电镀废水生化工艺分析对比
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设计要点:理论上SBR反应器的容积负荷有 一个较在的范围,为0.1~1.3 kgBOD5/m3.d,但为安全计,一般取低值, 如0.1 kgBOD5/m3.d左右。最高水位和最低 水位,最高水位即反应时的水位,最低水位 是指排放工序结束时的水位,最低水位必须 保证在排水在此水位时,沉淀污泥不随上清 液而流失
A2/O
本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除
BOD5和SS为90%~95%,总 氮为70%以上,磷为90%左 右,一般适用于要求脱氮 除磷的大中型城市污水厂 。
磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工 艺;在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下, 丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI 值一般均小于100;污泥中含磷浓度高,具有 很高的肥效;运行中勿需投药,两个A段只用 轻缓搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低
Baidu Nhomakorabea设计要点
目前存在的问题主要是池内填料间的生 物膜有时会出现堵塞现象,尚待改进。 研究的方向是针对不同的进水负荷控制 曝气强度,以消除堵塞;其次是研究合 理的氧化池池型和形状、尺寸和材质合 适的填料
设计要点:A:厌氧水解池采用上升流式厌 氧污泥床反应器的形式,设计水力停留时间 为2~4小时。厌氧池下部为污泥床区,污泥 床厚度通常控制在1~1.2M之间,进水系统可 采用脉冲进水中阻力布水系统,底部设布水 沟,保留污泥不沉积底部,呈悬浮状态。 污泥床平均浓度为30~35g/l则污泥负荷为 0.35~0.30kgCODcr/kg(ss).d。 B:生物 接触氧化工艺是介于活性污泥法与生物膜法 之间的一种污水处理工艺。池内设有填料, 微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表 面,一部分则以絮状悬浮生长于水中,因此 它兼有活性污泥法与生物滤池的特点。曝气 系统可采用鼓风或射流曝氧增氧系统(设计 时必须考虑投资及运行成本)。为培养微生 物的不同的优势菌种,将接触氧化池分为两 格是行之有效的。第一格有效水力停留时间 为2.5小时,有机负荷为1.15kgBOD5/m3.d
没有处理能力。但氧化沟工艺与SBR和普 0.03~0.07kgBOD/(kgMLSS.d);BOD容积负
通活性污泥工艺比较,能耗高,且占地 荷(Nv)为0.1~0.2 kgBOD/(m3.d);污泥
面积较大。
回流比为50~150%;混合液在渠内的流速为
0.4~0.5m/s;沟底流速为0.3 m/s。
。
SBR
无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也 可省略,布置紧凑、占地面积省。出水水质较 好;不产生污泥膨胀;除磷脱氮效果好
氧化沟
曝气生物滤池
MBR:膜生物反 应器
出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效 率高、污泥易稳定、能耗省、便于自动化控制 。其主要特点是:进出水装置简单;污水的流 态可看成是完全混合式,由于池体狭长,又类 似于推流式;BOD负荷低,处理水质良好;污 泥产率低,排泥量少;污泥龄长,具有脱氮的 功能
处理效率
电镀废水生化工艺
优
A/O:水解、 接触氧化
缺氧反硝化过程对污染物 ①体积负荷高,停留时间短,节约占地面积; 具有较高的降解效率。如 ②生物活性高; ③有较高的微生物浓度; COD、BOD5和SCN-在缺氧 ④污泥产量低; ⑤出水水质好且稳定; 段中去除率在67%、38%、 ⑥动力消耗低; ⑦不产生污泥膨胀; ⑧ 59%,酚和有机物的去除 挂膜方便,可间歇运行; ⑨工艺运行简 率分别为62%和36%, 单,操作方便,抗冲击负荷能力强。
超滤系统
1、出水水质好 2、工艺参数易于控制,能 实现HRT与SRT的完全分离 3、设备紧凑, 省掉二沉池,占地少 4、剩余污泥产量少 有利于增殖缓慢的硝化细菌的截留、生长和繁 殖 5、克服了常规活性污泥法中容易发生 污泥膨胀的弊端 6、系统可采用PLC控制, 易于实现全程自动化
电镀废水生化工艺对比分析
缺
厌氧池底部出水至缺氧池,池子机械 搅拌,好氧池空气搅拌。厌氧池密闭 。二沉池污泥回流至厌氧池前端,好 氧池混合液回流至缺氧池前端。后加 二沉池。可在各池前面设置配水区。
前部进水、污泥回流进,底部曝气, 末端上部出水,末端底部排泥,污泥 回流出,
池体、布水系统(上部)、曝气系统 (底部承托层内,反冲洗也有曝气 管,与曝气分开),承托层(底 部),滤层(承托层上),反冲洗系 统(承托层内),集水池。上部进 水,底部出水
设计要点:混合液悬浮固体浓度5000mg/l;
污泥膨胀问题;泡沫问题;污泥上浮问 生物固体平均停留时间,去除BOD5时,取
题;流速不均及污泥沉积问题;导致有 5~8天,当要求硝化反应时取10~30天;水力
较多的大肠杆菌散发到空气中,引发了 停留时间为20、24、36、48h,根据对处理
毒黄瓜的事件。对于BOD较小的水质完全 水水质要求而定;BOD—SS负荷(Ns)为
A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通
活性污泥法,运行管理要求高,当处理
后的污水排入封闭性水体或缓流水体引
起富营养化,从而影响给水水源时,才 采用该工艺。除磷效果难于再行提高,
COD/TN>8;BOD5/TP>10。
污泥增长有一定的限度,不易提高,特
别是当P/BOD值高时更是如此;脱氮效果
也难于进一步提高,内循环量一般以2Q
1 、 总体投资省,包括机械设备、自控电气 系统、土建和征地费; 2 、占地面积小, 通常为常规处理工艺占地面积的80% ,厂区布 置紧凑,美观;3 、处理出水质量好,可达到 中水水质标准或生活杂用水水质标准;4 、工 艺流程短,氧的传输效率高,供氧动力消耗 低,处理单位污水的电耗低;5 、过滤速度
自动化控制要求高。排水时间短(间歇 排水时),并且排水时要求不搅动沉淀 污泥层,因而需要专门的排水设备(滗 水器),且对滗水器的要求很高。后处 理设备要求大:如消毒设备很大,接触 池容积也很大,排水设施如排水管道也 很大。滗水深度一般为1~2m,这部分水 头损失被白白浪费,增加了总扬程。由 于不设初沉池,易产生浮渣,浮渣问题 尚未妥善解决。是池容和设备利用率 低,占地面积较大、运行管理复杂,自 控水平要求高
曝气生物滤池运行维护较复杂,尤其是 填料的反洗与更换,从而导致运行费用 也较高
MBR工艺造价相对较高,为普通污水处理 工艺的1.5-2.0倍。国产膜片质量较差、 使用时间较短,进口膜片价格过高,运 行维护及更换费用较高
备注
前端进水回流,中间挂膜,底部曝气 。混合液回流,二沉池污泥回流。后 加二沉池。可在各池前面设置配水区 。接触氧化池底部进水,上部出水, 底部设置排泥和放空设施。