提高泵送混凝土的可泵性--QC论文

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提高泵送混凝土的可泵性
中铁十七局集团有限公司
云桂铁路项目QC小组
2010年11月
目录
一、工程概况...................................... - 1 -
二、小组简介...................................... - 1 -
三、选题理由...................................... - 2 -
四、现状调查...................................... - 2 -
五、课题目标...................................... - 4 -
六、原因分析...................................... - 4 -
七、要因确认...................................... - 5 -
八、制定对策...................................... - 6 -
九、对策实施...................................... - 7 -
十、效果检查..................................... - 10 - 十一、巩固措施................................... - 11 - 十二、今后打算................................... - 11 -
提高泵送混凝土的可泵性
云桂铁路站前五标QC小组
一、工程概况
我二分部承建的六郎隧道位于云南省红石岩~南盘江区间,进口位于腻脚乡腻革龙村,出口位于新店乡牛场坪村,起讫里程为DK573+807~DK587+903,全长14096m,由于我部地形复杂、施工便道路况较差,严重影响了泵送混凝土的工作性能,加上泵送混凝土操作不规范等诸多因素,严重制约了工程进度,因此提高此种情况下泵送混凝土的可泵性,对加快施工进度,提高施工效率和质量,节省劳力和经济费用具有十分重要的意义。

二、小组简介
我小组成立时间为2010年8月12日,小组成员共10名,均接受TQC教育48小时以上。

小组概况见表1。

三、选题理由
四、现状调查
隧道二次衬砌混凝土浇筑方式主要采用泵送方式进行施工,其泵送混凝土理论坍落度为:18~22cm,现场两个隧道口共调查4次二次衬砌混凝土施工,其调查结果如下:
1、运输过程坍落度最大损失为1~2cm;
2、更换泵管和调度不当造成坍落度损失为0~1cm;
3、完成一个循环二次衬砌混凝土(10.0m)累计泵送混凝土约140m3,2板二次衬砌施工过程中共发生堵管次数5次浪费混凝土约1m3,造成施工进度和经济的双重损失;
4、搅拌、泵送作业不规范,操作人员责任心不强,降低了混凝土施工泵输效率;
5、泵管安装不当,发生堵管几率增大,处理堵管耗用时间长,施工劳动强度大;
6、输送泵管接缝不严密,泵道内壁磨损严重不光滑,泵送设备陈旧,泵送压力不够。

QC 小组围绕远高程泵送混凝土的可泵性,到泵送施工现场、料场、拌合站等地进行调查,统计主要问题如下表:
现场调查统计表 表2
制表:蒙 鼎 日期:2010年11月1日
根据调查统计结果绘制排列图,见图一:
频数(次)
累计频率(%)
由图一可以看出,堵管是需要解决的首要问题。

五、课题目标
1、目标设定:泵送混凝土堵管率降低为20%。

2、目标可行性分析
①QC小组成员均有隧道施工经验,对泵送混凝土有一定认识,提高可泵性只需重点解决堵管问题。

②隧道三队施工能力强,并获得分部领导批准,已购进需要更换主要泵送部件、泵管和弯头。

③工区试验室有可供检测混凝土可泵性的仪器和设备,监测条件成熟。

六、原因分析
11月1日晚,小组成员召开全体会议,大家根据现场的调查分析,认真讨论了导致泵送混凝土堵管的各种因素,并绘制因果图如下:
图二:因果分析图
七、要因确认
从上面的因果图中我们找出了主要问题的所有末端原因,并逐条进行了要因确认。

要因确认表表3
制表:蒙鼎日期:2010年11月7日八、制定对策
11月12日,小组成员根据确认的要因,制定了对策表。

对策表表4
九、对策实施
根据运输过程中混凝土坍落度损失统计情况,在取得监理工程师的同意后,工地试验室和项目中心试验室协商后决定适当增大出场时的坍落度,调整增加:2~3cm,且加强混凝土出场和泵送混凝土现场的坍落度的量测工作,保证泵送过程中混凝土的坍落度控制在16~18cm之间。

实施人:高润鲜夏斯伟杨加勇
实施效果:泵送混凝土一直控制在16~18cm之间。

由于泵送混凝土在输送泵已定的情况下,必须控制其混凝土的泵送速度(即吐出量)。

泵送速度越快,压力损失越大,因此我们严格控制在每小时20m3左右。

在泵送速度确定的前提下,提高混凝土拌合物的坍落度和扩展度,可以降低泵送压力损失,但坍落度和扩展度并不是越大越好。

根据现场泵送的混凝土和试验室室内验证试验说明,16~18cm之间,其工作性良好,既无泌水又不离析,混凝土可泵性良好。

由于泵送混凝土泵送压力大,加之碎石吸水率大,造成混凝土失水,坍落度减小,甚至造成堵管现象。

所以在施工前要给砂石料湿水,并在施工配合比中予以扣除。

实施人:刘志华李晶谢海滨
实施效果:混凝土工作性能,可泵性良好。

对泵送混凝土配合比的选择须满足混凝土和易性、均质性、强度和耐久性等质量要求,还应考虑所用材料的质量、混凝土输送泵的种类、输送管直径、输送距离、气候条件、浇注部位及方法等。

同时应满足混凝土拌和物在泵送过程中不离析、粘聚性良好、摩阻力小、不堵塞、能顺利沿管道输送前行的性能。

要达到这些条件必须要掺入适宜粉煤灰、选择合适的砂率及相对较小的压力泌水率。

为了提高泵送混凝土的和易性,在取得监理工程师同意后,小组选了3组配合比进行了试配比选(详情见表5),根据试验小组调整了砂率,按第2组配合比施工,混凝土和易行有了显著的提高,大大提高了混凝土的可泵性。

混凝土配合比试配试验统计表 表5
试验结果如下:
实 施 人:刘志华
张磊 李晶
实施效果:混凝土和易性好,泵送行能得到了很大改善。

更换符合泵送要求的泵管,泵管内壁要求光滑,泵管接头重新设计为光滑圆弧线性连接,更换泵送混凝土设备老化部件,确保泵送设备的泵送能力。

实 施 人:苏彦喜 侯代影 田克强
实施效果:杜绝了因泵管问题出现的堵管现象,完成一板混凝土二次衬砌时间减少30%。

十、效果检查
1、效果检查
11月15日小组成员对六郎隧道第3板二次衬砌混凝土施工进行了全过程效果检查,结果如下表:
检查结果统计表 表6
制表:蒙 鼎 日期:2010年11月15日
施工过程中未发生堵管,混凝土浇筑时间也减少了约30%,活动目标实现了。

2、效益分析
①经济效益:开展此次活动后,施工过程中大大减少了堵管现象的发生,单减少混凝土浪费一项,就节约资金约5万元。

②社会效益:由于施工时间被有效利用,施工进度得到大大提高,受到了建设单位及监理单位的好评,为我公司赢得了良好的社会声誉。

③技术效益:活动大大减少了混凝土泵送过程中的堵管问题,
为日后解决类
似问题积累了丰富的技术经验。

④其他效益:节约了工班,降低了成本,同时培养了一批技术骨干,增强了QC活动的经验和能力。

十一、巩固措施
1、组织分部技术人员培训学习,全面推广泵送混凝土的施工技术。

2、加强泵站维护和减少泵管弯头数量,尽量使其走直线,并每隔10米做地锚,锚固泵管,防止泵管晃动造成管扣炸裂。

3、小组每周开一次质量分析会,随时监督,指导施工。

十二、今后打算
此次活动,极大增强小组成员的信心,减少了砼浇注中的堵管现象,提高了施工进度,在今后工作中,我们将坚决积极推广、运用新技术、新工艺、新产品,与时俱进,开拓创新。

铁道部优秀QC小组推荐表
中铁建总公司部门企业名称中铁十七局集团总编号。

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