两步骤分段空场嗣后充填采矿法充填体混入研究
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ISSN 1671-2900
CN 43-1347/TD采矿技术第17卷第2期
Mining Technology, Vol. 17,No.22017年3月Mar.2017
两步骤分段空场嗣后充填采矿法充填体混入研究
王爱民
(河北崇礼紫金矿业有限责任公司,河北崇礼县076350)
摘要:东坪金矿井下厚大矿体采用两步骤分段空场嗣后充填采矿法,在矿房回采过程 中,矿柱尾砂充填体不同程度混入采下的矿石中,增加了采矿贫化率,并导致选厂矿浆PH 值变大,浮选跑槽,尾矿品位居高不下,选矿回收率降低等问题。通过原因分析,提出了 “钻”“探”结合、预留矿壁等多种措施使混入率由15%降低到2%以下,有效减少了充填体 混入,降低了矿石损失率和贫化率,取得了显著的经济效益。
关键词:嗣后充填;爆破震动;充填体;矿壁
1概述
东坪金矿井下厚大矿体主要采用两步骤分段空 场嗣后充填采矿法,矿块垂直矿体走向布置,长为矿 体的水平厚度,宽30 m,矿柱宽10 m,矿房宽20 m;底柱10 m(含巷道),分段高10 m,中段高度40 m;底部结构米用堑沟底部结构,铲运机出矿。一•步骤先回采10 m宽矿柱,尾砂胶结充填后,二步骤再回 采20 m矿房采场。目前所用的采矿方法在东坪金 矿工艺成熟,操作便捷。
东坪金矿在回米二■步骤矿房时,矿柱尾砂充填 体不同程度混人采下的矿石中,导致选厂矿浆pH 值变大,浮选跑槽,选矿回收率降低,尾矿品位居高 不下,最高达到0.8~0.9 g/t,造成了严重的经济损 失。选厂技术人员通过分析研究,最终确定是由于 人选原矿中混人充填体,造成矿浆pH值变大,并呈 不稳定变化,影响了整个浮选工艺。因此,为保持浮 选工艺稳定,提高选矿回收率,必须减少原矿中充填 体的混人。
2充填体混入的原因分析
针对原矿中混人充填体的问题,通过对整个回 采工艺、现场作业各环节进行仔细研究分析后,得出 充填体混人的主要原因有以下几点:
(1)充填体强度不达标。根据对矿房回采过程 中,片帮落人采场中的充填体强度的分析结果,发现 充填体强度没有达到设计强度,造成一步骤胶结充 填的矿柱固结性不强,矿房回采时导致矿柱部分充 填体塌落。
(2) —•步骤矿柱回米超挖。一•步骤矿柱回米 时,在裂隙及结构面发育的地方,由于矿体不稳固,实际爆下的矿体范围超出了矿柱的设计范围,即一 步骤矿柱回采时超挖了二步骤矿房开采范围。一步 骤回采后,由于没有对矿柱回采后的空区进行测量,造成二步骤回采时,设计炮孔进人到充填体里面,从 而导致二步骤回采时爆下一步骤超挖部分的充填 体,造成矿石的贫化。
(3)爆破震动破坏矿柱充填体。矿房采场回时,通过现场观察,矿柱充填体有被爆破震动破坏的 现象,在矿房回采周期内,矿柱充填体因爆破震动原 因,完整性受到影响,部分充填体脱落混人崩落矿石 中,导致回采的二次贫化。
(4)充填跑浆及管理不到位导致回采贫化。于裂隙发育,充填矿柱采场时容易出现跑浆现象,在 矿房各分层凿岩巷道中出现大量充填体,由于管理 不到位,跑浆充填体未得到有效的处理,随着放炮一 起混人矿石中;另外,在充填一•步骤矿柱米场时,部 分二步骤采场中探矿穿脉也被充填,没有对其进行 有效的处理,出矿时,随矿石被铲运至溜井运至
选厂。
3解决充填体混入的方法研究
3.1优化充填体配比,提高充填体强度
为尽量模拟井下的实际环境,在井下进行充填 体配比及养护试验。分别测试了 1 : 6,1 : 8,1 : 10 等灰砂比在7,14,28 d以及更长养护时间内的充填 体单轴抗压强度。
试验结果表明,1 :10的充填体单轴抗压强度
王爱民:两步骤分段空场嗣后充填采矿法充填体混入研究
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尚未达到室内实验时的1.5 MPa ,充填料浆浓度对
充填体强度影响较大,高浓度料浆充填体强度大,因 此,充填时,在保证自流的情况下,需尽量提高充填 体的浓度;此外,充填体强度随养护时间的延长而逐 渐增大,特别是在28 d 内强度提高较快。因此,在 回米二步骤米场时,应提前做好一步骤米场的充填, 确保矿柱充填体充足的养护时间,保证充填体强度。 水泥强度越大充填体强度也越大,试验中,采用标号 42.5复合硅酸盐水泥、1 : 6灰砂比的充填体强度高 于采用标号32.5复合硅酸盐水泥、1 : 4灰砂比的充 填体强度(见图1〜图2),综合成本测算,为保证矿 柱充填体的整体稳定性及完整性,可适当降低灰砂 比1 : 10的充填体高度。
养护周期/d
图1标号32.5水泥、1 : 4灰砂比的充填体强度曲线
3
7 28
60 90
养护周期/d
图2
标号42.5水泥、1:6灰砂比的充填体强度曲线
3.2 “钻”“探”结合,确定矿房边界
针对矿柱采场超挖问题,二步骤回采时,通过 “钻”“探”结合方式,确定矿房实际边界,重现圈定
矿房。每个分层每隔9.80 m 设计中深孔探孔重新 圈定矿房边界,探孔在剖面上尽量保证在一条直线 上,有利于进行后续圈定边界工作,探孔在底部处理 后,可作为爆破的中深孔钻孔利用,做到“钻” “探” 结合,节约工程。同时施工过程中,设计人员到井下 进行跟班作业,确保记录每排探孔真实的施工距离, 在到达设计终孔边界,没有见到充填体时,进行探孔 加深,直至打到充填体;根据探孔情况,重新圈定矿 房的边界,再进行合理的中深孔炮孔设计,这样可以
精准的确定矿房爆破界限,尽量保证不爆下充填体。 同时,还可以回收原来矿柱采场由于放炮不到位而 损失的矿石。
3.3预留矿壁,保护矿柱充填体
针对放炮过程中,爆破震动破坏矿柱采场充填 稳定导致充填体混入的问题,提出预留矿壁,保护矿 柱充填体的措施。为保护矿柱,避免预留矿壁造成 矿体损失,试验设计了 〇.5,0.7,0.8,1.0 m 四组试 验,在1224中段15S -28采场分别进行了留0.5 m 矿壁试验以及留1.0 m 矿壁试验、在1264中段 17S -8采场分别进行了留0.7 m 矿壁试验以及留0.8
m 矿壁试验。通过观察并统计各组试验条件下的充
填体破坏及混入情况,以及矿体损失率,结果表明, 在矿壁留0.7 m 厚的情况下,既能有效地保护好矿
柱充填体,又不影响矿房回采。3.4加强管理,预防跑浆
针对充填体出现跑浆,在矿房各分层凿岩巷道 中出现大量充填体的问题,采取对采矿班组加强管 理。二步骤回采前,必须清理完各个分层的充填体, 包括以前探矿穿脉的充填体,经技术人员验收合格 后,方可进行中深孔爆破作业;加强对出矿工人的培 训教育,制定奖惩制度,保证在充填体混入较多时, 及时进行矿碴的分离,避免出矿时大量充填体混入 矿石中。
4结论
通过技术攻关,采取上述措施,矿柱充填体稳定
性得到了提高,充填体混入率大大降低,混入率由 15%降低到2%以下。入选矿石质量大为提高,浮选 矿浆pH 值基本稳定,选矿回收率明显提高,尾矿品 位得到了有效控制,企业经济效益提升显著。
参考文献:
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于润仓.采矿工程师手册[M ].北京:冶金工业出版社,2009. (收稿日期:2016-12-01)
作者简介:王爱民(1970-),河北崇礼县人,采矿高级工程 师,主要从事采矿技术、采空区充填及地压监测工作,Email :
wamdys @ 〇
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