比例阀的调试

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ma 800 600 400 200 0
其他应用响应快 “A” “B”
比例放大板设置:

由上图表分 析:采用放 大板VT-3000 中2个开关量 控制即可满 足要求。接 线如图:k1i、 k2i、k3i 由 PLC控制。
K1i K2i K3i
反馈元件分析:

反馈元件采用电磁感应式位置传感器(Z10), 与圆弧型感应块共同组成(见下图),这 种反馈方式可方便地在PLC程序内,利用延 时时间来控制液压缸的减速,以实现慢速 放料。
故障曲线
正常曲线

正常和故障情况下液压缸两腔压力曲线:
有杆腔 无杆腔
有杆腔 无杆腔
Z10感应块
前进位Z10 返回位Z10 轴端

动作过程分析:(以电磁铁B得电,液压缸拨 料前进为例)
ma
600 400 200
斜坡
R1调整
斜坡
斜坡 R2调整 PLC延时
前进Z10感应到信号
1 2 3
s

当拨叉具备动作条件,PLC输出信号,控制k1i接通,9V电压通过R1使放大板输出,由于斜坡电位器t的作 用,输出电流慢慢上升至设定值(600ma),直到前 进到Z10感应到信号,PLC断开k1i,接通k2i,通过R2 使输出电流降至设定值(300ma),PLC延时一定时间 后,k2i断开,到此前进动作完成。
P1、P2和弹簧在2# 平衡阀内建立一种 平衡,使阀口开度 随负载变化不断变 化来保证液压缸运 行平稳。

4、典型比例放大板(VT-3000):

开关量输入简介:
1、当R1-R4(10c、10a、8a、12a 端)接负9V电压时,放大板为 电磁铁“B”端提供电流,R1R4 可设定4种电流值,由K1-K4 来选择4种电流值的一种。反过 来,接正9V电压时,放大板为 电磁铁“A”端提供电流。 2、放大板本身提供换向功能,按 右图接线,由K6可控制“A、B” 换向。 3、当K5接通时,斜坡调整失效, 当K5 断开,斜坡时间可30ms5s可调。
老型液压比例系统
——崔俊生
前言:

在冶金行业,液压比例系统应用非常广泛, 下面我将结合钢管公司实际应用的比例系 统,对PLC、放大板、比例阀、平衡阀、传 感器等做一个详尽的讲解。
一、老型比例系统
1、组成:



PLC控制系统:S7或GE6。 放大板:VT—3000或VT—3006。 比例阀:4WRZ10—52 SCA、SCB型平衡阀。 ZDC型压差控制阀。 执行元件:液压缸或马达。 反馈元件:Z10或测速电机。


故障判断:
1、观察阀台压力为13Mpa,说明压力源正常。 2、捅阀时测阀块输出油路的A、B压力为零。 3、测量为导阀提供5Mpa压力的减压阀压力为零。 4、由上述测量结果可以说明比例阀的P口无压力输入。
5、由上述可以肯定该回 路的压差控制阀主回 路没有压力输出。 6、注:如果主阀3坏,减 压阀2 应该有 5Mpa压力。

故障处理:
更换压差 控制阀的控 制盖板,并 拆下盖板上 的工艺丝堵, 安装一个测 压接头,以 便于以后点 检和维护。 如图:

原因分析:
1、将压差控制阀解体 发现导阀(DBDS6) 阀口被一块液压缸密 封卡住,如左下图, 造成P-T常通。 2、由左上图分析可知 当溢流阀阀芯卡住后, 系统压力通过B-A-X 经溢流阀直接回油箱, 致使F点压力为零压 力P将主阀芯向上推, 关闭阀口,A输出压 力为零。
IB
1Ω电阻
电磁铁

2、用压力表测液 压缸有杆腔压力 (B2端),发现 液压缸快速前进 过程基本正常, 减速过程压力偏 高,达17Mpa。可 见有杆腔回油节 流口偏小,回油 阻力偏大。
Baidu Nhomakorabea

故障处理:
由上述分析可以 判断出:由于回 油不畅,造成背 压升高,导致步 进梁减速前进过 程提前结束。在 该回路中,影响 回油的只有平衡 阀,更换平衡阀 后将减速延时时 间调回,该故障 彻底消除。
开关量及PLC延时
VT3000
返回位Z10
返回过程
K1i、k2i、k3i
PLC
开关量及PLC延时
液压缸实际工作时两腔压力曲线:
有杆腔 无杆腔
6、典型故障案例:

以PU2顶杆冷却站步 进梁为例(以下简称 步进梁):液压控制 如左图。
A
B
P
T
案例一:步进梁平移无动作
故障现象:在正常生产过程中顶杆冷却 站平移突然没有动作,手动 捅阀也无动作。 基本分析:捅阀无动作说明液压回路故 障,应该与电气无关。

拨叉返回时的 控制过程与前 进基本相同, 唯一的区别是: 前面讲过要使 电磁铁“A”得 电,必须由 PLC控制k3i接 通,用正9V电 压控制R1、R2 的输入。
K1i K2i K3i
* 总结:控制框图如下
VT3000 比例阀B 液压缸 前进位Z10 前进过程
K1i、k2i
PLC
比例阀A 液压缸
5
6
3、当Z10感应到信号步进梁进入减速区后,放大板对电 磁铁输出的电流会逐渐减小,比例阀的阀口开口度会 变小,流量也减小。在平衡阀内,由P1、P2和弹簧的 共同作用使阀芯6和阀芯5向开口度小的方向移动。而 现在阀芯5短了一截,使阀芯6与阀口提前关闭,造成 回油完全截止,出现背压过高,然后P1升高,阀芯5 推动阀芯6再次打开,在延时时间内阀芯6如此振荡, 造成液压缸运行的不稳定,该故障出现。
电磁铁A 电磁铁B
开口度

比例阀的实物图 片(下)和控制 简图(左):
5Mpa
导阀1
减压阀2
主阀3

比例阀内 部结构图


压差控制阀的主要功能是增加比例阀流量 输出的稳定性,它与梭阀、比例阀共同组 成一个恒流源。 基本原理:流体通过一个节流口时,输入 端压力(P1)与输出端压力(P2)的压差 恒定,那么,通过该节流口的流量恒定。
P1 P2
ΔP=P1-P2=恒值
恒流源简图

压差控制 阀与比例 阀共同组 成恒流源 的液压回 路图,如 左图:

平衡阀的主要功能是增加负载运行过程中的稳 定性。如图所示,当压力油从A1进入后,先将 1#平衡阀全部打开,然后由于负载的作用,在 液压缸无杆腔建立起压力,该压力P1推动2#平 衡阀打开,液压缸有杆腔的油液通过2#平衡阀 的阀口流回油箱,同时在B2端建立压力P2 。
2、相互关系:
比例放大板 比例阀组 液压缸或马达
PLC 动作条件
Z10或测速电机
3、典型液压比 例回路分析:

液压缸
负载
参照左图:

主要功能是执行 元件在运行过程 中即使负载不断 变化,该系统也 能保证执行元件 运行过程中的稳 定性。
平衡阀
梭阀
压差控制阀

比例阀就相当于一个电控流量控制阀,当 电磁铁的电流从200ma到800ma逐渐增大时, 比例阀的开口度由0逐渐增大至100%,开口 度越大,比例阀输出流量越大,执行元件 速度越快,如下图:
P
案例二:步进梁前进定位不准

故障现象:
在正常生产过程中顶杆冷却站平移突然不到位, 不能正确将顶杆运送到输送辊道中心线,同时 冷却站上的其他顶杆经常掉道。
顶杆 运行方向
动梁
定梁
辊道

基本分析:
首先从简单入手,电气人员在PLC程序上将 延时加长后,故障基本解决。但运行半小 时后,故障再现且不稳定(忽前忽后), 基本可以肯定为液压回路故障或比例放大 板输出电流不稳定。

比例放大板基本功能:
a. 输入控制灵活:即可使用开关量输入,也 可使用模拟量输入(12c或16a、16c)。 b. 通过调整斜坡时间,可以调整输出电流的 响应时间。 c. 调整R1-R4可稳定输出200—800ma电流。

下面以常见的拨料叉为例具体讲解:
5、实例分析:

工艺简介:PU2环形炉坯料最小为φ210*1500最 大为φ310*4700。环形炉出料后,推正缸将坯料 在固定台架上推正后,由比例系统控制拨叉将 坯料运送1#运输链固定台架。如图:

原因分析:
1、事后对平衡阀 进行了解体, 发现平衡阀芯5 比正常的阀芯 短了0.5mm,分 析由于长期在 运行过程中, 撞击阀芯6磨损 所至。
5
6
2、在液压缸启 动和快速运行 过程时,P1的 压力较大,阀 芯5推动阀芯6 打开的开口度 较大,短了一 截的阀芯5对 平移的速度影 响不是很明显。
P1


系统分析:
由上图可知,坯料运输过程中,对液压缸 来说,负载是不断变化的,因此采用液压 比例加平衡阀的系统来满足工艺要求。
对电气控制来说,要求拨叉慢速启动,中 间过程快速运输,然后慢速放料;拨叉返 回时,快速启动,减速回零位。如下图:
本例使用平稳性好 “B” “A”
ma
800 600 400 200 1 2 3 4 5 6 S 0 1 2 3 4 5 6 S
ma
600 400 200
前进Z10感应到信号
PLC延 时加长 停止点

故障判断:
1、用万用表或示波器测量比例放大板IB端电压(面板 上有测试端子),发现快速时0.6V,慢速时0.3V,且 稳定。说明比例放大板无故障。

注:电磁铁B上的电 流200-800ma对应在IB 上的电压为0.2-0.8V。 相当于下图:
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