某集团电厂GK活化震动给煤机堵煤清理安全隐患分析报告

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***集团****发电有限公司

输煤系统筒仓活化给煤机堵煤处理安全隐患分析

生产技术部&安全监察部前言:

我厂输煤系统投运于*****年,发电用煤运到厂内后,贮存于两座筒仓内,每座筒仓下设置四台进口活化震动给煤机,原供货厂家为北京远东加大科技有限公司,该活化给煤机源自美国GK公司技术,北京远东加大公司为国内代理代工商,单台设计给煤机量1000吨/小时。

一、活化震动给煤机的使用情况简述:自投运以来,当煤质较好时,除偶有少量溜煤外,运行基本稳定。但近年来,随着煤矿方面的开采及运入厂区的煤质出现不稳定,煤中的灰份含量持续升高,特别是当矿区或运输途中下雨/雪,煤质含水量大时,便开始在活化给煤机的弧型出料板内侧持续粘煤,在激震力的作用下,粘煤硬化严重,导致给煤出力下降严重,严重时不得不同时启动2-4

台活化给煤机才能满足皮带机的运行出力。粘堵点如下部示意图:

二、目前的处理办法:

基于活化给煤机的运行状况,生技部亦多方咨询兄弟电厂和制造厂,均无根治方法,目前只能进行人工清理,每次上煤结束后或上煤中间临时停运进行人工清理,自制了很多清理工器,粘附较轻时,从外部观察孔伸入长铲进行清理,粘

附严重时,工人必须从皮带导料槽处爬行进行活化给煤机内部,站在皮带上用镐、锹及撬杠进行清理,每台次的清理时间在半小时至2小时之间,每台次至少3-4人,且内部空间狭小,清理难度及安全隐患极大。

筒仓下清理活化给煤机粘堵过程.mp4

自活化给煤机投运以来,清理弧形溜煤板(不锈钢材质)就已经成为一项定期工作,煤好时1-2月清理检查一次,煤质差湿度大时,每班都要清理,严重时运行2小时左右就要停机清理,否则就达不到出力,导致皮带长时间运行。而且如果某一班的清理不彻底,累积到下一班后,粘煤在激震力的作用下形成硬块,用长铁钎子加大锤才能清动。为确保上煤系统正常运行,清理活化给煤机已经成为运行交接班的例行检查交接事项。

三、持续清理活化给煤机所带来的安全隐患分析:

因活化给煤机内部空间狭小,电动工器具无法展开作业,全部是由力工来完成,造成运行人员工作量很大,且人身安全隐患陡增,主要表现以下几个方面:

1、一旦出现误操作,将导致严重事故:每次清理时,必须办工作票,但偶有发现个

别运行班组为提高效率,私自清理的现象发生,一旦皮带启动,将导致严重事故,目前安全监察部已严加检查,严防无票清理事件发生。

2、机械伤害风险:由于内部空间狭小,电动工器具无法作业,只能靠工人自制及改

造的一些手工器具(长锤、长钎子、锹、镐等),发生工器具伤害的机率随时可能发生,已经发生多次轻伤或轻微伤事件。目前操作人员除加强劳保及监护外,还没有其他办法能防止。

3、煤流塌方自流掩埋作业人员:清理过程中,给煤机上部均有大量存煤,清理过程

中不断有煤流自溜,掩埋作业人员的鞋及小腿,如果一旦发生大量自溜不能控制,将会将作业人员埋入给煤机室无法逃生。目前生产上还没有其他更好的办法解决。

4、气体中毒及粉尘风险:我厂用煤挥发份高,煤中瓦斯气体较浓,给煤机下部空间

狭小且通风极差,长时间在内部易造成瓦斯中毒,且内部粉尘较大,长期威胁操作工人的身体健康。目前生产上采取的办法是增加临时机械通风,并每隔最多半小时轮换清理。

综上,活化给煤机清堵作业已有很长时间,随着集团对安全生产的要求的严格,清理活化给煤机的工作已经成为严重影响我厂安全运行的重大隐患,生产技术人员正在千方百计展开调研,以寻找到更好的方式进行设备改造,彻底治理掉这一安全隐患。

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