旋转下套管技术在自201X7-6井的应用与分析
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关键词:旋转下套管;自 201X7-6 井;井眼轨迹; 龙马溪组
自 201X7-6 井位于四川省自贡市荣县旭阳镇新 龙村 13 组。构造位置位于川中古隆平缓构造区威 远至龙女寺构造群。自 201X7-6 井是一口设计为井 深 5437.00 m 的页岩气开发井,目的层志留系龙马 溪 组 。 本 井 于 2018 年 8 月 22 日 22:00 开 始 Φ660.4 mm 牙轮钻头进行一开,8 月 23 日 6:30 一开中完, 中 完 井 深 54.00 m。 8 月 27 日 11:00 采 用 Φ 406.4 mmPDC 钻头进行二开钻进,8 月 31 日 02:00 二开中 完,中完井深 730 m。下入Φ339.7 mm 的表层套管 至 727.93 m。9 月 4 日 18:00 采用Φ311.2 mm 钻头进 行三开钻进,10 月 5 日 13:30 三开。
2 现场应用
2.1 套管驱动系统操作规程及注意事项 (1) 下 套 管 前 TESCO 技 术 员 会 对 套 管 做 标
双扶钻具:φ215.9 mm 牙轮+φ210 mm 双扶钻
第一作者简介:张峥嵘,大专学历,钻井专业,现 从事钻井故障复杂预控工作。
·30·
江汉石油科技
第29卷
图 1 自 201X7-6 井井身结构示意图
具通井,出套管后下钻摩阻 16~30 t,因钻具刚性 较强,为防止卡钻,采用高转速 100 r/min,大排量 33 L/s 划眼至井底,划眼扭矩 10~26 KN.m,时常 蹩停顶驱,起钻上提吨位最大 210 t。 1.1.3 水平段下套管可能下不到位的高风险
3693.00 m 井斜增至 89.94°穿回至龙 1-1 小层;水 平段穿行追层频繁定向调整轨迹等原因导致井眼 轨迹起伏较大,摩阻急剧增加,上提摩阻 40~50 t,下放摩阻 24~36 t,裸眼段起下钻作业均需开顶 驱扩划。为确保完井电测及下套管顺利,分别采 用 φ 215.9 mm 牙 轮 + 光 钻 杆 、 单 扶 、 双 扶 钻 具 通 井。 1.1.2 高应力差地层通井工作艰难
中完,中完井深 3158.00 m,下入Φ244.5 mm 套 管 至 3155.24 m。 10 月 26 日 15:30 采 用 φ 215.9 mm 钻 头 四 开 。 12 月 10 日 11:30 完 钻 , 完 钻 井 深 5340.00 m,下入φ139.7 mm 套管 5337.46 m(图 1)。
1 难点及对策
1.1 施工难点 1.1.1 轨迹调整频繁、水平段施工难度大
自 201X7-6 井 于 2018 年 10 月 26 日 四 开,12 月 10 日 11:30 完 钻 , 完 钻 井 深 5340.00 m, 水 平 段 长 1640.00 m。本井四开造斜段在井斜 60°情况下施 工 , 全 力 扭 方 位 近 90° ; 由 于 地 层 变 化 于 井 深 3603.00 m 进入五峰组,此时井斜只有 77°,连续 全 力 增 斜 , 最 高 造 斜 率 为 0.26°/m, 于 井 深
鉴于本井井眼轨迹及模拟通井情况,分析认 为采用常规方式下产层套管极易造成套管下不到 位损失有效进尺、套管损坏等一系列复杂情况。 1.2 对策
为确保该井产层套管顺利下入,本井下产层 套管采用 TESCO 研发的 Casing Drive System 套管驱 动系统 (简称 CDSTM),该驱动系统可以实现上扣, 循环,旋转以及上提下放套管的功能,在下套管 遇阻或需要循环时,使用 CDSTM 就可以直接开泵进 行循环;若开泵循环套管仍无法下入,使用 CDSTM 可实现边旋转套管边下放套管,最大限度的保证 了套管的顺利下入,减少了井下复杂情况发生的 概率。 1.3 套管驱动系统的组成与安装
第29卷 第1期 2019 年 3 月
江汉石油科技 JIANGHAN PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
Vol. 29 No.3 Mar. 2019
旋转下套管技ห้องสมุดไป่ตู้在自 201X7-6 井的应用与分析
张峥嵘,李启如,周高洪
(中国石化江汉油田工程有限公司钻井一公司,湖北潜江 433121)
摘 要 :自201X7-6井是一口设计为井深5437.00 m的页岩气开发井,目的层为志留系龙马溪组。水平段 穿行追层频繁,定向调整轨迹导致井眼轨迹起伏较大,摩阻急剧增加,给完井电测及下产层套管带来极大的困 难。在井下产层套管尝试使用 TESCO 旋转下套管设备,取得了非常显著的效果,避免了产层套管下不到位、套 管损坏等一系列复杂情况,为今后类似复杂地层钻井提供参考实例。
光钻杆钻具:φ215.9 mm 牙轮+光钻杆钻具通 井,下钻摩阻 16~32 t,且在井段 3572~3785 m; 4871~4950 m 井眼轨迹波动较大的地方均不能一 次性下放,需反复上提下放后才能通过。起钻摩 阻最大上提吨位至 190 t (原悬重 110 t)。
单扶钻具:φ215.9 mm 牙轮+φ210 mm 单扶钻 具 通 井 , 出 套 管 后 下 钻 摩 阻 16~24 t, 下 钻 至 4113 m 后不能正常下钻,接顶驱采用高转速 100 r/ min,大排量 33 L/s 划眼至井底,划眼扭矩 13~26 KN.m,到底充分循环两周后停顶驱、停泵反复尝 试上提下放钻具,上提最高提至 200 t 未能正常提 出,下压将悬重全部压完不能下入,后开泵上提 钻具,最高提至 180 t 后起出,起至井深 5170 m 后 才可正常起钻。
自 201X7-6 井井使用的是外置式的 CDSTM。该
工具包括液压站、套管驱动系统,摆臂系统、扭 矩监控系统等组成 (图 2)。该系统不需要使用套 管钳、灌浆器、循环头、吊卡、扶正人员等常规 的下套管工具和人员,液压站安放在井架底座 旁,将顶驱喇叭口及吊环拆卸后,套管驱动系统 可直接与顶驱连接,液压管线悬挂在井架距转盘 面 12 m 左右位置,扭矩监控系统与顶驱操作系统 相连,直接监测顶驱上扣扭矩。
自 201X7-6 井位于四川省自贡市荣县旭阳镇新 龙村 13 组。构造位置位于川中古隆平缓构造区威 远至龙女寺构造群。自 201X7-6 井是一口设计为井 深 5437.00 m 的页岩气开发井,目的层志留系龙马 溪 组 。 本 井 于 2018 年 8 月 22 日 22:00 开 始 Φ660.4 mm 牙轮钻头进行一开,8 月 23 日 6:30 一开中完, 中 完 井 深 54.00 m。 8 月 27 日 11:00 采 用 Φ 406.4 mmPDC 钻头进行二开钻进,8 月 31 日 02:00 二开中 完,中完井深 730 m。下入Φ339.7 mm 的表层套管 至 727.93 m。9 月 4 日 18:00 采用Φ311.2 mm 钻头进 行三开钻进,10 月 5 日 13:30 三开。
2 现场应用
2.1 套管驱动系统操作规程及注意事项 (1) 下 套 管 前 TESCO 技 术 员 会 对 套 管 做 标
双扶钻具:φ215.9 mm 牙轮+φ210 mm 双扶钻
第一作者简介:张峥嵘,大专学历,钻井专业,现 从事钻井故障复杂预控工作。
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江汉石油科技
第29卷
图 1 自 201X7-6 井井身结构示意图
具通井,出套管后下钻摩阻 16~30 t,因钻具刚性 较强,为防止卡钻,采用高转速 100 r/min,大排量 33 L/s 划眼至井底,划眼扭矩 10~26 KN.m,时常 蹩停顶驱,起钻上提吨位最大 210 t。 1.1.3 水平段下套管可能下不到位的高风险
3693.00 m 井斜增至 89.94°穿回至龙 1-1 小层;水 平段穿行追层频繁定向调整轨迹等原因导致井眼 轨迹起伏较大,摩阻急剧增加,上提摩阻 40~50 t,下放摩阻 24~36 t,裸眼段起下钻作业均需开顶 驱扩划。为确保完井电测及下套管顺利,分别采 用 φ 215.9 mm 牙 轮 + 光 钻 杆 、 单 扶 、 双 扶 钻 具 通 井。 1.1.2 高应力差地层通井工作艰难
中完,中完井深 3158.00 m,下入Φ244.5 mm 套 管 至 3155.24 m。 10 月 26 日 15:30 采 用 φ 215.9 mm 钻 头 四 开 。 12 月 10 日 11:30 完 钻 , 完 钻 井 深 5340.00 m,下入φ139.7 mm 套管 5337.46 m(图 1)。
1 难点及对策
1.1 施工难点 1.1.1 轨迹调整频繁、水平段施工难度大
自 201X7-6 井 于 2018 年 10 月 26 日 四 开,12 月 10 日 11:30 完 钻 , 完 钻 井 深 5340.00 m, 水 平 段 长 1640.00 m。本井四开造斜段在井斜 60°情况下施 工 , 全 力 扭 方 位 近 90° ; 由 于 地 层 变 化 于 井 深 3603.00 m 进入五峰组,此时井斜只有 77°,连续 全 力 增 斜 , 最 高 造 斜 率 为 0.26°/m, 于 井 深
鉴于本井井眼轨迹及模拟通井情况,分析认 为采用常规方式下产层套管极易造成套管下不到 位损失有效进尺、套管损坏等一系列复杂情况。 1.2 对策
为确保该井产层套管顺利下入,本井下产层 套管采用 TESCO 研发的 Casing Drive System 套管驱 动系统 (简称 CDSTM),该驱动系统可以实现上扣, 循环,旋转以及上提下放套管的功能,在下套管 遇阻或需要循环时,使用 CDSTM 就可以直接开泵进 行循环;若开泵循环套管仍无法下入,使用 CDSTM 可实现边旋转套管边下放套管,最大限度的保证 了套管的顺利下入,减少了井下复杂情况发生的 概率。 1.3 套管驱动系统的组成与安装
第29卷 第1期 2019 年 3 月
江汉石油科技 JIANGHAN PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
Vol. 29 No.3 Mar. 2019
旋转下套管技ห้องสมุดไป่ตู้在自 201X7-6 井的应用与分析
张峥嵘,李启如,周高洪
(中国石化江汉油田工程有限公司钻井一公司,湖北潜江 433121)
摘 要 :自201X7-6井是一口设计为井深5437.00 m的页岩气开发井,目的层为志留系龙马溪组。水平段 穿行追层频繁,定向调整轨迹导致井眼轨迹起伏较大,摩阻急剧增加,给完井电测及下产层套管带来极大的困 难。在井下产层套管尝试使用 TESCO 旋转下套管设备,取得了非常显著的效果,避免了产层套管下不到位、套 管损坏等一系列复杂情况,为今后类似复杂地层钻井提供参考实例。
光钻杆钻具:φ215.9 mm 牙轮+光钻杆钻具通 井,下钻摩阻 16~32 t,且在井段 3572~3785 m; 4871~4950 m 井眼轨迹波动较大的地方均不能一 次性下放,需反复上提下放后才能通过。起钻摩 阻最大上提吨位至 190 t (原悬重 110 t)。
单扶钻具:φ215.9 mm 牙轮+φ210 mm 单扶钻 具 通 井 , 出 套 管 后 下 钻 摩 阻 16~24 t, 下 钻 至 4113 m 后不能正常下钻,接顶驱采用高转速 100 r/ min,大排量 33 L/s 划眼至井底,划眼扭矩 13~26 KN.m,到底充分循环两周后停顶驱、停泵反复尝 试上提下放钻具,上提最高提至 200 t 未能正常提 出,下压将悬重全部压完不能下入,后开泵上提 钻具,最高提至 180 t 后起出,起至井深 5170 m 后 才可正常起钻。
自 201X7-6 井井使用的是外置式的 CDSTM。该
工具包括液压站、套管驱动系统,摆臂系统、扭 矩监控系统等组成 (图 2)。该系统不需要使用套 管钳、灌浆器、循环头、吊卡、扶正人员等常规 的下套管工具和人员,液压站安放在井架底座 旁,将顶驱喇叭口及吊环拆卸后,套管驱动系统 可直接与顶驱连接,液压管线悬挂在井架距转盘 面 12 m 左右位置,扭矩监控系统与顶驱操作系统 相连,直接监测顶驱上扣扭矩。