伺服电机用在注塑机中的节能效果

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伺服电机用在注塑机中的节能效果

王荣岳

摘要:工矿企业中大量使

用电机,但是实际工作中又不

需要电机通电后始终定速转动

做工。把电机固定的按时转动

转变为按需转动,即需要转动

时则动,不需要时则停;需

要高速转动则快,否则即慢。

本文介绍把伺服电机控制系统

用在注塑机的电液控制中获得

的节能、精密、高效结果。

关键词:实际工况、伺服

电机能耗、实际使用结果

一、引言

在工业企业中,电机是采

用得非常广泛的动力源,电机

的耗电占了总用电量的相当大

的比例,所以电机的节电是节

能的一个主攻方向。

目前工矿企业中,用得最

多的是传统的交流异步电机。

但在实际使用中,并不需要电

机永远按固定转速运转。例

如:电机拖动水泵提供自来

水,若用固定流量水泵,深

夜用水量很小,会造成水压很

高,其实用户根本不需要那么

高的水压(往往还引起半夜水

管爆裂),我们就采取变频办

法,让水泵的供电频率随需要

而改变,从而实现了节电;用

电机鼓风来升高炉温,当炉温

已到要求,不必用传统的关闭

风门阻止温升,采用变频办法

使电机鼓风转速下降,从而节

省了电力,等等。这些措施

已经和正在被广泛的采用,取

得了很好的效果。

近期,伺服电机也在工业

企业的产品中逐步替代了传统

的交流异步电机。我们用了一

年多时间,用伺服控制系统改

造传统的采用三相交流异步电

机的注塑机,这种先进的伺服

控制系统,产生了较为满意的

节能效果。

二、现状

我们知道,传统的异步电

机为了转动所需的磁场是由交

流电通过电机的定子线圈所建

立的,也就是说建立该磁场必

须耗费一定的电能。如果改变

电机建立磁场的方法就有可能

节约这部分能量。

我们来研究注塑机的工

况。注塑机完成一个注塑周

期,一般需要以下主要工序:

锁模、射胶、保压、溶胶、

冷却、开模、顶针(顶出、

顶回)。传统的注塑机一旦通

上电源,不管是进入哪道工

序,交流异步电机都按固定的

转速运转。(目前注塑机采用

六极或四极两种电机,六极型

定子转速1000转,转子转速

970 ̄980转;四极型定子转速

1500转,转子转速1450转左

右。)遇到不需要动作的工序

(如保压、冷却等),电机

照样带动油泵定速运转。由于

不需要动作,液压油只能通过

安装在阀板上的溢流阀溢出后

返回油箱,做无谓循环流动。

这不仅浪费了电力资源,而且

由于液压油的不断无功流动使

油温升高,对油泵和整个液压

系统的使用寿命都会受到影

响。

传统注塑机开始工作前:

操作人员根据经验在电脑系统

中对每个工序设置指令,通电

后,电脑根据每个工序的指令

输出两个信号:压力信号和流

量信号。在油泵不断提供具有

足够油压的油路中,压力和流

量信号指挥着执行机构——阀

门关闭或开启,并且适时改变

液压油流动的方向和大小,从

而完成每个预先设置的动作。

压力的单位为每平方厘米上的

千克力——Kgf/cm2((也可

用Mpa为单位,1Mpa近似等

于1 0Kgf/cm2),,一般注塑

机的最高压力是140-160 Kgf/

cm2;流量的单位是每分钟流

过多少升油——L/min,流量

大小决定了注塑机的加工能力

大小,通常每道工序的流量用

最大流量的百分数来设置。注

塑的整个过程中,就用这两个

信号来完成所需动作。即每一

道工序都有相应的压力和流量

的设置。注塑机各工序的流

量、压力的一个典型循环见下

图。

从图中可以看出,注塑机加工产品周期里,用到最高压力或最大流量的环节并不多。

绝大多数时间都处在平均值,甚至很低值。

以下我们用黄岩某厂一台注塑机为实例进行测试并分析结果。

该注塑机锁模力为250吨,其最高压力为140 Kgf/cm2;最大流量为160L/min,

用它加工管件接头三通,材料是PP-R。每道工序的参数设定见上表。以上数据可见:没有哪个工序同时用到最高压力和最大流量的。

三、改造

1、用伺服电机取代交流异步电机

由于交流异步电机的磁场由交流电通过电机定子线圈产生的,要耗费电能。我们采用伺服电机来代替。在注塑机

电液系统用的伺服电机是交流永磁同步电机。它的磁场是电机转子上固定的强磁材料钕铁硼产生的,没有转子电流,功率因素高,定子电流和定子损耗小。因此,光更换一个电

3、选择电机规格

在伺服控制注塑机中,油泵

输出的液压油的压力和流量可

以被控制到按预设的曲线快速

连续变化。油泵是注塑机油路

的驱动部件,油泵的输出功率

取决于要求输出的油压以及输

出的流量,其计算可见下式:

P = F Q / 60

P——油泵的输出功率,单

位:KW;F——油泵输出的最高

油压,单位:Mpa(兆帕)

Q——油泵的最大流量,单

位:L/min。

以上述黄岩某厂该台注

塑机为例,计算如下

该机的油泵最大输出功率是

37.3千瓦。

设油泵的效率为90%,需要

电机的最大输出功率为41.4千

瓦。

由于泵的最大流量是160升/

分钟,电机的转速是2000转/分

钟,因此,我们选用的油泵是排

量为80cc/rev (每转80毫升流量)

的日本住友泵。

电机的输出功率取决于电机

提供的转矩以及电机的转速。具

体计算如下:

P0 = N T / 9550

P0——电机的输出功率,单

位:KW;N——电机的转速,单

位:R/min;

T——电机的转矩,单位:

Nm。

因为伺服电机的过载能力

大,其最大功率超过额定功率的

2倍,以上算出的电机需输出的最

大功率是41.4千瓦,实际电机额

定功率只需要最大功率的一半。

我们选用22千瓦的国产电机,可

以算出它的转矩是105牛米。完

全可以满足要求。

四、实例

经过实际改装,并对改装前

后的用电情况进行了测试,具体

数据如下:

制品的加工周期:109.8秒;

日工作时间:24小时;日产750模

1500件;

包括电热用电量,改造前日

耗电量:287度;改造后日耗电量:

127.2度。

剔除电热用电量,改造前日

耗电量:257度;改造后日耗电量:

97.2度。

节电效果达到55%以上。

该套系统总价格为40890元,

电费按平均0.8元/度计算,每天

可以节约127.8元。仅从节约用电

上计算320 天即可收回投资。何

况算上提高精度和效率上,收回

下图是伺服电机控制系统方框图

机,就可以节约电能5%-

10%。当然,由于伺服电机的

最大输出力矩与转子惯量的比

值与异步电机相比要大得多,

因此,动态性能更优越。

2、用双闭环来实现跟踪

控制

为了达到按需供电,必须

对注塑机电脑设定的信号进行

检测,同时由伺服电机控制系

统根据检测结果对机器进行实

时控制。压力信号对应的是电

机的力矩;流量信号对应的是

电机的转速。我们通过安装在

油泵输出口上的压力传感器,

检测出油路的压力,同时把该

数椐立即反馈到伺服控制系

统;伺服电机中的旋转变压器

则可提供准确的转速即流量,

同样反馈到伺服控制系统,他

们与预先设置的压力信号、流

量信号相比较,找出他们的差

异,伺服控制器中的高速DSP

运用各种控制算法,生成对伺

服电机的控制信号,并通过

IGBT模块驱动伺服电机 ,从

而实现对压力和流量的双闭环

控制。

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