两种汽轮机高背压供热改造技术的分析

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两种汽轮机高背压供热改造技术的分析

摘要:论述两种150MW等级再热机组高背压供热改造技术的特点。采用“双背

压双转子互换”改造方式,对高背压运行的低压转子进行重新设计,并采用液压联轴器螺栓实现高、低背压运行的低压转子互换,使得机组在两种背压下运行,都

能够保持较好的经济指标和低压缸效率;低压缸采用一次性改造,在高、低背压

下两套动静叶片互换的改造方式,低压缸内气流通道不光顺,气流流动不连贯,

导致低压缸内存在涡流,低压缸效率低。

关键词:汽轮机组;高背压改造;高背压供热;循环水供热

1、两种高背压供热改造机组的技术规范

1.1机组低压转子一次性改造后的技术规范

150MW机组是超高压、双抽凝汽式汽轮机组,从三段抽汽管道上引出工业抽汽,从中低压缸过桥管上引出采暖抽汽,设计额定采暖抽汽量为210t/h。机组改造前

的额定出力是150MW,低压缸双流,通流级数为6级。为实现机组高背压供热,对低压缸通流部分进行了一次性改造、在高、低背压两种运行状态下两套动

静叶片互换的改造方式。在采暖季节,使用改造后的2×5级的低压转子,排汽背

压提升至30~40kPa,利用高温循环水供热;在非采暖期,复装原低压缸三级叶片,低压缸恢复原设计状态运行。

1.2机组低压缸双背压双转子互换改造后的技术规范

低压缸双背压双转子互换,即采暖供热期间使用动静叶片级数相对减少的低压转子,非采暖期使用原设计配备的低压转子,采暖期凝汽器高背压运行,非采

暖期低背压运行。140MW机组,原低压转子为2×6级,在进入采暖期前更换为

去掉两级动叶和隔板的2×4级低压转子,排汽背压提升至30~45kPa;当采暖供

热期结束后,再将原2×6级动叶的低压转子和相应两级的隔板恢复,汽轮机排汽

背压同时恢复至4.9kPa,从而使机组完全恢复原设计状态运行。

2、两种改造方式的技术特征比较

2.1低压转子一次性改造内容

为实现机组高背压供热,对低压缸原通流部分进行了改造,将原2×6级的低压转

子改为2×5级,去掉低压后三级隔板、动叶;次次末级安装假叶根;重新设计末级、次末级隔板、动叶和叶轮,末级叶片长度由710mm改为450mm;增加导流环、末级叶片去湿环。在非供暖季节,将高背压改造后的叶片、隔板拆除。将原

末三级的叶片重新镶嵌到转子上,末三级隔板也重新安装回汽缸,并按原设计值

调整通流部分间隙,恢复未改造前的安装,机组也恢复到改造前的运行状况和背

压值。在冬季供暖前期,恢复高背压运行时的叶片和隔板。机组每一次拆装叶片,低压转子都要进行动平衡。

2.2低压缸双背压双转子互换改造内容

为实现高背压供热,机组低压缸通流部分改造范围:低压转子更换为新整锻转子,通流级数由2×6个压力级改为2×4压力级;更换低压2×4级隔板及汽封,更换低

压前、后

轴端汽封体及汽封圈;增加低压末级导流环2套,更换低压分流环;中低、低发

连轴器螺栓更换为液压螺栓。

3、机组两种方式改造后的经济指标

3.1机组低压缸一次性改造后的经济指标

150MW机组高背压供热改造后,供暖季节实现高背压供热运行;非供暖季节,

恢复原低背压凝汽状态运行。机组进行高背压供热和低背压凝汽工况试验,得到

机组供热能力和供热工况、以及低背压工况下的经济指标。

机组高背压供热工况运行,设计高压缸效率为79.206%,中压缸效率为90.086%,低压缸效率为77.157%,机组缸效率没有达到设计值,尤其是低压缸效率比设计

值偏低16.83%。

机组高背压供热改造后,在采暖季节,利用循环水供热,消除了冷源损失,机组

热耗率大幅度降低,额定采暖抽汽量工况的热耗率为3794.537kJ/kW·h,机组试验热效率达到94.87%。机组在低背压凝汽工况运行,热耗率和出力也恢复改造前的

水平。机组改造前,150MW纯凝工况运行的热耗率为8491.376kJ/kW·h,改造后

正常背压运行的热耗率为8455.584kJ/kW·h。但此种改造方式,机组在高背压工况下运行,不能停止中低压缸联通管上的采暖抽汽,如停止采暖抽汽,在高背压工

况下纯凝运行,90MW负荷下,低压缸右侧排汽温度达到98℃、102℃,随着负

荷上升,低压缸右侧排汽温度也升高,机组运行的安全性降低。

3.2机组低压缸双背压双转子互换改造后的经济指标

140MW机组高背压供热改造后,供暖季节采用高背压转子,实现高背压供热;

非供暖季节,采用原低压转子,恢复原低背压凝汽状态运行。机组进行高背压供

热和低背压凝汽工况试验,得到机组供热能力和供热工况、以及低背压工况下的

经济指标。

机组高背压供热改造后,在高背压凝汽112MW工况下,设计四段抽汽压力为

0.5106MPa、五段抽汽压力为0.3725MPa。而由机组高背压出力工况试验数据得知,四段抽汽压力和五段抽汽压力都超过以上设计值,机组出力达到最大值。机

组在高背压供热工况下运行,利用循环水供热,消除了冷源损失,机组热耗率大

幅度降低,在高背压凝汽工况和抽汽工况下,试验热耗率为3724.188kJ/kW·h、3756.656kJ/kW·h,汽轮机组试验热效率达到96.666%、95.83%。机组在低背压凝

汽工况运行,经济指标也恢复改造前的水平。

由于受锅炉蒸发量的影响,试验时的机组最大出力为127894.6kW。125MW工况下,机组试验热耗率8726.496kJ/kW·h,修正后热耗率8474.528kJ/kW·h;而机组

高背压改造前试验,125MW工况下,机组修正后的热耗率8368.75kJ/kW·h,低压缸恢复原设计转子后,机组热耗率指标基本恢复。

4、机组高背压供热改造技术分析

4.1低压缸一次性改造方式分析[按照第三章的分类,是否缺少4.2]

由以上试验结果得知,150MW机组低压缸一次性改造以后,低压缸效率远低于

设计值,而且不能停止中低压缸联通管抽汽运行。原因主要体现在以下两方面。

一是原150MW机型采用710mm末级叶片,以纯凝THA工况为经济工况点,末

级叶片焓降较小,当背压提高时,末级叶片由于焓降减小很容易出现做负功的状况,从而产生鼓风损失,因此原设计不适合用于高背压供热;为了达到高背压供

热的目的,低压缸在改造时采用了更低叶高的450mm末级叶片,以避免在高背

压运行时末级叶片出现鼓风现象。由于末级和次末级叶片过短,级的焓降减小,

做功能力降低,级效率和低压缸效率都降低。

影响低压缸效率和做功能力的另一个原因是:低压缸动/静叶片在原低压缸基础上改造,低压缸通流部分没有进行重新优化设计,低压缸通流部分改造中去掉低压

缸第四级隔板及动叶后,通流级数减少一级后使上下游的压力级间动静叶片间距

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