强化管理 落实措施 系统控制 降低输差

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行选型后 ,经常会遇到用 户的用气量 长期运行在低流
量 范 围 ,误 差 较 大 ,有些 甚 至 不 能 达 到 流量 计 的起 始 流 量 ,根 本不 走 。这 种 “ 大称 量 小 物 ” 的状 况 从 而造
( )对重要 门站进行T控 机计量 系统 的改造 , 1 采用孔板+( 温度 、差 、压力 ) 变送器+ 微机管理系
成计量不准 ,甚至 汁量丢失 。
措施 2 :仪表选 型应尽量符 合现实生产 。对 已出
现的 “ 大称量 小物”的仪表 必须进行更换改造 。可选
用量程 比宽 、起 始流量低 的罗茨流量计 ,这种仪表不 但在低 流量 的情况下也 能保证不确定度 ,且起始流量
2 工控机 计量系统
原 因1 :运行 中 ,气 体杂质使得 孑 板在使用一 段 L
极参与 、配合 。现结合本人所 从事的输差管理 T作情 况 ,对输差成 因分析与相应控 制措施提 出一些 浅薄 的 想法和做法 ,共同探讨 和拓 展输差管理思路 ,创新 、
波纹 差压计计量 ,温度 、差压 、压 力取算存在较大人 为误 差 ,且 随着测 压元件波纹管 的老化及腐蚀 ,对仪

勤 ・强 化 管 理 落 实 措 施 系 统控 制 降 低 输 差
强化管理 落实 措施 系统控制 降低 输差
口 自贡市燃气有 限责任公 司 ( 4 0 0) 王 6 30 勤

要 : 本 文结合 燃气公 司的输 差 管理 工作 实际情况 ,积极进 行输 差成 因分析 与相应 控制措 施 的探 讨 ,力
过滤器 。 )
外导压管堵塞 、变送器进水等都会影 响计量 。
措施 1 :要求仪表 严 格执行计 量检定站制定 的 工业用户清洗维护制度 ,定期清洗 、吹扫孔板 、导压 管和变送器 ,破损严重 的孔板必须更换 。
原 因3 :民用及商业 首端用 户 ,由于遍 布全 市 , 较为分散 ,大 多数流量计运行环境较差 ,从而造成清 洗 、维护 以及监管力度不够 ,仪表故 障带来 的计量损 失不易及时发现 ,易产生较 大输差 。
求将输 差控制 在一 个合 理 的范 围。
关 键 词 : 输 差控 制 管理 输 差成 因分 析 相 应控 制措 施

直 以来 ,输差控制 管理都与燃气公 司的两大工
改进输 差管理方式 ,将输差控制在一个合 理的范围。
输差分析 与控制措施 阐述如下 :
作主题——安 全与效益 紧密联 系在一起 。一方 面 ,输
统计量技术 ,使之 与石油部 门处 于同等 的技术水平 。 而且该系统 也有 助于配气 人员直观掌握 、控制输配过 程中的温度 、压 力 、流量参数 ,更好 的保证 了安全 、
平稳输供气 。 ( 2)加强与石 油部 对 口计量 的实时监 控 、比 对瞬 时流量 ,及 时发 现仪 表故 障问题并 及 时有效 解 决 ,尽量将补偿气量降低并接近实际计量 。
高效利用技术示范基地 。
21/9总 2 期 i1 00 0 第47 1
机计量系统相 比,确实存 在一定 的技 术差距 ,当m现
计量纠纷时 ,没有一个公 平对话 的技 术平 台来支持燃 气公司 ,燃 气公 司只能处于弱势 。
公司遭受计量输差损 失。
措施 1 :要 求 仪 表 人员 定期 清 洗 维 护智 能 流量
差所带来 的直接 经济损失 ;另一 方面 ,输差背后所 隐 藏的安全 隐患 ,为此 ,各燃气公 司高度重视输差管 理 工作 ,在计量技 术 、仪器仪表 以及 人员技能提 高等方
面都加大 了投人和管理力度 。 输 差 控制 管 理 是一个 系 统 控制 管 理工 作 ,由于 虽然 与上 游 ( 石油部 门 )的对 口差不是输差 的主
时问后其人 口边缘 的磨损加剧 ,在孔板 的上下游产生 的差压减少 ,使流量计算 的结果 比实际流量偏小 ;另
与 同通 径 的智能 涡轮 流量计 相 比 ,不 到 十分之 一 。 ( :D 5 涡轮表 的始动流量为 1 m /,而D 5 罗 如 N0 . h 0 N0 茨表的始动流量仅为00 m / ,由于罗茨表运行对气 . h 9 质要 求较高 ,根据 自贡公 司来气情 况 ,需表前 加2 个
计 ,对轴承 、叶轮 现问题的流量计应及时更换 ,并 通过外委送检或 自行配备音速喷嘴流量检 定装置进行
( 2)当上游计 量仪表 出现故障或清洗 维护时 , 气量补偿方 面明显偏高 。
控制措施 :
检定 ,对仪表计量状况做到心 中有数 。 原 因2 :计量 仪表选 型不 当。 由于燃 气用户一般 按远期 规划或满负荷 运行来 申报用 气量 ,用气指标通 常偏大很多 ,设计单 位根据 用户所 提供 的技 术参数进
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1 上游 对 口计量输差
要原 因 ,但将其尽 可能 的降低 ,也 是一个有效 的辅助
控制 。
输差问题存在 其多面性 、反 复性 以及复杂性 ,有 纯技
术方面 、也有 管理方面 的原 因 ,需坚持不懈 的针对影 响输差 的各个 环节加 以环环控 制 ,需相关责任 部门积
原 因分析 : ( )大 多数燃 气公 司 以前 的对 口计 量多采 用双 1
原 因2 :工控机 系统 中埋地信号线 、连接插 片以 及各信号转换设备 的老化 、电阻值增大 ,导致传输 信
号 电流偏小 ,造成计量偏小 。根据不同的老化程度 ,
计 量 偏 小 误 差 可 达 1 ~2 %。 % . 5
措施3 :加大人为巡 查力度 ,特别对首端 大用户 可采取数据远传计量 系统 ,实时掌握用户用气情况 以 及仪表运行情况 ,帮助及 时发现问题及时处理 。
表本 身也造成较 大计 量误差 ,与石 油部 门先进 的工控
利用 的第一 步 。在此基础上 ,我们将继续开 发冷媒循
环换热 网络设 计和优化技术 、相变储能技术 ,建立冷
媒循环 系统来 回收利用 L G N 冷能 ,用 于废 旧橡胶低 温 粉碎 、干 冰制 备等 中试项 目,建成 国 内首个L G N 冷能
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