石门坎水电站混凝土双曲拱坝施工技术综述

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石门坎水电站混凝土双曲拱坝施工技术综述
杨仲洪 杨和明 徐更晓 王波峡 张庆辉
1 概述
石门坎水电站大坝为常态混凝土双曲拱坝,最大坝高 111m ,采用抛物线双曲体形, 拱冠梁底宽 23.917m ,厚高比 0.222,坝顶长 296.26m(顶拱上游面弧长),分 15 个坝段, 其中 1#~5#坝段为右岸挡水坝段,6#~9#坝段为河床溢流坝段,10#~15#坝段为左岸 挡
水坝段。

大坝混凝土总量 35 万 m ,于
2009 年 1 月开始浇筑,2011 年 6 月浇筑完成, 历时 29 个月,平均月浇筑强度 1.21 万 m ,月最大浇筑强度 3.0 万 m 。

2 坝肩槽开挖控制爆破
自上而下分层开挖,采用“预裂孔+梯段孔+缓冲孔”结合的钻爆方案,坝肩槽 建基面及上下游边坡采用三面预裂爆破一次成型,由于坝肩槽为扭曲面,且为渐变坡, 每个预裂孔倾角、方位角、孔深均不一样,利用 CAD 辅助设计计算出每个孔的造孔参 数,对钻孔进行精确控制,并优化装药、联网、起爆环节和方法以减少爆破对建基面 的影响。

3 大坝模板
大坝上下游面采用连续翻升可调曲率的钢模板,保证大坝成型质量,横缝采用球 型键槽模板,施工简便、节约材料,中孔、表孔悬挑结构采用内拉悬壁式模板薄层浇 筑施工。

4 大坝混凝土入仓措施
石门坎水电站坝体混凝土施工受地形条件的限制,未采用缆机方案,而选用门塔
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机方案,结合工程现场地形及施工进度要求,门塔机方案分四个阶段进行布置实施。

图 1 第一阶段入仓布置平面图
第一阶段: 1 台 MQ600/30B 高架门机和 1 台 BLJ600-40 履带式布料机(图 1、第 一阶段入仓布置平面图)。

第二阶段,为保证大坝混凝土连续施工,在坝后布置一座门机+汽车栈桥,在栈 桥上布置 2 台 MQ600/30B 型 高架门机(布置平面见图 2)。

图 2
门机-塔机布置平面图
进行 3#~12#坝段 EL670~EL700m 混凝土浇筑,2009 年 8 月至 2010 年 3 月浇筑方 量 116305m 3 ,月平均浇筑强度
14538m 3 ,2 月份浇筑方量达 25803m 3 。

第三阶段,在坝后水垫塘底板布置 1 台 K80 塔机,形成 2 台栈桥门机和塔机入仓 布置格局(图 2、门机-塔机布置平面图)。

1#门机主要进行 3#至 5#坝段仓号入仓,辅 助塔机进行 7#坝段入仓;2#门机主要进行 10#至 13#坝段仓号入仓,辅助塔机进行 8# 坝段入仓;K80 塔机进行 6#至 9#坝段仓号入仓。

两岸岸坡门塔机不能覆盖的 1#、2#、14#、15#坝段采用进占法浇筑,利用相邻坝 段坝顶平台搭设负压溜槽进行浇筑,共计浇筑混凝土 15460m 。

第三阶段混凝土浇筑时段 2010 年 4 月至 2011 年 3 月,1#~5#坝段坝体 EL700~EL758m 浇筑,6#~9#坝段坝体 EL700~EL753m 浇筑,10#~15#坝段坝体 EL700~EL758m 浇筑。

浇筑方量 196192m ,门塔机月平均浇筑强度 16430m ,1 月份浇 筑方量达 31087m 。

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第四阶段坝后栈桥 2 台门机拆除后,K80 塔机进行 6#~9#坝段坝体 EL753~EL758m 浇筑。

石门坎大坝工程混凝土量主要集中在第二阶段和第三阶段,浇筑混凝土方量共计
31.25 万 m ,历时 20 个月,月平均浇筑强度 1.56 万 m。

在此期间 2009 年经历汛期和 9、10 月份大坝断料停工,2010 年汛期低产等阶段,单台设备月平均入仓强度仍达到 7000 余 m 。

在此期间,单台 MQ600 门机月最高入仓强度达 13000m ,整个大坝月最高 强度为 31087m 3 。

5 坝体混凝土浇筑过程中采取的特殊措施
石门坎大坝采用门塔机方案后,受入仓强度限制,单台门机经统计每小时入仓强
度最大时 24m ,浇筑时最大仓面面积 560m
,采用平铺法浇筑每层铺料厚度 30cm ,原 设计混凝土初凝时间 4~5 小时,由于大坝所在地区风速较大,日照时间长,塌落度损 失较大,初凝时间较短,在施工过程中混凝土层面会产生初凝现象,影响混凝土浇筑 质量,经与现场参建各方协商,对坝体混凝土外加剂进行调整,对江苏博特外加剂有 限公司生产的 JM-Ⅱ缓凝高效减水剂的配方进行调整,通过这一措施延长混凝土初凝时 间。

室内混凝土试样初凝时间为 9~10 小时,现场实测混凝土初凝时间可达 8 小时左 右,确保了混凝土在浇筑过程中不出现初凝现象,为平铺法浇筑混凝土创造了基础条 件,保证了混凝土的浇筑质量。

由于两岸地形陡峭,主要施工入仓设备均布置在坝后,混凝土取料点设置在坝后 水垫塘及门机栈桥两侧。

混凝土水平运输车辆从拌合站至取料点运距超过 2km ,道路条 件差且运输时间长,长时间运输混凝土温度回升高。

为节省时间,从大坝右岸坝顶平 台架设一道负压溜槽至右岸中位道路门塔机取料点,汽车运输混凝土直接到右岸坝顶 平台通过负压溜槽输送到取料点后直接入仓,其水平运输距离约 800m ,极大地节省了 运输时间,提升了混凝土入仓速度的同时,有效地减少了混凝土温度回升。

同时,为 了提高混凝土入仓强度,在大坝下游中位道路的左侧回车部位,砌筑一混凝土料临时
加防护棚的储存池,混凝土运输车运到后先倒入池内, 再用 3m 装载机按浇筑半径与
塔机起重量装入 6m 混凝土吊罐内,以提高入仓强度,高峰月 1 台 MQ600 高架门机最大
入仓强度达到 14000m 3 /月(通常仅为 7000m 3 /月)。

6 大坝混凝土高温季节二期冷却措施
按施工进度安排,为满足大坝坝体施工期度汛安全,大坝低位灌区三个灌区二期 冷却和接缝灌浆,不得不在高温季节进行。

此时气温高达 38℃,坝体上游面处于日照 暴晒下,二期冷却难度极大,经过比选,采用粘贴 5cm 厚聚乙烯泡沫保温板对坝体上 3 3 3 3 3 2 3 3
游面进行保温,而下游面采用挂棉被加喷制冷水的方法。

因大坝下游两岸布置有三层
廊道入口,为了避免廊道内外空气对流,引起廊道内温度升高,同时采用聚乙烯保温
板对廊道入口进行封堵。

采取上述特殊保温技术措施后,在两个高温季节较好的实施
了大坝低位灌区混凝土二期冷却和接缝灌浆。

7拱坝体型测量
双曲拱坝作为一种大型水工空间曲体建筑物,坝型曲线复杂,工程规模大、造价
高,计算、绘图及施工均很复杂,难以通过简单的计算达到现场放样的目标,因此其放
样及图形处理成为影响施工质量与进度的一个重要环节。

通过用Microsoft Excel 编
写计算程序,结合AutoLISP语言与AutoCAD联接,对双曲线拱坝体形进行摸拟计算,
实现内业计算自动化。

用编程计算器编写"抛物线双曲线拱坝正反算"程序,利用"两点
取中判断,取三分之二点"的方法,现场用计算器即可对抛物线双曲线拱坝任意点进行
正反算,不但提高了测量成果的精度,而且还使成果的可靠性得到了很大的提高,实现
了现场计算自动化。

实践证明,上述方法快捷高效,现场和内业计算的自动化有效地防
止差错率,完全适用于本工程的测量放样,既能快速准确放样也达到了节省成本的目标。

8岸坡无盖重固结灌浆
由于两岸陡峭地形,后期两岸岸坡坝段混凝土施工工期紧,采用盖重灌浆不能满
足施工进度计划要求,经论证与实验决定对两岸坡坝段(即1#~2#,13#~15#坝段)
采用无盖重灌浆施工工艺。

经对灌前、灌后声波测试及检查孔声波测试成果分析,通过无盖重固结灌浆处理,
岩体波速值均有所提高,最大提高117%,最小提高33%。

灌后质量检查孔内压水试验成
果及声波测试成果均满足设计要求。

说明通过无盖重固结灌浆处理,岩石的力学性能、
弹性模量、抗压强度以及抗渗指标得到了提高。

坝肩无盖重固结灌浆的灌后效果明显,
在满足灌浆质量的前提下,有效地解决了固结灌浆与混凝土浇筑相互干扰的矛盾,为左、右坝肩大坝混凝土浇筑创造了有利的施工条件。

9坝体混凝土温控
大坝外冷却供水管路主管沿大坝下游坝趾及坝面永久交通桥布,共分五层:
EL686m以下两层,分别布置与坝后水垫塘底板EL659m高程和坝后EL673m临时交通桥上;EL686~EL758m之间布置三层,分别布置在坝后EL688m、EL713~EL723m永久交通
桥及EL740m临时交通桥上。

9.1合理选择施工时段
5月至10月气温较高,除加强温度监控和全面降温外,选择在一天中的低温时段
施工对坝体温控更为有利。

9.2合理分层和控制间歇时间
在基础约束区0.4L(9m)范围内按1.5m分层,短间歇薄层均匀上升,非基础约束区按3.0m分层。

为减小由于岸坡基础处理和薄层浇筑对混凝土上升速度的影响,加快两岸岸坡坝段上升速度,经专家咨询,最终决定:岸坡坝段按3.0m层厚浇筑,加密布置冷却水管,提高通冷却水流量。

9.3高温季节施工
混凝土出机口温度控制在10~15C,绝大部分均在控制范围内。

在6、7、8月份,由于正午气温过高,有部分混凝土出机口温度超标,对此主要是通过加强混凝土内部
通水冷却和表面流水养护予以弥补。

加快混凝土运输速度,减少混凝土倒运次数,缩短浇筑时间。

对运输车辆顶部加装防晒棚,车厢外部覆盖保温材料;采用薄层铺料浇筑,并在新浇混凝土面覆盖保温被;对仓面进行喷雾降温。

混凝土封顶终凝后即开始洒水养护。

9.4低温季节施工
本工程低温时段最低温度12~14℃,昼夜温差达20℃,对上游坝面采用苯板进行表面保温,苯板与坝间粘贴采用聚合物粘贴砂浆进行粘贴。

下游面采用保温棉被覆盖;仓面水平施工缝收仓后,用保温膜和保温被覆盖。

9.5通水冷却
根据本工程实际情况,石门坎拱坝采用二期冷却通水。

一期通水:一期通水水温度14℃,冷却水方向24h调换一次。

冷却时间应控制在15~21天,视具体温度情况增减。

二期通水:二期通水是将混凝土温度降至封拱温度,以便进行大坝接缝灌浆。


期通水水温8℃,通水时间45d左右,以达到大坝接缝灌浆需要的温度。

10结语
在石门坎水电站大坝工程施工过程中,施工技术方案应用合理,实现了大坝无裂缝,大坝蓄水后正常运行,保证了大坝混凝土的施工质量;采用翻升钢模板技术,很好保证了大坝的外观质量。

由于应用K80(10t/30t,臂长L=70m)大型塔机,能够自升加高,加附着杆其高度达130m,对于坝顶长度在300m左右,高度100m左右的大坝,采用两台K80大型塔机就能满足整个工程施工需要,从而中位钢栈桥加MQ600门机方案可以取消。

石门坎水电站双曲拱坝成功的实践,为类似常态混凝土双曲拱坝的施工提供了宝贵经验。

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