伺服电机用在注塑机中的节能效果
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伺服电机用在注塑机中的节能效果
王荣岳
摘要:工矿企业中大量使
用电机,但是实际工作中又不
需要电机通电后始终定速转动
做工。把电机固定的按时转动
转变为按需转动,即需要转动
时则动,不需要时则停;需
要高速转动则快,否则即慢。
本文介绍把伺服电机控制系统
用在注塑机的电液控制中获得
的节能、精密、高效结果。
关键词:实际工况、伺服
电机能耗、实际使用结果
一、引言
在工业企业中,电机是采
用得非常广泛的动力源,电机
的耗电占了总用电量的相当大
的比例,所以电机的节电是节
能的一个主攻方向。
目前工矿企业中,用得最
多的是传统的交流异步电机。
但在实际使用中,并不需要电
机永远按固定转速运转。例
如:电机拖动水泵提供自来
水,若用固定流量水泵,深
夜用水量很小,会造成水压很
高,其实用户根本不需要那么
高的水压(往往还引起半夜水
管爆裂),我们就采取变频办
法,让水泵的供电频率随需要
而改变,从而实现了节电;用
电机鼓风来升高炉温,当炉温
已到要求,不必用传统的关闭
风门阻止温升,采用变频办法
使电机鼓风转速下降,从而节
省了电力,等等。这些措施
已经和正在被广泛的采用,取
得了很好的效果。
近期,伺服电机也在工业
企业的产品中逐步替代了传统
的交流异步电机。我们用了一
年多时间,用伺服控制系统改
造传统的采用三相交流异步电
机的注塑机,这种先进的伺服
控制系统,产生了较为满意的
节能效果。
二、现状
我们知道,传统的异步电
机为了转动所需的磁场是由交
流电通过电机的定子线圈所建
立的,也就是说建立该磁场必
须耗费一定的电能。如果改变
电机建立磁场的方法就有可能
节约这部分能量。
我们来研究注塑机的工
况。注塑机完成一个注塑周
期,一般需要以下主要工序:
锁模、射胶、保压、溶胶、
冷却、开模、顶针(顶出、
顶回)。传统的注塑机一旦通
上电源,不管是进入哪道工
序,交流异步电机都按固定的
转速运转。(目前注塑机采用
六极或四极两种电机,六极型
定子转速1000转,转子转速
970 ̄980转;四极型定子转速
1500转,转子转速1450转左
右。)遇到不需要动作的工序
(如保压、冷却等),电机
照样带动油泵定速运转。由于
不需要动作,液压油只能通过
安装在阀板上的溢流阀溢出后
返回油箱,做无谓循环流动。
这不仅浪费了电力资源,而且
由于液压油的不断无功流动使
油温升高,对油泵和整个液压
系统的使用寿命都会受到影
响。
传统注塑机开始工作前:
操作人员根据经验在电脑系统
中对每个工序设置指令,通电
后,电脑根据每个工序的指令
输出两个信号:压力信号和流
量信号。在油泵不断提供具有
足够油压的油路中,压力和流
量信号指挥着执行机构——阀
门关闭或开启,并且适时改变
液压油流动的方向和大小,从
而完成每个预先设置的动作。
压力的单位为每平方厘米上的
千克力——Kgf/cm2((也可
用Mpa为单位,1Mpa近似等
于1 0Kgf/cm2),,一般注塑
机的最高压力是140-160 Kgf/
cm2;流量的单位是每分钟流
过多少升油——L/min,流量
大小决定了注塑机的加工能力
大小,通常每道工序的流量用
最大流量的百分数来设置。注
塑的整个过程中,就用这两个
信号来完成所需动作。即每一
道工序都有相应的压力和流量
的设置。注塑机各工序的流
量、压力的一个典型循环见下
图。
从图中可以看出,注塑机加工产品周期里,用到最高压力或最大流量的环节并不多。
绝大多数时间都处在平均值,甚至很低值。
以下我们用黄岩某厂一台注塑机为实例进行测试并分析结果。
该注塑机锁模力为250吨,其最高压力为140 Kgf/cm2;最大流量为160L/min,
用它加工管件接头三通,材料是PP-R。每道工序的参数设定见上表。以上数据可见:没有哪个工序同时用到最高压力和最大流量的。
三、改造
1、用伺服电机取代交流异步电机
由于交流异步电机的磁场由交流电通过电机定子线圈产生的,要耗费电能。我们采用伺服电机来代替。在注塑机
电液系统用的伺服电机是交流永磁同步电机。它的磁场是电机转子上固定的强磁材料钕铁硼产生的,没有转子电流,功率因素高,定子电流和定子损耗小。因此,光更换一个电
3、选择电机规格
在伺服控制注塑机中,油泵
输出的液压油的压力和流量可
以被控制到按预设的曲线快速
连续变化。油泵是注塑机油路
的驱动部件,油泵的输出功率
取决于要求输出的油压以及输
出的流量,其计算可见下式:
P = F Q / 60
P——油泵的输出功率,单
位:KW;F——油泵输出的最高
油压,单位:Mpa(兆帕)
Q——油泵的最大流量,单
位:L/min。
以上述黄岩某厂该台注
塑机为例,计算如下
该机的油泵最大输出功率是
37.3千瓦。
设油泵的效率为90%,需要
电机的最大输出功率为41.4千
瓦。
由于泵的最大流量是160升/
分钟,电机的转速是2000转/分
钟,因此,我们选用的油泵是排
量为80cc/rev (每转80毫升流量)
的日本住友泵。
电机的输出功率取决于电机
提供的转矩以及电机的转速。具
体计算如下:
P0 = N T / 9550
P0——电机的输出功率,单
位:KW;N——电机的转速,单
位:R/min;
T——电机的转矩,单位:
Nm。
因为伺服电机的过载能力
大,其最大功率超过额定功率的
2倍,以上算出的电机需输出的最
大功率是41.4千瓦,实际电机额
定功率只需要最大功率的一半。
我们选用22千瓦的国产电机,可
以算出它的转矩是105牛米。完
全可以满足要求。
四、实例
经过实际改装,并对改装前
后的用电情况进行了测试,具体
数据如下:
制品的加工周期:109.8秒;
日工作时间:24小时;日产750模
1500件;
包括电热用电量,改造前日
耗电量:287度;改造后日耗电量:
127.2度。
剔除电热用电量,改造前日
耗电量:257度;改造后日耗电量:
97.2度。
节电效果达到55%以上。
该套系统总价格为40890元,
电费按平均0.8元/度计算,每天
可以节约127.8元。仅从节约用电
上计算320 天即可收回投资。何
况算上提高精度和效率上,收回
下图是伺服电机控制系统方框图
机,就可以节约电能5%-
10%。当然,由于伺服电机的
最大输出力矩与转子惯量的比
值与异步电机相比要大得多,
因此,动态性能更优越。
2、用双闭环来实现跟踪
控制
为了达到按需供电,必须
对注塑机电脑设定的信号进行
检测,同时由伺服电机控制系
统根据检测结果对机器进行实
时控制。压力信号对应的是电
机的力矩;流量信号对应的是
电机的转速。我们通过安装在
油泵输出口上的压力传感器,
检测出油路的压力,同时把该
数椐立即反馈到伺服控制系
统;伺服电机中的旋转变压器
则可提供准确的转速即流量,
同样反馈到伺服控制系统,他
们与预先设置的压力信号、流
量信号相比较,找出他们的差
异,伺服控制器中的高速DSP
运用各种控制算法,生成对伺
服电机的控制信号,并通过
IGBT模块驱动伺服电机 ,从
而实现对压力和流量的双闭环
控制。