提高循环水泵效率的改造措施
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打磨是目前通用的方法, 但因水泵的叶轮表面 和流道表面不是平面,很难用机器自动打磨,只能靠 手工, 即采用手提砂轮、 角向砂轮等进行打磨;因 此尺寸和光洁度不能保证, 很难达到令人满意的效 果。 2.1.2.3 喷涂
喷涂是表面工程中应用广泛且非常重要一项表 面技术, 它是指将熔融状态的喷涂材料通过高速气 流使其雾化喷射到零件上形成喷涂层的一种表面加 工方法。 常用的喷涂方法有火焰喷涂、电弧喷涂、等 离子喷涂等。 2.1.2.4 喷防腐材料
3 准能公司发电厂循环水泵改造
准能公司发电厂 2×100 MW 火力发电机组采用
的闭式循环水系统由 2 座双曲线自然通风冷却塔和
4 台单级双吸水平中开卧式布置的循环水泵以及辅
助设备组成。 循环水泵采用沈阳水泵厂生产的
48SH-22A 型水泵,水泵的主要技术参数如表 1。
表 1 48SH-22A 型循环水泵主要技术参数
采用木模铸造出的叶轮只能靠打磨方法提高表 面的光洁度。 目前水泵厂依不同的要求对叶轮分别 按 A、B、C 3 个等级用砂轮进行打磨,一般都是简单 打磨后喷上防锈漆。因为打磨的环境条件较差,标准 不高,加上工人对这道工序不够重视,所以生产出的 循环泵叶轮表面光洁度不太好。 2.1.2 处理方法
循环水泵泵叶轮表面和泵体内的流道表面光洁 度对水泵效率的影响很大, 所以要尽可能降低其表 面粗糙度。降低表面粗糙度有提高铸造的工艺水平、 打磨、喷涂、喷防腐材料等方法。 下面对各种方式逐 一进行分析比较。 2.1.2.1 提高铸造工艺水平
提高铸造的工艺水平是提高水泵效率的根本办
[收稿日期] 2009-01-13 [作者简介] 王立新(1967—),男,内蒙古人,毕业于长春工程学院,硕士,高级工程师,从事电厂管理工作。
2009 年第 27 卷第 1 期
内蒙古电力技术
31
法, 但国内铸造水平相对落后, 与发达国家差距很 大,铸造业发展缓慢。 2.1.2.2 打磨
第一次技术改造先后将 1 号机 1 号循环水泵、2 号机 2 号循环水泵的电机改为高、低转速电机。经过 现场试验,可根据环境温度控制循环水泵,第一、四 季度采用低转速循环水泵运行(单机单台运行,单耗 约为 0.71%),第二、三季度采用高转速循环 水 泵 运 行(单机单台运行,单耗约为 1.05%),可保证凝汽器 真空度,同时降低了循环水泵耗电量,每台高低转速 循环水泵 1 h 耗电量降低 301.67 kWh,双机运行 1 d 可节省厂用电 14 480 kWh。 1 d 发电量按 4 GWh 计 算,每天厂用电率下降约 0.362%。 改造结果见表 2。
盘根 压兰
泵壳 泵轴
泵内水
图 2 循环水泵密封装置示意图
盘根套
在准能公司发电厂经常会出现循环泵轴向串动 的现象,分析原因主要有循环水中有异物、循环水泵 轴中心定位不准、推力轴承损坏、电动机磁力中心不 对中等。 准能公司发电厂循环水泵的轴封不适合采 用机械密封, 副叶轮密封和浮动环密封从结构特点 和适用范围上考虑也不适合, 只能从原有结构上寻 找解决的办法。 3.4.2 解决的途径
在 2 次技术改造基础上,利用 2006 年小修机会 又对新改造的循环泵叶轮用 SEBF 熔融结合的环氧 树脂粉末涂料进行表面处理, 处理后的效果如图 1 所示。 处理前后主要指标见表 4。
图 1 叶轮表面采用环氧树脂粉末涂料处理后效果
表 4 叶轮表面采用环氧树脂粉末涂料处理 前后主要技术数据
项 目 流量/(t·h-1) 扬程/m
计划对水泵出入口流道也进行喷涂, 但由于循 环水泵所处位置低,出入口门不严,水泵内积水清理 不彻底,没能实施,准备在下次大修时连同其他没喷 涂的循环泵叶轮一起进行喷涂。 3.4 轴端密封处理
为防止水泵内水从泵轴出外漏,水泵都装有轴端 密封装置。 图 2 为循环水泵的密封装置,盘根套固定 在泵轴上,为水泵的转动部分,盘根为静止部分。 在运 转过程中,盘根对盘根套表面造成磨损,使密封性能 下降,循环水大量泄漏,严重时导致循环泵停运。 3.4.1 存在的问题
项目 流 量 / (t·h-1)
参数 10 000
扬 程 /m
18.5
功 率 /kW
586
转 速 / (r·min-1)
485
型号
Y800_12/1430
配套电机 技术参数
电 压 /V 电 流 /A 功 率 /kW 转 速 /(r·mim-1)
6 000 103 800 494
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
原设计循环水泵为单机单台循环水泵运行,不 能根据环境温度和负荷的变化调整出口流量及耗电 量的问题,能耗较大。 为了降低能耗,先后对循环泵 进行了 2 次改造, 并对叶轮表面和轴端密封进行了 处理。 3.1 改变电机级数
56.9
更换后高转速 11 720
19.0
98
841 72.1
更换前低转速 8 603
13.69 84
583
55
更换后低转速 9 405
15.0
79
560 68.6
省电 330 kWh, 双机运行 1 d 可节省厂用电15 840 kWh,厂用电率下降 0.396%;与冬季采用未改叶型的 低转速循环水泵比较,1 h 耗电量下降 28 kWh,双机 运行 1 d 可节省厂用电量 1 344 kWh, 厂用电率也 下降 0.033 6%。 3.3 叶轮表面处理
喷涂前高转速 11 720
19.0
喷涂后高转速 11 880
19.0
喷涂前低转速 9 405
15.0
喷涂后低转速 9 600
15.0
电流/A 功率/kW 效率/%
98
841 72.1
96
825 74.5
79
560 68.6
78
555 70.6
通过以上数据可以看出叶轮表面处理之后,循 环泵的流量增大了 2%, 轴功率降低了 1%~2%,水 泵效率提高了 2%~3%,达到了预期效果。
内蒙古电力技术
33
添加到盘根室内。 通常使用的盘根填加方法出现许 多问题。经过试验比较,采用先按轴套的外经尺寸和 盘根室内径尺寸加工好专用胎具, 把盘根在胎具中 压制成型后再填加的方式,盘根比较均匀,也避免了 盘根过长或过短造成的不利影响。
内蒙古电力技术
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INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER
2009 年第 27 卷第 1 期
提高循环水泵效率的改造措施
Retrofit Measure for Improving Water Circulation Pump Efficiency
王立新 (神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司,内蒙古 准格尔 010300)
2 改造中存在的问题及处理
近几年许多科研单位和大型水泵生产厂家投入 了很大的精力进行技术引进和研究开发, 取得了很 好的成果, 如 100 MW 机组所配置的卧式循环泵改 造成高效叶轮后水泵效率可提高 14%,但是仍然存 在一些问题有待探讨解决。 2.1 叶轮及泵体表面光洁度 2.1.1 存在的问题
国家金属腐蚀控制工程技术研究中心研制出一 种新型的腐蚀防护涂料— ——SEBF 熔融结合的环氧 树脂粉末涂料。
SEBF 熔融结合的环氧树脂粉末涂料优势突出, 能有效解决因铸造加工原因造成的叶轮表面粗糙问 题,从而提高水泵效率,同时也解决了因水泵汽蚀对 叶轮的损坏问题和腐蚀性介质对泵体的腐蚀问题。 铸 铁 叶 轮 用 SEBF 熔 融 结 合 的 环 氧 树 脂 粉 末 涂 料 喷涂后具有防汽蚀和抗腐蚀性能, 可替代不锈钢叶 轮。 2.2 轴端密封 2.2.1 存在的问题
表 2 循环水泵改造前后主要技术参数
项目
改造前 改造后
流量 /(t·h-1)
10 000
8 603
扬程 转速 电机级数 电流
/m /(r·min-1) /级
/A
18.5
494
12
103
13.69 425
14
84
功率 /kW
885
583
3.2 更换叶轮 第二次改造将原有叶轮更换成高效叶轮, 更换
前后主要技术数据如表 3。 经 2003 年三季度试运, 夏季采用改型后低转速
目前国内有许多优质盘根,如碳纤维盘根、四氟 乙烯盘根等,性能和效果都优于传统的棉麻盘根、油 浸石棉盘根、四氟乙烯浸渍石棉盘根。使用优质盘根 不但会提高密封效果,还会减少摩擦,降低循环泵的 功耗。 3.4.2.4 改变常规的盘根填加方法
水泵的盘根都是成卷供应的, 使用时裁取一段
2009 年第 27 卷第 1 期
目前我国卧式循环水泵的密封通常采用带密封 环的软填料密封形式,但使用效果并不理想,存在以 下问题:
(1) 功率消耗大,尤其是新加完盘根后和紧完 压盖之后。
(2) 密封效果不好,达不到无渗漏要求。 (3) 由于压盖对盘根加的力是靠盘根一级一级 向里传递的,压紧力沿轴向分布不均匀,靠近压盖处 盘根磨损快,盘根使用时间短更换频繁。 (4) 由于压紧力不匀,靠近压盖处大,加上轴套 材质问题,轴套的磨损不均匀,靠压兰处磨损大,轴 套磨损后又加剧了密封的难度。 2.2.2 解决办法 各发电厂采用机械密封替代软填料密封。 机械 密封具有泄漏量小、轴磨损小、耐震性好、寿命长、运 用范围广等优点。 但由于大轴径的机械密封结构复 杂、加工困难,所以价格很高,限制了它的推广使用。
因为盘根各圈所受压力不均, 远离压兰的盘根 变形很小,起不到密封作用,如果加大压兰压力又会 导致摩擦和功耗增加,盘根更换也更困难。
使用油封密封圈之后,不必把压兰压得很紧,大 大减轻了外侧盘根的密封难度及盘根与轴套的摩 擦,降低了循环泵的功耗。 以 48SH 型循环泵为例, 用 3 个 200 mm×230 mm×15 mm FB 型 密 封 圈 套 在 230 mm×250 mm×15 mm 的钢圈内替代盘根室最里 侧的 2 圈盘根,外圈继续添加盘根,会起到很好的密 封效果。 3.4.2.3 采用优质盘根
循环水泵也可保持凝汽器真空, 大大降低了循环水泵 的耗电量, 和原未改叶型前高转速循环水泵比较,1 h
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内蒙古电力技术
2009 年第 27 卷第 1 期
表 3 叶轮更换前后主要技术数据
项目
流量/(t·h-1) 扬程/m 电流/A 功率/kW 效率/%
更换前高转速 10 000
18.5
103
885
新改型的高效叶轮和一般大型铸件一样,还存
在许多不足之处,铸造表面不够光滑,还有许多如气 孔或夹杂等铸造缺陷。 造成这种现状的原因是我国 大型水泵叶轮的铸造工艺比较落后, 大多还是采用 木模整体铸造;精密铸造只能用在小型叶轮,用在大 型叶轮上还存在困难。 对于有特殊要求的叶轮如核 泵叶轮采用的工艺是:锻造后,用数控机床铣出线性 的工艺进行加工,产品线性误差很小,叶轮表面光洁 度也很高, 但是成本太高, 不适用卧式泵叶轮的加 工。
[关键词] 循环水泵;打磨;密封;喷涂;改造;降耗
[中图分类号] TH318
[文献标识码] B
[文章编号] 1008-6218(2009)01-0030-04
1 改造背景和途径
电力工业中的节能是发展国民经济的一项长期 重要任务。从我国当前的电厂情况来看,节能的潜力 很大。以电厂的循环水泵为例,水泵水力模型性能落 后,产品更新换代十分缓慢,尤其是卧式循环泵,泵 型几十年没有改动, 结构落后, 效率低于发达国家 5%~10%。 因此,对它的节能改造势在必行。 一般改 造途径有:重新选型;对泵整体重新设计或重新设计 泵的叶轮;对泵的叶轮叶片进行切割或加长;改变调 节方法,优化运行方式;改进泵的管路系统,降低流 体流动的阻力损失。
通过分析和试验,采取如下措施是行之有效的。 3.4.2.1 取消循环泵的水封环
一般循环泵都带有水封环。 水封环与泵的出口 相通,设计目的是润滑和防止空气吸入泵内,但由于 循环泵的位置都低于水位,一般不会出现入口负压。 另外,盘根的材料有自润滑性能,可以替代水封环密 封,因此密封环作用不大,如果去掉密封环或关闭密 封环的供水,密封的效果会更好,也可以降低压兰紧 力,减少摩擦,从而提高工作效率。 3.4.2.2 用油封密封圈替代部分盘根
[摘要] 针对循环水泵效率低的问题,神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司(简称
准能公司发电厂)经过问题查找和原因分析,结合本厂实际情况,对 2 台循环水泵进行了 2 次
技术改造,并对叶轮表面进行了处理,通过取消水封环、用油封密封圈代替盘根等措施解决了
轴端密封问题。 改造处理后的循环水泵效率有较大的提高,达到了节能优化的目的。
喷涂是表面工程中应用广泛且非常重要一项表 面技术, 它是指将熔融状态的喷涂材料通过高速气 流使其雾化喷射到零件上形成喷涂层的一种表面加 工方法。 常用的喷涂方法有火焰喷涂、电弧喷涂、等 离子喷涂等。 2.1.2.4 喷防腐材料
3 准能公司发电厂循环水泵改造
准能公司发电厂 2×100 MW 火力发电机组采用
的闭式循环水系统由 2 座双曲线自然通风冷却塔和
4 台单级双吸水平中开卧式布置的循环水泵以及辅
助设备组成。 循环水泵采用沈阳水泵厂生产的
48SH-22A 型水泵,水泵的主要技术参数如表 1。
表 1 48SH-22A 型循环水泵主要技术参数
采用木模铸造出的叶轮只能靠打磨方法提高表 面的光洁度。 目前水泵厂依不同的要求对叶轮分别 按 A、B、C 3 个等级用砂轮进行打磨,一般都是简单 打磨后喷上防锈漆。因为打磨的环境条件较差,标准 不高,加上工人对这道工序不够重视,所以生产出的 循环泵叶轮表面光洁度不太好。 2.1.2 处理方法
循环水泵泵叶轮表面和泵体内的流道表面光洁 度对水泵效率的影响很大, 所以要尽可能降低其表 面粗糙度。降低表面粗糙度有提高铸造的工艺水平、 打磨、喷涂、喷防腐材料等方法。 下面对各种方式逐 一进行分析比较。 2.1.2.1 提高铸造工艺水平
提高铸造的工艺水平是提高水泵效率的根本办
[收稿日期] 2009-01-13 [作者简介] 王立新(1967—),男,内蒙古人,毕业于长春工程学院,硕士,高级工程师,从事电厂管理工作。
2009 年第 27 卷第 1 期
内蒙古电力技术
31
法, 但国内铸造水平相对落后, 与发达国家差距很 大,铸造业发展缓慢。 2.1.2.2 打磨
第一次技术改造先后将 1 号机 1 号循环水泵、2 号机 2 号循环水泵的电机改为高、低转速电机。经过 现场试验,可根据环境温度控制循环水泵,第一、四 季度采用低转速循环水泵运行(单机单台运行,单耗 约为 0.71%),第二、三季度采用高转速循环 水 泵 运 行(单机单台运行,单耗约为 1.05%),可保证凝汽器 真空度,同时降低了循环水泵耗电量,每台高低转速 循环水泵 1 h 耗电量降低 301.67 kWh,双机运行 1 d 可节省厂用电 14 480 kWh。 1 d 发电量按 4 GWh 计 算,每天厂用电率下降约 0.362%。 改造结果见表 2。
盘根 压兰
泵壳 泵轴
泵内水
图 2 循环水泵密封装置示意图
盘根套
在准能公司发电厂经常会出现循环泵轴向串动 的现象,分析原因主要有循环水中有异物、循环水泵 轴中心定位不准、推力轴承损坏、电动机磁力中心不 对中等。 准能公司发电厂循环水泵的轴封不适合采 用机械密封, 副叶轮密封和浮动环密封从结构特点 和适用范围上考虑也不适合, 只能从原有结构上寻 找解决的办法。 3.4.2 解决的途径
在 2 次技术改造基础上,利用 2006 年小修机会 又对新改造的循环泵叶轮用 SEBF 熔融结合的环氧 树脂粉末涂料进行表面处理, 处理后的效果如图 1 所示。 处理前后主要指标见表 4。
图 1 叶轮表面采用环氧树脂粉末涂料处理后效果
表 4 叶轮表面采用环氧树脂粉末涂料处理 前后主要技术数据
项 目 流量/(t·h-1) 扬程/m
计划对水泵出入口流道也进行喷涂, 但由于循 环水泵所处位置低,出入口门不严,水泵内积水清理 不彻底,没能实施,准备在下次大修时连同其他没喷 涂的循环泵叶轮一起进行喷涂。 3.4 轴端密封处理
为防止水泵内水从泵轴出外漏,水泵都装有轴端 密封装置。 图 2 为循环水泵的密封装置,盘根套固定 在泵轴上,为水泵的转动部分,盘根为静止部分。 在运 转过程中,盘根对盘根套表面造成磨损,使密封性能 下降,循环水大量泄漏,严重时导致循环泵停运。 3.4.1 存在的问题
项目 流 量 / (t·h-1)
参数 10 000
扬 程 /m
18.5
功 率 /kW
586
转 速 / (r·min-1)
485
型号
Y800_12/1430
配套电机 技术参数
电 压 /V 电 流 /A 功 率 /kW 转 速 /(r·mim-1)
6 000 103 800 494
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
原设计循环水泵为单机单台循环水泵运行,不 能根据环境温度和负荷的变化调整出口流量及耗电 量的问题,能耗较大。 为了降低能耗,先后对循环泵 进行了 2 次改造, 并对叶轮表面和轴端密封进行了 处理。 3.1 改变电机级数
56.9
更换后高转速 11 720
19.0
98
841 72.1
更换前低转速 8 603
13.69 84
583
55
更换后低转速 9 405
15.0
79
560 68.6
省电 330 kWh, 双机运行 1 d 可节省厂用电15 840 kWh,厂用电率下降 0.396%;与冬季采用未改叶型的 低转速循环水泵比较,1 h 耗电量下降 28 kWh,双机 运行 1 d 可节省厂用电量 1 344 kWh, 厂用电率也 下降 0.033 6%。 3.3 叶轮表面处理
喷涂前高转速 11 720
19.0
喷涂后高转速 11 880
19.0
喷涂前低转速 9 405
15.0
喷涂后低转速 9 600
15.0
电流/A 功率/kW 效率/%
98
841 72.1
96
825 74.5
79
560 68.6
78
555 70.6
通过以上数据可以看出叶轮表面处理之后,循 环泵的流量增大了 2%, 轴功率降低了 1%~2%,水 泵效率提高了 2%~3%,达到了预期效果。
内蒙古电力技术
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添加到盘根室内。 通常使用的盘根填加方法出现许 多问题。经过试验比较,采用先按轴套的外经尺寸和 盘根室内径尺寸加工好专用胎具, 把盘根在胎具中 压制成型后再填加的方式,盘根比较均匀,也避免了 盘根过长或过短造成的不利影响。
内蒙古电力技术
30
INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER
2009 年第 27 卷第 1 期
提高循环水泵效率的改造措施
Retrofit Measure for Improving Water Circulation Pump Efficiency
王立新 (神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司,内蒙古 准格尔 010300)
2 改造中存在的问题及处理
近几年许多科研单位和大型水泵生产厂家投入 了很大的精力进行技术引进和研究开发, 取得了很 好的成果, 如 100 MW 机组所配置的卧式循环泵改 造成高效叶轮后水泵效率可提高 14%,但是仍然存 在一些问题有待探讨解决。 2.1 叶轮及泵体表面光洁度 2.1.1 存在的问题
国家金属腐蚀控制工程技术研究中心研制出一 种新型的腐蚀防护涂料— ——SEBF 熔融结合的环氧 树脂粉末涂料。
SEBF 熔融结合的环氧树脂粉末涂料优势突出, 能有效解决因铸造加工原因造成的叶轮表面粗糙问 题,从而提高水泵效率,同时也解决了因水泵汽蚀对 叶轮的损坏问题和腐蚀性介质对泵体的腐蚀问题。 铸 铁 叶 轮 用 SEBF 熔 融 结 合 的 环 氧 树 脂 粉 末 涂 料 喷涂后具有防汽蚀和抗腐蚀性能, 可替代不锈钢叶 轮。 2.2 轴端密封 2.2.1 存在的问题
表 2 循环水泵改造前后主要技术参数
项目
改造前 改造后
流量 /(t·h-1)
10 000
8 603
扬程 转速 电机级数 电流
/m /(r·min-1) /级
/A
18.5
494
12
103
13.69 425
14
84
功率 /kW
885
583
3.2 更换叶轮 第二次改造将原有叶轮更换成高效叶轮, 更换
前后主要技术数据如表 3。 经 2003 年三季度试运, 夏季采用改型后低转速
目前国内有许多优质盘根,如碳纤维盘根、四氟 乙烯盘根等,性能和效果都优于传统的棉麻盘根、油 浸石棉盘根、四氟乙烯浸渍石棉盘根。使用优质盘根 不但会提高密封效果,还会减少摩擦,降低循环泵的 功耗。 3.4.2.4 改变常规的盘根填加方法
水泵的盘根都是成卷供应的, 使用时裁取一段
2009 年第 27 卷第 1 期
目前我国卧式循环水泵的密封通常采用带密封 环的软填料密封形式,但使用效果并不理想,存在以 下问题:
(1) 功率消耗大,尤其是新加完盘根后和紧完 压盖之后。
(2) 密封效果不好,达不到无渗漏要求。 (3) 由于压盖对盘根加的力是靠盘根一级一级 向里传递的,压紧力沿轴向分布不均匀,靠近压盖处 盘根磨损快,盘根使用时间短更换频繁。 (4) 由于压紧力不匀,靠近压盖处大,加上轴套 材质问题,轴套的磨损不均匀,靠压兰处磨损大,轴 套磨损后又加剧了密封的难度。 2.2.2 解决办法 各发电厂采用机械密封替代软填料密封。 机械 密封具有泄漏量小、轴磨损小、耐震性好、寿命长、运 用范围广等优点。 但由于大轴径的机械密封结构复 杂、加工困难,所以价格很高,限制了它的推广使用。
因为盘根各圈所受压力不均, 远离压兰的盘根 变形很小,起不到密封作用,如果加大压兰压力又会 导致摩擦和功耗增加,盘根更换也更困难。
使用油封密封圈之后,不必把压兰压得很紧,大 大减轻了外侧盘根的密封难度及盘根与轴套的摩 擦,降低了循环泵的功耗。 以 48SH 型循环泵为例, 用 3 个 200 mm×230 mm×15 mm FB 型 密 封 圈 套 在 230 mm×250 mm×15 mm 的钢圈内替代盘根室最里 侧的 2 圈盘根,外圈继续添加盘根,会起到很好的密 封效果。 3.4.2.3 采用优质盘根
循环水泵也可保持凝汽器真空, 大大降低了循环水泵 的耗电量, 和原未改叶型前高转速循环水泵比较,1 h
32
内蒙古电力技术
2009 年第 27 卷第 1 期
表 3 叶轮更换前后主要技术数据
项目
流量/(t·h-1) 扬程/m 电流/A 功率/kW 效率/%
更换前高转速 10 000
18.5
103
885
新改型的高效叶轮和一般大型铸件一样,还存
在许多不足之处,铸造表面不够光滑,还有许多如气 孔或夹杂等铸造缺陷。 造成这种现状的原因是我国 大型水泵叶轮的铸造工艺比较落后, 大多还是采用 木模整体铸造;精密铸造只能用在小型叶轮,用在大 型叶轮上还存在困难。 对于有特殊要求的叶轮如核 泵叶轮采用的工艺是:锻造后,用数控机床铣出线性 的工艺进行加工,产品线性误差很小,叶轮表面光洁 度也很高, 但是成本太高, 不适用卧式泵叶轮的加 工。
[关键词] 循环水泵;打磨;密封;喷涂;改造;降耗
[中图分类号] TH318
[文献标识码] B
[文章编号] 1008-6218(2009)01-0030-04
1 改造背景和途径
电力工业中的节能是发展国民经济的一项长期 重要任务。从我国当前的电厂情况来看,节能的潜力 很大。以电厂的循环水泵为例,水泵水力模型性能落 后,产品更新换代十分缓慢,尤其是卧式循环泵,泵 型几十年没有改动, 结构落后, 效率低于发达国家 5%~10%。 因此,对它的节能改造势在必行。 一般改 造途径有:重新选型;对泵整体重新设计或重新设计 泵的叶轮;对泵的叶轮叶片进行切割或加长;改变调 节方法,优化运行方式;改进泵的管路系统,降低流 体流动的阻力损失。
通过分析和试验,采取如下措施是行之有效的。 3.4.2.1 取消循环泵的水封环
一般循环泵都带有水封环。 水封环与泵的出口 相通,设计目的是润滑和防止空气吸入泵内,但由于 循环泵的位置都低于水位,一般不会出现入口负压。 另外,盘根的材料有自润滑性能,可以替代水封环密 封,因此密封环作用不大,如果去掉密封环或关闭密 封环的供水,密封的效果会更好,也可以降低压兰紧 力,减少摩擦,从而提高工作效率。 3.4.2.2 用油封密封圈替代部分盘根
[摘要] 针对循环水泵效率低的问题,神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司(简称
准能公司发电厂)经过问题查找和原因分析,结合本厂实际情况,对 2 台循环水泵进行了 2 次
技术改造,并对叶轮表面进行了处理,通过取消水封环、用油封密封圈代替盘根等措施解决了
轴端密封问题。 改造处理后的循环水泵效率有较大的提高,达到了节能优化的目的。