高精密零部件自动化生产线改造与及应用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高精密零部件自动化生产线改造与及应用
1.项目情况概述
1.1实施背景
随着工业技术的发展进步,零部件已实现机械化批量生产,零部件对通用性、互换性、功能性、装饰性有了更高的要求。基材的多样化,结构的改变和使用功能的增加,使零部件的作用不再仅仅是装饰和部分活动部件的连接,对其功能性要求越来越高,涉及的领域也越来越广,现有零部件,其强度、耐磨擦、耐腐蚀性能都有待提高。为此,我司为了满足精密零部件的生产需求,特进行高精密零部件自动化生产线改造。
1.2建设地点
我公司实施自动化智能化改造项目“高精密零部件自动化生产线改造与应用”,实施地点位于东莞市凤岗镇。
1.3主要实施内容
项目实施主要是外购龙门型双点高性能压力机、AMADA激光加工机、AMADA折弯机、弧焊机器人、拉杆框架单动液压机、闭式双点单动压力机等38台/套设备置于车间生产线上,通过设备投入改进生产线,实现高精密零部件自动化生产线改造。
1.4项目资金投入情况
项目计划总投资约1512.89万元,经费全部由公司自筹。截止项目完工,实际投资 1512.89万元,全部用于设备及其相关购置费用。
2.减员增效方面绩效分析说明
2.1总体效果
项目实施改造后核心工序可使用新购设备代替传统手工操作,产量,质量,安全性能大大提高;用工数量,报废率,工伤事故效率降低明显。在帮助企业获得利润的同时,为同行业与相关供应链企业在进行设计研发与工艺改造方面,提供了实践经验,具有较强的示范作用。
项目实施共购置设备38台/套,改造涉及9个工序,其中包括CNC加工、钣金加工、冲压加工、焊接加工、喷涂加工、品质检验、铺助上料、线割、原料校平。直接减员60人,相对减员174人,劳动效率提高了38.60%。产品合格率提高了2.4%。企业年均节省能源消耗量约170.11吨标准煤,单位产品能源消耗降低23.53%。
2.2成效对比与测算依据
项目改造完成之后,于2017年12月进行全面的投产。目前各部门作业正常,产能与质量均较稳定,改造前后各项生产数据指标对比如下:
(改造前取2016年1月份数据,改造后取2017年12月份数据)
项目改造完成之后,于2017年12月进行全面的投产。选取2016年1月(设备投入前)和2017年12月(设备投入后),从产能、人员、效率、合格率的指标来比较设备投入后的变化。
由原始报表汇总并计算平均值,可以得出以下表格:
(1)产能、生产效率
改造前,2016年1月,用工人数为512人,产出产品为2356912件,1月工作时间为26天,以每天8小时计算,改造前平均生产率为2356912件/512人/26天/8小时=22.13件/(人*小时)。
改造后,2017年12月,用工人数为452人,产出产品为2883654件,12月工作时间为26天,以每天8小时计算,改造前平均生产率为30.67件/(人*小时)。
对比图如下:
通过产能对比,可知改造后相对于改造前有所提升,产能提高约22.35%。
通过效率对比,可知改造后平均效率比改造前平均效率提高了38.60%。
(2)产品成品率
改造前(2016年1月)成品率=96.3%
改造后(2017年12月)成品率=98.7%
改造后的成品率比改造前成品率提高了2.4%
对比图如下:
(3)减员测算
改造前(2016年1月),用工人数为512人,共产出产品2356912件;改造后(2017年12月),用工人
数为452人,共产出产品2883654件,由此可见,直接减员=60人。
产量上升后,用工本应该增加,但由于实施自动化改造,生产效率提升了,没有增加用工,因而测算其相对减员。
相对减员=改造后产能÷(改造前产能÷改造前用工)-改造后用工
相对减员=2883654÷(2356912÷512)-452=174
人
(4)节能效应指标
改造前2016年1月份当月用电量为401430度,单位产品能耗0.17度/件,改造后,2017年12月用电378000度,单位产品能耗度/件。单位产品降低能耗0.13,单位产品能耗降低23.53%,每月产量以2017年12月产量2883654件来算,每月节约了115346.16度电,则全年可节省1384153.92度电,预计全年可节省标准煤约170.11吨。
2.项目完工达效后一年内新增经济效益分析
实施改造之后,预计2018实现销售收入3300万元,新增利润290万元,新增税金76万元。