在稠油、高凝油地区应用水力泵排液技术

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在稠油、高凝油地区应用水力泵排液技术

【摘要】辽河油田主要是以生产稠油、高凝油为主,由于受原油物性的影响,常规试油排液技术达不到较好的效果,这一直是影响稠油、高凝油井试油成果的重要因素。而水力射流泵排液技术具有掏空深度大、连续排液快等特点,经过完善能够满足稠油、高凝油井的排液要求。所以,在稠油、高凝油地区开展水力射流泵排液技术的推广和应用具有重要的意义。

【关键词】稠油高凝油水力泵排液技术

辽河油田主要是以生产稠油、高凝油为主,由于受原油物性的影响,常规试油排液技术达不到较好的效果,这一直是影响稠油、高凝油井试油成果的重要因素。而水力射流泵排液技术具有掏空深度大、连续排液快等特点,经过完善能够满足稠油、高凝油井的排液要求。所以,在稠油、高凝油地区开展水力射流泵排液技术的推广和应用具有重要的意义。目前辽河油田水力泵排液技术在稠油、高凝油地区应用已初见成效,得到了用户的认可和高度评价,从根本上解决了试油过程中在该地区排液的难题,同时能够减少地层的二次污染,提高试油时效,缩短试油周期。

1 技术原理

将水力射流泵工作筒及封隔器用油管下入井下预定深度(管柱结构:油管+水力射流泵+油管+封隔器+尾管),坐封封隔器,从油管内投入高压泵芯(带取样器及压力计)并打开油套循环通道,然后启动地面高压注入泵,从油管注入高压动力液,高压动力液经过水

力泵泵芯的喷嘴(喷嘴直径3—4cm)后,通过油套循环通道进入油套环空流向地面,由于高压动力液经过喷嘴后流线发生变化,在喷嘴下部形成一个真空区域,产生负压,流入井底的地层流体在该负压差的作用下,随动力液进入环空,流到地面,通过地面计量及取样化验,获得地层产液量和流体性质,达到排液的目的。该技术具有以下优点:

(1)掏空深度大,排液效果好,目前最大掏空深度可达3500m;(2)操作简单,投入设备少,灵活性强;

(3)施工周期短(一般7天),成本投入少;

(4)获得地质资料可靠性高。

2 应用效果分析

2.1 实例1

坨45井水力射流泵排液技术

坨45井是辽河西部凹陷牛心坨地区的一口预探井,射孔井段2066.0-2034.3m,层位:s4,厚度 21.1m/5层,射后经二开一关地层测试,平均液面1830.8m,日产液0.97t,回收油0.751m3,回收水0.173m3,平均流压2.15mpa,实测地层最高压力18.22mpa,地层温度66.75℃/2019.30m,压力系数0.95,地温梯度3.31℃

/100m。原油物性分析:密度0.8825g/cm3,凝固点44℃,含蜡量20.06%,沥+胶质23.8%,粘度(50℃)1302.48mpa·s。

该井于2006年12月31日压裂,共挤入压裂液411.7 m3,陶粒60 m3,平均砂比23.5%,施工中破裂压力35mpa,施工压力23-28mpa,

排量4.5-5.2 m3/min,放喷共出液82 m3,出油0.8 m3。2007年1月2日下水力泵排液管柱,h泵:1799.53m,h封:1801.58m,h筛:1803.08m,1月3日进行水力泵排液,排液时首先启动真空加热炉,将动力液温度加热到90℃,然后用热水正循环充分洗井后,投泵芯入座,进行排液,出口温度74℃左右。具体排液数据见表1、排液时压力-温度曲线见图2。从图2中可以看出,当地面泵压为5mpa 时,日产油48.27m3,产量基本稳定,生产压差达到12.2mpa,本次水力泵排液累积排出油221.44m3、水103.1m3,达到了满意的排液效果。

2.2 实例2:沈287井水力射流泵排液技术

沈287井位于辽河大民屯凹陷边台构造带上的一口预探井,该井于2007年9月17日采用∮89枪89弹进行常规电缆射孔施工,井段2567.0~2511.0m,层位ar,厚度44.0m/4层,射后经二开一关地层测试,平均液面2288.2m,日产水0.80t;平均流压2.46mpa,地层压力:23.61mpa,地层温度:84.5℃/2504.07m,地层压力系数0.98,温度梯度3.4℃/100m;本次测试累积回收水1.038m3。。根据测井、录井、测试资料综合分析,该层平均有效孔隙度4.35%,平均时差190.9um/s,深侧向电阻率658.5ω·m,录井取芯为油迹、油斑,岩性为混合花岗岩,地层压力系数较高。符合压裂措施改造条件。

本层于10月5日进行压裂改造,共挤入压裂液455.0m3,陶粒70 m3,平均砂比 24%,施工中破裂压力57mpa,施工压力45-41mpa,

排量3.8-4.8 m3/min,放喷共出液195.5 m3,油花。10月9日下气举阀排液管柱进行氮气排液。累计出液132.0m3,出油0.6 m3,后继续排液不出液。原油物性分析:密度0.8658g/cm3,凝固点50℃,含蜡量29.47%,沥+胶质19.96%,粘度(100℃)45.03mpa.s。起出管柱发现井内150根油管全部被原油堵死,分析原因是由于当地面氮气进入油套环形空间后,压力降低引起井内液体温度随之降低,当降到原油凝固点以后,原油凝固,造成油管被堵死而排不出液。10月25日下水力泵排液管柱进行排液,h泵:2052.15m,h封:2072.86m,h筛:2076.13m,地面上用真空加热炉加热,进口温度92℃,出口温度74℃,经过7天排液,累积排出油88.9m3、水79.18m3(主要是排液初期水量)。泵压10mpa,日产油22.4m3,流压

17.30mpa。达到了工业油层。

3 结论和建议

根据辽河部分油区原油物性凝固点高(60℃左右)、含蜡量高,密度大等的特点,我们采用真空加热炉对动力液进行循环加热(进口最高温度可达90℃以上),然后再进行水力射流泵排液,实践证明,该方法比较适用于稠油、高凝油地区排液。但在排液过程中需要注意以下四个问题:

(1)必须采用高温胶件,解决密封件承受不了高温的难题;(2)下泵芯之前必须对井筒充分循环(热)洗井,然后再投泵芯;

(3)下管之前必须用标准通管规认真对油管进行通管。

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