某轮主机增压器喘振原因及对策摘要目前

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某辅机增压器喘振故障分析与排除

某辅机增压器喘振故障分析与排除

柴油机增压器喘振故障分析与排除杜善刚洪哲(驻军某部装备部)在柴油机维修中,咱们常常碰到柴油机废气涡轮增压器喘振故障,在柴油机各个工况下都有可能发生。

装备一台增压器的可能会瞬时或在一段时刻内重复发生喘振,装备多台增压器的可能会显现交替喘振。

其中引发缘故比较复杂,与柴油机本身、系统及人员操纵等诸方面因素都有较大的关系。

现以某船右主机喘振为例,将其喘振故障的缘故分析及处置进程综述如下。

一、故障现象柴油主机型号为12E390VA 型,额定转速为463转/分,双主机呈左右舷布置。

增压器型号为GZ380型,共计4台,左右排各2台,左排2台增压器分为前左、后左,右排2台增压器分为前右、后右。

柴油机每3缸排气供给一台增压器,增压方式为脉冲式增压。

前左、前右两台增压器利用前空气冷却器,冷却空气进入左右扫气箱。

后左、后右两台增压器利用后空气冷却器,冷却空气进入左右扫气箱。

在某次修理后的海试期间右主机发生增压器喘振,具体情形为:在主机加至360转/分后,2台主机运转正常。

达到规按时刻后加至390转/分时,右主机前右增压器当即发生振动并显现呼哧呼哧噪音,用手可感觉到增压器压气端向外吐气,其相关一、二、3号缸排烟温度迅速上升,达430℃左右(单缸排温最大值)。

柴油机转速降至360转/分后,喘振现象当即消失。

二、故障分析与解决结合本机型的具体结构特点,从柴油机利用角度动身,将凡能够引发柴油机废气涡轮增压器喘振的缘故罗列如下:一、空气系统阻力增加。

如消音器滤网阻塞、空冷器污垢阻塞、喷嘴环结碳或变形。

二、负荷转变太快。

如操作人员急加速或急减速。

3、供油系统工作不正常。

如喷油泵柱塞咬死、喷油器喷油压力太低个别缸断油或高压油管断裂等。

4、船体污底严峻、超载、大风浪等。

五、大气条件转变。

如机舱通风机未开或通路受阻,压气机空气流量受阻。

六、两台增压器并联工作时,彼其间工作不平稳。

7、涡轮排气背压高。

如废气道阻塞或废热锅炉排烟受阻等。

八、供空冷器冷却的海水系统故障。

主机增压器喘振及处理结果分析

主机增压器喘振及处理结果分析

主机增压器喘振及处理结果分析 )夏治发 )刘 超 )马春郊 (大连海事大学,辽宁大连 116026))陈钢耀 (中国船级社厦门分社,福建厦门 361006)[关键词]船舶柴油机;排气高温;增压器喘振;空冷器清洗;故障分析[摘 要]G轮主机排气温度过高及增压器发生喘振故障分析及处理不当,造成船舶延误航期,致使C公司承担了营运损失并支付了必要的修理费用。

航运公司机务主管对船舶实际故障的分析及故障排除的决策,直接关系到船舶的。

[中图分类号]U664.121 [文献标识码]B [文章编号]100627728(2000)022******* C公司G轮曾发生主机排气温度过高,增压器喘振故障, G公司机务主管采取解决故障的方案有误,致使排气温度更高,增压器喘振声响像放炮一样。

为保证G轮安全航行G轮降速至6kn维持航行,限制主机排气温度的持续升高,减少增压器喘振的周声响。

G轮主机排气过高及增压器喘振的故障,最终虽然得到解决,花的代价太大了。

因此,提高机务主管的素质和业务水平,是一些新兴起的地方航运公司亟待解决的问题之一。

11空冷器气侧脏堵是主机排气温度过高、增压器喘振的原因 G轮总吨位4885t,主机为德国制造。

MA K8M435C型,中速机轴带发电机、调距桨。

无人机舱,机舱定员4人;轮机长、大管轮、二管轮和电机员。

G轮为大连—日本集装箱班轮,停港时间短、在大连港停港时间仅10h左右,因此,机舱内紧急抢修工作和一般的修理工作由轮机部人员承担,较大的检修工作由航修站完成。

1998年5月中旬,G轮主机各缸排气温度普遍升高,主机排气平均温度为420℃。

正常排气温度在385℃左右,G轮因主机排气温度升高,只能降速航行。

G轮在日本4个港中有限的停港装卸货时间,检查并试验了主机8个气缸的油头,检查并调整了气阀间隙,在有利时机对增压器涡轮进行多次冲洗,在冲洗过程中发现冲洗增压器涡轮的放残管有少许漏泄,将漏泄处焊好。

该放残管的漏泄处恰好在增压器压气机底部,同时发现该放残管有多处焊补处,说明以前曾有多次泄漏致使主机的一些排气被增压器的压气机吸入,经冷却器再进主机,可以肯定有部分烟垢和碳渣将空冷器部分堵塞。

汽油机涡轮增压器喘振的原因及处理方法

汽油机涡轮增压器喘振的原因及处理方法

汽油机涡轮增压器喘振的原因及处理方法摘要:介绍了涡轮增压器压气机特性曲线的概念,根据压气机特性曲线分析了增压器喘振的机理,并提出了相应的解决措施,从而避免增压器喘振损坏汽油机,确保汽油机正常运行。

关键词:汽油机,增压器,喘振。

汽油机增压方式有机械增压、压力波增压和废气涡轮增压,其中废气涡轮增压应用得最为广泛。

汽油机增压的优点是提高汽油机动力性能、降低燃油耗、降低排放和实现高原补偿。

喘振是增压器常见故障之一,对增压器及汽油机工作危害极大,应予以避免。

1增压器喘振的机理图1示范性地给出了压气机特性曲线图,以及汽油机典型的全负荷运行曲线。

压气机特性曲线图表示出了压气机压比(出口压力与进口压力之比)与空气质量流量的相互关系。

整个特性曲线场被3条极限边界所限制:左侧为喘振边界,右侧为堵塞边界,上方为最大容许转速线。

从压气机特性曲线图可以看出,汽油机出现喘振风险最大的工况在低速大负荷区。

图1 压气机特性曲线图压气机在小流量、高压比范围内的左侧区域是无法稳定运行的,此时会出现气流与压气机叶片分离,这将导致涡流并最终导致压力降低,因出现这样的压力状况而发生短暂的回流,直至最终在压气机后面又建立起压力,这种重复的过程被称为“压气机喘振”,这会导致增压压力出现明显的大幅度波动[1]。

一般来说,叶片扩压器流道内气体分离的扩大是压气机喘振的主要原因,而工作轮进口处气流分离的扩大会使喘振进一步加剧[2]。

简单来说,当汽油机进气需求量大于供应量(供气不足),汽油机“喘不上气”,增压器就会出现喘振。

2喘振的危害当压气机在喘振边界左侧运行时,压气机的工作因喘振而不稳定,出口压力显著下降,并伴随着很大的波动,严重时还会造成压气机叶片损坏、轴承失效(断轴)等。

喘振发生时往往伴随着巨大的噪声,根据压气机前后管路几何参数的不同,喘振效率在5~10Hz范围内。

增压器喘振会导致汽油机工作不稳定,缸内燃烧粗暴,汽油机剧烈抖动,甚至导致汽油机零部件损坏。

第四章增压器喘振的具体原因和解决办法讲解

第四章增压器喘振的具体原因和解决办法讲解

第四章增压器喘振的具体原因和解决办法4.1 增压系统气流通道堵塞(1)压缩机进口滤网脏堵,使压气机空气流量减小而发生喘振。

解决办法:清洗或更换滤网。

(2)消音器的羊毛毡松脱,使进气空气流动阻力增大流量减小而发生喘振。

解决办法:将松脱的羊毛毡重新铆好。

(3)压气机叶轮和扩压器严重积垢,使压气机空气流通面积变小;涡轮叶片及喷嘴环积垢严重,引起涡轮效率降低,导致压气机空气流量减小而发生喘振。

解决办法:在柴油机运行中对涡轮和压气机进行清洗工作。

(4)空冷器脏堵,使气流阻力增大,压气机背压升高,流量减少而产生喘振。

解决办法:对空冷器进行化学清洗,清除脏物。

(5)气缸进排气口结碳和油污,导致气口气流面积减小,压气机空气流量减少而产生喘振。

解决办法:定期清除进排气口的积碳和污物,确保气流通畅。

(6)废气锅炉烟道积碳脏堵,使涡轮后背压上升,导致压气机的空气流量减少而发生喘振。

解决办法:清洁疏通锅炉烟道。

124.2 增压器或柴油机故障,工况改变,增压器压气机工作点左移,处于喘振区(1)压气机叶轮损坏或过量腐蚀,压气能力减弱,涡轮叶片损坏,导致流经压气机的空气流量减小而发生喘振。

解决办法:换新或修复压气机叶轮或涡轮叶片。

(2)涡轮叶片顶部及喷嘴环罩内表面被腐蚀,使配合间隙增大,导致流经压气机的空气流量减小而发生喘振。

解决办法:换新或修复压涡轮叶片及喷嘴环罩。

(3)废气端或压气端有废气或空气泄漏,引起涡轮增压器效率下降而发生喘振。

解决办法:堵住泄漏。

(4)主机排烟温度高,其排出废气能量高,使增压器转速更高,压气机背压升高而产生喘振。

解决办法:查明主机排烟温度高的原因,并做相应的处理,使主机排温正常。

(5)二冲程柴油机的调速器负荷限位设置不当,当柴油机加速时,其压气机运行点位于喘振区,导致压气机喘振。

消除方法:调整调速器负荷限位。

(6)采用脉冲增压系统的柴油机一缸熄火,对于一缸熄火的增压器其压气机背压与正常增压器一样,就显得过高而引起喘振。

船舶柴油机增压器喘振故障处理研究

船舶柴油机增压器喘振故障处理研究

船舶柴油机增压器喘振故障处理研究发布时间:2021-07-12T02:10:12.894Z 来源:《中国科技人才》2021年第11期作者:张禹[导读] 废气涡轮增压器因为具有良好的效力和质量,可以提高船舶的功率和航行效率,近年来受到世界各国的广泛使用。

随着废气涡轮增压器投入使用度的不断增大,增压器出现故障的概率也逐渐增加。

大连中远海运海事工程技术有限公司大连分公司 116000摘要:柴油增压器对于在湖海中航行的船舶来说,具有重要的作用,柴油增压器的质量也影响着船舶航行的安全性。

船舶柴油机增压器的喘振故障是船舶柴油增压器常出现的一种故障,对船舶的正常使用造成了一些障碍,本文对船舶柴油机增压器喘振故障产生的原因进行分析,并提出处理方法,以供参考。

关键词:船舶柴油机;增压器;喘振故障引言:废气涡轮增压器因为具有良好的效力和质量,可以提高船舶的功率和航行效率,近年来受到世界各国的广泛使用。

随着废气涡轮增压器投入使用度的不断增大,增压器出现故障的概率也逐渐增加。

其中,船舶柴油机增压器的喘振故障是废气涡轮增压器最易出现且非常难以排除的一种故障,该故障会为船舶的行驶带来很大的麻烦,影响航行的安全性。

1船舶柴油机增压器喘振故障原因分析1.1增压系统气流通道堵塞增压系统气流通道的阻塞是船舶柴油机增压器出现喘振故障的常见原因之一。

柴油增压器中的气体流动有着其一定的路线和顺序,如果柴油增压器中的任何一个气体流动的环节除了问题或故障,那么就会造成柴油增压器的背压增高,使得气体管道出现不通畅的状况,或导致气体流量的减小,而且还会造成增压器效率的下降,使柴油增压器的温度有所升高。

对空气滤器、空冷器、叶轮、压气机进气道以及涡轮喷嘴环等进行定期清洗,并对气缸进气口进行定期的清洁,在船舶柴油机增压器的日常管理中是非常有必要的工作。

如若船舶柴油机增压器出现了堵塞较为严重的情况,那便需要将涡轮增压器中的所有零件拆分开来清洗。

除此之外,在船舶柴油机增压器的日常使用运行时,对涡轮端和压器端进行经常的清洗,也可以尽量防止喘振故障的出现。

12V 2027柴油机增压器喘振的原因与排除

12V 2027柴油机增压器喘振的原因与排除

一、故障现象柴油机出厂前进行50h的磨合试验,一切正常后出厂交付使用,连续四天工作都正常,在最后一天使用中,突然右侧柴油机异常声音比较响,全船任何位置都能听到,并伴有轻微的振动,我们立即将转速降低到600r/min进行检查,没有发现异常情况,但在此转速时异常声音比较小,且周期性产生,经仔细观察和试听,发现是增压器出现了喘振。

二、故障原因与检查1、重启柴油机,再现故障在停机后,对柴油机进行全面的外观检查,未发现异常情况。

重新启动柴油机,右机在加速到将近600r/m in时故障出现,到920r/min时症状明显,并且随着转速升高,异常声音时间间隔缩短,由四五分钟缩短到用秒计算,声音强度增加,当时机舱温度大约45℃左右;转速降低,异常声音出现的时间间隔拉长,降低到600r/min以下时,异常声音消失。

根据重新开机的观察和分析,确实说明故障是增压器出现喘振。

在柴油机转速达到600r/min以上,增压器发生喘振; 600r/min以下,喘振消失,振动消失,船上异常声响也消失。

2、进行对比试验启动左侧柴油机,左机参数在正常范围,一切正常,没有发现有异常声音。

3、检查右机增压器既然是增压器发生喘振,因此首先检查增压器。

a.检查增压器的进气滤清器,进气管路,一切正常。

b.检查压气机叶轮也正常,转子运转灵活,无卡滞、摩擦等声响。

c.启动后检查润滑情况,滑油压力正常。

d.停机后,检查增压器怠转时间正常。

e.检查增压器的涡轮端,一切正常。

4、检查柴油机由于检查增压器没有发现故障,因此我们怀疑是柴油机出现故障,因此对柴油机进行全面检查,在冷机状态下:a.检查气门间隙,正常;又重新调整整机气门间隙。

b.重新调整喷油提前角。

c.检查燃油供给系统,检查喷油器,调整了喷油压力。

5、检查外围部件重新启动柴油机,故障依然存在。

在没有查找到故障的情况下,送修理厂检查,进修理厂后,排烟管口露出,这时才发现柴油机排烟管口的开关阀松脱,造成开关手柄在开的位置,但阀门只有部分开启。

某船主机增压器喘振故障分析

某船主机增压器喘振故障分析

某船主机增压器喘振故障分析[摘要]某船主柴油机低高速转换时,增压器易产生喘振,本文对此现象进行了分析,找出了喘振产生的原因,并进而提出了具体的解决办法。

[关键词]柴油机增压;压气机;喘振中图分类号:U664 文献标识码:B 文章编号:1009-914X (2014)31-0234-01[Abstract] Low speed conversion of a certain ship diesel engine, supercharger are prone to surge, this paper analyzed this phenomenon and find out the causes of the surge,and further puts forward the concrete solution.[Key words] Diesel engine booster; Compressor; surge1.引言某船在航行途中多次发生主机增压器喘振现象,对主机的安全造成了很大的压力,最终由于采取了各方面的措施,消除了喘振。

但并没有彻底解决,而且也没有找到完全有效的办法,这始终是一个隐患。

但是在反复地解决喘振的过程中,也找到了喘振的原因,以及暂时而具体的解决办法。

2.我船主机增压系统我船主机采用废气涡轮定压增压和气缸下部扫气空气泵增压串并联自动转换增压的复合增压方式。

其系统组成如下:(1)废气涡轮定压增压��柴油机各个气缸的排气流入一个大容积的排气总管,然后由此流入废气涡轮增压器;而新鲜空气通过滤器吸入增压器并被增压,然后经过空气冷却器后进入扫气箱。

(2)气缸下部扫气空气泵增压��气缸下部扫气空气泵通过滤器吸入空气并将其压缩,然后输出增压空气,到达油水分离器和空气冷却器。

(3)增压空气串并联自动转换装置(以下简称转换装置)��当发动机的负荷小于1/4额定负荷时,转换装置关闭,冷却后的气缸下部扫气空气泵增压空气进入涡轮增压器,再次增压,然后经冷却进入扫气箱,此为串联增压;当发动机的负荷大于1/4额定负荷时,转换装置开启,冷却后的气缸下部扫气空气泵增压空气直接进入扫气箱,此为并联增压。

主机增压器突发喘振,一分钟内自动停车,这帮机舱的兄弟有点犯糊涂

主机增压器突发喘振,一分钟内自动停车,这帮机舱的兄弟有点犯糊涂

主机增压器突发喘振,一分钟内自动停车,这帮机舱的兄弟有点犯糊涂20XX年2月19日某轮第6航次(南京—秦皇岛,主机型号B&W5K45GF)航行至成山角海域(距大连40海里、烟台40海里、威海45海里)。

10:10时值班三管轮到机舱进行巡回检查。

10:30时结束,检查结果正常。

10:40值班机工到机舱进行巡回检查,抄录工况参数。

10:50检查完毕,一切正常,遂回到集控室记录参数。

主要参数如下:主机油门刻度56.5,转速191r/min,进机油压0.2MPa,凸轮轴油压0.42MPa,水温、油温均正常。

11:10时左右,主机增压器突然发生严重喘振现象,随后主机在不到1分钟的时间内自动停车。

事故发生后,值班人员立即将油门手柄拉至“0”位,并立即通知了驾驶台和轮机长。

轮机长赶到机舱后立即组织轮机人员检查故障原因,发现第2缸液压排气阀驱动器随动滚轮碎裂,排气凸轮卡死,凸轮表面严重擦伤。

进一步检查喷油定时和排气定时时,发现凸轮轴连接段红套滑移,定时错乱。

23:00时该轮被拖至大连锚地进行抢修。

事故原因分析(1)直接原因:排气阀液压驱动器顶升机构滚轮轴承部位润滑严重缺油导致轴承滚珠严重磨损,滚轮被卡住,并与凸轮产生干摩擦,滚轮内外圈严重磨损碎裂(磨出的槽沟约深4mm),掉下的碎块将2#缸凸轮卡住,致使凸轮轴自2#缸以后各段连接法兰红套滑移,定时发生错乱,造成主机熄火停车,船舶漂航。

(2)轮机人员责任心和安全意识不强。

此次事故之前该轮曾先后发生过两次同类设备故障,最近的一次发生于上年12月份,但船舶仅对发生故障的3#缸排气阀液压驱动器随动部件和排气阀油缸活塞进行了更换,没有对故障的原因进行深入探讨和分析,以及对可能造成的后果进行预测,也未采取有效预防和应变措施,以致未能避免此次事故的发生。

(3)机舱值班质量不高,巡回检查不到位。

从滚轮和轴承磨损情况分析,事故发生前是有预兆的。

从最近两个航次的工况看,第5航次2#缸的爆压与排温均较其它各缸略高;第6航次特别是发生事故的当天,2#缸的排温比其它各缸低了25℃~40℃。

某轮系泊试验主机增压器喘振原因分析

某轮系泊试验主机增压器喘振原因分析

某轮系泊试验主机增压器喘振原因分析第一篇范文某轮系泊试验主机增压器喘振原因分析船舶主机是船舶动力系统的心脏,其性能直接影响到船舶的安全和运行效率。

在某轮的系泊试验中,主机增压器出现了喘振现象,这不仅对船舶的性能造成了影响,也潜在地威胁到了船舶的安全。

因此,对这一现象进行深入分析,找出其原因,具有重要的现实意义。

喘振现象的基本理解在主机增压系统中,喘振是指增压器在特定工况下,由于流动的不稳定性而导致的一种振动现象。

这种现象表现为增压器进出口之间的压力波动,严重时会导致增压器性能下降,甚至损坏。

原因分析某轮系泊试验中主机增压器的喘振现象,可能是由以下几个因素引起的:1. 流体动力学特性:增压器内部流体的流动特性对喘振现象有直接影响。

流动的不稳定性可能导致压力波动,从而引发喘振。

2. 结构共振:如果增压器的结构设计存在缺陷,可能会在特定的工作频率下产生共振,进而引发喘振。

3. 控制系统问题:如果增压器的控制系统不能及时对工况变化做出响应,可能会导致增压器工作在不稳定区域,诱发喘振。

4. 材料特性:增压器内部零件的材料特性也可能对喘振现象有影响。

如果材料抗振性差,更容易在高速流动下产生振动。

解决方案针对上述可能的原因,可以采取以下措施来预防和解决喘振现象:1. 优化设计:通过流体动力学模拟,优化增压器内部结构设计,减少流动的不稳定性。

2. 加强材料选择:选用抗振性好的材料,提高增压器内部零件的抗振能力。

3. 改进控制系统:完善增压器的控制系统,确保其能够快速准确地对工况变化做出调整。

4. 定期维护:通过定期维护,及时发现并解决增压器内部可能出现的损伤或异物,保持流动的稳定性。

结论某轮系泊试验中主机增压器的喘振现象,是一个多因素共同作用的结果。

通过对流体动力学特性、结构共振、控制系统问题以及材料特性的深入分析,可以找出导致喘振的原因,并据此采取有效的预防和解决措施。

这不仅有助于保障船舶的安全运行,也对于推动船舶技术的进步具有积极的意义。

某轮主机增压器喘振原因及对策摘要目前

某轮主机增压器喘振原因及对策摘要目前

某轮主机增压器喘振原因及对策摘要目前某轮主机增压器喘振原因及对策摘要目前,船用低速二冲程柴油机大都采用减速运行的节能措施,由此引起的增压器喘振时有发生。

本文根据增压器喘振产生的机理,对某轮二冲程柴油机增压器喘振的原因进行了分析,并针对该事故的原因对增压器喘振提出相应的预防措施,供轮机管理人员参考。

关键词船用二冲程柴油机增压器喘振原因分析预防措施 1.引言现代海船主机多采用大型低速二冲程柴油机。

上世纪90年代以后,随着燃油价格的不断上涨,船用低速二冲程柴油机大力发展推行减速及烧重渣油的节能措施以提高经济效益。

由于柴油机长期处于低负荷运行,偏离其最佳工况太多,使燃烧工况恶化,造成增压器喘振时有发生。

连续性的增压器喘振对增压器的转子、轴承损害极大,特别是对压气机叶轮的损害最大,会严重威胁着船舶和人身的安全,也会给船公司造成较大的经济损失。

因此如何消除和预防增压器喘振,保证柴油机安全正常的运行是轮机管理人员必须十分注意的问题。

2.事故经过某轮主机为MANB&W6L60MC大型低速二冲程直流扫气柴油机,6缸,缸径为600mm,行程为1944mm,额定功率为9878kW,额定转速为111r/min,常用转速为82r/min,使用1500s(RedNo.1),增压器型号BBCVTR564A-32,单级定压增压。

在一次航行中,值班大管轮经常发现2号增压器压气机端会发出周期性的“呼嗤、呼嗤”的气流声,主机转速骤然降低,主机第六缸排气高温报警,排气冒黑烟,立即报告轮机长后采取减速检查的紧急措施。

检查中发现第6缸扫气箱道门温度过高,扫气箱过热,打开扫气箱放残阀有火花冒出,判断为扫气箱着火,便切断第6缸燃油供油量,同时加大第六缸汽缸油注油量,进一步将主机减速微速航行。

但由于火势较大,为防止出现更严重的机损事故,轮机长决定首先采用高温热水喷淋扫气箱外壁,以降低其表面温度,之后开启蒸气阀进行灭火,经上述处理之后,火被扑灭。

船舶主机增压器喘振原因剖析

船舶主机增压器喘振原因剖析

CWT 中国水运2010·1某轮系从国外购进的二手杂货船,建于1982年,载重量6760吨,定距桨,直接传动,集控室和机旁操纵。

主机型号为日本产6EL-40,四冲程六缸单独脉冲废气涡轮增压柴油机,无废气锅炉,额定转速227r/min ,额定功率2500KW ,增压器1台,型号VTR321。

船舶在海况良好航行时,不论满载还是空载,增压器不会发生喘振,机动操作时也未曾发生过。

在较大风浪时,不论在何种装载情况下,增压器发出断续的喘叫声,声音短促,间隔时间较长,过后即恢复正常平稳运转,从接船开始近三年时间一直维持这种现状,有时不得不减速航行,威胁船舶安全。

增压器喘振机理在不同转速下压气机的排出压力和效率随空气流量的变化规律,称之为离心式压气机的特性。

当转速n k 等于常数时,随着流量G k 的减少,压比πk 开始是增加的,当流量G k 减少到某一值时,πk 值达到最大值,然后随G k 的减小开始下降,特性曲线如图1所示。

当压气机流量减小到某一值后,气体进入工作叶轮和扩压器的方向偏离设计工况,造成气流从叶片或扩压器上强烈分离,同时产生强烈脉动,并有气体倒流,引起压气机工作不稳定,导致压气机振动,并发出异常的响声,称为压气机喘振。

不同转速下压气机开始发生喘振流量值点连线称为喘振线,如图1虚线所示。

喘振线左侧为喘振区,右侧为稳定工作区。

增压器喘振原因从根本上讲,是由于压气机的流量小于该转速下引起喘振的限制流量,造成气流与叶片的强烈撞击与脱流。

对于新造的增压柴油机,配合运行线与喘振线之间留有足够喘振裕量,无论航行条件及柴油机工况如何变化,使用初期增压器一般都不会发生喘振。

喘振裕量dVs 的定义为dVs =(Q -Qs )/Qs (dVs 通常应大于10﹪),如图1所示。

从图上看起来低负荷时配合运行线离喘振线比高负荷还近些,而其实其喘振裕量较大,这是因为低负荷时分母Qs 减小得更多,实际也是如此,柴油机在低负荷时较不易喘振。

船舶柴油主机增压系统故障及其防范措施

船舶柴油主机增压系统故障及其防范措施

一增压系统故障成因及分析1.增压器喘振压气机如果在喘振的条件下工作,不仅达不到预期的增压效果,还会造成压气机叶轮叶片断裂,转子发生轴向振动,严重缩短增压器使用寿命。

一般产生喘振是由于增压系统流道阻塞、温度变化、船舶负荷变化,柴油机单缸熄火等。

(1)增压系统流道阻塞。

它是引起增压器喘振的最主要的原因。

在柴油机运行时,增压系统的气体是循着以下的流动线路进行:空气滤清器—压气机—空气冷却器—进气管—气缸—排气管—废气涡轮—废气锅炉—烟囱。

其中的任意一个环节出现故障,都有可能造成柴油机气路不顺或气体流量减少,背压升高,引起喘振,同时还可能造成柴油机油耗率升高等一系列其他的故障,通过分析发现其阻塞的原因主要有:脏污、结碳、变形。

其中在进口滤器、压气机叶轮和扩压器、空气冷却器、气缸的进排气口、涡轮的喷嘴环和叶轮部位容易堵塞。

在日常管理中,应关注检查上述部件的污损并经常加以清洁。

防止因流道阻塞而引起的喘振。

(2)环境温度变化。

由于增压器和柴油机与水域温度条件的匹配不同而造成的,比如可以匹配在低温条件下的不带空冷器的增压系统用在高温水域时,或者匹配在高温条件下的增压系统用在低温海域时,由于配合运行点的不同,气温升高时,空气密度降低,进入增压系统的空气流量减小,排气管压力下降,涡轮能量减少,导致增压系统转速降低,转速降低进一步减小空气流量,从此进入恶性循环,发生增压系统喘振。

(3)船舶负荷变化。

船舶负荷变化导致增压系统中增压器和柴油机的匹配不良,导致喘振。

当船泊满载、顶风遇阻严重时,由于船身阻力增加,主发动机负荷增大,柴油机长时间处于低转速高负荷运行状态,使得气缸耗气量降低但是同时循环喷油量增大,提升了增压器转速,使得供气量增多,出现喘振。

在风浪天航行中的船舶发生飞车时,也容易发生喘振。

(4)柴油机单缸熄火。

除了发生故障问题外,为了调整各缸负荷或检查压缩压力,一般会实施单缸停油。

由于在正常的脉冲增压系统中,三个气缸共同连接到一台增压器上面,三个气缸属于并联状态,同时向进气总管进行供气,如果某个单缸熄火,与之相连接的涡轮功率便会减小,供气能力下降,但是其他增压器工作正常,所以压气机的出口背压依旧不变,这样便导致熄火缸增压器的背压过高,压气机排量减小,涡轮所获能量不均匀,发生喘振。

浅析船舶涡轮增压器喘振机理及其预防措施

浅析船舶涡轮增压器喘振机理及其预防措施

浅析船舶涡轮增压器喘振机理及其预防措施摘要:涡轮增压器是船舶增压系统的核心部件,它的可靠性是保证船舶动力装置正常安全运行的主要环节,增压器最容易出现的故障即为喘振。

本文首先介绍了增压系统的工作原理,然后阐述了增压器喘振的机理。

最后,分析了喘振发生的原因并提出相应的预防措施。

关键词:涡轮增压器;增压;喘振;预防措施作为当今热效率最高的动力机械,柴油机以其良好的经济性广泛应用于远洋船舶和内河船舶。

为了增加功率,改善热效率,提高经济性,柴油机增压程度不断提高。

增压技术使柴油机的动力性、经济性上了一个台阶,增压也成为提高柴油机功率的主要途径。

船用柴油机增压器一般应用废气涡轮增压的方法,利用柴油机排出的废气能量驱动涡轮高,带动与涡轮同轴的压气机叶轮高速旋转,压气机将空气压入柴油机的气缸,增加了柴油机的充气量,可供更多的燃油完全燃烧,不仅柴油机工作过程得到改善,燃油消耗下降,经济性提高,排放也得到改善。

因此,其工况的好坏直接影响柴油机的工作。

涡轮增压器工作时,当压气机的排出压力和流量减少时,其工作点落在压气机的喘振区时,压气机排出的压力忽高忽低,空气流量忽正忽负,引起机器强烈振动,并发出沉重的喘息声和吼叫声。

如果增压器轴承处于良好保养的状态,这种偶尔发生的喘振是没有危害的。

但是应该避免进一步喘振的发生,因为那将损坏转子,引起增压器转轴振动和整个增压器的机械颠簸,对增压器的安全运行危害极大。

发生喘振的主要因素:1.增压系统流道阻塞增压器系统流道阻塞是引起增压器喘振的最常见的原因,增压系统的气体流动线路为:“空气滤器---压气机---中冷器---进气管---气缸---排气管---废气涡轮---废气锅炉---烟囱---大气”特别是外来杂质,如油气、粉尘等赃物进入进气管道排气管道积碳,进气管道变形等,使流道阻力增大,压气机流量减小,背压升高,特性线左移(如右图)引起喘振。

此外,柴油机长期燃烧不良,涡轮喷嘴、涡轮叶片、轮盘及气封间隙两旁壁面等地方聚集大量未燃尽的碳粒的油垢,增压器停车后,油垢会冷却凝固,加大增压器运转时的机械阻力,使涡轮性能下降,最后使增压压力下降而导致喘振。

FY轮主机增压器喘振及故障排除

FY轮主机增压器喘振及故障排除

喘振及故障排除孟昭玉 徐书文(青岛远洋运输有限公司 山东青岛 266071)○ 引言涡轮增压器的喘振是船舶柴油机的常见故障,尤其在老旧船舶的主机中故障发生率较高。

喘振产生的机理是,在柴油机运转过程中,当涡轮增压器的压气机流量减少到一临界流量时,气流在压气机叶轮进口和扩压器叶片内产生强烈的气流分离,同时产生强烈的脉动,且有气体倒流,引起压气机振动和异常声响,导致压气机不能正常工作。

喘振不仅致使无法达到设定的增压比,而且会引起压气机的叶轮叶片振动,造成叶片疲劳断裂、增压器轴系的损坏等。

下面几种因素都可能引起喘振,包括空气流通阻力的增加、压气机或柴油机本身的故障,柴油机运行工况不良、运转中的增压器和柴油机暂时失配和船体阻力增大等。

1 故障的产生及现象我司FY轮是有27年船龄、78752.00载重吨的巴拿马型散货船,主机为B&W6L67GA,配两台VTR454.11型增压器,No1-No3缸接No1增压器,No4-No6缸接No2增压器。

FY轮29航次自地中海空放南非装煤,在顺利通过苏伊士运河,抵达沙特的吉达港加油后继续在红海中航行。

离开吉达港定速后不久,主机No2透平出现间断性喘振现象。

降速冲洗废气端及全速冲洗压气端后,喘振现象仍没消除,且间隔时间缩短,喘振时间加长,并引起No1透平喘振,只好停车查找原因检修。

2 故障分析及排除从本轮情况看,因是在正常航行过程中停车加油几小时就恢复航行,且是在风平浪静的红海水域,柴油机工况良好,各缸负荷均匀,参数正常,不可能是因柴油机引起;压气机各运转参数也正常,没有异常声音,也不可能是由压气机故障引起;综合判断,可以判定故障是由空气流通阻力增加引起的。

我们知道,柴油机工作时,气体的流动路线是:进气滤网(包括消音器)→压气机叶轮→压气机扩压管→空气冷却器(中冷器)→扫气箱气缸进气口(阀)→气缸排气口(阀)→排气管(包括隔栅)→废气涡轮喷嘴环→废气涡轮叶片→废气炉及烟囱。

关于船舶主机增压器喘振的探讨

关于船舶主机增压器喘振的探讨

关于船舶主机增压器喘振的探讨前言现代船舶上已普遍采用增压的方式来提高柴油机的功率,所谓增压,就是用提高气缸进气压力的方法,使进入气缸的空气密度增加,从而可以增加喷入气缸的燃油量,以提高柴油机的平均指示压力,和柴油机的平均有效压力。

通过使用废气涡轮增压器将柴油机所排放的废气通入增压器的涡轮端,废气中的能量通过涡轮机将其转变为动能,进而带动同轴的压气机转动,压气机将压缩空气,使进入扫气箱的空气密度增大压力升高。

由于进气压力提高密度增加,进入气缸的进气量便增多,这样不仅可以是喷入汽缸的燃油得到更充分的燃烧还可以向汽缸喷入更多的燃油,从而可以大幅提高柴油机的功率。

因此才用废弃涡轮增压器不仅可以提高柴油机的功率而且有提高了柴油机的经济性。

废气涡轮增压器虽已得到广泛的应用,但由于日常管理不善,常常会出现一些故障,如扫气箱的进气压力异常升高或者降低,轴承的烧损尤其是增压器的喘振等常见故障。

1 增压器喘振故障现象某日,天津港“某拖轮”轮正在对一艘马士基的远洋船舶拖靠港操作,不久右舷主机的增压器发生“哒哒”异常响声和振动并逐渐强烈,即发生增压器发生喘振现象。

随后右舷主机排烟温度发出高温报警。

此拖轮是天津港比较先进马力比较大的全回转拖轮,担负着大型船舶靠离天津港的辅助工作。

船上有两台八缸四冲程中速柴油机,船舶主机型号为YANMAR 8n280-sv,每个主机功率为2207.00kw,转速为720r/min,每台主机配有一台涡轮增压器和一个辅助风机。

2 废气涡轮增压器喘振机理及原因分析首先必须了解涡轮增压器喘振是发生在离心式压气机部分(包括压气机叶轮和扩压器部分)。

现代增压普遍采用带后弯式叶片的压气机及机翼型叶片扩压器。

2.1 喘振机理所谓喘振是指流体机械及其导管系统在特定的周期内排出压力和排量发生变化时流体和固体相互作用,而引起一种自激振动。

涡轮增压器喘振是当压气机的气体流量减到一定值后,气体进入工作叶轮和扩压器偏离了设计工况,造成气流从叶片和扩压器上强烈的分离,同时产生强烈的脉动,且有气体倒流,引起压气机不能稳定工作,导致压气机振动和异常声响。

船舶主机废气涡轮增压器喘振分析

船舶主机废气涡轮增压器喘振分析

目录1离心式压气机的工作原理及工作特性 (1)2增压器喘振机理 (3)3增压器喘振原因分析 (5)3.1增压系统流道阻塞因素的影响 (6)3.2增压器或柴油机本身的故障,柴油机运行工况不良 (6)3.3运转中的增压器和柴油机暂时失配和船体阻力增大 (7)3.4喘振处理方法 (8)4 实例分析 (10)4. 1案例1 (10)4. 2案例2 (12)4. 3案例3 (12)4. 4 案例总结 (13)5 管理措施 (13)船舶主机废气涡轮增压器喘振分析引言现代船舶大型低速柴油机,大多采用增压的方式来提高经济性,降低燃油消耗率. 柴油机实现增压,可以在气缸工作容积和柴油机转速不变的情况,使柴油机功率增加百分几十,甚至成倍增加。

若柴油机采用机械增压方式,则消耗柴油机的功率。

因此,大功率柴油机一般采用废气涡轮增压器.柴油机功率增加随增压压力的增加而成比例的增加。

增压系统工作的优劣与否直接影响着柴油机性能及其可靠性。

近些年来,船舶柴油机上的涡轮增压器故障越来越令人关注。

在废气涡轮增压器故障中,又以压气机的喘振最容易发生,也最为常见。

作为增压器故障之一的增压器喘振直接影响着主机的整体性能。

因此, 对出现喘振的原因进行分析了解, 以便能在故障发生时迅速做出正确处理, 避免不必要的损失。

根据船舶主机废气涡轮增压器的工作原理及喘振机理,有必要提出了一套专门用于分析喘振原因的方法,以减少盲目查找所带来的不必要的工作,从而迅速解决故障。

1离心式压气机的工作原理及工作特性从柴油机气缸排出的废气具有很高的温度(约400~500°C)和一定压力(约0. 2~0. 4MPa)及较高的流速,它所含热量约占燃油燃烧所放出热量的23%~40%。

因此将废气通入涡轮机,使涡轮机高速旋转来带动离心式压气机,由此实现柴油机增压,这种增压形式称为废气涡轮增压。

废气涡轮增压器的压气机一般都采用单级离心式压气机.它由进气道、工作轮、扩压器和排气蜗壳组成.当压气机工作时,新鲜空气经过进气道轴向进入压气机叶轮.由于压气机叶轮的旋转,空气经过空气滤器消声器被吸入压气机叶轮。

主机增压器喘振原因分析

主机增压器喘振原因分析

图 1 未喘振时配机线与喘振线关 系示意图
由于船龄较长, 有一些不可逆转的结构因素使 配机线左移。因此, 图 1所示的是现在状况。从图 1可以看到, 最小喘振裕度区在 C 点和 C1 点及其 相近工况, 与运转状态调查结果相符。
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2006年第 3期
卜海良, 等: 主机增压器喘振原因分析
第 19卷
由此, 可以得出以下结论。 ( 1) 喘振只发生在串联增压向并联增压转换 的终点, 但不是一定会喘振, 而是喘振概率大。 ( 2) 喘振与主机 低转速、低工 况连续运转的 时间长短以及进排气中的含水量有关。 ( 3) 喘振与串联向并联转换前后主机加速快 慢有关。
3 与喘振有关的因素
增压器与柴油机配合运转时, 增压器喘振的原 因可归结为: 在同一增压器转速时, 压气机流量减 小到了许可极限 (喘点 ), 压气机内充满了涡流。压 气机流量在转速不变时减小的原因是压气机进气阻力 和出气背压的增大。因此, 压气机流量的增减都会影 响进气阻力和出气背压, 而这些都可能引起喘振。
但在出厂试航做测量航态模拟试验时, 主机按 常规从进三加速到进四时, 仍发生了喘振。当主机 在 120 r/m in稳定运转 2 m in 左右, 待增压器转速 升高并稳定后, 再加速到进四的 130 r/m in就不发 生喘振。
试验结果又一次说明: 喘振与压气机进气阻力 无关, 与维修、调整、清洁保养因素无关, 与故障 性因素无关, 而与串联增压向并联增压转换前油量 加幅有关。
6 压气机进气阻力分析
压气机进气装置中的滤网和消音器, 由很多窄 小通道组合而成。油污脏物等很容易堵塞部分通流 面积, 使进气阻力增大。通过定期清洁保养, 就能 将进气阻力增幅控制在许可范围内。经过前述结构 因素分析, 已可将此因素排除在喘振原因之外。

船舶主机增压器喘振故障原因及排除

船舶主机增压器喘振故障原因及排除

船舶主机增压器喘振故障原因及排除摘要: 现代船舶主机几乎全部采用废气涡轮增压技术来提高柴油机功率, 而喘振是船舶主机增压器的常见故障之一, 文章通过介绍一起主机增压器喘振故障的排除过程, 从理论上分析了增压器喘振的原因, 并对其日常维护管理提出了建议。

关键词: 增压器; 喘振; 管理; 船舶中图分类号: U672. 2 文献标识码: C 文章编号: 1001 - 8328 (2006) 01 - 0017 - 04 Abstract: Pantting oscillation is one of the usual faults on supercharger ofmarine main engine. And the power of the diesel engine is always raised by supercharging technique from waste steam turbine. This paper analyses the cause for pantting oscillation on theory and gives view on daily maintenance through removing such a fault.Key words: supercharger; pantting oscillation; management; ship1 概述增压是提高柴油机功率的主要途径, 柴油机功率随增压压力的增加成比例地增加。

现代船用柴油机几乎全部采用废气涡轮增压, 由于利用废气能量, 不仅柴油机工作过程得到改善,燃油消耗下降, 经济性提高, 排放也得到改善, 因此, 采用废气涡轮增压技术后, 柴油机的性能得到了全面的、大幅度的提高。

某集装箱班轮航行于中、日、韩间, 1996 年韩国建造, 主机型号MAN B&W6L35MC, 功率3352 kW (4 560HP) , 额定转速206 r /min, 目前常用转速185 r/min左右; 采用定压废气涡轮增压,1台增压器, 另有两台辅助鼓风机, 增压器型号ABBV342, 正常航行时增压器转速一般在18 000~19 000 r /min 之间, 增压空气压力在1. 8 MPa 左右。

船用柴油机增压器故障现象及修复

船用柴油机增压器故障现象及修复

一增压器常见故障以及原因柴油机增压器的工作环境比较恶劣,长期处于高温、高压和高速转动的工况下,很容易发生故障。

增压器在运行中的常见的故障以及故障原因分析如下:1.增压器的喘振船用柴油机增压器在运作时,当压气机排出的压力降低和空气流量显著下降时,工作点在压气机的喘振区域时,压气机排出的压力忽高忽低,空气流量忽正忽负,会导致增压器强烈震动,发出一些沉重的喘息声。

喘振的产生的主要原因是:(1)增压系统的流道堵塞,这是喘振发生的常见原因。

(2)增压器和柴油机运行失配,当轮机员操作不当或者在大风大浪的环境中工作汇引起柴油机和增压器的匹配不良,从而产生喘振。

(3)柴油机的缸熄火或者各缸的负荷不均衡导致脉冲增压。

(4)环境温度的变化,若不带空冷器的增压器在高温环境下,或带有空冷器的增压器在低温环境下使用,由于改变了匹配关系,会更容易发生喘振。

2.增压器的增压压力的升高或降低1.增压压力升高,当增压器的压力升高会导致柴油机运行效率低,燃料消耗高,排气温度高。

产生压力增高的原因是:柴油机的负荷过大;柴油机其他系统例如喷油系统发生故障;排气阀漏气或开启过早;增压压力调节阀失去作用。

2.增压压力降低,增压器的增压压力降低会柴油机的工作效率下降,产生黑烟等有害气体,增加燃油量的消耗,造成温度升高,噪音加大等现象。

产生原因是:废气涡轮和压气机内部流通部分的污损;废气涡轮喷嘴环的变形;柴油机的喷油提前角过大或排气阀开启过晚。

3.轴承的烧损、变形轴承作为增压器的重要部件,能保证转子在高温高压条件下安全可靠的运行。

轴承烧损的主要原因是漏油、油量过少或者短时间断油,这种情况下会造成轴承甚至增压器的损毁。

当轴承烧毁时会使增压器转速急剧下降,润滑油的出口温度升高,增压压力下降,并发出异常的声音。

4.增压器故障的修复措施(1)减少喘振现象要对气流通道和压气机进行定期的清洁打扫。

需要专业的维修人员使用专用设备对柴油机增压器进行检查、校准和调整工作,加大对增压器的预防性维护和保养工作,从而保证增压器发动机和空气增压系统的完整性,降低喘振现象的发生。

主机增压器喘振原因浅析及运行管理

主机增压器喘振原因浅析及运行管理

0 引 言现代船舶上已普遍采用增压的方式来提高柴油机的功率,所谓增压,就是用提高气缸进气压力的方法,使进入气缸的空气密度增加,从而可以增加喷入气缸的燃油量,以提高柴油机的平均指示压力,和柴油机的平均有效压力。

通过使用废气涡轮增压器将柴油机所排放的废气通入增压器的涡轮端,废气中的能量通过涡轮机将其转变为动能,进而带动同轴的压气机转动,压气机将压缩空气,使进入扫气箱的空气密度增大压力升高。

由于进气压力提高且密度增加,进入气缸的进气量便增多,这样不仅可以使喷入气缸的燃油量得到更充分的燃烧,还可以向气缸喷入更多的燃油,从而可以大幅度的提高柴油机的功率。

因此采用废气涡轮增压器不仅可以提高柴油机的功率,而且提高了柴油机的经济性。

喘振是主机增压器固有的物理特性,在压气机的特性曲线上都明确标出了压气机的喘振区域。

由于柴油机选配增压器时,匹配工作线都避开了喘振区。

所以,压气机在运行中一般情况下是不会出现喘振的。

但若条件变换或操作管理不当,很可能会使实际运行点进入喘振区。

而连续性的喘振很容易造成增压器转子和轴承,特别是压气机叶轮的损坏,因此对涡轮增压器喘振故障原因进行分析并探索其排除方法十分重要。

周宝金 夏 兵(交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心, 上海 200137)摘 要:本文通过对“KING HERO”轮上主机增压器发生喘振故障及对故障的原因分析过程以及最终排除故障的描述,简单的介绍了废气涡轮增压器的结构,以及航行之中对其采取的应急措施,对增压器发生喘振的机理和原因进行了阐述,并对引起增压器喘振的各种因素进行了分析和归类,最后对全文进行简单的总结和从故障排除过程中所得到的启示并给出轮机员在增压器的日常维护和管理方面所需要注意的一些事项,希望在今后尽可能的避免增压器喘振的发生。

关键词:喘振;主机;增压器;柴油机;管理;预防;船舶1 故障发生过程的概况本人于2009.8—2010.9实习三管轮工作的船是主机为AKASAKA-MHI6UEC52/125H 型直流扫气二冲程低速船。

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某轮主机增压器喘振原因及对策摘要目前,船用低速二冲程柴油机大都采用减速运行的节能措施,由此引起的增压器喘振时有发生。

本文根据增压器喘振产生的机理,对某轮二冲程柴油机增压器喘振的原因进行了分析,并针对该事故的原因对增压器喘振提出相应的预防措施,供轮机管理人员参考。

关键词船用二冲程柴油机增压器喘振原因分析预防措施1.引言现代海船主机多采用大型低速二冲程柴油机。

上世纪90年代以后,随着燃油价格的不断上涨,船用低速二冲程柴油机大力发展推行减速及烧重渣油的节能措施以提高经济效益。

由于柴油机长期处于低负荷运行,偏离其最佳工况太多,使燃烧工况恶化,造成增压器喘振时有发生。

连续性的增压器喘振对增压器的转子、轴承损害极大,特别是对压气机叶轮的损害最大,会严重威胁着船舶和人身的安全,也会给船公司造成较大的经济损失。

因此如何消除和预防增压器喘振,保证柴油机安全正常的运行是轮机管理人员必须十分注意的问题。

2.事故经过某轮主机为MANB&W6L60MC大型低速二冲程直流扫气柴油机,6缸,缸径为600mm,行程为1944mm,额定功率为9878kW,额定转速为111r/min,常用转速为82r/min,使用1500s(RedNo.1),增压器型号BBCVTR564A-32,单级定压增压。

在一次航行中,值班大管轮经常发现2号增压器压气机端会发出周期性的“呼嗤、呼嗤”的气流声,主机转速骤然降低,主机第六缸排气高温报警,排气冒黑烟,立即报告轮机长后采取减速检查的紧急措施。

检查中发现第6缸扫气箱道门温度过高,扫气箱过热,打开扫气箱放残阀有火花冒出,判断为扫气箱着火,便切断第6缸燃油供油量,同时加大第六缸汽缸油注油量,进一步将主机减速微速航行。

但由于火势较大,为防止出现更严重的机损事故,轮机长决定首先采用高温热水喷淋扫气箱外壁,以降低其表面温度,之后开启蒸气阀进行灭火,经上述处理之后,火被扑灭。

为查明扫气箱着火原因,避免今后再次发生次类事故,轮机长将上述主机状况告知船长后要求停车检修。

3.喘振的机理与原因分析我们知道,增压器喘振的机理是当压气机流量减少到一定限值时,气流在压气机叶轮进口和扩压器叶片内产生强烈的气流分离,造成空气流量忽大忽小,压力值剧烈波动,同时伴随着压气机叶轮产生剧烈振动,并发出沉重的喘息声或吼叫声。

下面各种因素都有可能引起压气机工作在小流量和高背压工况下工作,从而引起喘振。

3.1空气流通阻力的增加柴油机增压系统由柴油机、导气管、增压器、空气冷却器组成。

柴油机运行时,气体的流动路线是:进气滤网(包括消音器)→压气机叶轮→压气机扩压管→空气冷却器(中冷器)→扫气箱气缸进气口(阀)→气缸排气口(阀)→排气管(包括隔栅)→废气涡轮喷嘴环→废气涡轮叶片→烟管废气锅炉烟囱。

在上述气体流动路线中的任一环节,若因污染、变形、积炭、结垢严重或其他原因引起阻塞,就会使流阻增大,压气机的负荷增加,引起压气机流量减少,背压升高,导致柴油机和增压器的联合运行工况接近喘振线而发生喘振。

其中最容易脏污的部件是进气滤网、压气机叶轮与扩压管、空冷器和废气涡轮喷嘴环、叶轮,气缸进、出口(阀)容易积炭。

3.2增压器或柴油机本身的故障,柴油机运行工况不良(1)压气机叶轮损坏、变形或过量腐蚀,使压气能力减弱;涡轮叶片损坏,引起涡轮效率下降,导致流经压气机的空气流量减少,严重时增压器发生喘振。

(2)涡轮叶片和喷嘴环变形,涡轮叶片顶部及喷嘴环罩内表面被腐蚀,使两者之间配合间隙增大,都会引起涡轮效率下降,导致流经压气机的空气流量减少而发生喘振。

(3)压气机端油封、气封的密封圈严重老化损坏。

大家知道,在废气涡轮增压器中,有压气机和废气涡轮两个油池,用轴环飞溅或泵压注油,润滑油受到增压器轴环或轴面每分钟几千到上万次的冲击,使润滑油凝聚的油珠破碎而生成油雾。

在废气涡轮增压器油池中的油雾,因受到压气机的气体高速流动的影响,向油封和气封运动,由于该密封环失去密封作用,使压气端漏油,漏出的透平油进入了压气的气流混入扫气,而后随扫气运动,与扫气箱的碰撞,油雾分子结聚在一起,落在扫气箱底部。

另外,当扫气箱放残阀进行放残而无法放残时,导致扫气箱积聚大量可燃物。

当这些可燃物遇到高温热源时,会造成扫气箱着火。

而扫气箱着火使气缸内温度增加,废气能量增加,增压器转速增加,增压压力增加,配合运行点移向喘振线的高处,喘振裕量减小,使增压器喘振。

(4)柴油机本身原因。

柴油机由于运行工况不良,各缸负荷严重不均,活塞环和缸套磨损漏气、主机排气阀泄漏、燃油雾化不良、喷油提前角太小、后燃严重等原因导致排温高,使主机在一定转速下,其排出的废气能量高,使增压器转速更高,压气机背压升高而发生喘振。

为此要查明主机排烟温度高的原因,并做相应保养和调整,使主机在良好的工况下运行。

(5)长期低速运行的原因。

该轮采用减速节能措施,主柴油机长期处于低速运行状态,而长期低速运行的后果是:①使增压压力下降。

节能减速运转,柴油机往往在低于额定功率的50%(转速约为额定的80%)以下运行,造成增压空气压力降低。

增压空气压力过低,会使进入气缸的空气量较少,过量空气系数减小,压缩终点压力温度降低,导致燃烧不良,不良燃烧产生的烟垢积碳、油垢等污染、脏堵排气通道(透平喷嘴环和动叶片、废气锅炉烟道等)和扫气通道(空冷器、口琴阀、扫气箱、扫气口等),严重时将引起增压器喘振。

②使喷油雾化不良。

由于每循环喷油量减少及柱塞运动速度减小,喷射系统难于适应大幅度供油量变化,喷油压力下降,燃油雾化变差,雾化形状、雾花在燃烧室的分布不均匀。

增压压力下降,压缩终点压力变低,也会使燃油雾化变差,使混合气混合质量变差,造成燃油燃烧缓慢,燃烧不充分,后燃加剧,容易形成结碳。

③使气缸油量过多。

作为船舶推进动力的柴油机,其转速与功率之间的关系是:Pe=cne3。

由于MANB&W型柴油机气缸注油量是随转速进行调节,假设柴油机在标定转速nb下工作,发出标定功率为Pb,而当转速为0.8nb时,其功率降为0.83Pb=0.512Pb。

这样当柴油机在低负荷运行时,由于它的功率大为减少,注油量就变得相对过大,容易形成结碳和粘环。

④使劣质燃油燃烧不良。

由于每循环喷油量减少及单位时间内燃烧次数减少,气缸热状态变差,压缩终点压力和温度进一步降低,会导致燃油着火困难并阻碍燃烧的进行。

这对劣质燃油影响更严重,滞燃时间加长并更易导致燃烧不完全。

燃用的燃油品质越低劣,低负荷运行能力就越差,气缸温度越低,劣质燃油的差别就越大,进一步导致燃烧缓慢,燃烧不充分,后燃加剧,容易形成结碳。

因此,主柴油机长期在低负荷慢车运行是相当有害的。

低负荷时,柴油机的工况远离设计工况,从而燃烧不良,燃烧缓慢,燃烧不充分,后燃加剧,容易形成结碳。

气缸内结碳增加使活塞环粘环。

引起活塞环异常磨损,造成废气能量增加,增压器转速增加,增压压力增加,而柴油机对空气的需求量不变,造成压气机背压越变越大,压气机流量减小,使增压器喘振。

3.3运转中的增压器和柴油机暂时失配和船体阻力增大(1)船舶在轻载、大风浪情况下,螺旋桨时而露出水面,时而下沉时,柴油机转速和负荷发生突变,或在顶风、顶浪时,此时主机油门大而转速低,油门大废气能量就大,透平转速升高,压气机产生的扫气量就多,而此时柴油机的转速低,气缸耗气量少,从而使压气机在高背压小流量状况下工作,严重时增压器发生喘振。

这时要适当压载或减低转速,防止柴油机发生飞车。

(2)在柴油机操作过程中,如果加速或减速过快,则可能因柴油机和增压器暂时的失配而发生喘振,当正常运转时,又恢复匹配关系,喘振现象自动消失,所以在非紧急情况下,轮机员或驾驶员操作时要避免紧急停车、加速或减速过快。

(3)水下船体外表面附生物太多,使船体阻力增大,相当于主机运行在高负荷、低转速下,主机油门大而转速低,因进气压力的增加而流量变化不大,此时运行线有可能进入喘振区而发生喘振。

此时应进坞清除附生物并重新油漆4.故障排除从上述的故障现象我们可以判断出造成增压器喘振的原因是由于扫气箱着火引起的。

而造成扫气箱着火的原因是压气机端油封、气封的密封圈严重老化损坏,使压气端漏油,漏出的透平油进入了压气的气流混入扫气,而后随扫气运动,与扫气箱的碰撞,油雾分子结聚在一起,落在扫气箱底部形成可燃物;加上柴油机长期低速运行,柴油机的工况远离设计工况,而使燃烧不良,燃烧缓慢,燃烧不充分,后燃加剧,形成结碳,引起活塞环异常磨损,高温的燃气漏到扫气箱造成的。

通过上述分析,我们制定了如下的检修措施:(1)检查并试验了改进的6个气缸的油头。

(2)检查并调整了气阀间隙。

(3)对增压器涡轮喷嘴环、叶轮和压气机的叶轮和扩压器进行了清洗。

(4)更换增压器的油封和气封,清除第6缸扫气箱的残油和油泥。

(5)第6缸进行吊缸检修,清除活塞环内的积碳,活塞环全部换新,消除燃气下漏。

(6)增加主机的转速至102r/min,增压器喘振消除。

5.预防措施从以上分析中可以看出,造成增压器的原因是由于管理不当引起的,尤其是采用降速航行,更增加了管理的困难,因此,除了一般的维护保养外,还应特别注意以下的预防措施。

(1)在缸套上部加装活塞清洁环。

有条件的话,可以对主机缸套进行改造,在缸套上部加装活塞清洁环。

清洁环的内径一般比缸套直径小0.4~0.5mm,其下部保持锐利刃角,如图1所示。

由于清洁环的内径比缸套直径小,组合后形成了阶梯形,活塞头上的积碳在往复运动中不断被清洁环的刃口刮除,减少了活塞和缸套的磨损,从而减少燃气向扫气箱下窜。

(2)保持合适的负荷。

应避免柴油机长时间低速运行,尽量使主机在高转速下运行,负荷不应低于额定负荷的70%,如确要开经济航速节约燃料,主机也应保持额定转速的90%左右,以免燃烧不良,造成积碳,引起活塞环缸套异常磨损,高温燃气下窜。

(3)定期清除扫气箱的油泥。

一般主机扫气箱内的残液,含油大量3~5mm的颗粒,这些颗粒和残油混合在一起,粘度大,流动性很差,很难通过又长又细且水平放置的放残总管,再通过内径很小的节流孔,进入扫气箱放残柜,造成可燃物的堆积。

针对本船不合理的放残阀管路,建议采取必要的改进,改用直径较大(不能过大,过大会使扫气压力降低过多)且弯头少的放残管路及阀件替换,减少扫气管路脏堵。

同时定期清洗扫气箱及疏通放残管路,每天航行中至少两次手动放出扫气箱下部的残油,以减少可燃物的堆积。

(4)定期清洗涡轮增压器。

涡轮端每星期用清水冲洗十分钟,而压气机端每三天用清洁剂化学冲洗一次,冲洗时主机应在高速下运行,以保证增压器良好的工作状态。

根据废气透平进、出口温度和温差,及时解体清洁检查透平喷嘴环、涡轮叶片以及压气机叶轮、扩压器等,同时应按说明书规定对增压器的油封和气封进行及时更换,防止密封圈长期使用出现老化失效而产生漏油。

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