煤粉仓自燃原因分析及改进措施
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煤粉仓自燃原因分析及改进措施
溧阳东方水泥刘宏贵
我公司有一条2500t/d生产线,煤磨是风扫管磨,型号:φ3.0×(6.5+2.5)m,生产能力18~20t/h。
从2007年3月点火以来,煤粉仓多次发生自燃现象,发生的部位都是在煤粉仓的锥部,煤粉仓温度超过65℃的次数多达40次以上,如果没有及时清仓就会发生自燃,这样严重影响了窑系统的正常运转,并且带来重大的安全隐患。
一、自燃原因分析
经过长期观察和分析,主要原因有三个方面引起:
1、煤磨的烘干热源取自窑头冷却机,热风中含有一定的高温粉状熟料,工艺布置没有沉降室,就直接入磨了。
这些高温熟料最后也进入了煤粉仓,有的没有完全冷却,给煤粉带来了热源,特别是原煤水分含量大的时候,入磨风温控制在250~320℃的时候,就更加容易了。
2、由于2个煤粉仓的收尘器是一个风量只有20000~28000m3/h,而且收下的煤粉又通过收尘管道回到煤粉仓,收尘管的斜度不高,很容易积料,造成堵塞,煤粉仓的负压很小,这样仓里煤粉下料不畅,容易断煤,仓的锥部容易结皮。
3、煤粉仓锥部助流用的压缩空气含油水量比较高,仓的锥部又没有保温,这样容易造成煤粉仓锥部结皮,这样使有些煤粉长时间不会用掉,每次采取的办法就是清仓,不过很快又结起来了,周而复始,平均一个星期要清2次,遇到雨季2天就要清一次仓。
二、改进措施
在2008年大修的时候,我厂针对上述原因进行了下列改进:
1、从冷却机到煤磨的热风管下面有一个支撑管,中间是空的,直径φ1000mm×2500mm 的,以前连接处没有割开,为了减少入磨的熟料,我们把它割开,这样有形成了一个小的沉降室,就没有另外加沉降室了,那样会耗费很多检修时间和成本。
自改过之后,2天要清理一次,每次清出的熟料大约0.3吨。
2、把两个仓的收尘系统进行了改造,不用原来的单机袋收尘,把收尘管道直接接到煤磨袋收尘的进风管道上,并在收尘管道上各自增加一个手动蝶阀,用来调节仓里的负压。
具体如下图:
3、在每一个煤粉仓助流压缩空气进口处增加一个油水分离器,用来减少压缩空气中的油和水。
这样喷入仓锥部的压缩空气含水量大大降低,对减少仓里结皮有很大帮助。
三、改进后的效果
自从改进之后到现在已经四个多月了,两个煤粉仓没有发生一次自燃事故,而且仓内温度没有一次超过63℃,没有发现仓内结皮现象,转子秤断煤的次数大大减少,对窑系统的稳定性起到非常重要作用。
结束语:煤粉仓的安全对整个新型干法窑的生产都是至关重要的,实际生产过程中一定要密切关注,发现问题,认真分析,仔细研究对策,及时处理。