高压变频器冷却水改造方案

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从两次投入试验的情况来看,冷却水的温度对变频 器的影响最大,三台变频器全投入新鲜水的话,变 频器温度降低比较明显,约降低3-5℃。8月4日,三 台变频器都在较高的负荷运行,和夏季最高温度时 的负荷相差不多。如果按照今年7月21日,环境温度 40℃,变频器最高温度41℃,变频器温降最小3℃考 虑,那么变频器使用新鲜水后的温度大约在38℃,由 此计算看出变频器安全度夏没有问题。


冷却器循环水入口位置;在变频器室北侧从总管引 另一路DN80的管道,送至氨压缩机变频器冷却器循 环水入口位置,两路管道沿室外空冷风道下地面敷 设,在每台变频器水冷器位置设支线(DN50),在
原变频器功率柜水冷器循环水进水阀后管道盲板法
兰处开口,支管接至此处碰头,并在每条DN50管上 加装进水阀门。管道施工结束,在接入冷却器之前, 必须进行管道冲洗,然后接入冷却器,避免杂物进入 冷却器引起堵塞,此工作内容由检修负责。
投运前 投运后
31℃
34℃ 603A
7月2wk.baidu.com日
参数
40.6℃ 38℃ 651.4A
8月4日三台变频器全部投入新鲜水记录:
新鲜水 进水温 度℃ 合成气 压缩机 24 变频器 氨压缩 24 变频器 CO2压 缩机变 24 频器 新鲜水 压力 MPa 投用前 变频器 温度 ℃ 投用后 变频器 温度℃ 回水阀 室 门开度 温 圈 ℃ 环境 温度 ℃ 负荷 (KW) 8月4日 负荷 (KW) 7月21日
0.36
37.4
33.5
3
35
38
15010
15261
0.36
37.1
32.7
3
35
38
10058
10290
0.36
37.5
34
3
35
38
10038
10091
注:三台高压变频器全部投用新鲜水后,新鲜水压力有所下降,因此新鲜水投 运后需加强巡检,时刻关注新鲜水的压力及水量,及时调整新鲜水压力和流量, 紧急情况切换到循环水冷却。
变频器新鲜水改造方案及效果分析
一、变频器运行状况 二、冷却系统存在的问题 三、改造的必要性 四、改造方案 五、冷却效果分析 六、结论
一、变频器运行状况


安阳××有限公司合成气压缩机、CO2压缩机、氨压 缩机三大机组全部采用高压变频器加电机的驱动方 式。开创了化工厂大型压缩机全部使用变频驱动的 先例,同时也是国产最大功率高压变频器的第一次 投运。 自2013年9月份开车到如今已近一年时间,变频器运 行比较稳定,控制操作简单方便。
六、结论

从目前投入使用新鲜水的冷却效果看,变频器增加 新鲜水管线的改造方案达到了预期的冷却效果,能 够保证变频器安全度夏。本次改造是比较成功的。
谢谢

考虑到新鲜水回水阀门开度太大,8月4日对新鲜水

回水阀门开度调整再次投入试验,(由于8月5日跳车, 本次试验约12个小时,此后循环水温低一直不高,没 再投入)

8月1日单台氨压机变频器投入新鲜水记录:
循环水进 循环水回 循环水进 水压力 水压力 水温度 0.4Mpa 0.37Mpa 30.7℃ 新鲜水压 0.37Mpa 力 0.38Mpa 0.39Mpa 0.36Mpa 34.8℃ 35.6℃ 电流 循环水回 功率柜 室 水温度 温度 温 31.1℃ 34℃ 34℃ 597A
三、改造的必要性

目前变频器冷却系统不足以应对夏季高温或极端天 气,这就为变频器夏季运行埋下了严重隐患,如不 彻底从根本上解决这个问题,变频器夏季一旦运行 超温跳闸,将会给整个公司带来巨大的损失。
四、改造方案


变频器冷却有多种方案:(1)增加大功率空调,(2) 风筒喷淋降温(效果不明显),(3)增加新鲜水管 线。经过公司领导和车间的共同讨论,由于改造新 鲜水成本不高,冷却效果较好,最终确定对高压变 频器功率柜增加新鲜水管线,夏季高温时由新鲜水 冷却,其他时间由循环水冷却。具体新鲜水要求及 施工方案如下: 1、水压及水温:变频器室冷却器入口新鲜水压力 ≥0.4Mpa,温度≤25℃。 2、水量:在原设计条件下氨压缩机变频器柜所需循


循环水量83t/h,CO2压缩机变频器柜所需循环水量 86t/h,合成气压缩机变频器柜所需循环水量152t/h, 三台共计321t/h,如果按照新鲜水温度25℃估算,三 台变频器功率柜冷却所需新鲜水量为 321×0.6=192.6(t/h) 。 3、施工方案: 新鲜水引自中盈生产水2#线地管,出地面位置设置 总阀,沿合成管廊敷设到变频器室,新鲜水总管道 采用DN200碳钢管,在变频器室南侧从总管引一路 DN100的管道,送至合成、二 氧化碳压缩机变频器
新鲜水接入系统简图,见下图 :

四、材料 : 由工程部根据改造方案具体确定所需钢管、 阀门、法兰等施工材料的型号和数量。

五、风险防范:变频器功率柜水冷器增加新鲜水管 线需要停冷却循环水,停止循环水有可能会造成变 频器报警,甚至变频器停车。此风险由电气负责控 制,采取以下方法:(1)改造好一台换热器再改造 另一台,严禁同时改造两台以上;(2)法兰、弯头、 管道等连接提前做好预制,尽量减小停水时间在30分 钟内;(3)避开高温时间段施工,在清晨等温度相 对较低的时间段施工;(4)拆开改造的功率柜室内

变频器功率柜温度变化并做记录。(2)新鲜水阀门 完全打开,循环水阀门完全关闭,由新鲜水单独供 水,观察新鲜水水压变化及变频器功率柜温度变化 并做记录。(3)灵活方案,打开新鲜水阀门及循环 水阀门,但根据新鲜水压力的变化随时调节阀门开 度,保证新鲜水供水压力,记录数据。
五、冷却效果分析

8月1日首次投入新鲜水进行了调试,当时循环水温度 31℃,变频器温度36℃左右,新鲜水管线压力 0.38MPa,首先单独投入一台氨压缩机变频器,冷却 效果比较好,变频器最低温度能达到30℃左右,然后 三台变频器全部投入新鲜水,三台变频器温度下降 都比较明显,12点时氨:31.6℃,CO2:33.7℃,合 成:31.1℃,由于怕周六周日人少出现意外,下班前 新鲜水全部关闭。

风道紧急排风口,在进风口增加轴流风机通风;(5) 改造时电气派专人在变频器室观察变频器温度,必要 时打开变频器柜门。 六、调试运行


高压变频器空水冷系统新鲜水改造工程按期完成,于8 月1日由调度牵头进行新鲜水试投运。为保证新鲜水水 量及水压都能满足要求,投运之前,制定了几种新鲜 水投运方式:(1)打开新鲜水阀门及循环水阀门,由 新鲜水和循环水共同冷却,观察新鲜水压力变化及变
二、冷却系统存在的问题


7月21日,由于天气骤然升温(据后来查询,当时的 气温已经超过40℃)循环水温度接近35℃,变频器功 率柜已经超40℃报警,经过电气车间临时采用多种方 法降温,最终未引起变频器跳车。 三台高压变频器冷却系统原设计采用工厂循环水 , 设 计进水压力 0.4Mpa ,进水温度≤ 33 ℃,进回水温差 3℃,进风温度≤40℃,进出风温差5℃,按设计值, 氨压缩机变频器循环水流量为166t/h,CO2压缩机变 频器流量为 172t/h ,合成气压缩机变频器流量为 304t/h,在大部分时间循环水能满足冷却要求。在夏 季较高温度下,冷却系统满足不了变频器的冷却要 求。
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