空分主冷液氧液位异常分析及处理方法探讨

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空分主冷液氧液位异常分析及处理方法探讨

【摘要】对KDON-3000Y/3000Y型液体空分装置投产运行时间较长后,开机过程中出现主冷液氧液位异常进行分析,对异常情况的解决方法进行探讨。

【关键词】空分主冷;液氧过冷器;真空管;堵塞;液位异常

佛山德力梅塞尔气体有限公司的1号空分和2号空分均是KDON-3000Y/3000Y型液体空分装置,投产运行已经6∽8年,在以往的开机及运行过程中,两套空分的主冷液氧液位均很正常,但在2012年春节前后分别对两套空分检修完成后开机过程中,两套空分都出现了主冷液氧液位异常情况。本文就这两次异常情况进行了分析,以期为本公司及国内同行处理同类问题提供一点借鉴。

1、异常情况描述

与本文相关的简要流程图

1.1 1号空分

对1号空分进行年度检修期间天气情况不是很好,断断续续一直细雨绵绵,检修时冷箱内维持微正压。春节前启动1号空分,开机过程中一切正常,液氧产品合格后送液至常压液氧贮罐,约3小时后发现主冷液氧液位不断的在往上涨,V7阀门的开度设定100%也无法控制,于此同时,上塔的压力和阻力也是突破报警值。操作人员马上对膨胀机减载,降低膨胀量,减少液空进上塔量,停止液氧生产。然后手动打开液氧去残液排放器阀门V352,由于以前在V352处装了盲板,液体一时无法排出。接着用真空管上的吹除阀来排放液体,但是排液仍不顺畅,排了两个小时左右,仍不见液氧液位下降。于是怀疑是否主冷液氧液位变送器有问题,拆出常压贮罐的液位变送器来比对,主冷液氧液位显示仍是很高,液位在3400mm,上塔压力在65Kpa。由于1号空分液氧排放管路有旁通排放阀V354,可利用该阀降低主冷液氧液位。打开液氧旁通阀V354排液氧,发现真空管吹除阀排液量明显增加,液氧液位下降较快。关闭V354阀,重新打开V7阀,真空管吹除阀排液量减少,同时中央控制室DCS显示主冷液氧液位下降速度较慢。反复几次都出现同样现象,最后只好打开液氧旁通排放阀V354,真空管吹除阀排液量增大,主冷液位明显下降,上塔压力也同步下降,十几分钟后,主冷液位下降至400mm左右,上塔压力恢复正常。

1.2 2号空分

1号空分运行正常后,2号空分停机检修,检修完成后,所有管道、冷箱内保持微正压,等待春节后开机。春节期间天气也不好,经常下雨。春节后启动2号空分,开机过程也一切正常,液氧产品合格后送液至常压液氧贮罐,约3小时后又发现主冷液氧液位不断的在往上涨,V7设定100%,液位再次无法控制,一

直涨到3600mm左右。检查液氧液位变送器及其管路,没有问题,而且经检查发现变送器低压气侧管吹扫是有液体排出,说明确实是液位太高,已经覆盖仪表管引出管。上塔压力显示65Kpa,阻力无法显示,真空管吹除阀排除的液氧像春节前1号空分开机时一样很少液氧排出。被逼只好减负荷,停膨胀机。但是2号空分并没有液氧旁通阀,V7又无法控制液位,只能打开阀门V352,通过液氧去残液排放器排放。

2、异常情况分析及解决

1号空分和2号空分开机过程中出现主冷液氧液位异常现场类似,原因分析及处理如下:

2.1液氧产品排放阀V7故障,液氧无法排出,从而引起主冷液氧液位异常。V7阀门故障有两方面:一是定位器与执行器故障,一是DCS与现场阀位开度不符,但经检查定位器与执行器动作正常,DCS与现场阀位开度也相符。2.2从主冷到常压液氧贮罐的真空管堵塞,液氧无法排出,从而引起主冷液氧液位异常。真空管为DN65的,堵塞的可能性不大,万一堵塞,可能是管内有杂质或水汽结冰,但经检查真空管内很干净。2.3真空管上手动阀门故障或被杂质堵塞,液氧无法排出,从而引起主冷液氧液位异常。经现场动作阀门,正常;后又拆开阀门检查,也无杂质堵塞。2.4主冷堵塞,液氧无法排出,从而引起主冷液氧液位异常。虽然年度检修时间较长,检修期间天气也不太好,但主精馏塔(包含上塔、主冷、下塔)和整个冷箱一直维持微正压,湿空气是无法进入的,但由于两套空气已投产运行6∽8年,是否在长期的运行过程中有微量的杂质和冰累积,从而堵塞主冷呢?但打开阀门V352排液,主冷液位正常下降,所以可以排除主冷堵塞。2.5工艺操作人员操作不当:在氮气调纯过程中速度过快,主塔冷量过多,从而使得液氧液位失去控制。在DCS上检查调纯过程中的各操作曲线,并没有速度过快,主塔冷量过多的现象,而且两套空分都是产品液氧送入常压液氧贮罐3小时左右才出现异常,因此也不存在人为操作不当。

2.6液氧过冷器堵塞,液氧无法流过,从而引起主冷液氧液位异常。

2.6.1空分中的水和二氧化碳冷凝后形成冰和干冰,可能堵塞液氧过冷器:虽然年度检修时间较长,检修期间天气也不太好,但与主精馏塔一样,在整个检修期内,液氧过冷器也一直维持微正压,湿空气无法进入。是否由于两套空分装置投产运行时间长,纯化器分子筛吸附效果下降,对原料空气中的水和二氧化碳吸附不彻底,从而形成冰和干冰,堵塞液氧过冷器内部的细小通道呢?在DCS 上检查经纯化器后原料空分中水和二氧化碳含量曲线图,从投产至今,水和二氧化碳含量均小于1PPM,根本不会有冰和干冷出现。2.6.2由于两套空分投产运行时间较长,纯化器内的填充物分子筛和三氧化二铝长期处于吸附和解吸状态,不断受到空气或污氮的冲击,再加上在开、停机过程中有时压力波动较大,纯化器内的分子筛和三氧化二铝受到冲击就更大,可能有少量破碎,破碎后的粉末累积在主冷内,而空分长时间停机检查时主冷内的液氧完全蒸发,下次开机后的液氧刚好将粉末带入过冷器内的细小通道,从而堵塞液氧过冷器。由于1号空分和2号空分产品液氧可以送往同一个常压液氧贮罐,因此,可以利用1号的液氧吹扫

2号空分的液氧过冷器:关闭常压液氧贮罐进口阀,将1号空分和2号空分真空管上的手动阀打开,打开2号空分的V7阀,然后打开2号液氧去残液排放器阀门V352,吹扫管道;同样,可以利用2号空分的液氧来吹扫1号空分。2012年春节前后两套空分出现主冷液氧液位异常,最后都是采用上述方法吹扫后,按正常开机程序开机,恢复了正常生产。为了检查两套空分纯化器内分子筛和三氧化二铝的状况,2013年在两套空分停机时拆开纯化器,取出其内部的分子筛和三氧化二铝,发现确有少量破碎,并对其进行了处理。

3、结束语

对于投产运行时间较长的液体空分装置来说,为了避免主冷液氧液位异常,装置停运检修期间维持微正压,以免湿空气入侵;开机时产品液氧合格后,氮气调纯速度适当减缓,以免工艺过程失衡;停机时检查纯化器内分子筛及三氧化二铝的状况,以免破碎的粉末堵塞通道;如果出现液氧通道堵塞,采取液氧反吹扫方式,比较安全有效。

参考文献

[1]汤学忠,顾福民.新编制氧工问答.北京:冶金工业出版社,2011.

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