石门坎水电站混凝土双曲拱坝施工技术综述

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石门坎水电站混凝土双曲拱坝施工技术综述

杨仲洪 杨和明 徐更晓 王波峡 张庆辉

1 概述

石门坎水电站大坝为常态混凝土双曲拱坝,最大坝高 111m ,采用抛物线双曲体形, 拱冠梁底宽 23.917m ,厚高比 0.222,坝顶长 296.26m(顶拱上游面弧长),分 15 个坝段, 其中 1#~5#坝段为右岸挡水坝段,6#~9#坝段为河床溢流坝段,10#~15#坝段为左岸 挡

水坝段。大坝混凝土总量 35 万 m ,于

2009 年 1 月开始浇筑,2011 年 6 月浇筑完成, 历时 29 个月,平均月浇筑强度 1.21 万 m ,月最大浇筑强度 3.0 万 m 。 2 坝肩槽开挖控制爆破

自上而下分层开挖,采用“预裂孔+梯段孔+缓冲孔”结合的钻爆方案,坝肩槽 建基面及上下游边坡采用三面预裂爆破一次成型,由于坝肩槽为扭曲面,且为渐变坡, 每个预裂孔倾角、方位角、孔深均不一样,利用 CAD 辅助设计计算出每个孔的造孔参 数,对钻孔进行精确控制,并优化装药、联网、起爆环节和方法以减少爆破对建基面 的影响。

3 大坝模板

大坝上下游面采用连续翻升可调曲率的钢模板,保证大坝成型质量,横缝采用球 型键槽模板,施工简便、节约材料,中孔、表孔悬挑结构采用内拉悬壁式模板薄层浇 筑施工。

4 大坝混凝土入仓措施

石门坎水电站坝体混凝土施工受地形条件的限制,未采用缆机方案,而选用门塔

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机方案,结合工程现场地形及施工进度要求,门塔机方案分四个阶段进行布置实施。

图 1 第一阶段入仓布置平面图

第一阶段: 1 台 MQ600/30B 高架门机和 1 台 BLJ600-40 履带式布料机(图 1、第 一阶段入仓布置平面图)。

第二阶段,为保证大坝混凝土连续施工,在坝后布置一座门机+汽车栈桥,在栈 桥上布置 2 台 MQ600/30B 型 高架门机(布置平面见图 2)。

图 2

门机-塔机布置平面图

进行 3#~12#坝段 EL670~EL700m 混凝土浇筑,2009 年 8 月至 2010 年 3 月浇筑方 量 116305m 3 ,月平均浇筑强度

14538m 3 ,2 月份浇筑方量达 25803m 3 。

第三阶段,在坝后水垫塘底板布置 1 台 K80 塔机,形成 2 台栈桥门机和塔机入仓 布置格局(图 2、门机-塔机布置平面图)。1#门机主要进行 3#至 5#坝段仓号入仓,辅 助塔机进行 7#坝段入仓;2#门机主要进行 10#至 13#坝段仓号入仓,辅助塔机进行 8# 坝段入仓;K80 塔机进行 6#至 9#坝段仓号入仓。

两岸岸坡门塔机不能覆盖的 1#、2#、14#、15#坝段采用进占法浇筑,利用相邻坝 段坝顶平台搭设负压溜槽进行浇筑,共计浇筑混凝土 15460m 。

第三阶段混凝土浇筑时段 2010 年 4 月至 2011 年 3 月,1#~5#坝段坝体 EL700~EL758m 浇筑,6#~9#坝段坝体 EL700~EL753m 浇筑,10#~15#坝段坝体 EL700~EL758m 浇筑。浇筑方量 196192m ,门塔机月平均浇筑强度 16430m ,1 月份浇 筑方量达 31087m 。

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第四阶段坝后栈桥 2 台门机拆除后,K80 塔机进行 6#~9#坝段坝体 EL753~EL758m 浇筑。

石门坎大坝工程混凝土量主要集中在第二阶段和第三阶段,浇筑混凝土方量共计

31.25 万 m ,历时 20 个月,月平均浇筑强度 1.56 万 m

。在此期间 2009 年经历汛期和 9、10 月份大坝断料停工,2010 年汛期低产等阶段,单台设备月平均入仓强度仍达到 7000 余 m 。在此期间,单台 MQ600 门机月最高入仓强度达 13000m ,整个大坝月最高 强度为 31087m 3 。

5 坝体混凝土浇筑过程中采取的特殊措施

石门坎大坝采用门塔机方案后,受入仓强度限制,单台门机经统计每小时入仓强

度最大时 24m ,浇筑时最大仓面面积 560m

,采用平铺法浇筑每层铺料厚度 30cm ,原 设计混凝土初凝时间 4~5 小时,由于大坝所在地区风速较大,日照时间长,塌落度损 失较大,初凝时间较短,在施工过程中混凝土层面会产生初凝现象,影响混凝土浇筑 质量,经与现场参建各方协商,对坝体混凝土外加剂进行调整,对江苏博特外加剂有 限公司生产的 JM-Ⅱ缓凝高效减水剂的配方进行调整,通过这一措施延长混凝土初凝时 间。室内混凝土试样初凝时间为 9~10 小时,现场实测混凝土初凝时间可达 8 小时左 右,确保了混凝土在浇筑过程中不出现初凝现象,为平铺法浇筑混凝土创造了基础条 件,保证了混凝土的浇筑质量。

由于两岸地形陡峭,主要施工入仓设备均布置在坝后,混凝土取料点设置在坝后 水垫塘及门机栈桥两侧。混凝土水平运输车辆从拌合站至取料点运距超过 2km ,道路条 件差且运输时间长,长时间运输混凝土温度回升高。为节省时间,从大坝右岸坝顶平 台架设一道负压溜槽至右岸中位道路门塔机取料点,汽车运输混凝土直接到右岸坝顶 平台通过负压溜槽输送到取料点后直接入仓,其水平运输距离约 800m ,极大地节省了 运输时间,提升了混凝土入仓速度的同时,有效地减少了混凝土温度回升。同时,为 了提高混凝土入仓强度,在大坝下游中位道路的左侧回车部位,砌筑一混凝土料临时

加防护棚的储存池,混凝土运输车运到后先倒入池内, 再用 3m 装载机按浇筑半径与

塔机起重量装入 6m 混凝土吊罐内,以提高入仓强度,高峰月 1 台 MQ600 高架门机最大

入仓强度达到 14000m 3 /月(通常仅为 7000m 3 /月)。

6 大坝混凝土高温季节二期冷却措施

按施工进度安排,为满足大坝坝体施工期度汛安全,大坝低位灌区三个灌区二期 冷却和接缝灌浆,不得不在高温季节进行。此时气温高达 38℃,坝体上游面处于日照 暴晒下,二期冷却难度极大,经过比选,采用粘贴 5cm 厚聚乙烯泡沫保温板对坝体上 3 3 3 3 3 2 3 3

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