振动放矿机的应用和改造

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振动放矿机的应用和改造五矿邯邢矿业北洺河铁矿自建矿以来,溜井放矿设备经历了单台板振动型放矿机,简单双台板振动型放矿机,到结合本矿实际改进更加适应的双台板振动放矿机等过程。本文根据该矿的生产组织工艺和方法,重点介绍溜井放矿设备振动放矿机的引入和有效的改进方法。

在北洺河铁矿井下生产当中,开采出的矿石倒入预先设置好的溜井,最终汇集后至主溜井提升到地表,完成一次井下采矿循环。振动台板以一定角频率振动后,可使矿石被稳定连续排放出溜井,避免了卡块、结拱、堆滞和跑矿现象发生。不仅有效改善了溜井放矿效率,同时提升了生产力。该矿2000年开始引入ZZ-6 型单台板振动型放矿机,以实现可控制放矿。至今已在-110m运输水平的矿石溜井中采用了此类型振动放矿机。

2005年开始引入ZDFK双台板振动放矿机技术,并在-110m水平溜井安装试验。试验运行中发现一些问题,1 放矿速度慢;2 矿车装满系数低;3放矿口偏小;4台面矿石分布不均匀;5主梁易断裂。

本文针对ZZ-6以及ZDFK单、双板振动放矿机在北洺河铁矿的应用以及后续技术改造、优化设计等方面将做详尽介绍和理论分析,提出解决方案,表述实际效果。

ZZ-6 振动放矿机

1.1底板的台面倾角a

台面倾角a是振动放矿的关键因素。增大倾角可加大放矿能力,但角度过大将导致降低矿物的稳定性,易造成跑矿。a —般为100 200。但根据干燥、潮湿的不同程度应合理调整台板倾角,故取

a =11o。

1.2 眉线高度h

眉线高度对放矿能力影响较大,属首选参数。在实践中h 由要求放

出的大块尺寸d和出矿口的大块通过系数k来决定,k=1.6〜2.5,取

h1200mm。

1.3 通过口高度h1 h1=2dsin ©/tg S'该矿d=600mm3‘ =40°、©

=60°

故h仁1238.65mm

1.4 振动台面埋设深度l

振动台板埋设深度l 也是一个重要的参数。确定l 值应兼顾眉线至不动矿堆坡面的垂直距离。该矿振动放矿机的埋设深度l 取900mm。

实际测算:la = (hlcos a - hcos © )/sin( © - a )=816.07mm

计算值肯定了取值的合理性。

1.5 眉线角、台板长度L、台板工作宽度B以及眉线角5是一组关系到放矿安全性的

重要参数。取5 =40°, L=3200mm B=1500mm

L=(La+Lb)/cos a

式中:Lb=2355.84mm

L=3231.37mm

取L=3200mm

考虑两次对车,故取B=1500mm

总之ZZ-6振动放矿机有效地改善了溜井放矿条件,提升了-110m水平的

运输能力。但是单台板振动放矿机配套的溜井状况也只能降至约-230m水平

的生产组织,后续投用的深溜井放矿将由双台板振动放矿机来完成。ZDFK双台板振动放矿机

2.1双台板振动放矿机为两个单台板振动放矿机的组合。具有出矿能力大、两个台板可同时或分别工作等优点,适合出矿量大的主要溜井。

2.2双台板振动放矿机设计理论基础

221台板倾角a

梅山铁矿设计取15 °,但因该矿矿石较粘结,取16° 30'。

2.2.2眉线高度h

h二Kd,为了保证出矿口的流畅,K=1.6〜2.2为宜,取K=2 d为矿石最大直径,该矿d=700mm

代入式:h=1400mm

223眉线角S

眉线角S比自然安息角小5°〜8°,取S =40°

2.3双台板振动放矿机应用的几点不足及改造:

2.3.1 溜井台板底梁设计

台板面积大、振源集中,而且传递面小,造成激振力传送和释放效果差,会导致台板底梁被振断,影响生产。

设计过程

随着生产任务量提高,溜井台板存在的缺陷愈加明显,工作台板疲劳断裂失

效发生的可能性剧增。改造后在旧底梁上增加一道过渡保护梁,效果非常明

显。

使用后的实际效果

振动台板使用寿命延长,振动电机损坏数量减少,降低了检修频率。

2.3.2 中间密封板的设计

概况

双台板振动放矿的效率高,两台板间必须有一定的间隙,为防止间隙漏矿,原设计是采用两台板接触边的下部各焊接一个“L”型钢, 把20mm勺橡胶皮安装在两台板中间,并沿着台板长度方向上用沉头螺栓把胶皮和台板连接起来。

存在的问题

中间橡胶密封撕裂后造成台板漏矿,严重时台板被胶皮带起, 无法正常放

矿。

中间橡胶密封的安装时间长,达1 个班以上

改造

直接把胶皮安装到两台板之间,再把台板下口用钢板焊接。

2.3.3参数调整:

1、台板倾角由15°增大至16° 30’

2、横梁由1200mm台高至1400mm通过额墙的高度控制眉线高度。

3、振动放矿机台板宽度由2500mmk增加至2900mm

4、振动放矿机台板长度由4350mmk增加至4550mm

试验的实际效果

3.1 放矿效率大幅提高,

3.2 减少了对车次数,提高了矿车装满系数

3.3合理抬高眉线,使矿石的通过性能有了较大的提高,减少了棚井现象的发生。

3.4台面矿石在下放过程中,矿石厚度均匀,减少矿石堆积。

3.5振动台板使用寿命延长。

综上所述,根据北洺河铁矿目前的生产组织模式,经过不断实践、

修改和完善,现已全部在一230m运输水平的中段放矿中应用,积累了经验与数据,并且在设备技术状况上有了较大的提高,取得了明显的经济和社会效益。

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