三级克劳斯硫回收装置运行总结
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完成 , 具备开车条件。由于前系统运行不正常 , 硫 回收装置一直没有试车, 直至 20 年 9月一次开 08 车成功, 顺利产出合格硫磺。虽然装置开车成功, 但是硫磺回收率仅达 到 9 % , 6 最低 只有 9 % , 0 没 有达到设计要求。现就影 响硫 回收率的因素 , 介 绍催化剂 的分层装 填及工艺操作条件情况 , 总 并 结 运行过 程 中遇到 的 问题 及处 理措 施 。 耗小、 活性高和稳定性好等特点 , 价格相对便宜。 A8 98型催化剂是一种 TO 基抗硫酸盐化作 i
n a ur st k n f hers l to . a d me s e a e rt i ou i n o Ke wo ds Cl u s lu e o e s m- y r a s u f rr c v r y u up
河 南龙 宇煤化 工有 限公 司 50k a甲醇 系统 0 t /
的克劳斯反应具有更高 的催化活性 , 几乎可达到
热力 学平衡 。 ( ) 于 0 含 量 中毒 不敏感 , 解反应 耐 0 2对 : 水 :
采用分层装填 ( 1 , 表 ) 很好地利用 了催化剂各 自 的特点 , 并降低了生产成本 。 A1 98型催化 剂是大 比表面积和高克劳斯活 性专用 A: , 1 硫磺 回收催化剂, 0 具有颗粒均匀、 磨
克劳斯 硫 回收 总 结
处 理措 施 。
S m - fOp r t n o r e S a e Cl u u f r Re o e y Un t u Up o e a i fTh e - t g a s S lu c v r i o
Q a a i i H in n l ( en nL ny ol h m cl n ut o, t.o o g e G opC . Ld Y nc e g 7 60 H a o guC a C e ia Id syC . Ld f n m i ru o, t. o ghn 4 6 0 ) r Y
第3 7卷
第 2期
化 肥工业
2 1 4月 0 0年
三级 克 劳斯 硫 回收 装 置 运行 总 结
钱 海林
( 永煤集团河南龙宇煤化工有限公 司 永城 46 0 ) 7 60
摘要
关键 词
介 绍 了三级 克劳斯硫 回收装置催化 剂分层装 填及 工艺操 作条件 。总结 了运行过 程 中遇 到的 问题 及
4 5
第3卷 7
第 2期
化肥工业
21 4 00年 月
() 3 对达到相 同的转化率水平 , 允许更短 的 接 触 时间 (~ , 当于 空速 100~120h ) 3s相 0 0 ,
因此可 以缩小 反应器 体积 。
动, 酸性气流量不稳定; 微调配风阀超出量程。 ③ 处理措施 : 加强上游装置酸性气分液罐排 ① 液 ; 联系上游装置调整操作 , ② 稳定输出的性 气流量; 调整风气 比的设定 比值。 ③
用 的硫 磺 回 收催 化 剂 。 与 A: , 催 化 剂 相 比, 1 基 0 A8 98型催 化剂 具有 以下 几个方 面 的特点 。 ( ) 有机硫 化 物 的水 解 反 应 和 H S与 S : 1对 O
1 催化剂 的分层装填
硫 回收装置 选用 A 1 和 A 8 98型 9 8型催 化 剂 ,
Ab t a t T e la i g o aa y t a e s a d t e p c s o d t n r e c i e o r e s r c h o d n fc tlss i l y r n h r e s c n i o s a e d s r d f ra t e - n o i b h sa e C a ss l rr c v r n t u u i e f e p o l msme eo e a in o e p o e s tg l u u f o ey u i.A s m— p i gv n o r b e t n t p rt f h rc s u e s h t i h o t
表 1 催化剂型号 、 数量
以煤为原料 , 采用 S e 粉煤气化制取原料气。甲 hl l 醇系统 中硫 回收装置采用分流法作为主流程的三 级 Cas 回收工艺 , l 硫 u 其作用是 回收处理低温 甲
醇 洗装置 排 放 的酸 性 气 , 以达 环保 排 放 标 准 。硫 回收装置 于 20 0 7年 l 0月完 成 设 备 安装 ,08年 20 3月设 备及管 道 吹扫 、 密 试验 、 化 剂装 填 工 作 气 催
本文作者的联系方式 :ihn@13cr st og 6 . n sx o
中毒能力为 200×1 ( 0 0 质量分数) 克劳斯反 , 应耐 0 中毒 能力 高 达 1 0 000×1 ( 量分 0 质 数 ) 并且一旦排除了高浓度 O 的影响 , , : 活性几
乎 得 到完全恢 复 。
() 2 制硫 炉炉 膛温 度偏低 原 因分析 : 酸性 气浓度 低 ; 配风 量不 ① ②
2 工 艺 操 作 条 件
H SS / O 是最重要的操作参数 , 比例是通 该
过 控制 气 风 比来 实 现 的。 当过 程 气 中 H S S / O
的比值( 摩尔比) 2时 , 为 克劳斯反应的平衡转化 率最高。除设置空气 和酸性气流量 比例控制外 , 考 虑到酸 性气 组成 的变化 对 H SS 的影 响 , / O 通 常都在末级冷凝器后设置在 线分析仪反馈控制 ( 调) 微 空气 量 。 转化器的操作温度不仅取决于热力学 因素 , 也 要考虑 到硫 的露点 和气体 组成 。从 热力学 角度 分析 , 操作温度越低 , 平衡转化率越高 , 但温度过