无应力安装大跨度钢桁架拱桥合拢控制
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课题名称:无应力安装大跨度钢桁架拱桥合拢控制
发表人:吴军国
发表单位:中铁四局二公司常州经理部QC小组
二00六年十一月
一、工程简介:
新龙大桥是江苏省常州市京杭运河改线工程上的一座重要桥梁,该桥单跨过河,主桥采用三跨(30.7+100+30.7m)中承式连续钢桁架拱桥。
桥宽36m,长161.4m,桁宽25m,桁梁节间长度5m,节点采用M24高强度螺栓栓接,杆件最长25m,最大起重量17.5吨;拱肋上下弦为圆曲线型,矢高27.5m,矢跨比3.64,拱顶至中间支座高度为29.5m;钢桁架构件采用工厂加工制作,满樘支架法逐段安装,桁梁拱肋跨中合拢。
二、小组概况:
小组成员表表1
三、课题选择:
选题理由:
1、大跨度钢桁架拱桥线型流畅,空间结构稳定,是今后我国公路大跨度桥梁发展趋势之一(尤其是城市景观桥梁),进行QC攻关为我集团公司今后类似工程施工提供技术参考。
2、栓接桁梁拱桥,节点均处于空间三维体系,合拢精度要求高、线型控制
难,加强QC攻关可以保证安装精度,确保桁梁拱肋顺利合拢。
技术难点
1、全桥采用高强度螺栓连接,高栓数量达76000余套,高栓与栓孔仅-2mm 的间隙,合拢段安装精度要求极高。
2、主桥桥面系预拱度通过调整钢吊杆实施,桥面竖曲线通过变截面横梁调整,拱肋上、下弦采用不同直径圆曲线形,线型控制难度大。
3、桁梁拱桥节点均为空间三维稳定结构,安装节段刚度大,空间约束多,不易进行偏差调整,安装控制较难。
4、主桥下原为深约6米的取土坑,后用灰土填筑满樘支架法施工,回填土及支架沉降量对桥梁线型影响较大。
四、课题目标:
确保钢桁梁拱肋顺利合拢,整体线型达到设计要求。
五、原因分析:
1、明确难点
采用无应力安装大跨度钢桁梁拱桥在集团公司尚属首例,可供借鉴施工经验少,小组成员经过讨论将施工中的难点一一列举,并进行分析、确认。
原因分析表表2
制表:杨海丰日期:2006.4.15
2、技术分析
根据以上确认的难点,QC小组经过咨询钢结构安装专业公司、外出观摩钢梁施工现场、聘请有经验的专家学者举行专题讲座,联合监控单位进行了理论计算,收集、掌握了部分钢桁架拱桥安装控制的相关资料。
在充分掌握资料的基础上,结合本工程实际情况,QC小组召开了专题会议,会上各小组成员畅所欲言,对可能影响拱肋合拢、桥梁整体线型的原因进行了分析和讨论,分析出各种影响因素。
因果分析图图1
制图:吴军国日期:2006.4.20
3、要因分析
要因确认表表3
制表:杨海丰日期:2006.4.20 通过QC小组活动,组内成员对14条末端因素进行充分分析,一致认为影响钢桁梁拱肋顺利合拢、线型整体效果的主要原因有以下4条:
(1)加工设备精度低
(2)温度应力变形
(3)安装顺序不合理
(4)回填土沉降量大
六、制定对策:
针对主要原因制定对策表如下:
对策表表4
制表:杨海丰日期:2006.4.22
七、对策实施:
【实施一】:针对加工设备精度低
措施1:选择拥有丰富桁梁加工经验的山海关桥梁厂负责桁梁加工制作,其先进的等离子切割机、全自动数控钻床等机械设备确保了桁梁杆件制作公差及栓孔的精度。
精密制孔的预拼节点板数控钻床
措施2:每类型杆件实行首检制,第一根加工完成后进行制作公差检查,检查合格后才批量生产,出厂前进行半跨80m预拼装,检查栓孔重合率及加工精度,确保工地一次安装合格。
预拼装现场质量检验表表5
检查:杨海丰日期:2006.4.28
【实施二】:针对温度应力变形
措施1:在安装过程中监测温度变化△T与桁梁变形量δ的对应关系,作为
桁梁拱肋合拢段安装误差分析的重要参考依据。
制图:吴军国日期:2006.10.15 措施2:合拢段安装温度选择在21〒2℃,使安装时杆件温度应力等效于加
工制作时的初始应力,最大限度减少温度应力对拱肋合拢段安装的影响。
措施3:桁梁拱肋合拢后,固结永久支座,解除临时支座约束,防止产生温
度集中应力破坏桁梁杆件线型。
【实施三】:针对安装顺序不合理
摄影:吴红星措施1:QC小组根据现场现实情
况,拟定多种安装施工方案,邀请国内
知名钢结构专家参与安装方案论证,确
定采用桥面系支点合拢,拱肋跨中合拢
的满樘支架法方案。
措施2:分别就安装过程、下拱弦、
上拱弦合拢等工况进行仿真分析,加密拼接节点支架,设臵分配梁,确保桁梁处
于无应力状态,从理论上保证钢桁梁顺利合拢的可行性及线型的整体效果。
措施3:QC小组经过认真分析,将全桥合拢分解成三个阶段,工况Ⅰ为桥面
系在支点处合拢,利用活动支座调整基座轴线及标高,使其均满足拱肋安装精度
要求;工况Ⅱ为拱肋下弦在跨中合拢,合拢段安装前精密测量合拢误差,选择合
拢温度,吊入合拢段,利用冲钉固定一端并形成绞接,另一端插入后分别用φ12、
φ16、φ20、φ23.75号冲钉分次校正,拱肋合拢;工况Ⅲ为拱肋上弦在跨中合
拢。
三个阶段有效地将合拢段安装误差层层减少,确保全桥最终顺利合拢。
制图:吴军国日期:2006.8.10 【实施四】:针对回填土沉降量大
措施1:在回填土坑前,QC小组杨海丰、杨文胜制定详细的施工作业指导书,下发给施工班组,要求彻底清除基底淤泥后分层用石灰土回填,振动压路机碾压,每层压实度≥96%,灰剂量≥5%。
措施2:合理考虑沉降固结时间,提前一个月完成土坑回填土施工,沉降稳定后再浇筑顶层砼垫层。
制图:杨海丰日期:2006.4.10
措施3:根据理论计算结果,在设计预拱度的基础上加设0.4/1000线性预抛高量,补偿基础及支架沉降。
线性预抛高量对比表
-400
-350-300-250-200-150-100-500501001502001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
节点号(E)
预拱值(m m )
设计预拱值实际预拱值预抛高量
制图:吴军国 日期:2006.5.10
措施4:QC 小组结合满樘支架法安装方案,在桁梁节点中心处设臵千斤顶,根据安装阶段节点监测变形量调整桁梁节点标高,使钢桁拱桥预拱度始终符合设计要求。
节点调整示意图 图2
横梁
系梁
横梁
千斤顶
千斤顶
系梁
制图:杨海丰 日期:2006.4.15
措施5:QC 小组成员在桁梁安装过程中对受力节点支架处砼垫层钻孔取芯,发现砼垫层脱空,进行压密注浆,保证基础的稳定。
八、效果确认:
1、质量:通过近五个月的QC 攻关,长江路大桥钢桁架拱肋顺利合拢,合
拢段无后钻孔及扩孔,栓孔重合率达100%,落架后预拱度完全满足设计要求,
全桥线型达到设计整体效果,得到业主及设计院等的一致好评。
制表:吴军国日期:2006.10.10
制图:吴军国日期:2006.10.10
2、安全:钢桁梁安装施工期间,未发生一例机械吊装、人员伤亡事故,现正在审报集团公司安全文明标准工化地。
3、工期:于2006年4月30日开始吊装至2006年9月10日全桥支架拆除,用时133天,比计划工期提前21天。
4、成本:经过QC攻关,钢桁拱桥安全顺利合拢,节约成本约60万元。
统计:吴军国日期:2006.11.5
5、社会效益:通过科技攻关和现场调研,本项目QC小组不但在大跨度钢桁梁拱桥安装过程中积累了实践经验,并成功解决了一系列钢桁梁合拢的质量问题,较好地完成了公司部署的重点科技攻关,填补了集团公司在大跨度钢桁架拱桥施工领域的技术空白,提高了企业形象,取得了良好的经济与社会效益。
九、巩固措施及下步打算:
1、进一步对施工资料进行整理,形成工法、编制施工技术总结及科研论文。
2、进一步监测成桥工况下线型变化及温度应力影响,拟将提高钢结构防腐质量作为下一步QC活动的课题。
十、施工回顾
自行拼装36*36m龙门吊满樘支架法安装摄影:吴红星时间:06.4
摄影:吴红星时间:06.7
摄影:吴红星
时间:06.4
安装加劲弦钢梁
摄影:吴红星
时间:06.7
安装拱肋桁梁
钢桁架拱肋合拢
支架拆除摄影:吴红星时间:06.9 摄影:吴红星时间:06.8
钢桁架拱桥实效图
摄影:吴军国 时间:06.10。