33(4)18综采工作面液压支架运输总结

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山西焦煤

SHANXI COKING COAL

33(4)18综采工作面液压支架运输

工作总结

运输科

2020年5月

33(4)18综采工作面液压支架运输工作总结

我矿33(4)18智能化综采工作面液压支架已全部运输完毕,为查找工作中的不足,我科认真对照这次运输液压支架过程中存在的问题,总结工作经验,总结如下:

一、概况:

33(4)18智能化综采工作面选用ZZ7600-21/44型支撑掩护式液压支架,重量27T(包括特种平板车重量),数量134架。

二、运输路线:

地面→主斜井→主斜井甩车场→二采轨道巷→南轨道巷→三采轨道巷→郭家山井底车场→三采西轨道巷→33(4)18运联巷→33(4)18运巷→33(4)18工作面。

三、推广亮点:

1、改进吊装工艺。33(4)18运巷单轨吊机车调运液压支架的30t起吊梁上安装使用了中梁机构,使液压支架在吊运过程中对单轨吊梁、悬吊板锚杆及顶板等受力分解,保证了本次液压支架安全顺利运输;

2、调度协调得力。调度室每天组织相关单位召开三点会,对当天、明天的任务及作业期间存在的问题进行整体协调,促使每一项工作得以顺利平稳进行;

3、区域分工明确,跟班责任到位。结合实际情况,针对本次运输液压支架路线长的特点,安全程矿长进行了责任区域划分,采取充分调动运输科和安监处人员的方法,对跟班过程中发现的问题,及时沟通及时处理问题,保证了运输系统的安全可靠;

4、装备更新及时。在确定33(4)18智能化综采工作面选用液压支架为26.5t时,及时沟通机电科重新定制特种平板车轮对,并提

前装运一架液压支架进行了探路试验,有效的防止了运输过程中由于更换轮对带来的安全隐患(本次运输液压之间未更换过轮对);

5、优化设备浇注工艺。由于本次南轨道和三采轨道巷无极绳绞车改造时间短,受23(4)13综采工作面的回收影响,基本停不下来,不可能采取以往“摆好绞车→调平找正→浇筑绞车→凝固预紧”的方法,积极跑现场、多沟通,从而选用提前焊预埋件、到位后在根据现场浇筑条件分割的方法进行了浇注,在安装无极绳绞车时现场跟班进行了验证了该工艺的可行性。

四、存在问题:

(一)、前期准备工作不到位。

1、没有提前学习该工作面设备的三机配套关系,导致在主斜井运输过程中出现液压支架由于后重翘起,才发现该工作面存在中间支架和过渡支架两种有液压支架,然后组织专业人员找液压支架重心位置,重新改特种平板车固定眼距才解决;

2、南轨道巷和三采轨道的无极绳绞车改造仓促,设备刚调试就投入运行,导致改造后现场环境差、更换下的设备摆放乱及安全设施不全等诸多问题,在运行过程中才逐渐处理了存在的问题;

3、沿线轨道日常维护不到位。对这次液压支架的重量增大的意识不强,还停留在自我感觉还行的状态,日常维护仅限于更换损坏的轨枕,仅把二采三联巷至23(4)11材联巷口段的轨道重新维护,造成在液压支架运输过程中频繁掉道;

4、三采西轨道巷无极绳绞车钢丝绳使用时间长,虽在运输液压支架前对直径及表面完好做了检查和分析,但核算过程中使用了钢丝绳出厂的破断力,低估了该液压支架重量变化给钢丝绳带来的巨大拉力,造成在运输过程中钢丝绳出现多处断丝,导致停止液压支架的运输进行钢丝绳更换;

5、整治不彻底,侥幸心理在作怪。液压支架装车后高度为2.35

米,三采西轨道巷架空乘人装置的托压轮在拆除过程中,基本是本着2.4米的高度去拆除,在液压支架运输过程中由于受力或碰撞,导致后立柱升高,造成在运输过程中不断卡挂架空乘人装置的托压绳轮;

6、责任心不强,存在干惯看惯习惯了的陋习。对甩车场弯道处钢丝绳磨巷帮现象习以为常,双速绞车联轴器靠背垫损坏后没有及时到位解决,没有创造好符合设备正常使用条件。

(二)、培训不到位

由于这次液压支架运输任务紧,主斜井组织两班运输,运搬队临时组织八点班主斜井运输,准备队临时组织南轨道和三采轨道巷的液压支架运输,人员基本属于拼凑状态,运输专项措施中操作和安全注意事项贯彻不彻底,基本靠在作业中摸索操作;比如:在拉运过程中使用的连接链过长,造成在上坡顶的过程中,导致重心偏移,造成液压支架车辆掉道等;

五、改进措施

1、组织运搬队根据沿途轨道存在的问题,分轻重缓急类型,进行整改,该换轨道换轨道、需换轨枕换轨枕办法,使沿途轨道得到一个质的提升;针对设备逐步的变更,计划在整改过程中,缩小轨枕间距为500mm(原700mm),达到增大轨道整体的承压面积;

2、组织运搬队对南轨道和三采轨道无极绳绞车剩余工程及时完善,针对此次改造,充分认识到在设备改造投运不能盲目,一定要组织相关单位根据标准对工程质量逐项验收,不能从自身角度出发,忽略设备的安全运行环境;

3、工作要主动、积极,每项大的运输任务前,必须从运输设备参数、安全措施、工艺优化及现场评估入手,对不了解的多请教多学习;对现场存在的问题,多沟通多落实,保证整个运输系统的安全可靠,顺利完成运输任务;

4、风险收集整编,操作规范流程化。认真组织安全措施贯彻,

加强现场操作培训,把本次运输液压支架中存在问题,要汇总编制在新的安全措施中的安全风险评估中,对采取的解决办法及注意事项,汇编在安全技术措施中,使大件设备运输操作规范,作业流程化,从而形成《岗位作业流程标准化现场确认》;

5、继续贯穿“掉道就是事故”的思想理念,加强管理人员、轨

道维护工和梭车跟车工的责任意识,改变以往麻痹、干惯看惯的陋习,要深入现场对存在的隐患从根部整改,使我矿的辅助运输有质的提升。

总之,经过近段时间的积极组织,33(4)18智能化综采工作面的大型设备已接近尾声,我们将集中精力,合理组织,对轨道沿线存在的问题认真进行处理和落实,进一步规范辅助运输管理,使我矿辅助运输管理水平更上一个新台阶。

相关文档
最新文档