除盐系统阴床再生后二氧化硅冲洗不合格的原因分析及处理

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脱盐水站水质超标的原因分析与解决

脱盐水站水质超标的原因分析与解决

脱盐水站水质超标的原因分析与解决摘要:为了满足公司新建150 MW超高温亚临界发电机组的用水需求,本文对现有脱盐水站不能达到亚临界发电机组补充水水质需求的原因进行了分析,提出并实施了改进措施。

关键词:除盐水;水质;超标前言:除盐水是指利用各种水处理工艺,除去悬浮物、胶体和无机阳离子及阴离子等水中杂质后,所得到的成品水。

除盐水并不意味着水中的盐类被全部去除干净,考虑到技术原因、制水成本上及用途,允许除盐水含有微量杂质,除盐水中杂质越少,水纯度越高。

目前工业上制作除盐水的工艺主要有离子交换法与膜处理两种, 我公司采用离子交换法。

对标亚临界级别锅炉补充水的需求,我们发现现有脱盐水存在二氧化硅和电导率超标的问题,其中混床出水电导率合格,二氧化硅超标,除盐水箱出水电导率、二氧化硅均超标。

为此,我们从原水、再生消耗的酸碱、工艺设备、树脂、过程监控等多个方面进行分析,对存在的问题一一进行排查和整改,脱盐水站制出的脱盐水已能满足亚临界锅炉补充水的需求。

1 问题调查1.1原水水质对脱盐水水质的影响对于火电厂而言,水在其中扮演着非常重要的角色,它是传热的介质,原水水质条件的好坏直接影响脱盐水制水的工艺设计和化学水处理的成本。

定期对原水水质进行全分析,并制定相关标准,可以保证水质的稳定和制水系统的经济运行。

前期脱盐水站设计和建成投产运行十多年来,未对原水水质进行全分析,原水水质条件是否符合现有工艺设备的进水条件不能确定,为此我们分枯水季节和丰水季节两次对原水进行了全分析。

经设计院确认后,认为以上水质条件能满足现有工艺进水要求。

1.2树脂性能的影响离子交换树脂是离子交换法制作脱盐水的关键,其性能关系到系统的经济运行和制水水质,脱盐水站已投运超过十年,离子交换树脂未进行全面更换。

一般来说,水处理用离子交换树脂的寿命为5-8年,已达到更换周期,为验证树脂性能,我们检测了树脂的性能,从检测的结果来看,离子交换树脂已达到报废标准,需进行全部更换。

RO系统后置二级混床二氧化硅超标的原因分析及处理

RO系统后置二级混床二氧化硅超标的原因分析及处理

RO系统后置二级混床二氧化硅超标的原因分析及处理周江红;郜生法;郎会学
【期刊名称】《东北电力大学学报》
【年(卷),期】2011(031)001
【摘要】本文对RO系统后置二级混床二氧化硅易超标的现象进行了理论分析及原因探讨,并针对原因制定了处理措施,采用"低浓度碱洗+高浓度碱浸泡+热除盐水清洗和低浓度碱再生"的三步处理方法,混床的电导率、SiO2及运行周期进行都有明显改善,出水水质优良,解决了二级混床二氧化硅超标问题.
【总页数】3页(P40-42)
【作者】周江红;郜生法;郎会学
【作者单位】中国铝业中州分公司热电厂,焦作,454174;中国铝业中州分公司热电厂,焦作,454174;中国铝业中州分公司热电厂,焦作,454174
【正文语种】中文
【中图分类】TK2
【相关文献】
1.一级除盐串联混床系统出水水质超标原因分析 [J], 和慧勇;刘炎伟;王春辉;赵红雷;张富收
2.混床出水电导率超标原因分析及处理 [J], 韩志远;刘轩;杨立君;张西杰;刘胜英
3.二级污水处理站总磷超标的原因分析及处理办法 [J], 现丽华
4.除盐水系统混床进水布水管堵塞原因分析及处理 [J], 梅武丰
5.反渗透脱盐系统后置混床除硅能力低原因及对策 [J], 梅武丰
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阴床再生后电导偏高原因[管理资料]

阴床再生后电导偏高原因[管理资料]

近期我厂二套阴床均出现再生后电导偏高、PH值偏高(强阴前配有弱阴)。

且经过多次再生试用都要运行几小时后才能降下来,制水量下降。

现减再生碱三分之一,电导PH值仍偏高,且制水量下降近5000吨每周期。

有人说是天气因素树脂再生时反应速度加快(表面)内部没有参与反应导致碱过量电导偏高、PH值偏高且周期制水量下降。

但我们老厂用了10年都没人碰到过这样的情况。

简述阴树脂污染的特征和复苏方法。

答:根据阴树脂所受污染的情况不同,采用不同的复苏方法或综合应用。

由于再生剂的质量问题,常常造成铁的污染,使阴树脂颜色变得发黑,可以采用5%~10%的盐酸处理。

阴树脂最易受的污染为有机物污染,其特征是交换容量下降,再生后,正洗时间延长,树脂颜色常变深,除盐系统的出水水质变坏。

对于不同水质污染的阴树脂,需做具体的筛选试验,确定NaCl和NaOH的量,常使用两倍以上树脂体积的含10%NaCl和1%NaOH溶液浸泡复苏。

很可能是阳树脂发生了降解,通俗的将是由于阳树脂溶出物中含有R-SO3H,进入阴床后R-SO3Y与阴树脂几乎不发生交换反应,H+没有被中和,导致阴床出水电导偏高,pH下降.阴阳床其余指标正常.这是由于2004年阳树脂强度指标改用渗磨圆球率表示,国内树脂厂商为了达到这一标准采用二次聚合树脂骨架产生的"后遗症"并非厂家所说阴树脂受污染不要争论了。

此种情况主要出在冬季,水温低是容易误分析的。

真正的原因是原水COD偏高,经试验,通过增加碱量,进碱时间不变的情况下延长进碱时间是有效的。

阴床出水电导偏高的原因有以下几种情况:1、阳床的出水NA含量太高,当超过500ug/l时,阴床出水电导率升高比较明显。

2、阴床前设有脱碳器的,要检查一下脱碳器效率。

有时可能由于CO2未能去除,水中HCO3-含量高,增加了阴床的负荷,致使电导率升高,此外,还要检查一下周围的空气,是否受到污染,因为这些污染物质,可由鼓风机吸入溶于水中,3、阴床用NAOH再生后,没有置换好,或是正洗不彻底,NA+残留于阴树脂,当制水时释放于水中,也会使出水的电导率升高。

电厂化学除盐水控制系统常见故障分析及处理

电厂化学除盐水控制系统常见故障分析及处理

电厂化学除盐水控制系统常见故障分析及处理摘要:在电厂的热力系统运营过程中,水质质量对其影响作用较大,甚至决定着整个系统的运营,决定着电厂企业的经济效益。

对于电厂的水质而言,如果未经任何杂质处理而直接应用到发电过程中,势必会腐蚀发电装置,并使其产生积盐等问题,这也事关整个电厂装备的使用设备,决定着企业的经济效益。

因此,本文重点对电厂化学除盐水控制系统进行相关研究,探析其在运营过程中常见故障,并提出相应改善策略,以提高整个电厂的实际运营效率。

关键词:化学除盐水;控制系统;电厂1引言对于多数电厂企业而言,除盐水控制系统通常由纤维过滤器、混合离子交换器以及活性炭过滤器等装置组成。

只有当整个系统装置通力协作,才能确保除盐水控制系统正常运行,对水质进行有效除杂。

但是在正常的运营过程中,由于除盐水系统在设计之初就不够稳定,常常发生故障问题,难以保证机组正常补水,影响到整个电厂企业的运行。

因此,本文主要是对除盐水系统的常见故障案例进行分析,并且提出相应解决措施。

2 化学除盐水控制系统常见故障2.1 #1混床自动投运故障(1)故障问题:在日常工作中,当手动投运#2混床进行操作,一旦#2混床正洗结束,活性炭过滤器与#1混床则会步入投运状态。

(2)故障分析:辅控人员对系统运行状况进行检查,首先通过手动方式投运#2混床时,#1混床则会出现自动投运。

通过检查PLC的逻辑结构结果表明,确实存在“二级除盐自动”信号。

当#2混床处于开出水门状态之后,则会将相应信号反馈给系统,相应的“二级除盐自动”这一脉冲信号将自动消失,但#1混床则会收到“二级除盐自动”脉冲信号,将自动开启投运。

通过除盐系统进行全面检查结果表明:运行操作界面决定着“二级除盐自动”的脉冲信号。

当除盐水操作界面菜单栏内点击“二级除盐自动”时,则会弹出操作界面。

点击确认“二级除盐自动”按钮时,相继会弹出确认操作界面,同时将选择“二级除盐自动”,并且反映在PLC逻辑脉冲信号中。

火电厂除盐水制水常见问题及分析

火电厂除盐水制水常见问题及分析

火电厂除盐水制水常见问题及分析【摘要】除盐水制水系统是火电厂非常重要的系统。

本文介绍了以离子交换器为基础的除盐制水系统运行中存在的问题,以及对反渗透污染进行重点分析,制定了相关处理措施,确保制水系统安全可靠的运行。

【关键词】除盐水;离子交换;反渗透;污染一、概述某火电厂化学车间有制水设备2套:2台阳离子交换器、2台阴离子交换器、2台混离子交换器,一用一备。

原水经过预处理后,基本除去了水中的不溶性杂质。

而要除去水中的溶解性物质即离子态杂质就必须进行离子交换处理,这种方法可将水中的离子态杂质除得相当彻底,制出纯水来。

经过离子交换器水处理后的纯水,再通过超滤反渗透系统处理。

就是在一定压力下,水在膜表面上流动,水与溶解盐等微小的颗粒,能够渗透超滤膜,而大分子的颗粒和胶体物质就被超滤膜阻拦,从而使水中的部分微粒得到分离。

超滤膜适用于中等污染度及低硬度水源的水处理需求。

而反渗透技术,即RO膜技术,在压力作业下,水分子透过膜流动,但是杂质无法通过RO膜,从而实现纯净水与污染杂质的分离。

RO膜可将水中的重金属、有机物、细菌、余氯等滤除,而且RO膜不分离溶解氧,因此产出的水为活水,适用于高污染及高硬度水源的水处理需求。

二、除盐制水常见问题及分析目前在该火电厂的水处理工艺中广泛使用的是聚苯乙烯和丙烯酸系的离子交换树脂。

用同种树脂和不同离子同时进行交换反应时,常常优先吸收某些离子,在吸收了这些离子后再把它置换下来就比较困难,而另外一些离子就很难被树脂吸收,但却比较容易置换下来。

树脂的这种性能被称为离子交换树脂的选择性。

这种选择性影响到树脂的交换和再生过程,所有它是实际应用中的一项重要性能。

在低浓度和常温下,树脂首先与高价离子进行交换,然后同低价离子交换。

在价数相同的情况下,选择性随相对原子量增加而增大。

2.1强酸阳树脂对水中各种阳离子的吸附顺序为:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+>Na+含羧基(-COOH)的弱酸性阳树脂特别容易吸收H+,在选择性顺序中H+排在Fe3+之前,所以在实际运行中,用酸再生弱酸性树脂比再生强酸性树脂容易的多。

关于一级除盐再生和维护的探讨

关于一级除盐再生和维护的探讨

关于一级除盐再生和维护的探讨作者:路引军来源:《山东工业技术》2015年第10期摘要:一级除盐复式床是发电厂化学水处理的主要设备。

本文介绍了弱阳、强阳树脂组合的双室阳床和弱阴、强阴树脂组合的阴双室床在实际运行中的情况,分析了一级除盐水处理的过程、再生的过程,提出了一些运行中出现过的问题和所采取的处理措施。

通过这些分析,希望对类似设备的运行维护提供参考。

关键词:除盐水处理;除盐设备再生;设备系统0 引言随着火力发电机组参数的不断提高,对补充水的水质要求也在不断提高。

阳床+除碳器+阴床的一级除盐设备是除盐制水的主力设备,如何在实际的运行中,面对不同的原水,做好操作维护保证合格稳定的出水,这需要我们在实际生产中不断探讨总结。

1 设备系统综述我厂除盐系统采用单元制组合方式的一级复床除盐工艺。

如工艺流程图(图1)。

阳床采用弱酸性树脂与强酸性树脂组成的双层床,阴床采用弱碱性树脂与强碱性树脂组成的双室床,强弱树脂间是带双头水帽的隔板。

阳床进水是经过高效过滤器的水,阳床之后阴床之前设除碳器以除去二氧化碳,减轻阴床的交换量。

在阴床之后为使水质达到更高要求还设置了三台单元制混床。

一级除盐阳、阴床的出水要求如下(表1)。

2 实际运行监测2.1 检测原理设计阴床树脂有一定富裕量,阳床先于阴床失效。

阳床失效Na+最先漏出、所以要监测出水Na+≤500ug/l。

水在阳床首先经过弱酸性H离子交换层、使水中硬度降低了。

我厂的原水硬、碱度比大于1即非碱性水条件下,运行初期出水有酸度的时间较长,这是因为有少量中性盐参与交换的结果。

由于进水中有非碳酸盐硬度,所以制水一开始就有硬度漏出。

这种情况下检测弱酸出水YD的大小变化可判断弱酸阳树脂再生的效果和运行效果。

阴床失效SiO2最先漏出,所以要监测出水SiO2。

阴床出水水质变化有两种不同情况,一种是阳床交换器先失效,另一种是阴床交换器先失效。

这两种情况阴床出水水质变化不同。

当阳床先失效时,相当于阴床进水中Na+含量增大,于是阴床出水中NaOH含量上升,其结果是出水PH值、电导率、SiO2和Na+含量均增大,所以监测阳床运行也兼顾阴床DD值的变化。

某电厂阴床出水水质恶化的原因分析及处理

某电厂阴床出水水质恶化的原因分析及处理

关键词 :阴床 出水 水质 恶化 树 脂复 苏
前 言 进 行 全 面 检 查 更换 ,对 床 内上 部 磨 损 的碎 小 树 脂 挖 掉 部 分 作 抛 某 自备 电厂 2 ×2 0 0 MW 机组 采 用 的 一 级 复 床 +混 床 的 二 级 弃 处 理 。 除盐 系统 于 19 年 3 96 月投 入正 式运 行 。2 0 年 4 ,考虑 到该 厂 08 月 ( ) 阴床 加 D2 2 树脂 ,在加 树脂 过 程 中对 牌 号进 行 确 四 对 0 阴 中 水 回收后 对 电厂 化 学 用 原 水 的影 响 ,采 用 了酸 碱 盐 交 替 法 复 认 ,按要 求 进行 填加 ,严禁 杂 质进 入床 内 ;D 0 2 2阴树 脂填 加 量根 苏 树脂 ,制水 周期 维持 在 1 小 时左 右 。2 0 9 0 9年 6 1 月 0日 1 床 据床 内挖 掉抛 弃 的 量及 在 日常 运行 损 耗 的多 少 进 行控 制 ;但 必须 #复 停床放水 1 时检修后 ,再运行 时阳床制水功能正常 ,但阴床 加至阴床 中排上 2 0 m处即床子中部窥视 45处。 0小 0c / 制水 周 期 最 多 只 能 维 持 9个 小 时 , 1 撑阴 床 出水 电导 突 然 大 , 出 ( )树 脂 填 装 完 后 , 1 五 #阴 床 开 始 进 碱 ,碱 浓 度 以 再 生 浓 水 有 N +达 到 3 0 P ,比以往 阴床 出 水 的 N +要大 十 几倍 。 由 a 6P b a 度 为 准 。 此 时 化 验 人 员 在 床 子 中 排 取 样 分 析 ,确 定 碱 液 浓 度 在 于 生 产 任 务 紧 迫 ,根 据 实 际 情 况 在 2天 时 间 内通 过 检 修 和 床 内 12 1 %进 碱 3 分钟 后 停 止 ,保 持 碱 液 高 出树 脂 2 0 3 0 m; .一 . 5 0 0— 0r a 添 加 树 脂复 苏 工 作 解 决 了 I #阴床 出 水 恶 化 问题 , 目前 运 行 情 况 然 后 用 压 缩 空气 擦 洗 树脂 1 钟 间隔 3 0分 0分 钟后 再 次擦 洗 。用 压 良好 。 缩 空 气 擦 洗树 脂 时让 带 有 杂 质 泡 末 水 从 床子 上部 已开 人 孔 排 出 . 反 复 几 次 ,直 至 无杂 质 泡末 水 时停 止 。 二 、 阴床 出水 水 质 恶 化 的原 因 ( )完成 压 缩 空气 擦 洗 树 脂后 用 工业 盐 N C 六 a L浸 泡 阴 树脂 , 20 年 6 1 1 复 床运行 周期 突然变 短 ,主要是 因为 l 阴 控制 盐浓 度在 5 1%,浸泡 时间 8 时 ,浸 泡 时每 隔 2 时空气 搅 09 月 0日 # # -0 小 小 床 出水水 质 电导率 增 加造 成 电导 由正 常 情况 05 sc 突增 至 4 s u/m u / 动 5 1 分 钟 ,浸泡合 格后 用 除盐水 冲洗 至排 水清 ,用 A N 3 性 —0 g0 定 c m,二 氧化硅 一直在 6P b 5 P 左右 徘徊 ,还有 高达 30P 的 N + 6Pb a ,阴 测 C 一无 沉淀 时结 束 。 L 床提 前失 效 ,连带 混 床也很 快 失效 。再生 后运 行 1 #阴床 还是 出水 ( ) 七 完成 1 #阴床 用工 业盐 N C a L浸泡 阴树 脂后 ,封 闭人 孔 门 电导 大 ,N + 然在 3 0 P a仍 0 P b以上 。经 检查 分析 1 #阴床 运 行记 录 , 并试压 ,压力 06 M a . p。确 认 l 阴床无 泄漏 后 ,直 接进碱 浸泡 ,碱 0 # 得 知 6 9日在 l 复床 运 行 1 月 # 9小时后 ,因更换 酸 碱浓度 计 放水 让 液浓 度 1 — .%,浸泡 8 时 。浸泡 结束 后 大 反洗 ,碎 树脂 通过 . 15 2 小 1 #阴床 树脂 干放 了 8 多小 时 ,然后 还是 用 已经运 行 了 1 时的 大反 洗 除 去 。( 反 洗 中 自然 沉 降二 次 ,每 次 5分钟 ,间隔 1 个 9小 大 5分 复 床上 水备 用 。检查 1 群阴床 后发 现从 中部 窥视 孔 看不 到树 脂 。正 钟 ,每 次 沉 降 后 从 反 洗 门 排掉 碎树 脂 ) 。 常进水 时 中排 管 内有 水 流声 音 。基 于上 述 情 况 ,我们 判 断造 成 1 # ( )大反 洗 完后 ,对 1 床用 大反 洗再 生 剂用 量进 行 再生 、 八 #阴 阴床 出水水 质 电导增 加 及有 N +情 况的 原 因有 :① l a #阴床小 反 洗 置 换 、小 正 洗 、大 正洗 , 出水达 到一 级复 床 出水 水 质 为 合格 ,否 进 水 门关 不 严 ,有水 流 短路 ;② 1 #阴床 树脂 干放 8个 多小 时后 再 则 连 续 再 生 直 至 合 格 为 止 。 次 上 水 时 程 序 错 误 ,导 致 树 脂 层 混 乱 ,且 前 期 反 洗 不 好树 脂 结 团 ,导致 偏 流 加剧 ;③ 再 生 时操 作 人员 控 制 步 骤不 到位 、有 空 气 四、 效 果检 验 和 总 结 随 置 换 液 进入 床 内 。 通 过 对 设 备 的 检 修 、规 范操 作 和 采 用 本 体 床 内 添 加 树 脂 并 复 苏 等 措 施 ,很 快 诙 复 了 阴 床 的正 常工 作 ,保 证 了 出 水 水 质 , 三 、阴床 检 修及 树 脂添 加 复 苏处 理 运 行周 期 还 略 有 提 高 。现 在 1 鼻阴床 出水 水 质 电导 1 sc 左右 。 i [m i 由于生 产 任务 紧 迫 ,时 间 短 ,在分 析 上述 原 因后 ,决 定对 1 硅 ≤ 2 P b a # 0 P ,N +很 小 ,最 大 时 不超 过 2 P b 0 P ,运行 越 往 后水 质 阴床进行解体 检查 检修 ,并弃用体外酸碱盐 交替 法复苏树脂方 越 好 。 法 ,在 本 体床 内添加 树 脂 复 苏 。整个 检 修 和树 脂 添加 复 苏处 理 过 通 过本 次 事 件 ,我 们 有 以 下 体 会 : 程如下 : ( )运 行 人 员 的责 任 心强 ,严 格 规 范 的操 作 是 保 证设 备 正 一 ( ) 备工作 :液碱 ( a H) 一 准 NO 工业 盐 ( a L) N C 准备 充足 。 1 常运 行 的前 提 ,以后 需 要不 断 强 化他 们 的 责 任心 、不 断 加 强技 术 # 阴 床 失 效 停 运 后 先 充 分 小 反 洗 ,然 后 进 行 彻 底 大 反 洗 松 动 树 脂 培训和知识更新 ,提高他们 的运行操作技能 。 层 ,洗 至 排 水 清后 放 尽 1 #阴床 内 水 ,检 查 所 有 阀 门 状况 。 ( )对长 周期 运 行 的制 水 设 备 ,达 到 一定 工作 年 限后 ,应 二 ( )阀 门 、隔膜 、 防腐 胶 皮 、螺 栓 及 螺 帽 准 备 齐 全 。开 1 进 行 全 面 的定 检定 修 ,及 时 更 换 易损 件 ,保 证设 备始 终处 于 良好 二 # 阴床 上 人孔 门 ,检 修 人员 从 空 压 机压 缩 空 气 管 上接 一 硬 质长 导 管 的工 况 ,从 而减 小 设 备 故 障对 设 备 运 行 效 果 的 不 利影 响 。 (B管) A S ,至 1 #阴床上人孔门处 。 ( ) 体 床 内添 加 树 脂 并 酸 碱 浸 泡 复 苏 只 能是 在短 期 内发 三 本 ( )打 开 1 三 #阴床 人孔 门并 检 查 床 内 情 况 ,对 中排 等 床 内 现 出水 水 质 不好 后 采取 的临 时 措施 ,与定 期 的 酸碱 盐 交 替 复苏 的 损 坏 处 进行 修 复 。经 解 体 检 查 1 床 小 反 洗 进 水 门隔 膜破 且关 效果 还 是 有 差别 ;不定 期 的 采用 体 内 复苏 结 合 定期 的专 门 酸碱 盐 #阴 不 严 ,而在 阴 床 内 树 脂 向 中排 出 水 口堆 积 ,结 团 、偏 流 严 重 。 交替复苏处理将会有效 的延长树脂 的使用寿命 ,提高设备的制水 检查 1 #阴床 中 D 0 2 2阴树 脂 呈 浅 棕 色略 显 草 黄 ,说 明 阴树 脂 受 能 力。 口 轻 度有 机 物 污 染 。这 是 因 为上 次 l #阴床 放水 放 干后 上 水 没 有 严 格 执 行 操 作 步 骤 ,打 乱 树 脂 压 实 层 且 在 后 来 的 操 作 中 没 有 严 格 检 查 树 脂 压 实 层 情 况 。根 据 实 际 情 况 ,我 们 对 床 外 阀 门及 隔 膜

离子交换除盐系统出水水质超标原因分析与处理

离子交换除盐系统出水水质超标原因分析与处理

离子交换除盐系统出水水质超标原因分析与处理摘要:针对离子交换除盐系统混床出水电导率超标问题,对锅炉补给水处理系统进行全面分析,确定混床出水电导率超标的原因是原水中携带的有机物未被有效去除和阳床树脂被氧化分解产生的有机物污染了阴床树脂,在更换阳床树脂、复苏阴床树脂后,除盐水系统恢复正常。

同时就异常原因提出改进措施,为保障离子交换除盐系统的安全运行提供参考。

关键词:离子交换除盐系统;电导率;有机物污染;树脂氧化前言水汽系统中含有的杂质是引起热力设备腐蚀、结垢和积盐等故障的主要根源[1]。

锅炉补给水是水汽系统污染的主要源头,补给水质量的控制对水汽品质至关重要[2]。

《燃气-蒸汽联合循环发电厂化学监督技术导则》(DL/T 1717-2017)中对燃气-蒸汽联合循环机组运行中的给水和水汽质量提出了严格的要求。

我国工业水处理技术中关于除去水中离子杂质的研究成果较多,离子交换、反渗透、电渗析都是较常使用的方法,其中应用最广泛的是离子交换法[3]。

离子交换除盐系统在运行过程中经常会出现各种故障,造成出水水质变差,若故障未能够及时得到有效的解决,会造成极大的安全生产隐患。

因此,分析离子交换除盐系统的故障原因和处理措施具有重要意义[4]。

1 水处理系统概况锅炉补给水系统设计处理工艺为运河水→2×300t/h沉淀池混凝澄清→2×320t/h 空气擦洗滤池过滤→化学水池→4×75t/h多介质过滤器→3×110t/h阳离子交换器→除二氧化碳器→中间水箱→3×110t/h阴离子交换器→3×110t/h混合离子交换器→除盐水箱。

离子交换设备为2运1备,阳离子交换器使用001×7型强酸阳离子交换树脂,阴离子交换器使用D202-II型强碱阴离子交换树脂,混合离子交换器使用001×7MB型强酸阳离子交换树脂和201×7MB型强碱阴离子交换树脂。

阴床再生后电导偏高原因

阴床再生后电导偏高原因

近期我厂二套阴床均出现再生后电导偏高、PH值偏高(强阴前配有弱阴)。

且经过多次再生试用都要运行几小时后才能降下来,制水量下降。

现减再生碱三分之一,电导PH值仍偏高,且制水量下降近5000吨每周期。

有人说是天气因素树脂再生时反应速度加快(表面)内部没有参与反应导致碱过量电导偏高、PH值偏高且周期制水量下降。

但我们老厂用了10年都没人碰到过这样的情况。

简述阴树脂污染的特征和复苏方法。

答:根据阴树脂所受污染的情况不同,采用不同的复苏方法或综合应用。

由于再生剂的质量问题,常常造成铁的污染,使阴树脂颜色变得发黑,可以采用5%~10%的盐酸处理。

阴树脂最易受的污染为有机物污染,其特征是交换容量下降,再生后,正洗时间延长,树脂颜色常变深,除盐系统的出水水质变坏。

对于不同水质污染的阴树脂,需做具体的筛选试验,确定NaCl和NaOH的量,常使用两倍以上树脂体积的含10%NaCl和1%NaOH溶液浸泡复苏。

很可能是阳树脂发生了降解,通俗的将是由于阳树脂溶出物中含有R-SO3H,进入阴床后R-SO3Y与阴树脂几乎不发生交换反应,H+没有被中和,导致阴床出水电导偏高,pH下降.阴阳床其余指标正常.这是由于2004年阳树脂强度指标改用渗磨圆球率表示,国内树脂厂商为了达到这一标准采用二次聚合树脂骨架产生的"后遗症"并非厂家所说阴树脂受污染不要争论了。

此种情况主要出在冬季,水温低是容易误分析的。

真正的原因是原水COD偏高,经试验,通过增加碱量,进碱时间不变的情况下延长进碱时间是有效的。

阴床出水电导偏高的原因有以下几种情况:1、阳床的出水NA含量太高,当超过500ug/l时,阴床出水电导率升高比较明显。

2、阴床前设有脱碳器的,要检查一下脱碳器效率。

有时可能由于CO2未能去除,水中HCO3-含量高,增加了阴床的负荷,致使电导率升高,此外,还要检查一下周围的空气,是否受到污染,因为这些污染物质,可由鼓风机吸入溶于水中,3、阴床用NAOH再生后,没有置换好,或是正洗不彻底,NA+残留于阴树脂,当制水时释放于水中,也会使出水的电导率升高。

除盐系统运行指标及故障处理

除盐系统运行指标及故障处理

除盐系统运行指标及故障处理来源:海博水处理一、运行指标除盐系统运行中不仅应控制好出水水质,保证出水量,而且应降低各种消耗,如水耗、药耗、电耗等。

下面介绍几个常用的运行指标。

1、水质指标一级除盐系统出水:硬度≈0umol/L,二氧化硅≤100ug/L,电导率≤5uS/cm。

2、运行周期运行周期为除盐系统或单台设备从再生好投入运行后到失效为止所经过的时间。

其指标应根据实际情况制定。

3、周期制水量周期制水量为除盐系统或单台设备在一个运行周期内所制出的合格水的数量。

它可根据流量表累积计算。

软化水设备4、自用水率自用水率为离子交换器每周期中反洗、再生、置换、清洗过程中耗用水量的总和与其周期制水量的比。

5、再生时的酸、碱耗离子交换系统运行中费用最大的一项是再生剂酸和碱的消耗。

原水中含盐量越多,这种费用也就越大。

因此,如何降低再生时所用再生剂的比耗,是提高离子交换除盐经济性的主要措施。

在离子交换器中,再生阳树脂和阴树脂所需酸耗和碱耗降低酸、碱耗的措施主要有:选用质量高的离子交换剂树脂和酸、碱再生剂;对设备进行必要的调整试验,求得最佳再生工艺条件;再生时对碱液进行加热;选用对流式离子交换器或双层床离子交换器;当原水含盐量大时可采用电渗析、反渗透等工艺对原水进行预脱盐处理。

二、运行故障处理除盐设备运行中发生的故障是多方面的,原因也比较复杂,有设备缺陷方面的,树脂不良方面的,还有操作失误方面的。

因此要求运行人员在熟悉作盐原理、设备结构、系统连接和操作要点的基础上,对故障进行认真分析,找出原因,及时消除。

下表列出一些典型故障及其原因和消除故障的方法。

1、阳床、阴床再生后出水不合格(1)再生过程中顶压压力不足或不稳定,造成树脂乱层;(2)再生液浓度低或剂量不足。

再生剂质量差;(3)中排装置损坏造成偏流;(4)反洗不彻底,树脂表面有污泥;(5)树脂老化或被污染(1)重新再生;(2)提高浓度,增加剂量,检查再生剂质量后重新再生;(3)进行检修(4)加大反洗流量,重新再生;(5)复苏或更换树脂2、阳床运行出水硬度、含钠量不合格(1)阳床进水水质变化;(2)反洗进水门不严;(3)进酸门不严(1)查明变化原因,进行处理;(2)关严反洗进水门或停运检修;(3)关严进酸门3、阴床运行出水电导率、二氧化硅不合格(1)阳床出水漏钠进入阴床;(2)反洗进水门不严;(3)进碱门不严(1)再生阳床;(2)关严反洗进水门或停运检修;(3)关严进碱门4、阳床、阴床周期制水量降低(1)清水水质发生变化;(2)进、出水装置损坏,发生偏流;(3)再生效果不好;(4)树脂交换容量下降;(5)树脂层降低、压实层结块;(6)双层床树脂反洗分层不好;(7)除碳器效率低,中间水CO2含量增加(1)了解水源水质,适当增大再生剂量;(2)停运检修;(3)查找原因,调整再生工艺;(4)复苏或更换新树脂;(5)补充或更换新树脂,进行大反洗;(6)重新反洗、再生,必要时更换树脂;(7)检修除碳器和风机5、阳床、阴床跑树脂(1)运行中跑树脂原因为出水装置水帽破裂,缝隙太大或没有拧紧;(2)反洗时跑树脂原因为反洗强度太大;(3)再生时跑树脂原因为中排装置损坏或涤纶网套松口、脱落(1)停运检修;(2)减小反洗强度;。

如何解决化学除盐水二氧化硅不合格的问题?

如何解决化学除盐水二氧化硅不合格的问题?

给水二氧化硅含量是高参数电厂的重要指标.化学除盐的目的就是除掉盐分和二氧化硅。

锅炉如果用电渗析器加化学除盐处理的水作锅炉补充水,其产品往往水电导率(代表盐分)合格.二氧化硅难以合格。

原水中二氧化硅含量偏高,经电渗析器后盐分脱除90%以上,二氧化硅未脱除,在水中所占比例更高,给除盐设备的脱硅造成困难。

若碱再生液未加热,有时低于IOC则使阴床再生度降低。

解决方法是将再生液投入碱液加热器,使其达35°C后,除盐水二氧化硅含量就会合格。

如果电厂锅炉用单级除盐水作补充水,则产品水的二氧化硅含量常超过150pg/L,锅炉垢中二氧化硅含量占1Z5以上。

若水中有胶体硅时,除盐水的二氧化硅含量就高,胶体硅不能被过滤器阻留,又不能被阴床交換除去。

只有阴床得到良好的再生才能充分发挥除硅作用。

相应的对策有以下几点。

①如果有胶体硅.可凝聚去除;
②对阴床作彻底反洗,用两倍理论量以上的再生比耗进行再生;
③提高再生液温度;
④改固定床顺流再生为逆流再生(含釆用浮动床)。

离子交换除盐中阳床钠超标阴床除硅效果差原因分析

离子交换除盐中阳床钠超标阴床除硅效果差原因分析

离子交换除盐中阳床钠超标阴床除硅效果差原因分析洪现海、白代忠国电菏泽发电有限公司,菏泽市光明路1号邮编:274032摘要:作者在论述了水的除盐方式;强碱型ROH树脂交换阴离子的原理(工艺特性)、选择性和交换过程后,分析了阳床钠超标阴床除硅效果差机理;指出RH床以Na+超标为运行终点,ROH树脂再生彻底即可有效控制出水中硅的含量,并在此引用运行指标、检修规程和大量参考文献,论述有不妥之处敬请指正。

关键词:离子交换,交换势,;强碱+弱酸=碱性环境;H2CO3、H2SiO3电离;碱性条件水的除盐有离子交换、反渗透、蒸馏法、电渗析等,目前使用最多的仍为阴、阳离子交换法,即用阳离子交换树脂去除水中的阳离子,用阴离子交换树脂去除水中的阴离子,从而达到除盐的目的。

因为钠盐在水中溶解,不会产生沉淀,故往往认为对中、高压锅炉用水在阳离子交换器中出现漏钠影响和危害不大。

但没有认识到或足够的认识到阳床出水钠超标,阴床去硅效果变差。

本文将论述阳床、阴床交换原理及其产生这种现象的原因和过程。

一、强碱ROH阴离子交换树脂的工艺特性:水经强酸RH离子交换后,水中的Fe3+、Ca2+ 、Mg2+、Na+、K+等阳离子基本被置换下来,还剩下的是SO42-、Cl-、HCO3-、NO3-、HSiO3-等阴离子,这些阴离子常用强碱ROH才能被置换,其反应式为:ROH+H2SO4=RHSO4+ H2O (1)2 ROH+H2SO4=R2SO4+2H2O (2)ROH+HCl=RCl+H2O (3)ROH+H2CO3=RHCO3+H2O (4)ROH+H2SiO3=RHSiO3+H2O (5)反应式(1)和(2)是同时进行的,代表了ROH与SO42-交换的两种情况。

当树脂主要是ROH 存在时,反应式(2)占优势;当水中H2SO4浓度超过树脂上OH-时主要是反应式(1)。

因此,运行刚开始都是ROH型,故是(2)式反应当占优;当树脂从上到下逐渐形成R2SO4型时,再进入的H2SO4,其交换结果转为RHSO4型,反应式为:R2SO4+H2SO4=2RHSO4(6)从式(1)~(6)可见,水经ROH呈中性。

一起二氧化硅超标事故的分析与探讨

一起二氧化硅超标事故的分析与探讨

一起二氧化硅超标事故的分析与探讨作者:于玲来源:《活力》2013年第20期[摘要]对一起水汽系统硅严重超标事故的原因进行了分析,指出事故的主要原因是凝汽器泄漏及补给水中含胶硅所致。

[关键词]洗硅;泄漏;胶硅;预处理一、概述大唐七台河发电公司一期工程为2台350MW机组,#2机组在试运行期间,给水和炉水的二氧化硅含量经常超标。

重新洗硅后,因凝汽器泄漏及补给水硅超标而导致2台机汽水严重劣化,不得已而进行了停机处理。

二、具体经过及现象#2机在调试期间,炉水硅一直不合格,一直靠降压运行及大量排污来勉强维持水质。

试运期间,炉水硅在300~500μg/L之间,排污换水平均每天2290吨。

几次凝汽器查漏没有查出漏点后,决定重新进行洗硅。

洗硅后再次启动,在冷态冲洗阶段,各水质均正常。

升温带负荷后,各系统硅含量急剧升高,炉水高达3200μg/L,蒸汽246μg/L,给水112μg/L,系统水质严重恶化。

由于大量排污致使机组补水量极高(每天补水近4000 吨),制水系统超负荷运转,导致制水单元胶硅污染而瘫痪,由于补给水硅超标还导致了#1机汽水品质严重劣化。

三、事故原因分析1.基建期间系统脏污,是洗硅前硅不合格的主要原因。

新建机组的设备容器和管道在制造、储运和安装过程中,易受到泥沙等含硅化合物的污染。

#2在停机期间,曾在凝汽器汽侧死角处清出大量淤泥。

这些残留的泥沙带入炉内后,完全转化为可溶性硅,导致炉水硅高,而蒸汽的溶解携带又造成了凝结水、给水硅的超标。

2.凝汽器的泄漏是洗硅后水汽系统硅依然超标的根本原因。

重新洗硅后再次启机,随着负荷升高,各系统硅逐渐升高,炉水很快超标。

此时靠排污和投精处理已经很难维持水质合格,而且出现了给水硅大于脱氧、凝结水的现象。

从数据上判断,已经出现了胶硅问题。

表1 #2机洗硅后各系统硅数据(单位:μg/L)此时胶硅的来源主要是由于凝汽器的泄漏所致。

凝汽器泄漏时,冷却水不仅带入大量溶解盐类,导致凝结水的硬度、电导率和含钠量升高,还将大量的悬浮物(灰尘、黏土)和胶体带入凝结水中。

水除盐系统故障的诊断及治理

水除盐系统故障的诊断及治理

水除盐系统故障的诊断及治理发表时间:2017-04-26T14:15:48.223Z 来源:《电力设备》2017年第3期作者:王玉玲[导读] 本文分析了水除盐系统故障的诊断及治理内容。

(奎屯锦疆热电有限公司新疆省奎屯市 833200)摘要:由于水源的污染,除盐系统的故障越来越多。

为清除除盐系统离子交换树脂的污染与混床出水的污染。

除盐系统运行中不仅应控制好出水水质,保证出水量,而且应降低各种消耗,如水耗、药耗、电耗等。

除盐设备运行中发生的故障是多方面的,原因也比较复杂,有设备缺陷方面的,树脂不良方面的,还有操作失误方面的。

本文分析了水除盐系统故障的诊断及治理内容。

关键词:水除盐系统故障;诊断;治理;水处理除盐系统中一些故障的诊断与处理技术,包括真空除气器的故障诊断与治理、废弃强碱阴树脂的再利用以及阴床漏钠的治理等,及时采取相应对策,予以消除。

一、水除盐系统故障的诊断及治理1.混床的污染与治理。

除盐系统的混床,主要可能被有机物和微生物所污染,从而影响混床的出力和出水水质。

试验证明,混床被有机物污染后,出水有机物含量增加、电导率上升、pH值小于7。

首先必须将有机物污染的阴床进行复苏处理,其后,对混床中的强碱阴树脂也应进行处理,降低混床出水所含有机物。

混床滋生微生物,在上海杨树浦、湖北青山等电厂都发生过,该微生物为微白色或淡黄色絮状物,使混床出水水质恶化、床体堵塞、出力下降、反洗与再生困难,以致混床难以正常运行。

试验研究证实,该微生物为放线菌中的诺卡氏菌类微生物,在pH 为中性、有溶解氧和微量钠离子的水中能很好地滋生。

因此,定期用2%~2.5% HCl对混床树脂浸泡1.5~2 h,然后再进行再生,可以杀死这些微生物。

当采用真空除气器时,水中溶解氧一起被去除,使得该微生物不能生长,也能解决混床滋生微生物的问题。

2.阴床漏钠与治理。

强碱阴树脂构成的阴床, 既不能交换吸附Na+ ,也不会释放出Na+ 。

但大量统计表明,其出水中的Na+ 总比进水高出许多, 有些高达数十倍,而这些强碱阴树脂并没有混入强酸阳树脂。

化学除盐设备再生困难的原因分析及解决办法

化学除盐设备再生困难的原因分析及解决办法

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要延时冲洗才合格,当阴床出口电导率降不下来 时,就不得不重新再生。
阳床
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解决办法
措施 根据现场试验所测的结果,我们认为造成沙角
发电 + 厂除盐系统经常出现再生不合格要重新再 生的情况主要是由于阳床再生后,其出水 ,- - 的质 量浓度未降低在控制范围内 (小于 !&& ! 时,便 . $ )) 将阳床出水转入下一级的弱碱阴床和强碱阴床,从 而导致阴床在再生后正洗时很难使出水电导率降至 规定值 (弱碱阴床的电导率小于 "& ! 强碱阴 / $ /!, 床的电导率小于 !& ! ,因此,针对上述存在 / $ /!) 的问题,采取以下两方面的措施: -)调整酸碱计量箱出口阀开度 #&&& 年 $ 月 #) 日 , % 月 ! 日,在电厂热工仪表 班、自动班和化学检修班等有关人员的协助下,已 将除盐系统的酸碱计量箱液位计和出口阀都进行检 修和调整。通过调整,阴、阳床的进酸碱时间已基 本符合设计时间,这样保证阴、阳床再生时的酸碱 浓度在控制范围内,保证酸碱与树脂有足够的接触 时间。 0)调整阴、阳床再生步骤时间 为了使阳床再生后期正洗时能保证 ,- - 的质量 浓度能够降至控制范围内,将阴、阳床的酸碱喷射 时间和置换时间适当延长,其它步骤时间也作适当 调整,具体情况如表 "、表 ’、表 ( 所示。 从表 "、表 ’、表 ( 可以看到,当阳床的酸喷 射时间和置换时间延长以后,阳床快速冲洗到第 #& !"# 时,出口 ,- - 的质量浓度已降低至 $) ! . $ ), 强碱阴床则在快速冲洗到第 %( !"# 时,阴床出口 的电导率已降至 *+)’ ! / $ /!,基本符合循环冲洗的 要求。

浅谈一级除盐制水系统再生酸碱耗高的原因及处理

浅谈一级除盐制水系统再生酸碱耗高的原因及处理

6 0・
科 技论 坛
浅谈一级除盐制水系统再生酸碱耗高的原因及处 司, 青海 西宁 5 1 0 0 0 0 )
要: 针 对我公 司化 学一级 除盐制水 系统再 生频繁且 酸碱耗 较高的现 象进行 了全 面分析 , 找 出再生酸碱 耗超标的原 因, 并采取措
施进行处理 , 取 得 了较 好 的 效 果 。
关键 词 : 一级除盐设备 ; 酸碱耗 ; 增加 ; 因素 ; 处理 我们 根据现场实际运行情况 从每个环节进行 了查找 , 并对查 出的问 我公 司发电化学水处理采用一级除盐 +二级混床处理 , 即为双 题进行 了整改 , 但是一级除盐系统 的酸碱耗依然较高 。最后我们根 室 阳床 +除碳 器 +中间水箱 +双室 阴床 ) 加混床 处理 , 两套 系统都 据水质 中所含 的离子 总量进 行推算理论控制值 ,发现所用水质 较 属于单元制的制水 系统 。制水系统阳 、 阴床直径均为 中2 2 0 0 m m, 阳 差 , 反映了在初建时没有对水 质要 求做详细的调查 , 没有进行 运行 床 内装 0 0 1 ×7型强树脂 1 0 0 0 a r m, D1 1 3型弱树脂 1 0 0 0 mm, 阴床 内 成本 的计算 , 致使 酸碱用量增加 。 2 . 6失效终点 的控制 装2 0 1 ×7型强树脂 1 0 0 0 am, r D 3 0 1 型 弱树脂 l O 0 0 m m, 两套 制水系 统再生均采用逆流再生。阳床再生液采用 3 0 %以上 的工业盐 酸 , 阴 失效终点 控制的越严格 。 出水 质量越好 , 但 同时树 脂工作 交换 床再生液 采用 3 0 %以上的工业氢氧化钠 。水源为大通体育 场地下 容量降低 , 运行周期缩短 , 周期制水量就会 减少 , 制水成本增加 。因 对失效终点的确定应按 照实 际的需要 , 不能 过低 , 也不能要求过 水 ,预处理采用双介质机械过滤 器。 自制水系统从 2 0 1 1 年 6月至 此 , 2 0 1 1年 1 2月 投运 以来 ,周 期 制水 量 1 2 0 0吨左 右 ,酸 耗 平 均 高。通过对 于进水 中的钠离子对出水 漏硅 的影 响表 明 , 阳床 出水所 1 7 4 g / m o l , 碱耗平均 1 5 5 . 7 g / o t o l 。频繁的再生 , 不仅给除盐运 行值班 含的钠离子 , 进入 阴床后生成 N a O H, 增加 了水 的 p H值 , 抑 制了强 S i O 一 的交换 反应 , 使 出水 中的漏硅量增 大。查 阅资料后 人员 和再生人员带来了较重 的负担 , 同时也严重影 响了设备运行 的 碱树脂与 H 安全经济性 。 对于出现的上述现象 , 我们积极查 找原 因并进行解决 , 了解 , 阴床进 水 的含钠量 为 1 0 — 8 0 0I , z 时, 出水 的硅 ≤2 0 ; 含 使制水设备提高周期制 水量 , 降低酸碱耗 。 钠量 由 1 . 0 m 增至 1 . 6 mg / l 时, 硅 的含量也增 至 4 0 g , l ; 含钠量 2 原 因分 析 大于 2 . O mg , l 时, 硅的含量约为 1 0 0 。 表明阳床出水含钠量 , 对 阴 2 . 1 再生 液质 量 床漏硅的影响很 明显 。 本部门之前要求 阳床出水含钠量 ≤1 0 0 , 所 以 阳床 出水 含钠 量 再生 剂的纯度对离子交 换树脂 的再 生效果及再生 后的 出水水 说 明 阳床 出水 含钠 量 失 效 终 点 控 制 要 求 过 高 , 质有较大影响 。再生液的纯度高 、 杂质含量少 , 则树脂的再生度高 , 失 效 终 点 控 制要 求 过高 是 再 生 酸 碱耗 高 的原 因 。 出水水质好。目前我公司制水设备使用 的再生剂为工业盐酸和T 业 3 处 理 对 策 及 实 施情 况 氢氧化钠 。从开始投产化学专业加强 了酸碱的验收工作 , 要求再 生 3 . 1 改变 水 源 剂浓 度不能低于 3 0 %, 对 于不合格 的酸碱一律不允许使用 , 所 以再 经技术部人员讨论研究改变水源 , 使 用含盐量较低 的大通塔 尔 生液质量不是造成再生酸碱耗增加 的原 因。 地下水 , 其阴 阳离子 总和平 均为 3 . 5 m o l / L 。改变水源后周期 制水量 2 . 2再 生 工艺 4 4 3 8吨左右 , 大大减 少了再生次数 , 降低 了酸碱耗 , 提 高了经济 效 白投产 以来一直按 照标 准进 行再生 ,而且设有专 业的再生人 益 。 员, 再 生过 程 分 别 对 再 生 剂 用 量 、 再 生液温度 、 浓度 、 流 速 严 格 的 控 3 . 2调整失效终点 制了再生程序 , 并保证 了再生时树脂不乱层 , 所 以再生工艺合理 。 对于强型树脂来说 , 通过实验将 阳床出水的钠含量失效点调 整 2 . 3 树 脂 性 能 由 1 0 0 L调整 为 5 0 0 g , L J ,制水 系统 的平 均周期制水量得 到了 2 0 1 1年初除盐设备安装好 , 并经过实验检查设备合 格后 , 装 填 较大 的提高 。 但 同时做好 阳床硬度 、 酸度及 阴床硅和导电度的检测 , 验 收合格 的新树脂 , 所 以树脂 的性能不是造成周 期制水量低 , 再 生 避 免 一 级 除 盐 制 水 系 统 深 度 失 效 后 由 于 检 测 不 到 位 造 成 二 级 除 盐 酸碱耗 高的主要原 因。 制水 系统 失 效 , 从而污染除盐水质。 2 . 4水质分析 3 _ 3加 强 化学 技 术 监 督 知识 的培 训 除盐制水 系统 的水源为大通塔尔 的地下水 ,从 2 0 1 1 年 6月机 近几年 , 随着火力发电厂大容量 、高参数机组逐渐承担起 主力 组投 产以来一直用大通体育场地下水 , 经过几个月对水源水质的定 发电任务 , 各级领导和专业技术人员通过加强化学技术知识 的不断 期化验分 析 ,发现水 源水质含 盐量较高 , 平 均阴 阳离 子总和 大于 培训 , 提 高了对 化学监督工作 的认识 , 从思想上 和行 动上更加重 视 9 mo l / L 。通过表 1 可以看 出水源水质是造成再生酸碱 耗高 的原 因。 化学监督工作 , 使得化学监督管理工作和化学技术水平得到了改善 表 1生水主要指标( 体育场水源地 ) 和进一步提高 , 保证 了机组安全发电的顺利进行。

离子交换二氧化硅升高原因分析及处理

离子交换二氧化硅升高原因分析及处理

离子交换二氧化硅升高原因分析及处理摘要:离子交换树脂的再生条件的控制是影响化学除盐系统的重要因素,直接影响着脱盐水、纯水的水质。

本文对上述重要因素进行了相关数据分析,得出了它们对阴阳复床及混床出水二氧化硅影响特点及规律,并提出了解决措施。

所取得的经济效益显著,保证了后序产品的质量。

关键词:复床混床二氧化硅The Reason and the Treatment for the Going up of SilicaLi Guifang(Henan Shenma Nylon Chemical Company Ltd.,Ping Dingshan 467013,China)Abstract: The regenerating conditions control is the important factor affecting the chemistry desalt system.They directly affect the quality.This article analyzed the factors above mentioned, obtained the characteristics and the law of silica the double bed and mixed bed affected by them, and then gave us a settlement. Not only a large economic benefit was received, but also the quality of later products such as cyclohexanol,hexane diacid/hexanediamine, salt,chip was guaranteed.Key word: double bed mixed bed silicon dioxide一、概述河南神马尼龙化工公司化水装置是为全公司提供优质脱盐水、纯水的公用工程。

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除盐系统阴床再生后二氧化硅冲洗不合格的原因分析及处理
摘要对除盐系统阴床再生后二氧化硅冲洗不合格的原因进行了分析,通过试验研究,找出了处理措施,使系统得以恢复正常运行。

关键词除盐系统;阴床;再生;二氧化硅
1概述
某厂2×200 MW供热机组设计水源为地表水,与其配套的补给水系统由生水预处理系统、离子交换系统组成。

系统设计出力为120 m3/h,出水水质SiO2≤20 μg/L,DD≤0.2 μs/cm。

系统从2005年10月开始投运,出力和出水水质均能达设计要求。

但自2010年下半年开始,离子交换一级除盐部分陆续出现运行周期短、出水水质不合格问题,使补给水系统出力严重不足,在冬季供热期间无法满足机组补水,直接影响该厂的安全经济运行。

2原因分析
针对上述问题,我们对原始数据进行了分析,从原水水质变化、除盐设备的状况、运行工艺、树脂性能等多方面入手,对除盐系统运行不正常的主要原因进行了研究分析。

2.1原水水质恶化及其影响
原水水质恶化是除盐系统出力不足的主要原因。

从表1数据分析可以看出,由于原水水质不断恶化,含盐量已由设计时的294 mg/L上升到现在的500 mg/L,活性硅由11.0 mg/L升至20.0 mg/L,基本升高1倍,这对阴床的运行造成很大的压力。

造成一级除盐系统阴、阳床运行周期缩短,设备出力降低。

2.2阴床失效判断不准
由于硅属于较弱的弱酸,漏硅后出水导电度仍然很小(阴床出水导电度1.0 µs/cm以下),只监测电导,表面上看水质仍很好,却造成了阴床一直在漏硅状态下运行。

2.3混床阴树脂的硅深度失效
由于阴床一直在漏硅状态下运行,并持续3个月左右,可能造成了混床阴树脂的硅深度失效。

而由于阳床一直在正常状态下运行,因此造成了混床内阳树脂是Na + H型、阴树脂是-SiO3型,再生不易分层。

为了进一步确认出现问题原因,我们分别对阴床树脂、混床树脂取样试验分析。

3试验研究分析
3.1阴床树脂试验
1)碱液浸泡试验。

阴床树脂用无硅水冲洗干净至无杂物,各取树脂100 mL,分别用常温、40 ℃的4%、6%、8%NaOH溶液(2倍树脂体积)进行浸泡,8 h 后分别取浸泡液分析其硅含量,结果浸泡液中硅
50 mg/L左右,说明阴树脂受到一定程度的“硅污染”,这也是阴床再生后硅冲洗不下来的原因。

2)灰化试验。

阴床树脂用无硅水冲洗干净,取适当样品烘干后,准确称取一定量的树脂,充分高温灼烧至衡重,计算其硅含量,验结果阴床树脂中未灰化物含量占树脂重量的0.2%左右。

对灰化残留物进行了熔融,通过分析测试,硅含量为99.5%左右,说明灰化残留物中主要成分是硅酸盐。

3)树脂性能试验。

根据相关标准,我们对阴床树脂做了性能试验,试验结果树脂的含水量、体积交换容量指标合格,渗磨圆球率55.8%比标准低近20%,说明阴床树脂机械性能已明显下降。

树脂机械性能的下降,会导致树脂破碎,破碎的树脂在反洗时排出或在运行时漏过通流部分进入后级设备,床内树脂呈不规则形状,使树脂层高下降,交换容量降低,水流阻力增加,污染后级设备中的树脂,导致系统出水水质下降。

3.2混床树脂试验
1)碱液浸泡试验。

混床树脂用无硅水冲洗干净,各取树脂100 mL,用40 ℃的4%、6%、8%NaOH液浸泡。

8 h后,取浸泡液分析其硅含量。

结果如下。

①混床树脂经过4%、6%、8% NaOH溶液浸泡后,其浸泡液中硅含量基本一致;
②同样体积树脂,混床中阴树脂体积量要比阴床少得多,但浸泡液中硅含量220 mg/左右,是阴床树脂浸泡液的4~5倍,说明混床阴树脂深度“硅污染”。

2)树脂分层试验。

取树脂100 mL放入烧杯,在40 ℃下,用8%的NaOH 200 mlL浸泡,时间8 h。

然后,用无硅水清洗后在量筒中做分层试验,结果可以分层。

3)混床树脂渗磨圆球率试验。

混床树脂经过分层后,我们分别对阳树脂、阴树脂做了渗磨圆球率试验,测定结果机械性能混床阴树脂55.08%、比合格指标低15%左右;阳树脂12.22%,比合格低53%左右,说明树脂的机械性能均明显下降,特别是阴树脂。

这直接影响混床的周期制水量和出水水质。

4结论
1)水源的改变使水质中活性硅含量升高至原来2倍,而预处理系统只有空擦滤池,对活性硅的去除基本不起作用,同时补给水处理系统运行和再生方式又没及时调整,致使阴床树脂一定程度受到“硅污染”。

2)再生后阴床树脂经NaOH 溶液浸泡后,其浸泡液中硅含量仍然有
50 mg/L左右,说明阴床树脂再生时没有把硅酸盐全部置换出来,这也是阴床再生后硅冲洗不下来的主要原因。

3)阴树脂的渗磨圆球率为55.8%,其机械性能已达报废树脂的指标,这对阴床的交换容量及出水水质有一定程度的影响。

4)经碱液浸泡后,混床树脂浸泡液中硅含量220 mg/L左右,说明混床阴树脂受硅深度污染。

5)混床树脂经碱液充分浸泡后,可以分层。

6)混床阴树脂、阳树脂的渗磨圆球率分别为12.22%、55.08%,均低于合格指标,特别是阴树脂,这直接影响混床周期制水量和出水水质。

5建议处理措施
1)尽快对补给水预处理系统进行改进,以增加对活性硅的去除能力,这是保证离子交换除盐系统正常运行的根本措施。

2)在目前的设备条件下,及时对一级除盐阴床运行及再生方式进行调整,加强阴床出水硅的监测,以缩短运行周期为代价保证阴床出水硅在正常范围内,进而保证混床的正常运行。

3)混床每次再生前,先用NaOH溶液对混合树脂充分浸泡,然后再分层进行再生。

4)根据生产实际情况,尽快更换阴床和混床树脂。

6结束语
根据试验分析得出的结论,已把建议处理措施在现场应用,效果良好。

目前阴床再生后出水硅10 μg/L~20 μg/L,混床再生后出水硅最低可达3 μg/L~5 μg/L 左右,满足了电厂目前的生产需要。

参考文献
[1]邵林.水处理用离子交换树脂[M].北京:水利电力出版社,1989.
[2]姚继贤,等.工业锅炉水处理及水质分析[M].北京:中国劳动出版社,1993.
[3]GB 6903-2005锅炉用水和冷却水分析方法通则[S].
[4]GB 6904.1-2008锅炉用水和冷却水分析方法pH测定[S].
[5]GB/T 15451-2006锅炉用水和冷却水分析方法碱度的测定[S].。

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