未加氢焦化蜡油直接催化加工的技术改造

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将 C O掺 入原料 比例 作为考察基 准 ( 坐标 ) 掺入 比例从 G 横 ,
零至 10 , 0 % 分别考察 ( 纵坐标 ) 品分布 , 化率 , 产 转 焦炭产率 等参 数 的变化情况 : 2 12 中试 结 果 ..
随着焦化蜡油掺人原料 比例的上升 , 来 以下变化 : 带
2 1 年 9—1 , 门 分 公 司 蜡 油 加 氢 装 置 按 计 划 停 工 大 0 1 0月 荆 修, 在此期 间 , 焦化装置 正常开工 , 每天产 出约 6 0吨 C O, 0 G 两个
度下降 , 当催化裂化反应机 会下降时 , 热裂化 反应程 度会 同步上 升, 导致催化 剂表 面生焦率大幅度增加 , 品分布恶化 。 产 () 3 可裂化 的饱和烃含量 比直馏蜡 油低 1%左 右 , 5 而难 于裂 化的芳烃 含量高 达 3 %左 右 , 0 由于 C O产 自焦 化热裂 化过 程 , G 芳烃含量 中单环 和双环 芳烃 较少 , 部分是 三环 以上 的较 重芳 大 烃, 催化 裂化条件下 , 分压极 低 , 氢 多环 芳烃很 难 接受 氢原 子 开 环裂化 。由于多环芳烃含量较高 , 含量和氢 碳 比较 低 , 响了 氢 影 催化过程 中氢转移 反应 的氢 源供 给 , 使得 含氢量 较 高的丙 烯 液 化气和汽油产率 降低 。
t e 1 一F CU t c n c la d e o o c tr e fr sd e— ola d p o u t i l swe e v r d a .t i n u t a r c ie h # C e h i a n c n mi a g to e i u i n r d c e d r e y i e 1 h s i d sr lp a t y i c
的氮杂环化学物 , 通过 其未 成 对的两 个 电子 与催化 催化剂 的 酸 性 中心相 互作用 , 毒害酸性 中心 , 使催 化剂活性 和裂化 能力大 幅
10 5
21 0 2年 3月
续表 1
液体产 品收率 降至最低 , 焦炭转化率 升至最高 ,
3 工 业 运 行
3 1 方 案的确 定 .
tnt o a l t n e u i f t y df d—o ( gn/ i .D r gF C n uta o ea o f h i c rf e e t o oe—V O, y c a sa e i a eto ) u n C U id s l p rt n o edr t e n m n rck l l i i r i t e i f G
c e t d a e a d fa i e p o e swa nd ma e t c n c lp o r s t n u t a p lc b e wo t r ae n n w n e sbl r c s y a d e h i a r g e swi i d sr la p i a l rh. h i Ke r s:c k y wo d o e—VGO;n o—h d o e y r g n;F CCU;i u tilo e ai n;tc n l g r r s nd sra p r to e h oo y p o e s
p n o e a n n n e arn uti t x mi i g a d r p i g,i r r t e o v o e—VGO e n me tp o l m. T e die tr fn me o o e— i n o de o r s le c k rf e n rbe i h r c e e ntf r c k i VGO spu n o 1 一FCCU nd sra p r to wa tit # i u t lo e a in.t n usra p r t n pln man y wa h tt e FCCU a ay twa i he id t lo e a i a i l s t a h i o c tl s s c a g d i t he n w y e v i c t ls fh g e ci e a d r ssa c sc n to e ih r a tv e h n e n o t e tpe h a y ol aay to i h r a tv n e it n e ba i ir g n h g e cie t mpe au e,z r rtr eo r c ce rto o e ain a d t e r f r ng l h a oi e wa ti t h ot m fr a trrs ra d i c e s o t c p o - e y l a i p r to n h eo mi i tg s ln spu n o t e b to o e c o e n n r a e c n a to p r- g i
Ⅳ Do g—s e g n hn
(ignnC m a y io e ,H b i ig n4 8 0 C ia J r o p n ,Snp c u e J me 4 0 2, hn ) n e n
Ab ta t e .~D c 2 1 ,tec k sr c :S p e ., 0 h o e—VG h d o e nt f ig n C mp n ,Sn p c,s p e p rt n a d 1 O y rg n u i o n me o a y io e J t p do eai n o o
C O的 风 险 是 很 有 必 要 的 。 G 由于 C O碱性氮含量会 中和催化剂剂酸性 中心 , G 造成催化剂
失活 , 故有必要使用抗 碱氮 催化剂 , 抗碱氮催化剂 主要原理是 : 牺 牲催化剂 比表面和酸性 中心来抵抗 碱性氮 , 因此使 用抗碱氮催 化 剂只能适 当减缓焦蜡对催化反应的影响 , 因此 , 抗碱氮催化剂并不 是直接加工 C O的万能钥匙 , G 而是作为解决方案的一部分 ; 另一部分解决 方案 的重 点在 于 操作 条件 的相 应调 整 , 为 因 C O的芳烃含量较高 , 了改善芳 烃裂 化的效果 , G 为 有必要增 加反 应剂油 比, 提高反应温度( 催化 剂和原料油 的比值 ) 。剂油 比的增 加有助于改善 C O催化裂化性能 , G 因为剂油 比的增加意味着催化 剂和原料油的接触机会增大 , 有助于增强催 化裂化反应程度 , 抑制 热裂化等副反应程度 ; 反再系统平衡催 化剂高活性 配以高反应 温 度, 高反应温度提供足够的裂化反应 热量 , 以克服 C O中芳烃 用 G 裂解所需的活化 能, 高活性又促进了催 化裂化反应程度 ; 由于直接加工 C O时生焦和烧焦热量增加 , G 汽油和液化气 产 率下降又减少了对反应热量的需求 , 故反再 系统会产生热量过剩 ,
第4 0卷第 5期
21 0 2年 3月
广



Vo . . 140 No 5 M a c . 01 rh 2 2
G a g h u C e c lI d sr u n z o h mia n u ty
未 加 氢 焦 化 蜡 油 直 接 催 化 加 工 的 技 术 改 造
关键 词 : 焦化蜡油 ; 加氢 ; 不进 催化裂化加 工 ; 工业运行 ; 技术改造
中图分 类号 :E2 . T 644
文献 标识 码 : A
文章 编 号 :01 97 (02 0 — 19 0 10 — 67 21 )5 04 — 3
The Te h l g o r s fFCCU nd t ilO p r to c noo y Pr g e so I usra e a i n f r N o— h d o e Co o y r g n ke— VGo r c fn m e t Die tRe e n i
活 , 品分布 恶化的风险 , 由于此次蜡 油加氢装 置停 工时 间长 产 但 达 2个月 , 此期 间, 焦化装置正常开工 , 每天产 出约 6 0t G 两 0 C O, 个 月总产量约 30 0t如此 大量 的 C O无 法储 存 , 6 0 , G 必须进 入 装

置加 工消化 , 因此催 化装置直接加工 C O成 为必然选择 , 制定 G 故 个 切实可行 的工 业运 行方 案 , 最大 程度 上减少 催化 直接 加 工
焦化装 置由于能够 加工 劣质 重质原 料 , 是石 油炼 厂 工艺 流 程 中重要环节 , 焦化蜡油 ( 以下 简称 C O) G 属于 焦化装 置 中间产 品 , 送入催化装置作 为原 料组 分进一 步加工 。 目前 C O首先 需 G 进蜡油加氢 装置进行改质 , 然后 送到催化装置加工 。
表 1 C O, 馏 蜡 油 和 加 氢 后 C O典 型 性 质 G 直 G
月 总产 量约 30 0吨, 60 显然罐容有 限无法 储存 , 必须 进入装 置加 工消化 , 因此催化 装置 直 接加 工 C O成 为 必然 选择 , 要减 缓 G 但
C O对催化 的负面影 响 , G 才能使炼厂经济效 益不受 到大 的影 响 , 为此 , 门分公 司进行 了催 化 直接 加工 C O工 业运 行 , 荆 G 工业 运
中试和工业数据证 明 , 催化直 接加 工 C O要 面临催 化剂 失 G
2 中试 和 应 用 数 据 ( 业 试 验 以 前 ) 工
21 C . Go 中试试 验
2 1 1 中试 目的和方 法 . . 为 了给直接加工 C O提供 基础数 据 和技术措 施 , G 在直 接加 工 C O之 前 , G 请石油化工科学 研究院十 四室对荆 门 C O进 行 了 G 催 化裂化反应 中试试 验 , 试验用原料 油为荆 门 C O, G 直馏蜡 油和 减 压渣油 , 验用 催化剂为 R C一20 , 比剂 为石科 院研 制 的 试 S 06对 抗碱性 氮催化剂 , 试验用仪器为 F B, B 原料 和产 品分 析数据 均 由 石科 院完成 。
谭东胜
( 中国石 化 股份 有 限公 司荆 门分公 司,湖 北 荆 门 4 80 ) 4 02
摘 要 : 1 年 9 1 月, 2 1 0 ~ 0 中国石化荆门分公司焦化蜡油加氢装置停工大修 , 为了解决焦化蜡油出路问题, 1催化装置进行 在 #
了未加 氢焦化蜡油催化裂化 的工业 运行 , 运行方案为 : ①将装置催化剂更 换为高 活性 抗碱性氮 重油催化 剂 ; 高反应 温度 , 回炼 比 ② 零 操 作方案 ; 提升管底部注入重整拔头油提高剂油 比和裂化 深度。运 行期间 ,# ③ 1催化掺渣率及产 品分 布和收率等操作工况较 为理想 , 该 工业运行为催化裂化装 置直 接加工焦化蜡油开辟 了一种新 的可行 的工 艺途径 , 取得 了具有工业应用价值 的技术进展 。
行 的 结 果 基 本 达 到 了预 期 目标 。
Hale Waihona Puke Baidu
1 C Go 性 质 研 究
11 C . Go 典型 性质
C O 具 有 以下 特 点 ( 表 1 : G 见 ) ()G 1 C O残炭 , 总硫及馏程 和直馏蜡油区别不大 , 密度稍重。
() G 2 C O碱性氮 和总氮含 量是 直馏蜡 油 的 3— 4倍 , 中碱 其 性氮 占含氮化合物 比例 为 14左右 , 性氮 “ 是 一种 活性 很高 / 碱 ’
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