窑尾收尘器滤袋破损原因分析及预防措施
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窑尾收尘器滤袋破损原因分析及预防措施摘要:对破损滤袋进行了在线隔离,滤袋破损原因分析为腐蚀与烧灼、水解与结露、减压阀失效等,并对此提出了预防措施。
关键词:通风阻力;减压阀;腐蚀;水解
冀东水泥滦县有限责任公司二线窑由河北省建筑材料工业设计研究
院设计,于2011年1月6日点火生产,该生产线采用的是Φ4.8×72m 回转窑与五级预热器相匹配的方案,煤磨、生料立磨全部从窑尾取风。窑尾收尘器于2016年11月开始出现滤袋破损现象,我们对破损滤袋进行了在线隔离,现将具体破损原因与防范措施总结如下。
1收尘器设计参数
窑尾主收尘器为唐山盾石建筑工程有限责任公司设计安装,其主要
技术性能和参数为:进口风量96万m3/h、进口温度正常时180℃,
瞬时最大260℃(不超过15min)、进口含尘浓度≤200g/Nm3、出口
含尘浓度≤20mg/Nm3、过滤风速0.95m/min、压力损失≤1600Pa、用气量5m3/min、室数32个,滤袋为美国戈尔Φ160×6000*5632条、材质玻纤覆膜、袋笼规格型号Φ153×5985(上部带200mm长喷吹保护管)、压缩空气气压0.3-0.4MPa。
2收尘器运转工况
我公司二线窑尾收尘器自投入使用以来至2018年12月31日止,滤
袋装配时间已长达8年,其中在线运转时间为40559小时(合4.5年)。当窑系统、发电系统、磨系统全部处在满负荷稳定运转时,收尘器
处理风量平均值为83.5万m3/h,烟气温度在98-106℃之间,压缩空气喷吹压力为0.3-0.5MPa间隔为5秒,室喷吹间隔为10秒。
3收尘器存在问题
(1)由于收尘每个进风口的底面管道角度为18.5度,由于来风含尘量在200g/m3上下,所以造成管道斜面经常性积灰(南侧两个室最为严重),积灰带来的后果就是增加了收尘的通风阻力,此时必须加大尾排风机转速(30-60rpm)才能满足生产。为应对此种现象,在每个
进风口管道处安装了振打电机,先前安装了16台后来又增加了16台(振打电机每台1.5KW),问题得到了暂时的缓解,但附加问题又出现了,收尘壳体随着振打电机的使用出现了局部开焊的现象,漏风
漏灰严重。
(2)收尘器352个喷吹阀由11个中继控制,造成触点经常性失效,最终导致整列滤袋得不到有效、及时的清灰。
(3)收尘器顶盖密封,在大布袋正常运转喷吹一定周期后,顶盖出
现松动,造成空气漏入和雨水吸入。
(4)收尘器四个减压阀调节范围为0.4-0.8MPa,不能满足生产需要,经常性造成压力失准,有时压力自动归零,有时压力过高。
(5)收尘器提升缸换向阀由于压缩空气水分大且杂质较多,造成换
向不灵活,最终导致提升缸上升、下降速度过快,缸盖变形后与花
板配合间隙过大。
4滤袋破损现象
破损滤袋漏点基本在滤袋中下部,径向破损,部分伴随袋笼变形。
透气率由高至低依次为底部、中部和袋口上部。滤袋破损现象见图1。
5滤袋破损原因分析
(1)腐蚀与烧灼。滤袋整体寿命接近尾声,滤袋受酸腐蚀(硫氧化物)严重。为提高煅烧配煤质价比,窑系统采用高硫煤(硫含量2%)搭配,煤粉中的硫含量上升,致使生料磨烟气中硫氧化物含量升高,硫氧化物在高温环境下形成亚硫酸、硫酸,进一步加剧了滤袋酸腐
蚀而破损的速度。花孔板腐蚀严重,见图2。
2.jpg
由于环保限产频次较高,窑启停过频,开停窑期间的超高温气体使
滤袋的工况温度瞬时接近或超过滤袋的最大承受温度(260℃),待
窑系统稳定后又急剧下降,这样一来就造成了滤袋剧烈收缩而破损
或变形。
(2)水解与结露。水解是物质与水发生的导致物质发生分解的反应(不一定是复分解反应),也可以说是物质与水中的氢离子或者是氢氧根离子发生反应,滤袋中以缩聚型聚合体生产的合成纤维是不耐
水解的,高温、湿度及化学成份这三种因素同时存在于收尘中最终
形成了水解。水解后的滤袋强力严重下降、用手可轻易撕破,缝纫
线水解后断裂,无强力。
整个窑尾大布袋收尘在正常运转时的耗气量约为300m3/h,压缩空气通过螺杆式空压机产生后,再通过冷冻式干燥机进行除水,压力露
点大概为15℃,在压力0.68MPa下通过冷干机后,进入喷吹管的水
量约为1.5kg/h(参见:压缩空气含水量计算一书),由于水分未能
及时蒸发外排造成收尘器壳体与袋笼锈蚀、滤袋水解整体收尘强度
下降。在减压阀失效时压力上升后,袋笼就会出现断裂和变形现象,这点可以从破损滤袋的内侧就可以看出。
由于除尘器的顶盖存在漏风现象,将外界大量的冷空气吸进除尘器内,使除尘器局部空气温度急剧下降,空气中的水分析出,加之窑
系统频繁开停增湿塔喷水量骤增(30m3/h),从而造成了部分滤袋严
重结露。
(3)减压阀失效频繁,造成喷吹压力失控,加之第11个中继经常性的失效,每个室的第11列清灰不够彻底(以后准备对4室11列整列清灰管进行更换),这也是滤袋板结的一个重要原因。
(4)收尘进口管道积灰造成风室局部风速上升,收尘器阻力上升,加之部分滤袋表层清灰不够彻底,更加大了袋笼的摆动,最终滤袋表面薄膜破损滤袋失效。
6改进防范措施
(1)加强操作员与巡检工的专项培训,提高巡检工环保意识与收尘器维护技能,增加巡检频次。
(2)规范窑系统启停阶段与正常运转阶段的中控操作。
(3)更换频繁失效的四个减压阀。
(4)电气方面重新检查收尘器整体控制线路,对问题进行彻底处理。
(5)收尘器内部除锈,以防铁锈进入滤袋。修复上盖密封,减少漏风率。研究减少顶盖结露方案。
(6)加强对空压机、冷干机的管理,减少其含水量。
(7)对收尘器进风口进行改造,加大角度减少积灰,降低入口风速。
(8)脉冲喷吹方式改为矩阵喷吹,利于各室喷吹压力均衡。