锅筒鼓包案例的分析及修复
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和 金相检验后选取 了挖补工艺进行修复 ,并加强水质监管和提 升水处理设Байду номын сангаас 的作用。 关键词 :鼓包 变形 ;挖补工艺 ;金相检验
中图分 类号 :T K 2 2 8 文献标识码 :B
文章编号 :1 6 7 1 — 0 7 1 1( 2 0 1 4)0 2 — 0 0 7 0 — 0 2
标准为 G B / T 1 5 7 6 - 2 0 0 8《 工 业 锅 炉 水 质 》 ,垢 的 组 成
主要 是以碳酸 盐 、硅 酸盐 、氧化 铁等 为主 。 因 该 炉 结 构 不 合 理 无 法 进 行 日常 运 行 排 污 操 作 和 水 质 长 期 不 合 格 导 致 锅 简 底 部 积 垢 严 重 , 垢 厚 达 2 . 0  ̄ 4 . 0 mm,炉 后 锅 筒底 部 外侧 直 接 受 火焰 加 热 ,而 水 垢 的导 热 系数比 钢 的导 热 系数小 几 十倍 至几 百倍 ,从 而 使受 热面 的热 阻增大 ,锅 炉 燃烧 热量 不 能迅速 传 到锅 水
无法 修复 只能进行 报废 或更换 处理 。
三 、 解 决 方 案
对 发生 鼓 包变 形 区 域 1 6 9 0×7 0 0 mm 外 ,即 需进 行
切 割 区域 外 ,从 四个 方 向选 取 四个 试样 进行 金相 检 验 , 并 选取 了炉 前方 向的试 样进 行 光谱 分析 ,光 谱分 析 采取
二 、变 形 原 因 分 析
走 ,造成 排烟 温 度升 高 ,排烟 热 能损 失增 大 ,造成 能源
的浪 费 。
金属材 料 一般 随着 温度 的升 高 ,各项 塑性 指标 开 始 下降 ,同时在 内压力 作 用下 ,易 发生 变形 ;一般 当温度 达到 4 5 0 q C时 ,碳 素 钢金 属 材料 会 因过 热和 压 应力 作 用
下产 生 蠕动 变形 ,导致金 属 材料 强度 降 低 ,易使 内压 力
超 出材料 的屈服 极 限而发 生 鼓包 变形 、破 裂 而导 致事 故
发 生 ,温 度越 高 金属 材料 抗蠕 变 性能 会 下降 ,温度 进 一 步升 高 金属 材料 易发 生 过烧 现 象 ,一 旦发 生 过烧 的钢 板
2 t / h锅 炉 内部检 验 中发 现 ,该炉 锅 简底部 锅 壳环焊 缝 至 后管 板 间锅壳 底部 出现 一约 4 0 0 mm x 4 0 0 mm x 8 0 mm 较
水 温 度相 差约 2 0 0  ̄ C,当水垢 厚度 达 到 3 . 0 mm 金属 壁温 可达 6 8 0  ̄ ( 2 , ̄ L H I , 钢 材 的抗 拉 强 度会 降 为原 先 的 2 5 %,
1 . 炉型 结构 不合 理 从 前管 板手 孔 ( 检 查 孔 )观察 ,手 孔最 低边 缘 起至
锅 筒底 部 为排 污死 角 ,该 区域 无排 污 口,与下 集箱 连接
的水冷 壁管 与 锅 筒最低 点接 口处也 要 比手孔 最 低边 缘处 高2 5 mm,故无 法进行 日常排 污 。 2 . 水质 长期 不合格 给水 和锅水检 测值与标 准值要求相 差很大, 查 看 最 近 一 次 水 质 检 测 报 告 测 量 结 果 为 :给 水 硬 度 为2 . 8 9 mmo l / L, 约 为 标 准 值 的 1 0 0倍 , 锅 水 总 碱 度 为3 . 5 mmo l / L ,氯 离 子为 6 0 0 mg / L,溶 解 固 形 物 为 5 8 2 7 mg / L,所 测 数据 值 均远 超 出 标准 值 。水 质检 测 执行
故该炉 4 . 0 mm 垢厚 时金 属壁 温会 更 高 ,达 到 9 8 0 R 2 影响 会更 大 ,碳 素钢 运 行 时允 许 壁温 一 般 为 4 5 0  ̄ ( 2 以下 。水 垢 还 会导 致金 属发 生 沉积 物下 腐 蚀 ,从 而 诱导 金属 产 生 腐蚀 破坏 。另外 ,水垢 的产 生 会使 大量 的热 量 被烟 气带
大 区域 和两 块 5 0 mm 小区 域 的鼓包 变 形 ,变形 区域 有
过 烧 现 象 ,整 个 变 形 区 域 达 1 6 9 0 mm x 7 0 0 mm。 同 时 还发 现 ,锅 筒 受热 面水 侧 积垢 严 重 ,垢厚 达 2 . o ~ 4 . 0 mm 且积垢面积达 8 0%以 上 ;炉 后 排 污 系 统 不 畅 ,该 炉 才 使 用 3年 时 间 ,锅 壳 材 质 为 2 0 g ,厚 1 6 . 0 mm。 设 备 参 数 为额 定压 力 1 . 4 0 MP a ,额 定 温 度 1 9 4 ℃ ,使 用 压 力 O . 8 0 MP a ,出 口温 度 1 9 4  ̄ ( 2 ,燃 料为 生物质颗 粒 。
的是型号 为 B e l e c L a b 3 0 0 0 s 直读光 谱仪 , 分析 结果见 表 1 。
表 1
元素 C S P 实测 值/ % 0 . 1 1 0 . 0 0 7 0 . 0 1 6
S i l Mn 0 . 2 1 l 0 . 6 4
一
、
概 况
中 ,水 垢越 厚 ,壁温 越 高 ,使钢 板产 生 过烧 而 失去 强度 和 塑性 。据相 关资 料显 示 ,锅炉 在 正常 运行 时 ,受 热面
壁 温约 为 2 8 0 % 3 以 下 ,而 结有 l mm 水垢 时金 属壁温 和炉
对 一 家 饲 料 公 司在 用 型 号 为 DZ W2 — 1 . 2 5 - S M 的
锅 筒鼓包案例 的分析及修 复
周 兵 ,李越胜 ,吴 士强 ,林根栋
( 广东省特种设备 检测研 究院顺德检测 院,广东 顺德 5 2 8 3 0 0 ) 摘要 :本文依据 一 台 2 t / h 锅 炉锅筒底部发 生鼓包 变形 案例 ,分析 了产 生鼓包 变形 的主要 因素。在采取 光谱 分析
中图分 类号 :T K 2 2 8 文献标识码 :B
文章编号 :1 6 7 1 — 0 7 1 1( 2 0 1 4)0 2 — 0 0 7 0 — 0 2
标准为 G B / T 1 5 7 6 - 2 0 0 8《 工 业 锅 炉 水 质 》 ,垢 的 组 成
主要 是以碳酸 盐 、硅 酸盐 、氧化 铁等 为主 。 因 该 炉 结 构 不 合 理 无 法 进 行 日常 运 行 排 污 操 作 和 水 质 长 期 不 合 格 导 致 锅 简 底 部 积 垢 严 重 , 垢 厚 达 2 . 0  ̄ 4 . 0 mm,炉 后 锅 筒底 部 外侧 直 接 受 火焰 加 热 ,而 水 垢 的导 热 系数比 钢 的导 热 系数小 几 十倍 至几 百倍 ,从 而 使受 热面 的热 阻增大 ,锅 炉 燃烧 热量 不 能迅速 传 到锅 水
无法 修复 只能进行 报废 或更换 处理 。
三 、 解 决 方 案
对 发生 鼓 包变 形 区 域 1 6 9 0×7 0 0 mm 外 ,即 需进 行
切 割 区域 外 ,从 四个 方 向选 取 四个 试样 进行 金相 检 验 , 并 选取 了炉 前方 向的试 样进 行 光谱 分析 ,光 谱分 析 采取
二 、变 形 原 因 分 析
走 ,造成 排烟 温 度升 高 ,排烟 热 能损 失增 大 ,造成 能源
的浪 费 。
金属材 料 一般 随着 温度 的升 高 ,各项 塑性 指标 开 始 下降 ,同时在 内压力 作 用下 ,易 发生 变形 ;一般 当温度 达到 4 5 0 q C时 ,碳 素 钢金 属 材料 会 因过 热和 压 应力 作 用
下产 生 蠕动 变形 ,导致金 属 材料 强度 降 低 ,易使 内压 力
超 出材料 的屈服 极 限而发 生 鼓包 变形 、破 裂 而导 致事 故
发 生 ,温 度越 高 金属 材料 抗蠕 变 性能 会 下降 ,温度 进 一 步升 高 金属 材料 易发 生 过烧 现 象 ,一 旦发 生 过烧 的钢 板
2 t / h锅 炉 内部检 验 中发 现 ,该炉 锅 简底部 锅 壳环焊 缝 至 后管 板 间锅壳 底部 出现 一约 4 0 0 mm x 4 0 0 mm x 8 0 mm 较
水 温 度相 差约 2 0 0  ̄ C,当水垢 厚度 达 到 3 . 0 mm 金属 壁温 可达 6 8 0  ̄ ( 2 , ̄ L H I , 钢 材 的抗 拉 强 度会 降 为原 先 的 2 5 %,
1 . 炉型 结构 不合 理 从 前管 板手 孔 ( 检 查 孔 )观察 ,手 孔最 低边 缘 起至
锅 筒底 部 为排 污死 角 ,该 区域 无排 污 口,与下 集箱 连接
的水冷 壁管 与 锅 筒最低 点接 口处也 要 比手孔 最 低边 缘处 高2 5 mm,故无 法进行 日常排 污 。 2 . 水质 长期 不合格 给水 和锅水检 测值与标 准值要求相 差很大, 查 看 最 近 一 次 水 质 检 测 报 告 测 量 结 果 为 :给 水 硬 度 为2 . 8 9 mmo l / L, 约 为 标 准 值 的 1 0 0倍 , 锅 水 总 碱 度 为3 . 5 mmo l / L ,氯 离 子为 6 0 0 mg / L,溶 解 固 形 物 为 5 8 2 7 mg / L,所 测 数据 值 均远 超 出 标准 值 。水 质检 测 执行
故该炉 4 . 0 mm 垢厚 时金 属壁 温会 更 高 ,达 到 9 8 0 R 2 影响 会更 大 ,碳 素钢 运 行 时允 许 壁温 一 般 为 4 5 0  ̄ ( 2 以下 。水 垢 还 会导 致金 属发 生 沉积 物下 腐 蚀 ,从 而 诱导 金属 产 生 腐蚀 破坏 。另外 ,水垢 的产 生 会使 大量 的热 量 被烟 气带
大 区域 和两 块 5 0 mm 小区 域 的鼓包 变 形 ,变形 区域 有
过 烧 现 象 ,整 个 变 形 区 域 达 1 6 9 0 mm x 7 0 0 mm。 同 时 还发 现 ,锅 筒 受热 面水 侧 积垢 严 重 ,垢厚 达 2 . o ~ 4 . 0 mm 且积垢面积达 8 0%以 上 ;炉 后 排 污 系 统 不 畅 ,该 炉 才 使 用 3年 时 间 ,锅 壳 材 质 为 2 0 g ,厚 1 6 . 0 mm。 设 备 参 数 为额 定压 力 1 . 4 0 MP a ,额 定 温 度 1 9 4 ℃ ,使 用 压 力 O . 8 0 MP a ,出 口温 度 1 9 4  ̄ ( 2 ,燃 料为 生物质颗 粒 。
的是型号 为 B e l e c L a b 3 0 0 0 s 直读光 谱仪 , 分析 结果见 表 1 。
表 1
元素 C S P 实测 值/ % 0 . 1 1 0 . 0 0 7 0 . 0 1 6
S i l Mn 0 . 2 1 l 0 . 6 4
一
、
概 况
中 ,水 垢越 厚 ,壁温 越 高 ,使钢 板产 生 过烧 而 失去 强度 和 塑性 。据相 关资 料显 示 ,锅炉 在 正常 运行 时 ,受 热面
壁 温约 为 2 8 0 % 3 以 下 ,而 结有 l mm 水垢 时金 属壁温 和炉
对 一 家 饲 料 公 司在 用 型 号 为 DZ W2 — 1 . 2 5 - S M 的
锅 筒鼓包案例 的分析及修 复
周 兵 ,李越胜 ,吴 士强 ,林根栋
( 广东省特种设备 检测研 究院顺德检测 院,广东 顺德 5 2 8 3 0 0 ) 摘要 :本文依据 一 台 2 t / h 锅 炉锅筒底部发 生鼓包 变形 案例 ,分析 了产 生鼓包 变形 的主要 因素。在采取 光谱 分析