Tc5梳棉机工艺优选
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TC5-3清梳联流程使用锥齿针布的体会
陈玉峰
(光山白鲨针布有限公司)
摘要:介绍了TC5-3梳棉机针布配置对到梳理质量的影响,通过国产针布的优化配置,使用锡林锥齿针布和盖板大角度针布,既保证了梳理质量,又降低了成本,实现了高速高产高质,取得较好的经济效益。
关键词:清梳联;国产针布;锡林;道夫;盖板;指标;经济分析
随着梳棉机的技术进步,高产、低耗、低用工的清梳联在纺织厂得到了广泛的使用。T C5-3清梳联流程属于强清型高速高产生产线,梳棉机速度可达到240m/min,台时单产可达110公斤,对针布要求较高,否则纤维损伤大,针布使用寿命短。在TC5-3梳棉机上试用大白鲨锥齿针布,出条速度200m/min,定量32.5g/m,产量达到了80公斤左右,取得较好的效果。
1 原料性能以及工艺流程
1.1 配棉方案
用70%新疆锯齿棉和30%印度皮辊棉。新疆锯齿棉整齐度好、短绒少、杂质小、带纤维籽屑较多;印度皮辊棉整齐度较差,短绒多,杂质大且多,棉结少。原棉质量指标见表1。
1.2 清梳联工艺流程
BO-A2300型抓棉机→SP-MF型多功能分离器→CL-P型预清棉机→MX-1型多仓混棉机→C L-C3型清棉机→SP-DX型除尘机→TC5-3型梳棉机→RSB40D并条机→BD416型转杯纺纱机。
1.3 TC5-3梳棉机的技术特征及主要工艺参数
TC5-3梳棉机对锡林与道夫、剌辊之间的几何位置在DK903的基础上进行了调整,使活动盖板、前后固定盖板梳理弧增加了20%,前区梳理面积增加了63%,后区梳理面积增加了48%;使用三个刺辊;压辊罗拉下移并向后偏转,使道夫剥棉区由杂质积聚造成的断头减少;锡林前后加装前三后四七根固定盖板,后固定盖板上方装有两根带有吸罩的除尘刀,更好地清除锡林附面层中的细小尘屑与短绒。配备长片段自调匀整CCD和短片段自调匀整CFD,最短控制长度可达1m,明显改善生条质量。控制盘屏幕显示及时调整下棉箱厚度,调节下棉箱循环抽气风机电机转速,棉箱保持270Pa的恒定压力,保证棉箱输出棉层的厚度稳定,实际牵伸倍数约等于理论牵伸倍数。TC5-3型梳棉机主要工艺配置:定量32.5g/5m,总牵伸90倍,出条速度200m/min,锡林速度510r/min,刺辊速度依次为2384r/min、1809r/min、11 58r/min,盖板速度220mm/min,道夫速度51r/min,锡林与刺辊隔距0.25mm,锡林与盖板隔距0.25mm、0.23mm、0.23mm、0.23mm,锡林与道夫隔距0.25mm,道夫与剥棉罗拉隔距0. 25mm,锡林与固定盖板隔距(前到后)0.25mm;0.23mm,刺辊与喂棉罗拉隔距1.03mm。梳棉机产量80kg/h左右,生条重量不匀率在1.3%内。
2 梳理器材相关参数以及优化试验效果
2.1 配套针布规格
原料为低级棉,纤维长度较短,纺纱号数较粗,锡林速度中等,原棉含杂较高,针布嵌破籽、杂质问题较突出,针布规格和齿形应考虑减少嵌破籽、杂质的效果。原使用针布到期后,出现质量下降,棉结增加,成纱质量差的问题,为此对梳棉针布进行了优化和配置。具体见表2。
2.2 针布的配套优化
梳棉机的针布配置应遵循两项基本原则:一是要适应纤维的特性,如纤维种类、长度、细度及纤维状态等;二是以锡林为核心,相应选配剥棉、道夫、刺辊、盖板及其他分梳元件。
在针布配型上,根据产量和质量要求,锡林和盖板采用密密搭配,盖板选用渐密型针布,锡林选用锥齿化针布,齿尖呈锥齿状,齿顶面积小,针齿光洁度好,棱边为圆弧过渡,缓和了对纤维的冲击力,同时表面光滑,易于气流通过,在握持分梳时,可有效减少对纤维的转移阻力,使用寿命长;在自由分梳时,可有效增强分梳力,又可减少纤维损伤,提高成条内在质量。在转移过程中,便于释放纤维,一次转移率可有效提升;为适应高速高产需要,便于锡林道夫三角区气流下泄,道夫选用AD4030B×02090针布。工艺上遵循“紧隔距,强分梳、少损伤、快转移”的原则,对梳理隔距进行优化,提高分梳能力,取得了分梳好、棉结少、短绒低的良好效果。
2.3 对比试验
2.3.1 半制品指标
经对比测试,半制品质量指标见表3。
2.3.2 质量指标情况
为验证梳棉针布对成纱质量的影响,除锡林、道夫针布进行了调整外,其他工序为同机台、同锭号的单唛纺试验。具体结果见表4。纺C24.4tex转杯纱主要工艺参数:转杯速度9 0000r/min,分梳辊速度8500r/min,设计捻度1000捻/m,捻系数493,牵伸倍数205倍,输出速度90m/min,工艺负压6500Pa,排杂负压1100Pa,所纺成纱质量见表5。
表4生条质量对比
表5成纱质量指标品种:OEC24.4tex
2.4 梳理效果分析
通过针布配套使用和优化后,梳棉出条速度由180m/min提高到200m/min,AFIS每克棉结数由原来的65粒下降到45粒,达到了高产高质的效果。通过对生条短绒的分析,生条短绒率(≤12.7mm)由8.8%下降到7.9%,减少了生条短绒,为提高成纱质量提供了良好的条件。通过对OE24.4tex纱的成纱质量跟踪,整改前后条干CV%改善了0.56%,粗节降低了51个/km,棉结减少了25个/km,细减少了3个/km,质量得到了明显提高,连续使用6个月后质量指标一直较为稳定。
2.5 使用国产针布的经济效果分析
通过国产针布的配套改造,单产由原来的72kg/h提高到80kg/h,每台车每小时增加产量8kg,同时质量水平达到较高水平。高产梳棉机针布一般用2年(800吨以上),如果用
进口针布每台11000元,用国产针布在5000元左右。价格仅为进口针布的48%左右。国产针布有较好的性价比,达到了投资少、效果好的目标。
2.6 针布的使用与维护
针布在使用中维护措施要跟上。一是要保证好针布包卷的平整度,只有包卷平整,才能实现隔距准确,达到提高质量的效果。二是由于上车初期针布的锋利度较好,控制能力强,释放能力较弱,一般主梳理区的隔距应放大0.03mm。三是多次磨针后针尖磨损加大,无法再以磨针来改善梳理质量,因此在处理高针时应用油石打磨。四是定期用放大镜法检查,即每生产100t产量时,用30~50倍的放大镜检查一次针布,观察针布针面磨损程度,决定保持质量不变的最准确时间。在磨损初期,在工作面与两侧面的两前棱边上,磨损出不等距的沟槽,随着梳理纤维量的增加,沟槽的宽度、深度和长度增加。一般情况下,国产针布使用1年左右,即产生5-40μm不等深度的沟槽,使纤维易产生侧滑,并形成一些纤维集结磨损的沟槽,这是针布齿尖部分磨损的最好见证。用此方法比使用棉结控制图法繁杂,但有如下优点:可保持相对稳定的梳棉质量;可避免针布出现过度磨损的极端情况;再磨针时,可在很短的磨针时间内恢复产品质量所需的条件;易于及时准确掌握针布的磨损情况;可延长针布寿命,不会由于磨损过度而造成不可弥补的损伤;改变原料或产量时,放大镜法可以决定其对针布的影响。
3 结语
(1)TC5-3梳棉机采用锥齿针布后,在配棉等级不高的情况下,半制品质量稳定,C24. 4tex转杯纱主要质量指标较好,各工序生产顺利,质量完全能够满足织造要求。
(2)清梳联是高产、高效、高速、高质设备,但如果针布选配或使用上不当,生条质量和成纱质量也会降低。针对品种要求和棉花特点,选用高档国产针布,保持优越的梳理效果,保持针布的锋利度并配置合适的工艺,同样会取得优良的效果,既节约了投资成本,又提高了产品质量。
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