2006年长庆重复压裂裂缝延伸控制技术验收报告

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重复压裂裂缝延伸控制技术

验收报告

北京博川伟业科技发展有限公司

二○○七年五月

重复改造工艺裂缝转向技术验收报告

报告编写人:李勇

报告参加人:李勇付作义

报告审核:康顺江

报告审定:翟晓博

北京博川伟业科技发展有限公司

二○○七年五月

摘要

水力压裂技术作为油气井增产、水井增注的进攻性措施已广泛应用于低渗透油气田的开发。就技术而论已成为低渗透特低渗透油气藏开发不可或缺的、成熟而有效的石油工程技术,对于具有不同油气藏地质、开发与开采特点以及解决在不同阶段存在的主要问题时又在不断发展、提出新思路和发展新方法[。

本文结合长庆油田油藏渗透率低的特点,以两种情况为主要实验目标,一是针对支撑剂接近失效的井,如何更大程度动用剩余油;二是针对注入关系不明显的井,如何改善注水关系。通过对国外文献资料的收集调研了解国内各油田进行重复压裂的现状,充实了重复压裂的转向机理研究。通过室内实验、对实施暂堵的堵剂各项参数进行了调整。通过现场实验对长庆油田重复压裂井转向机理、转向时机、堵剂适用性研究和验证。

加强重复压裂新裂缝造缝机理、延伸规律的研究,对于指导长庆油田的重复压裂施工,提高其工艺可行性和经济可行性,进一步提高低渗透油气藏开发水平,具有重要的现实意义和长远意义。

关键词:低渗透油田;重复压裂裂缝转向技术;裂缝控制剂;长庆油田

目录

前言

一、合同规定研究内容及完成情况

二、主要开展的研究工作及取得的成果

1、转向剂性能的优化

2、现场应用情况

3、单井分析

三、转向重复压裂取得的认识

1、开发方面取得的认识

2、技术方面取得的认识

四、几点建议

五、转向重复压裂技术原理研究补充

前言

水力压裂作为油水井的增产增注措施在世界范围内得到广泛的成功应用,取得了很好的经济效益。但该措施效果不可能做不到一劳永逸,随着压裂井(层)的开发生产,第一次产生的水力裂缝会失去作用,有必要再进行二次或更多次重复措施,以保证油气藏实现增产稳产的开发目标。实践证明重复压裂仍能取得好的经济效益。

因此,开展重复压裂技术理论的研究,尤其是加强重复压裂新裂缝造缝机理、延伸规律的研究,对于指导大量的重复压裂施工,提高其工艺可行性和经济可行性,进一步提高低渗透油气藏开发水平,具有重要的现实意义和长远意义。

近年来国内大庆、胜利、长庆、大港、吉林等油田也进行了大量的重复压裂作业,并从理论和实践上进行了一定的探索,取得了一些经验与认识主要有:(1)进入开发中后期的油藏在近井地带的地应力场可能发生重新分布,即重复压裂可能在其它方向产生新的水力裂缝;(2)重复压裂应优选合适的暂堵材料;(3)重复压裂的施工规模可以不大于前次压裂施工规模。

在2005年重复压裂的基础上,该项目在理论上继续充实重复压裂转向机理;通过室内实验和评价,对堵剂性能进行优化,根据地层条件和工艺要求确定了合理用量;并在现场实施8口井,近一步的总结了经验和教训。

一、合同规定研究内容及完成情况

经双方协商对长庆油田重复压裂井进行重复压裂裂缝延伸控制技术服务。合同期限为一年。

1.技术服务的目标:利用裂缝延伸控制技术暂堵目标层位的老裂缝,在其他方向产生新缝。

2.技术服务的内容:①进行裂缝延伸控制剂的室内评价实验;②完成八口井的重复压裂设计、裂缝转向设计、现场技术服务与质量控制;③进行压后效果评估,提交技术报告。

3.技术服务的方式:由甲方提出八口井号,双方共同进行可行性分析,甲方确定,并提出正式的地质方案,乙方根据地质方案制定重复压裂施工方案,甲方审批;施工队伍及准备事宜由甲方负责联系运作;乙方严格按设计监督施工,确保工程合格。甲方负责对乙方进行监督,对施工结果进行验收。

通过理论研究,近一步的对重复压裂转向机理进行补充和完善;通过室内实验和对堵剂加工工艺的改进,对粒径和溶解时间进行调整,使之更适合长庆油田地层条件和现场需要;对用量进行了总结调整;并在现场实施8口井,均按设计要求进行了实施,并取得一定的增产效果;通过项目实施达到合同验收标准。

二、主要开展的研究工作及取得的成果

1、裂缝延伸控制剂性能的优化

由于长庆油田压裂时使用水力压差式封隔器卡封护套,喇叭口位置装24-28mm喷嘴,若堵剂粒径过大,可能堵塞喷嘴,粒径过小,强度达不到要求,而且溶解时间加快。为此调整了生物胶的含量,同时将含水由3%调整为1%,增加烤制工序。虽然减小粒径,但溶解时间并

未因此而加快,而且耐压强度不受影响。粒径调整为5-8mm;滤饼溶解时间调整为60℃时3-4.5小时;

裂缝延伸控制剂颗粒溶解曲线

考虑到长庆压裂井口多为350型,甚至有使用250型,考虑施工安全,同时保证足够的耐压性,结合现场实际增压情况,用量确定为20公斤+1.5公斤/米(油层厚度)。

堵剂岩心封堵实验

2、现场应用情况

实施前我们专门到第三采油厂银川基地与地质、工程人员进行交流,并收集资料,对重复压裂的选井和工艺思路提出建议,由地质部

门提出要求,我们设计并组织实施,从重复改造的目的分我们主要为实现两个目的,一个是沟通剩余油,另一个是压裂引效;工艺上先进行测试压裂,然后停泵加转向剂进行正式压裂,目的是为了对比加转向剂前后的破裂压力变化,通过施工压力的变化和产量的变化来对比转向重复压裂的效果。

2006年施工的8口井中,以转向提高老裂缝测向剩余油为目的的有4口井(庄18-21、盘41-31、柳85-52、盘36-41),从裂缝监测的结果和施工压力的分析结果分析,除盘36-41因封隔器失效导致转向剂没有达到较好的封堵效果外,其余压裂井全部实现了转向,盘41-31、柳85-52增油效果明显。以压裂引效为目的的有4口井(柳89-41、侯21-11、王24-04、罗29-41),从施工压力分析,全部实现了转向,柳89-41、侯21-11、罗29-41增油效果明显。王24-04井压裂后,增液不增油,压裂前日产液量2.17,压裂后日产液量3.4,压裂前日产油1.54,压裂后日产油0.6,日增油仍有上升的局势,不增产的原因:裂缝转向以后,沟通了对应水井的注水前缘位置。

2006年长庆油田转向压裂概况

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