QZ5t桥式抓斗起重机的优化设计

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QZ 5 t 桥式抓斗起重机的优化设计1 、桥式起重机结构介绍

不论结构简单还是复杂的起重机,其组成都有一个共同点,起重机由三大部分组成,即起重机金属结构、机构和控制系统。为桥架型起重机基本组成部分( 不包括控制系统) 。桥式抓斗起重机,也叫行车或桥抓,依靠沿厂房轨道方向的纵向移动,小车的横向移动和抓斗的升降、开闭运动来进行工作,是电动通用桥式起重机的派生系列。适用于冶金、矿山、化工等工业室内或露天的固定跨间从事矿石、炉渣、盐、煤、砂等散粒物料的搬运工作。

2 、桥式抓斗起重机的主要故障

该厂烧碱装置盐仓库桥式起重机( 行车) 是关键生产设备,因装置不断扩建,承担着1 4 0 Kt /烧碱的供盐任务,每天抓盐总量都在4 8 0吨以上,严重超过设计负荷,故障频发,经常被迫停车抢修,主要故障表现如下。

( 1)大车轮轴断裂;

( 2)大车减速机内部齿轮崩裂,地脚振松;

( 3) 大车齿形联轴器打滑、齿尖打掉;

( 4) 行车振动大,轨道压板振松,轨距偏离,造成轨道直线度不好,行车啃规严重;( 5) 大车轨道接头鱼尾板联接螺栓经常振松,轨道接头问隙拉开增大,超过允许范围;( 6)提升、开合电机,温升过快造成电机烧毁;.

( 7) 行车的凸轮控制器易发生操作不到位、不灵敏的现象;各种原器件的突发故障;行车大小车电阻箱过温现象;等等。这些情况严重制约了行车的安全稳定运行。

3 、故障原因的分析

这些现象的产生,主要由于工况发生变化,隔膜烧碱的装置

能力由1 0 0 K t / a 提高到 1 4 0 K t / a 。严重超过行车设计负荷,引起大车

轮轴强度不够;大车减速机能力偏小;电机容量不足,输出功率

不够。由于桥抓运行每一周期接触器、滑环、碳刷、机械制动;抓盐、提升、开斗、下降,都要运作一次。负荷、力矩、工况都要频繁变化,因此对所有元器件可靠性及寿命要求很高,一般难于避免各种故障。特别是开、合电机,行车抓盐起升的初始时提升动作滞后于开合动作,开合电机所受的负载为正常工作的一倍,使开合电机的使用寿命降低。机械构件和电气元件不尽合理。

4 、改进措施

新行车要承担3 0 0 K t /a 离子膜烧碱的生产任务,负荷更大,通过

对轴的强度校核,轴承选型,电机功率计算,做了优化设计和技术改进。

4.1 改造大车驱动轮总成和减速机

①5 0 0的大车的主、被动驱动轮总成改为 6 0 0驱动轮总成。轴改进,联轴器和轴配合处改大;轴承改大,7 5 2 0 轴承改为7 5 2 4 轴承联轴器改进,联轴器y 6 5 /y 5 5型改为y s o /v 8 o型。

②减速机改型。由J Z 0 3 5 o 一6 — 1 ,速比1 5 .7 5 ,输出轴 5 5 ;改为

J Z 0 4 0 0 —6 —1速比2 1 .4 。输出轴8 0。

4 .2改变行车的开合和提升电机电机( YZ R2

5 0 M2 —8) 由2 2 k w改造为3 7 k w,匹配相应的电缆( Y C 一 3 x 1

6 + 1 X 1 0) 。

4.3电气元件改进

优选行车凸轮控制器;行车提升、开闭、大小车电阻箱采用空气自冷式代替油浸式;调速控制采用电机串电阻调速控制方式代替变频控制( 变频调速可以实现软启和无级调速,但需要解决的问题比较多,不实用) ;行车磁力控制屏内元器件,原C J 2 0 交流接触器改为三菱接触器。

4 .4改进安装方案。

解决行车啃轨

①调整轨道直线度和接头间隙,接头间隙控制在l m m左右。行车轨道接头鱼尾板联接螺栓的紧固普通 2 4垫片,全部改为带补偿能力,成对组扣安装的碟簧( 产地美国) 。

②安装时,压板压到位后,紧固固定螺栓,在垫铁的轨道两侧焊上防止轨道移动的定位装置。

5 、运行情况及完善

在试车过程中,发现新电缆( Y C 一3 X 1 6 + 1 X 1 0) 很粗,小车梁与桥架栏杆之间的空间显小,电缆在跟随小车滑动时,与桥架栏

杆和小车梁摩擦,影响安全运行。采取了进一步改进措施,将电缆支架焊接角钢向桥架外伸出,悬臂长5 6 0 mm,并适当降低了电缆支柱的高度,便于以后的维护。电缆

悬挂在桥架外面,电缆滑动也不会与周围物体摩擦,缺陷得到有效解决。

6、结论

桥式抓斗起重机经优化设计方案,改进安装工艺,承载能力由中型提高为重型,技术性能提高;新制作安装的桥式抓斗起重机验收交工后,跟前两期安装的行车比,故障明显减少,运行周期延长,很好的满足了生产,效果明显。

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