汽轮机轴瓦损坏原因分析及快速处理措施

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轴承损坏原因分析及快速处理措施
轴系形式:该机共有7个轴承( 轴系形式:该机共有7个轴承(图1 机组轴系简图), ),1 机组轴系简图),1、2号轴承为支 撑高中压转子的轴承, 撑高中压转子的轴承,型式为四瓦 块可倾瓦。 块可倾瓦。3、4号轴承是支撑低压 转子的两个汽缸轴承, 转子的两个汽缸轴承,3号轴承型式 为上部圆筒下部可倾, 为上部圆筒下部可倾,4号轴承型式 为圆筒瓦,5、6号轴承为发电机的 为圆筒瓦, 两个端盖轴承,轴承型式为圆筒瓦, 两个端盖轴承,轴承型式为圆筒瓦, 号轴承为发电机外伸端支撑轴承, 7号轴承为发电机外伸端支撑轴承, 型式为四瓦块可倾瓦。 型式为四瓦块可倾瓦。
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本次事故后, 本次事故后,对各轴承进行检查发 #1~#7轴瓦瓦胎钨金均存在不 现#1~#7轴瓦瓦胎钨金均存在不 同程度的磨痕。 #3轴颈处有一宽 同程度的磨痕。 #3轴颈处有一宽 4mm,深约1 mm的划痕 的划痕, 约4mm,深约1 mm的划痕,比5 28日抢修时磨损程度加大 日抢修时磨损程度加大, 月28日抢修时磨损程度加大,检 修方案:进行微弧焊接处理后, 修方案:进行微弧焊接处理后,研 磨轴颈,测量椭圆度及锥度, 磨轴颈,测量椭圆度及锥度,#3 轴瓦修刮研磨。 #4轴颈有34处磨 轴颈有34 轴瓦修刮研磨。 #4轴颈有34处磨 损痕迹,深度最深约1mm 1mm, 损痕迹,深度最深约1mm,宽度 最宽约3 mm, 最宽约3 mm,上次刷镀位置又出 现翻边磨损。 现翻边磨损。
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1.2 原因分析 #2机组#4轴承 机组#4轴承2 从#2机组#4轴承2次磨损情 况来分析, 况来分析,油中的杂质是一个 很重要的因素, 很重要的因素,尽管也存在着 轴瓦自位性能不强、 轴瓦自位性能不强、实际承载 负荷偏重等其他原因, 负荷偏重等其他原因,但油中 杂质对轴瓦和轴径的伤害程度 是非常明确的。 是非常明确的。
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图2 5•28 #4轴瓦下瓦钨金图 轴瓦下瓦钨金图
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图3 5•28 #4轴颈磨损情况图 轴颈磨损情况图
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2005年 2005年6月18日机组投入运行。 机 18日机组投入运行。 日机组投入运行 组连续运行至2005 10月28日 2005年 组连续运行至2005年10月28日 10:21,锅炉MFT 10:25, MFT, 10:21,锅炉MFT, 10:25,手动打 闸停机, #2机转速到 机转速到0 闸停机,10:46 #2机转速到0,惰 走时间21min。(因#4轴承金属温 21min。( 走时间21min。(因#4轴承金属温 度高,破坏真空紧急停机), ),同 度高,破坏真空紧急停机),同5 28日停机过程比较相似 日停机过程比较相似, 月28日停机过程比较相似,在转子 惰走过程中#4 #4轴承温度出现了多个 惰走过程中#4轴承温度出现了多个 峰值,当转速85rpm 85rpm时 #4轴瓦温 峰值,当转速85rpm时,#4轴瓦温 度升至了137℃ 137℃。 度升至了137℃。
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10月28日#4轴承磨损后, 10月28日#4轴承磨损后, 轴承磨损后 经分析研究认为,系统 经分析研究认为, 中的杂质存在于比较隐 蔽的角落,需采用大流 蔽的角落, 量清洗方式对油系统进 行彻底清洗。 行彻底清洗。
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从上面的照片可以看出, 从上面的照片可以看出,大流量 清洗后所得到的杂质种类有木棒, 清洗后所得到的杂质种类有木棒, 螺丝,焊渣,非金属碎片等杂物。 螺丝,焊渣,非金属碎片等杂物。 显然, 显然,系统中的杂质来自于机组安 装过程中, 装过程中,这些杂质在安装过程中 遗留在系统中不易被发现的隐蔽 角落里,没有及时发现并清理出 角落里, 机组投入运行后, 来,机组投入运行后,靠真空滤油机 是不能够过滤掉的. 是不能够过滤掉的.这就给以后的 生产埋下了严重的隐患。 生产埋下了严重的隐患。
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图1机组轴系简图 机组轴系简图
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高中
#1
#2、#3
低压缸
压缸
发电机
#4
#5
#6、#7
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该机组2005年元月3日完成168小 该机组2005年元月3日完成168小 2005年元月 168 时试运行,元月10日停机消缺, 10日停机消缺 时试运行,元月10日停机消缺, 对轴承进行翻瓦检查的过程中发 现各轴承均有不同程度的磨损, 现各轴承均有不同程度的磨损, #3、4轴径磨损较严重,尤其#4 #3、 轴径磨损较严重,尤其#4 轴径受到了比较严重的损伤, 轴径受到了比较严重的损伤,在 各轴承箱中发现了较多的金属和 非金属杂质,这次检查过程中对 非金属杂质, 其进行了简单的常规处理后, 其进行了简单的常规处理后,元 28日机组投入运行 日机组投入运行。 月28日机组投入运行。
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1.1 某电厂#2汽轮机#4轴承和轴颈 某电厂#2汽轮机#4轴承和轴颈 #2汽轮机#4 损伤的经过: 损伤的经过: 设备概况:汽轮机型号: 设备概况:汽轮机型号: 16.7/537/537。 N300—16.7/537/537。 型式:亚临界、单轴、双缸、双排汽、 型式:亚临界、单轴、双缸、双排汽、 一次中间再热凝汽式汽轮机。 一次中间再热凝汽式汽轮机。 上海汽轮机厂制造。 上海汽轮机厂制造。
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检修方案:微弧焊接处理后, 检修方案:微弧焊接处理后, 研磨轴颈,测量椭圆度及锥度, 研磨轴颈,测量椭圆度及锥度, #4轴承在事故停机中磨损严 #4轴承在事故停机中磨损严 更换新#4轴承。 #4轴承 重,更换新#4轴承。油系统 处理方案:采用“ 处理方案:采用“表面活性剂 有机化合物为主的清洗制剂” 有机化合物为主的清洗制剂” 对润滑油系统进行大流量清洗, 对润滑油系统进行大流量清洗, 彻底清除残存在油系统中的油 油垢、 泥、油垢、浮锈和遗留杂质。
这就是5 28日和10月28日两次 这就是5月28日和10月28日两次 日和10 在停机过程中, 在停机过程中,由于顶轴油泵 联启,系统中的油量、 联启,系统中的油量、油压突 然发生了变化,使聚集在系统 然发生了变化, 中的残留杂质随油进入轴承的 润滑油楔中, 润滑油楔中,加剧了油膜的破 导致轴颈与钨金干磨, 坏,导致轴颈与钨金干磨,使 钨金受损和瓦温急剧升高的原 因。
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5月28日检修时检查#3轴瓦中有 28日检修时检查#3轴瓦中有 日检修时检查#3 大的沙粒,#4、#5、#6、#7轴 大的沙粒,#4、#5、#6、#7轴 瓦内都发现有大的金属颗粒 (焊渣)、胶条等杂物,#6瓦 焊渣)、胶条等杂物,#6瓦 )、胶条等杂物 中还有3mm 5mm的螺丝等 3mm× 的螺丝等。 中还有3mm×5mm的螺丝等。 18日再次开机前油系统全部 6月18日再次开机前油系统全部 退油,对主油箱、冷油器、 退油,对主油箱、冷油器、轴 承箱进行了彻底清理, 承箱进行了彻底清理,同时进 行了长时间的大流量油循环。 行了长时间的大流量油循环。
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#2机组168小时试运移交后翻瓦 #2机组168小时试运移交后翻瓦 机组168 检查过程中, 检查过程中,就已经发现各轴承 均有不同程度的磨痕;#3轴颈处 均有不同程度的磨痕;#3轴颈处 有一宽约3mm 深约1 mm的划痕 3mm, 的划痕, 有一宽约3mm,深约1 mm的划痕, #4轴承细小的划痕特别多 轴承细小的划痕特别多, #4轴承细小的划痕特别多,#6 轴 承上瓦有塑料碎片等;油质化验 承上瓦有塑料碎片等; 经常有杂质出现, 经常有杂质出现,尽管电厂有比较 完善的《油务管理制度》 完善的《油务管理制度》,除在线 滤油机一直伴随机组连续运行外, 滤油机一直伴随机组连续运行外, 还外接了大流量滤油机。 还外接了大流量滤油机。
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今天针对某台300MW 今天针对某台300MW 汽轮机 轴承出现的问题进行总结分析, 轴承出现的问题进行总结分析, 主要说明“ 主要说明“汽轮机润滑油在机 组安全稳定运行中的作用” 组安全稳定运行中的作用”, 增强我们对汽轮机润滑油的重 视程度。 视程度。并提出快速处理轴承 损坏的技术措施
轴承损坏原因分析及快速处理措施
1.汽轮机轴承损坏的原因分析: 1.汽轮机轴承损坏的原因分析: 汽轮机轴承损坏的原因分析 汽轮机润滑油的主要作用是润 滑轴承和减少轴承的摩擦损失, 滑轴承和减少轴承的摩擦损失,当 还有冷却轴承的作用。 然,还有冷却轴承的作用。润滑 油油质的优劣将直接影响着汽轮 机运行的可靠性。 机运行的可靠性。润滑油中杂质 的进入是油质劣化的重要原因, 的进入是油质劣化的重要原因, 杂质会造成轴承损坏和轴径拉伤。 杂质会造成轴承损坏和轴径拉伤。
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2005年 2005年5月28日在一次机组停机 28日在一次机组停机 检修时,汽轮机惰走过程中, 检修时,汽轮机惰走过程中,#4 轴瓦温度出现了异常上升, 轴瓦温度出现了异常上升, 2753rpm/min时轴瓦温度开始升 2753rpm/min时轴瓦温度开始升 1154rpm/min, 高。1154rpm/min,轴瓦温度由 81.2℃上升至86.6℃; 上升至86.6℃ 81.2℃上升至86.6℃;随后又出现 瓦温下降的趋势, 675rpm/min, 瓦温下降的趋势,到675rpm/min, #4轴瓦温度达到92.2℃; 轴瓦温度达到92.2℃ #4轴瓦温度达到92.2℃;600 顶轴油泵联启, rpm/min 顶轴油泵联启, 540rpm/min,#4轴瓦温达到最大 540rpm/min,#4轴瓦温达到最大 113℃。 值113℃。
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6月4日,经采取措施后停止盘 车运行,揭瓦检查发现:#4轴 车运行,揭瓦检查发现:#4轴 轴颈磨损严重, 瓦、轴颈磨损严重,轴瓦钨金 减薄约0.07mm #4轴瓦轴颈表 0.07mm。 减薄约0.07mm。#4轴瓦轴颈表 面刮出较多沟槽, 27道 面刮出较多沟槽,约27道,深 度约0.10 1.5mm不等 0.10— 不等, 度约0.10—1.5mm不等,最严重 的一道沟痕深度约1.5mm 1.5mm, 的一道沟痕深度约1.5mm,宽 3mm。检修方案是: 约3mm。检修方案是:对5道严 重划痕进行电刷度处理, 重划痕进行电刷度处理,对#4 轴瓦进行修刮研磨处理。 轴瓦进行修刮研磨处理。
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图4 10•28 #4轴颈磨损情况图 轴颈磨损情况图
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图5 10•28 清洗后的主油箱系统回 油滤网
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图6 10•28清洗后的润滑油回油 清洗后的润滑油回油 管路盲管法兰
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图6 10•28清洗后的焊渣 清洗后的焊渣
轴承损坏原因分析及快速处理措施
轴承损坏原因分析 及快速处理措施
轴承损坏原因分析及快速处理措施
摘要: 摘要:汽轮机润滑油油质的劣 化是轴承损坏的一个重要原因。 化是轴承损坏的一个重要原因。 汽轮机轴承一旦损坏, 汽轮机轴承一旦损坏,修复需 要转子静止下来方能进行, 要转子静止下来方能进行,较 长的处理时间是电厂所不能忍 受的, 受的,快速处理措施是在保证 汽轮机的安全前提下, 汽轮机的安全前提下,尽可能 的缩短检修工期, 的缩短检修工期,达到轴承修 复的目的, 复的目的,为电厂创造效益
轴承损坏原因分析及快速处理措施
这些遗留在隐蔽角落处的 杂质随着机组运行中的启 动和停止,润滑油的油量、 动和停止,润滑油的油量、 油压、油温的不断变化, 油压、油温的不断变化, 积聚在某个隐蔽角落的杂 质就会被带进润滑油系统 中,对轴承和轴径造成磨 损和伤害。 损和伤害。
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