的裂口,沿胎趾方向逐渐减少b)由于包边胶条接头的模具不好,从缺陷C-1:胎体帘布拱起缺陷C-2:胎体帘线劈缝缺陷说明:在轮胎内部,钢丝帘布上带接头或不带接头的钢丝分布不均,使得胎体帘布钢丝之间的间距太缺陷C-3:胶囊起褶缺陷说明:轮胎内表面出现:a)表面粗糙,尤其是在胎圈部位b)由于硫化胶囊老化过度,造成的胶线有裂缺陷C-5:接头缺陷缺陷说明:轮胎内表面出现:a)在相应的帘线接头处胶变薄和/或露线b)帘布接头张开c)帘布接头的接头过缺陷C-6:气密层有气泡缺陷说明:在胎内表面表现为:a)海绵现象b)在帘线之间的粘着胶片明显出现裂口c)完全裂开:由于硫化缺陷C-8:胎体露线缺陷C-9:半成品胎规格不对缺陷说明:由于在规格不对的模具中硫化,在轮胎内部表现为:a)断缺的不正常表面和/或重量超过规定b)缺陷C-10:设备故障缺陷C-11:其他缺陷C-12:胎里不平缺陷C-13:硫化胶囊与胎体之间有气泡缺陷C-14:胎圈部位内表面周向裂口缺陷F-1:胎侧缺胶缺陷说明:轮胎一侧或两侧在轮辋装配线与上防擦线中部,和/或与防擦线花纹沟,和/或与胎肩起始处之缺陷F-2:胎侧打褶缺陷说明:轮胎一边或两边胎侧在轮辋装配线与防擦线中部分,和/或防擦线花纹沟,和/或与胎肩起始处缺陷F-3:胎侧气泡缺陷说明:轮胎一边或两边有气泡:a)在胶料的胎体帘线间b)在表面和/或胶料中,在轮辋装配线和上防擦缺陷F-5:胎侧接头张开缺陷说明:由于在轮辋装配线与上防擦线中部和/或与防擦线花纹沟,和/或与胎肩起始处之间的部位内,缺陷F-9:其它—模具不正确缺陷说明:轮胎的一侧或两侧胎侧在轮辋装配线与上防擦线中部,和/或防擦线花纹沟和/或胎肩起始处之缺陷F-13:传送带缺陷缺陷说明:轮胎在一侧或两侧胎肩在防擦线花纹沟之间和/或防擦线中间与胎面花纹块的起始部位之间周缺陷CF-2:胎肩打褶缺陷说明:轮胎在一侧或两侧胎肩在防擦花纹沟之间和/或防擦线中间与胎面花纹块的起始部位之间周向打缺陷说明:轮胎在一侧或两侧胎肩在下列部位有气泡:a)胶料与胎体帘布之间b)防擦线花纹沟之间和/或防缺陷CF-4:其它缺陷CF-5:胶边缺陷B-2:胎面花纹块撕裂缺陷B-4:胎面上的胶边缺陷B-5:胎面欠硫缺陷B-7:漏刀槽花纹缺陷CE-4:其它缺陷CE-5:胶边缺陷CE-6:模具污垢缺陷CE-7:内部涂料缺陷CE-8:外涂料缺陷PF-1:带束层X射线的检测缺陷PF-2:胎体X射线的检测缺陷PF-3:胎圈X射线的检测缺陷PF-4:径向不圆度缺陷PF-5:胎侧不平缺陷PF-6:不平衡缺陷PF-7:力的变化缺陷说明:从轮胎断面看,由于结构和几何形状的变化,在加载转动时,发现轮胎的径向力和/或侧向力变。
半钢子午线轮胎生产中几个质量问题及解决措施_百度文库.

半钢子午线轮胎生产中几个质量问题及解决措施黄舸舸X 光透视下便会被发现 , 其带束层宽度明显小于正常宽度 , 且带束层钢丝排列疏密不均 , 并线严重。
用手摸胎里可明显感到胎里起拱 , 断面解剖如图 1所示。
从图 1可以看出 , 带束层钢丝呈波浪状 , 且常伴有胎圈钢丝上抽现象。
图 1胎里不平断面形状作者简介黄舸舸 , 男 ,27岁。
助理工程师。
1993年毕业于武汉工业大学工程力学系。
主要从事轮胎结构设计工作。
111原因分析经分析认为 , 出现胎里不平的主要原因是二段胎坯直径过大。
由于目前我们仍采用两半模硫化 , 因此若二段胎坯直径大大超过了模型花纹沟直径 , 那么硫化时 , 在合模压力的作用下 , 胎坯两个肩部的胶料就被挤向胎面中部 , 致使胎里中部呈圆拱形。
在此情况下 , 带束层也会被严重弯曲 , 呈波浪状。
充气压力过大或法兰盘间距过小都会引起胎坯外径过大。
另外 , 胎面胶定长不当以及硫化时硫化定型压力过大也会造成胎坯外径过大。
112防范及解决措施要防止出现胎里不平现象 , 就必须严格控制二段胎坯外径 , 以使其不能超过模型花纹沟沟底直径。
在具体操作中可采取如下措施 :(1 针对不同配方胎面胶半成品的抗拉强度 , 准确设计胎面胶定长尺寸。
(2 严格控制二段成型工艺 , 充气压力不能过大 , 法兰盘间距的调整应以控制二段胎坯外径为原则。
(3 合理选择硫化定型高度 , 硫化定型压力也必须保证在工艺要求范围内。
2裂口一段时间里我厂生产的小规格轿车轮胎出(贵州轮胎股份有限公司 , 贵阳 550008摘要分析了半钢子午线轮胎在生产中存在的质量问题 , 提出了相应的解决和防范措施。
对生产中出现的胎里不平、裂口、胎侧露线 (起棱和胎侧凹凸不平等问题 , 应采取加强工艺管理 , 合理选择工艺参数 , 调整好设备状况等解决措施 , 并在结构设计和配方设计上加以调整。
关键词半钢子午线轮胎 , 二次法 , 质量问题我公司于 1993年建成年产 6万套的半钢子午线轮胎试验车间 , 经过几年的技改和扩建 , 目前已形成了包含近 30个规格品种年产 15万套的生产能力 , 并且年产 30万套的技改工程也即将完工。
半钢子午线轮胎胎侧明疤原因分析及解决方法

浅谈半钢子午线轮胎胎侧明疤产生原因及解决方法摘要:针对半钢子午线轮胎胎侧明疤缺陷,从产品设计和生产过程的工艺执行两方面对其产生的原因进行了分析,简述了预防和解决其缺陷的实际案例和方法。
绪论:半钢子午线轮胎胎侧明疤是半钢子午线轮胎生产中常见外观缺陷,造成的原因也是多种多样的。
尽管对这些存在胎侧明疤缺陷的轮胎经过专业修理后,根据有关标准仍判定为正品,但实际上已给企业造成了较大经济损失。
本人根据日常学习和结合实际工作,对半钢子午线轮胎胎侧明疤的产生总结了一些原因及具体的解决方法,并取得了良好效果。
半钢子午线轮胎胎侧明疤缺陷的产生主要有以下几方面:一、产品结构设计过程中对预防该缺陷的保障系数不够,生产过程中一但原材料或某个环节有波动,即出现胎侧明疤缺陷。
如:1.帘线的假定伸张值过大,一段成型机头宽度设计不合理:帘线的假定伸张值过大,是必使机头设计偏窄,造成帘线伸张过大。
胎胚硫化过程中帘线膨胀因数过小,胎胚形状与模腔形状差异较大,胎侧不能和模具良好吻合,使胎胚帘布和胶料不能一起移动,胎侧部形成细微褶皱,硫化结束后成品出现胎侧部明疤。
解决方法:重新计算帘线假定伸张值,调整一段鼓肩宽度。
我公司215/65R15 100H 规格产品生产过程中出现胎侧明疤。
我们依据“帘线伸张值=内轮廓展开长÷鼓展开长-1”的计算公式对该产品帘布帘线的假定伸张值做了计算。
并根据计算结果,对一段鼓肩宽度进行了增宽5mm的调整。
经过鼓肩宽度的调整,215/65R15 100 H胎侧明疤缺陷得到控制。
2. 胎体各部材料的分布和半部件形状设计不合理:1)各半部件边缘间距设计的不合理。
包括各层帘布之间边缘间距、帘布边缘与三角胶端点间距、胎侧复合点与其它部件边缘间距等。
如:1#、2#布接头边缘间距过小(小于15mm),反包端点恰好在胎圈三角胶反包高点处。
胎胚成型后在三角端点处出现一个硬性的过度沟痕。
硫化装模时,该部位不能很好的与模具吻合。
轮胎外胎质量缺陷及原因分析

轮胎外胎质量缺陷及原因分析1、胎侧重皮裂口主要原因如下几条。
(1)胎面胶与胎侧胶压出口型与外胎轮廓形状要求差距过大,因此胶料在模型中,流动性过大,特别是恒温硫化的个体硫化机,一旦胶料焦烧,此类缺陷就更为突出。
(2)如果用硫化罐硫化,胶料往往易焦烧,模温过高,胎胚在模内停留时间过长,或升温过快,最易产生这类缺陷。
(3)胎胚表面不清洁,尤其是有灰尘油污。
2、胎侧缺胶有疤痕其原因是:(1)模型设计中排气空或排气线分布不合实际或发生堵塞,产生明疤缺胶;(2)胎胚或模型表面有水和油污,硫化时汽化,又排不出来从而产生缺胶;(3)胶料流动性差;(4)预成型半成品尺寸过小或材料不足;(5)压力不足或模温过高。
3、起泡脱层产生海绵现象其原因是:(1)内压不足或过热水温度下降,硫化不足(即欠硫);(2)水胎或胶囊冷水未放尽或夹套式下模型积水过多,因而温度低,造成一侧起泡脱层现象;(3)布层间有空气,或帘布水分特大,或布层间汽油刷的过多,易造成海绵现象。
(4)胶料内含有挥发性物质较多,调整配方,减少挥发物。
4、胎里裂缝跳线其原因是:(1)成型时局部帘线伸张过大,较薄,硫化时易产生裂缝跳线。
(2)胎里水分过多,硫化时汽化。
气泡在水胎与胎里问到处乱用,一旦挤入帘线间即形成跳线裂缝。
(3)水胎装偏,硫化加压扭转时扭动了帘线。
(4)帘布在压延时产生出兜跳现象。
5、崩花掉块其原因是:(1)胎面过硫特别容易产生崩花现象;(2)启模时温度过高,操作不慎。
6、帘线弯曲其原因是:(1)在轮胎施工设计时,帘线假定伸张&1过小;(2)机头宽度大于施工标准;(3)帘布包围不紧;(4)机头肩部弧度不适宜。
7、花纹棱角不全,有圆角现象。
其原因是:(1)胎面口型小,胎面厚度小于设计标准;(2)模型气孔堵塞或排气孔分布不合理;(3)水胎内压不足;(4)胶料流动性不好。
8、胎冠出大边其原因是:(1)如果硫化罐在硫化时高压水压力不够,或没给高压水就向水胎通过热水,或装模时,模型上的螺丝没有扭紧;(2)升温时间太长或内压过大;(3)如用硫化机,机台下沉;(4)硫化机锁模力不够,调整硫化机压力系统以满足锁模要求。
轮胎外观质量缺陷情况总结
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3.胶料焦烧时间短、流动性差;
4.硫化暂停时间过短、定型压力不够;
5.复合胎面与侧翼胶之间复合效果不好,有凹陷;
6.胎胚胎面粘有油迹或内喷涂液等杂物。
7.新投用(或更换)模具表面有油等污物;
8.环境温度过低,影响胶料流动;
预防措施:
1.加强模具清洗及气孔疏通,对设计不合理气孔进行改进或追加;
(4)
质量缺陷名称
胎侧杂质印痕
典型图例
缺陷描述:胎侧表面
有明显凹陷,内有胶
毛、胶豆等其它杂物。
判级标准:若杂质印痕不在商标、规格等字体处,深度≤0.5mm,用砂轮打磨返工后,可以判合格品,否则判次品。
产生原因:
1.胶料中有杂质,硫化流动过程中呈现在表面;
2.胎胚粘有杂物,硫化时未及时发现;
3.有粘有油污杂质,附着在胎侧,硫化脱落。
3.加强胶料管理及检测程度,改善胶料流动性;
4.降低压出温度。
5.严格控制工艺确保半成品尺寸。
6.保证成型部件压合状态。
(3)
质量缺陷名称
胎侧缺胶
典型图例
缺陷描述:表现在胎侧
有圆周或局部缺胶,深
浅不一,表面光亮;
判级标准:若缺陷不处在商标、规格等字体处,且深度≤0.5mm,用砂轮打磨返工后,可以判合格品,否则判次品;
5.胎侧或胎体线表面有杂质或挥发分。
预防措施:
1.在压胎侧特别是胎体线接头处易有泡,必须压实;
2.保持胎体线干燥;
3.加强反包胶囊调整,提高反包质量;
4.加强接头压线的管理,接头必须压实;
5.保证半成品部件清洁。
Байду номын сангаас(6)
质量缺陷名称
浅谈子午线轮胎胎圈的常见质量问题与对策

浅谈子午线轮胎胎圈的常见质量问题与对策【摘要】针对子午线轮胎在生产过程中出现的胎圈大、胎圈小、胎圈缺胶或圆角、胎圈裂口、胎圈气泡和胎圈露线等常见质量缺陷进行了原因分析,并提出了相关的解决措施。
【关键词】子午线轮胎;胎圈;质量缺陷胎圈是轮胎安装在轮辋上的部分,子午线轮胎的胎圈由钢丝圈、帘布层包边和胎圈包布组成,具有很大的刚度和强度,可使轮胎牢固地装在轮辋上,起固定轮胎作用。
子午线轮胎制造过程中,胎圈常见的质量问题有胎圈大、胎圈小、胎圈缺胶或圆角、胎圈裂口、胎圈气泡和胎圈露线等问题。
生产工艺、设备和生产制作中的各个工序将直接影响子午线轮胎胎圈的内在质量,从而影响轮胎的质量,因此必须严格控制。
1.胎圈大轮胎的一个或两个胎圈过厚,此缺陷表现为在胎趾上有周向胶边,或胶与子口包布、子口包布和胎体帘布层存在胶边。
1.1原因分析(1)胎圈不紧密,在胎圈缠绕工序或成型工序中,由于操作失误导致胎圈散线;(2)胎圈偏心,在生产工序中,由于外力作用或扣圈时钢圈偏歪,导致胎圈变形;(3)胎圈钢丝根数不对,多数由于缠绕工序设备问题或者操作错误引起;(4)硫化时装偏锅。
1.2解决措施(1)严格控制挤出工艺参数,避免在胎圈形成过程中产生打褶现象;成型时保持轻拿轻放,避免外力撞击造成钢丝圈散线;(2)检查成型钢圈扣圈的对中性,避免胎圈扣入过程中偏心;(3)严格按照标准进行工艺参数设置和操作,检查胎圈钢丝根数,确保符合工艺要求。
(4)检查机械手与硫化机中心机构的同心度,保证同心度符合工艺要求,提高硫化工的质量意识,规范硫化工的操作方法,严格按照标准进行工艺参数设置和操作,保证胎坯装正。
2.胎圈小轮胎的一个或两个胎圈不够厚,或其内轮廓变小或变凹。
2.1原因分析(1)胎圈部位缺少材料,多数是由于胎圈周围的挤出半成品尺寸偏小造成;(2)胎圈周长偏小或尺寸偏小;(3)硫化时装锅偏,轮胎偏心同样会导致轮胎一侧出现此种状态;(4)硫化窝囊。
2.2解决措施(1)成型过程中,使用合格的半成品材料,加强检查半成品部件:钢丝圈、内衬层、胎圈子口包布和胎侧的尺寸,检查成型过程中半成品部件的定位确保符合工艺要求;(2)按工艺设定成型过程中的工艺参数,检查胎圈部件的压合压力;(3)检查成型扣圈环的对中性;(4)检查机械手与硫化机中心机构的同心度,保证同心度符合工艺要求;(5)提高硫化工的质量意识,规范硫化工的操作方法,严格按照标准进行工艺参数设置和操作。
高温硫化半钢子午线轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决措施
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山东 玲 珑 橡 胶 有 限 公 司 55 系 列 385/ 55R22. 5 18P R A928 全钢载 重子午线轮胎顺利 通过山东 省 经 贸 委 专 家 组 鉴 定。在 全 面 完 成 385/ 55R22. 5 轮胎研发任务的基础上, 建立了基 于设计参数的轮胎力学特性模型, 对轮胎的内部
316
轮
胎
工
业
2007 年第 27 卷
( 4) 调整内衬层和帘布胶配方 , 保证其粘合性 能适宜。 3 胎圈宽窄不一 3. 1 原因分析 ( 1) 硫化定型高度不合理 , 定型高度过大, 胎 4. 2
( 5) 硫化过程中胶囊突然伸张。 解决措施 ( 1) 适当降低成型时的定型压力, 通常定型压
力控制为 0. 1 M Pa 左右。 ( 2) 合理选取帘线假定伸张值 , 从而设计合理 的机头宽度。 ( 3) 胎里隔离剂涂刷均匀。 ( 4) 成型时内衬层接头和封口胶接头需压实, 且封口胶宽度以 25 mm 为宜。 ( 5) 严格控制硫化定型压力, 通常一次定型压 力约为 0. 16 M Pa, 二次定型压力约为 0. 2 M Pa 。 5 欠硫 5. 1 原因分析 ( 1) 中心机构与下夹环之间的密封点泄漏。 ( 2) 硫化过程中硫化胶囊破裂。 ( 3) 硫化胶囊与钢棱圈配合不好, 导致硫化胶 囊内的蒸汽或热水渗出。 ( 4) 更换硫化胶囊或模具后预热时间不够或 更换胶囊后首次硫化轮胎未延时。 5. 2 解决措施 ( 1) 硫化装模前给硫化胶囊充定型蒸汽 , 并检 查上、 下夹环的密封性和硫化胶囊质量。 ( 2) 定期检查和更换硫化胶囊。 ( 3) 选择与硫化胶囊匹配较好的钢棱圈。 ( 4) 充分预热模具, 模具预热时间及延时应严 格执行工艺规程。 6 结语 通过采取以上措施 , 半钢子午线轮胎外观质 量缺陷明显减少, 产品的一次合格率显著提高。
半钢载重子午线轮胎胎圈外观质量缺陷原因分析及解决措施

242
轮 胎 工 业
2016年 第 36卷
不饱满 。
3 解 决措 施 3.1 重 新设 计 一段 成型 机头 曲线
在 轮 胎安 全 倍 数 允许 的范 围内 ,适 当减 小 一 段 成 型机 头 直径 ,由660 mm减 至 640 mm,同时增 大成 型机头 宽度 ,由660 mm增 至680 mm。1所示 。
关键 词 :半 钢 载重 子 午 线 轮胎 ;外 观 质 量 ;一 段 成 型机 头 直 径 中 图分 类 号 :u463.341 .3/.6 文献 标 志 码 :B 文 章 编 号 :1006 817l(2016)04 0241—03
由于我公 司采用 二 次法成 型 工艺生 产 的半钢 载重 子午 线轮 胎一段 成 型沿用 斜交 轮胎 一段 成 型 工艺 ,诸 多工艺仍存 在不足 ,设备精 度不高 ,因此 , 胎 坯 质 量 缺 陷 和 成 品 外 观 质 量 缺 陷 问题 比较 突 出。本工 作对 采用 二次 法成 型工 艺生 产 的半钢 载 重 子午线 轮胎 胎 圈大边 、胎 圈包 布露线 、胎 圈宽 窄 不 一 等外 观 质量 缺 陷 的产 生 原 因进 行 分 析 ,并采 取相应解 决措施 ,取得 了 良好 的效果 。
胎体 帘布反包端 点增加 了 l层锦纶 胎圈包布 , 该 胎 圈包 布 同样 正 包 于空 间有 限 的胎 圈 内 径 部 位 ,或 多或少也 会产生 锦纶包布褶 子 。 2.3 胎 圈护胶产 生 褶子
子午线轮胎常见外观缺陷原因分析及应对措施

14
胎面花纹圆角
1)胎面胶料不足
控制胎面的尺寸、重量
2)花纹排气性不好
花纹设计排气顺畅
3)模具孔堵塞
通排气孔
15
胎圈发软
1)硫化不熟
护胶未加硫磺或促进剂
下钢棱漏水
16
胎里裂口(内衬裂口)
2)机头宽度过大
调整机头宽度(减窄)
3)内衬层接头搭接不当
正确搭接内衬层接头
3)钢丝帘布胶门尼粘度偏低
控制胶料的门尼粘度
4)硫化定型压力过大
调整硫化工艺
5)胎面过厚
保证胎面的尺寸、重量
6)成型机卡盘活块松脱,钢丝上抽
维修设备
7)装错胎胚
为规范胎胚收发
13
内衬层泡
1)内衬层复合后存气
控制胶料门尼粘度均匀性
2)内衬层胶小料分散不均
保证内衬层胶料小料分散良好
3)硫化过程冷凝水没有排泄干净
2)胎圈部位材料不足,硫化时钢丝圈易移位
合理选钢丝圈,肩部和侧面的压缩率取值,钢丝圈直径
3)帘线收缩率过大
原材料检验严格把关,设计时考虑工艺波动的影响
4)成型扣圈偏歪
检查扣圈盘对中、同心度、钢丝圈直径
5)胎面偏歪影响内轮廓及胎体伸张
检查传递环对中度,压辊对称性
6)定型不当,定型高度、装胎高度不合适,胶囊膨胀不均
胶囊老化应及时更换,控制好定型压力
4)胶囊欠硫,弹性小
严格控制硫化条件及胶囊质量
5)一、二次定型进气太慢,气压不够,胶囊伸展不开
查动力供给及测漏点
6)隔离剂浓度过低或质量差,失效
合理配用隔离剂
7)胶囊过大
更换合适的胶囊
5
钢丝圈上抽,胎圈过窄,胎圈露线、胎趾局部大边
半钢子午线轮胎胎圈变形原因分析及解决措施

半钢子午线轮胎胎圈变形原因分析及解决措施
石凤梅
【期刊名称】《通讯世界:下半月》
【年(卷),期】2016(000)012
【摘要】近些年随着大众生活质量不断提升,轿车成为了大众出行的关键交通工具,而半钢子午线轮胎(简称"半钢轮胎")则是不同类型轿车常配备的轮胎之一,而一旦"半钢轮胎"出现一定质量问题,对于大众出行以及人身安全将带来较大潜在隐患,而"半钢轮胎"胎圈方面的变形则属于其常见质量问题之一,因此无论是轿车使用者还是生产维修单位均应该予以其较高关注,而本文基于此就"半钢轮胎"性能着手分析,之后对其胎圈变形关键原因予以研究,最后探讨改善或者是避免胎圈变形的相关建议。
【总页数】2页(P247-248)
【作者】石凤梅
【作者单位】赛轮金宇集团股份有限公司,山东青岛266500
【正文语种】中文
【中图分类】TQ336.1
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午线轮胎胎圈护胶打褶的原因分析及解决措施5.半钢子午线轮胎胎圈护胶打褶的原因分析及解决措施
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子午线轮胎外观质量问题及解决办法

子午线轮胎外观质量问题及解决办法
潘求真;施福罡
【期刊名称】《当代化工》
【年(卷),期】2004(033)001
【摘要】阐述了子午线轮胎外观容易出现的各种质量问题,从模具及硫化机方面分析了产生这些质量问题的各种原因及解决办法.指出圆锥面导向活络模具的型腔部分的花纹块、上侧模、下侧模及钢圈直接影响到轮胎的各项性能及外观质量.【总页数】2页(P58-59)
【作者】潘求真;施福罡
【作者单位】沈阳子午线轮胎模具有限公司,辽宁,沈阳,110034;沈阳子午线轮胎模具有限公司,辽宁,沈阳,110034
【正文语种】中文
【中图分类】TQ330.1
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(上)橡胶行业节能技术和设备介绍来源:中国化工信息网 2007年8月3日0 前言橡胶行业是国民经济中消耗能源较大的行业之一,一个年产100万套轮胎的传统轮胎企业每小时消耗蒸汽约40 t,消耗电量约7000 kW·h。
目前轮胎企业用机械式轮胎硫化机硫化1100R20子午胎时,根据轮胎硫化机采取节能措施情况,每硫化一条轮胎可消耗蒸汽约110-180 kg。
因此,减少能耗,节约能源,降低生产成本,一直是橡胶企业所关心的问题。
研究开发节能型橡胶加工设备及利用节能技术改造设备,提高设备使用性能,是目前降低橡胶行业能耗的主要措施之一。
由于我国国民经济整体生产水平比较落后,属国际上能源消耗大国,也是能源浪费大国。
为此中央提出在“十一五”期间降低能耗20%。
橡胶行业响应中央号召,为实现中央降耗目标而努力,多年来开发了不少行之有效的降耗节能设备和节能新措施,为橡胶行业的节能降耗工作作出了贡献。
为便于了解行业节能技术情况,根据个人水平将有关资料收集汇总如下,供同行参考。
1 炼胶设备节能措施炼胶是橡胶加工中消耗电能最多的一道工序,一台F270密炼机的装机功率达1000-1500 kW,因此做好炼胶设备的节能工作极为重要,在设计新机型和提高使用效率方面,出现了许多好经验。
提高密炼机转子转速和压砣压力提高密炼机转子转速和压砣压力可以提高生产效率,节约电能。
当采用过去压砣对物料压力≤ MPa,转子转速20 r/min的250 L低压低速密炼机炼胶时,每千克混炼胶能耗高达 kW·h;而当采用压砣对物料压力≥ MPa,转子转速40r/min的270L高压快速密炼机炼胶时,每千克混炼胶耗能 kW·h。
因此,每加工1000 kg混炼胶,至少比老式密炼机要少消耗100 kW·h电能。
国内过去大量生产的低压低速密炼机如果不进行改造,就应该淘汰,推广采用高效节能密炼机,以减少电能消耗。
利用智能密炼机控制系统节能青岛高校软控和浙江大学共同开发的两栖智能密炼机上辅机系列利用统计学理论、人工智能和专家系统,解决混炼质量的波动。
智能密炼软体由混炼生产过程延模、门尼预报与排胶控制、炼胶工艺优化和混炼专家系统组成。
密炼机安装使用该系统后,在正常工作和混炼规程不变,原材料质量稳定条件下,同种胶料门尼值波动±2(M100H4)实现的概率在95%以上,±3(M100H4)实现的概率在97%以上,±5(M100H4)实现的概率在99%以上,炭黑分散度提高1个等级以上,混炼时间和能耗分别减少约7%和11%左右。
华南理工大学MLJ-300型密炼机微机智能控制系统用于F270密炼机时,可提高炼胶效率20%,并提高胶料合格率。
变速混炼工艺节能将密炼机混炼工艺调整到最佳点,充分利用输入的能量同样可以节能。
山东威海三角轮胎公司有3台GK400、5台GK255密炼机,其中4台为串轴式ZZ2转子直流无级调速密炼机,在智能控制仪自动控制下进行变速混炼,在排胶温度、门尼黏度相当的情况下,可以提高综合效率22%左右,节能8%。
变速混炼对硫化胶的物理机械性能和硫化性能基本没有影响。
因此,采用直流电机变速混炼工艺混炼胶料时,胶料质量稳定,效率高,节能。
采用新型转子提高混炼效率不同结构的转子对混炼效率、混炼质量具有重要影响。
目前有一种以分布混炼功能为主设计的凸棱功能型NST转子,可使胶料在混炼室内快速轴向变换,增强混炼功能。
F270密炼机使用NST转子后,可以提高混炼均匀性,如以合成胶为主及以天然胶为主的胎面混炼胶的ODR值标准偏差分别降低28%和69%左右,生产能力分别提高14%和10%左右。
另一种新结构6WI型转子具有6条凸棱、3条长棱、3条短棱,在3条长棱的前、中、后部位交替开有缺口,使胶料流动复杂化,可减少炼焦时间12%,增加填充量%,提高生产效率13%。
2 高效节能新设备销钉机筒冷喂料挤出机作热炼供胶橡胶挤出机从普通热喂料挤出机和冷喂料挤出机发展到销钉机筒冷喂料挤出机是橡胶挤出机发展史上的一项重大成就。
由于销钉机筒冷喂料挤出机具有节能、产量高、胶温低、总体投资省等诸多优点,目前已在许多挤出生产工艺中取代了热喂料挤出机和一般冷喂料挤出机,并取代开炼机热炼焦料用作压延机供胶方向推广应用。
根据山东泰山轮胎公司改造Φ610×1730压延机供胶系统的经验,当用2台Φ150×12D销钉机筒冷喂料挤出机加一台Φ560开炼机取代5台Φ560开炼机时,每班可减少5名操作人员,每班可节电800 kW·h,年可节约人工费和电费40余万元。
传统的钢丝帘布压延机供胶系统用4台Φ660×2130开炼机供胶。
2003年青岛黄海橡胶集团和安徽合肥佳通公司采用内蒙古富特橡塑机械公司的销钉冷喂料挤出机取代开炼机作为钢丝压延机的供胶系统。
该系统由混炼胶片供料系统和2台Φ200销钉冷喂料挤出机等组成,必要时可另加1台Φ660×2130开炼机出片供胶。
2种不同供料方式的对比数据如表1所示。
表12台销钉冷喂料挤出机可由1人操作,而4台开炼机则要6-8人操作,占地面积大,投资费用高出30%-40%。
二者相比,采用销钉冷喂料挤出机可减少装机功率560 kW,若添加1台开炼机,仍可减少装机功率280 kW。
根据德国Berstorfs公司资料,用2台Φ200销钉冷喂料挤出机取代4台Φ660×2130开炼机向Φ700×1800S型四辊纤维帘布压延机供胶时,得出了可节能40%和减少占地面积75%的结论。
由此可以看出,用销钉冷喂料挤出机取代开炼机向压延机供胶具有明显节能的优点,但目前国内由于存在工艺方面的分歧,推广使用有限,应予研究解决。
高效工程胎胎面挤出缠绕成型机在成型工程轮胎时采用传统方式贴合胎面时是一项繁重而复杂的操作,不但劳动强度大,效率低,且贴合质量差。
采用工程胎胎面计算机仿型挤出缠绕生产线挤出缠贴胎面节能高效。
以山东泰山轮胎公司为例,在成型工程胎时,若用整条胎面贴合成型,每班4人成型7-8条胎,而用仿型挤出缠绕成型胎面时,每班3人成型,12-14条胎,劳动效率提高1倍以上,能耗少,人员少,产品合格率提高%,降低了产品生产成本。
高效六角形钢丝挤出缠绕生产线传统的子午胎六角形钢丝圈挤出缠绕生产线一次只能缠卷成型1个六角形钢丝圈,效率较低。
天津赛象和上海康旭公司在吸取引进技术的基础上生产了可同时缠卷成型2个六角形钢丝圈的双工位六角形钢丝圈挤出缠卷生产线,生产效率提高了70%。
2006年年初,无锡第一橡塑有限公司与普利司通合作,生产了可以同时成型6个钢丝圈的6工位六角形钢丝圈挤出缠卷生产线,其生产效率至少是单工位的4倍。
轮胎企业在达到相同产量条件下,高效生产线可节约设备投资,减少占地面积,节能。
6工位生产线目前仅用于普利司通惠州工厂。
子午胎高效多鼓成型机为提高子午胎成型效率,子午胎一次法成型机从两鼓机发展到三鼓机和四鼓机。
天津赛象、桂林橡机、北京航空制造工程所、青岛高校软控和沈阳蓝英等企业的三鼓成型机的台班产量可从两鼓机的50-60条胎提高到120条胎,但价格是两鼓机的倍。
四鼓机的成形效率为130条胎左右。
国产全钢载重子午胎四鼓成型机由于观点和技术等原因,发展迟缓,目前国内轮胎企业使用的主要从VMI公司进口的四鼓机。
VMI公司的轿车子午胎四鼓成型机35 s即可成型1条单层帘布、冠包侧结构的轿车胎,台班产量可达到700多条胎。
新型高效内胎接头机绍兴精诚橡塑机械公司在生产传统内胎接头机的基础上开发了新型LNJ-D320内胎接头机,改进了切割方式和模口结构。
机器切刀从前向后呈水平切割,切割后切刀下降,内胎胎体进行对接,在对接过程中切刀复位,节省了切割和接头的时间,保证切割面新鲜,提高接头强度。
经过改进的模口使内胎胎坯在模口内有一定的舒展空间,保证足够的接头压力。
新型接头机可使产品合格率达到%以上,班产量从普通接头机的400条左右提高到6-00条,生产效率提高了50%。
纸塑再生利用平板机由于纸塑包装材料的大量应用,给环保工作提出了如何再生利用废纸塑材料的问题。
上海迪胜橡塑机械有限公司研究成功了可将废纸塑生产成取代木材的包装、家具及装潢用材料的成套生产设备,其中10-15层、800-1600t的油压热平板机和冷压机是关键设备。
该设备的研发成功,可推进废纸塑包装材料的回收利用,有利于环保和节能。
(下)橡胶行业节能技术和设备介绍3 轮胎硫化系统的节能硫化轮胎是轮胎生产过程中消耗蒸汽能源的主要工序。
轮胎硫化机蒸汽能源的消耗受硫化机结构及硫化工艺的制约,且轮胎硫化机是定型产品,因此硫化机本身的节能潜力有限,但硫化机在轮胎企业的使用中,通过不断摸索,积累了不少节能经验。
新硫化工艺3.1.1 氮气硫化所谓氮气硫化是蒸汽加氮气硫化,蒸汽加热提供热能,氮气保压节能。
因此,氮气硫化高效节能,降低生产成本,提高胶囊使用寿命,减少设备维护修理费用。
采用氮气硫化轿车子午胎时,先用 MPa蒸汽定型,而后充入 MPa高压蒸汽提供热量进行硫化,数分钟后充入 MPa高压氮气,在正硫化期间保持压力至硫化结束。
北京首创轮胎公司20台硫化机采用氮气硫化1年以来,多产轮胎16万条,新增产值3400万元。
四川川橡公司在子午胎充氮硫化的基础上,在轻载斜交胎的硫化中也使用了氮气硫化,但根据子午胎与斜交胎胎圈宽度和冠厚的差异,需调整硫化工艺参数。
采用该工艺硫化轻载斜交胎时,在不回收氮气的情况下,硫化每条胎至少可以节约元。
氮气硫化技术日趋成熟,桂林橡机厂和北京合众创业技术公司等可提供适用氮气硫化的轮胎硫化机和供氮系统,并可提供老机改造服务。
目前,氮气硫化虽具有节能等诸多优点,但主要用于胎体较薄的轿车子午胎的硫化。
在载重子午胎硫化中如何推广使用尚需继续摸索和研究。
3.1.2 等压变温硫化工艺由桂林橡机厂提出的等压变温硫化工艺与上述氮气硫化具有异曲同工之处,其工艺是在轮胎用定型蒸汽定型后,在1min内缓慢充入 MPa高压蒸汽,保持若干分钟后充入一次过热水,将热水与高温蒸汽混合,热水循环若干分钟,内温和内压达到过热水的温度和压力,开始硫化。
此时关闭热水回水阀,热水停止循环,轮胎逐渐达到正硫化,保压至硫化结束。
关闭热水循环后,内温渐降。
由于在轮胎硫化过程中大量减少过热水循环运用时间,通过节约热水而节约热能和电能,降低生产成本。
用该工艺硫化轮胎时,消耗过热水由原来 m3/锅降为锅,电能消耗仅为原来的30%。
此外,由于调整了硫化工艺,从而可提高产品硫化质量。
据统计,行驶里程可提高5%-10%,生产能力提高10%-15%。
该工艺在上海载重轮胎厂等单位推广使用。
B型轮胎硫化机改用真空泵抽真空通常B型轮胎硫化机的胶囊用 MPa、200℃过热蒸汽通过喷射器抽真空,根据河南风神轮胎公司对Φ1613″)硫化机的测定,每台硫化机用于抽真空的蒸汽消耗量约为 t/h,36台硫化机共消耗 t/h,年抽真空耗汽量达9000多吨。