风扫煤磨系统改造

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控 制 3 3 1 的 颗 粒 所 占总 量 的 比 例 低 l ~2 i l f
6 % ,小 于 3I 的颗 粒 比例 不 要 超 过 1% , 于 5 m x 0 大
6 m的粗 颗 粒 , 4I x 因活 性 很 小 要 严格 控 制 。这 样 才 能 提高 水泥 强度 , 改善 水 泥泌水 性 , 提高 水泥 与各 种 减 水剂 的适 应性 。
3 结语
( ) 善 和 提 高 水 泥 与减 水 剂 的相 容性 问题 , 1改 其 具体 措施 应贯 穿 于整个 水泥 生产 过程 质量 控制 的
全 过程 。
多、 絮状结构形成 , 浆体流动性损失就大 , 泥与减 水
水 剂相 容性 不好 。 水 泥 的颗粒 分布 越窄 , 即水 泥均 匀性 系数 越 大 ,
() 除原 有 两 台离 心 通 风 机 , 6拆 采用 新 的 离心
通风机并放置于地面 , 从而降低 了风机基础的加固 工作量和加固费用 ; 同时对收尘系统管道进行 了相
应改 造 。
1 改 造后 的系统流 程 . 2
繁造成窑系统结皮 、 结圈等现象 , 影响窑 的产 、 质量 , 且煤耗高 。而且 因设备陈旧老化严重 , 设备性能及
11 改 造方 案 .
改造后的系统流程见图 1 。 显然 , 系统 流 程 简单 位 、 畅 , 保 证煤 粉产 此 顺 在 质量的同时 , 提高了环保水平 。
2 改造后 的生产调 试 及其 问题 处理
() 1 入煤磨热风温度低。因煤磨 的烘干热源来 自篦冷机废气 , 在调试期间篦冷机篦速快, 料床上物
提高功率 因数 , 主 电机的实 际使 用功率 提高到 将
5 0 5 0k 。 1—3 W
() 4 拆除现有 电收尘器 , 在原位置布置 F M M G () 18 7 2 — 防爆型煤粉袋收尘器 , 作为选粉系统收尘器 , 并采用了单风机流程 , 既简化系统 , 又强化通风。 () 5 拆除原有 8 台旧螺旋输送机 , 新设 4 台螺旋 输送机 , 简化了成品输送流程 。
( ) 结 我 公 司 的 生产 经 验 与教 训 , 用 高 温 2 总 采
快烧和急冷技术 , 以提高出窑熟料质量 ; 并严格控制
熟 料 中 CA在 8 %以下 , 选 二 水石 膏做 缓 凝 剂 , 优 确 保 合适 的水 泥 细度 及 颗粒 组 成 , 能 提 高水 泥 与减 就 水剂 的相 容性 。
生 产 中我 公 司 的 水 泥 比表 面 积 控 制 在 30~ 3 30I/g 间 ; 确 定 水 泥 的最 佳 颗 粒分 布 , 中 5 lk 之 l 并 其

4 一 4
水淀工 程
( 接 第4 上 2页 )
( 辑: 编 刘翠 荣 )收 稿 日期 :0 1 O — 9 ( 2 1一 1 1 )
制成系统中配套水泥冷却器 , 则可使成品水泥控制
在 ~ 0《, 7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 能满 足特 殊工 程所 需 。 c = 26 控制 合理 的水 泥 比表 面积 和水泥 颗粒 级配 . 水 泥颗 粒对 外加 剂分 子 的吸 附与水 泥 的 比表 面 积 有 关 , 泥颗 粒 越 细 , 水 比表 面积 越 大 , 附量 就越 吸 大 , 相 同掺量 下 的 塑化 效 果 就越 差 ; 在 同时 , 比表 面 积 越 高 , 泥颗 粒表 面形 成水 膜所 需 的水 量 就大 , 水 相 同水灰 比时的水 泥浆 体 流动性 就越 差 ; 另外 , 水泥 比 表 面积 越 大 , 期 水 化 反 应 速 度 加 快 , 化 产 物 增 早 水
改造取 得 了较好 的环 境效 益 、 能源效 益 和经 济效益 。
该风 扫 煤磨 自2 1 年 8 改造 后 运 行 以来 , 00 月 煤 粉 产 量 由 原 来 的 1~ 5,( 度 为 1%~ 6 提 高 4 lt 细 h 4 1%) 到 2 ~ 2/( 品细度 为 6 8 , 系统 综 合 电耗 0 2t 成 h % %)且
0 前 言
() 3 煤磨磨外配套改造 : 采用旁路热风管 , 解决
磨机通风量 和高效选粉机通风量不 同的矛盾 ; 加强 喂料和回料锁风 , 提高实际入磨风温 ; 采用电容补偿
我公 司始建于上世纪 8 年代末期 的2 2 0 0 x 0/ 3 t d 熟料生产线 , 其配套 的煤粉制备系统 由两 台 . x 2 r 8 e (+ ) 5 3m烘干兼粉磨风扫煤磨+ 2 m粗粉分离器+ q . b6 中 .m旋风收尘器+ 2 8 双风机组成 。由于粗粉分离器 分离效率低 , 系统采用二级收尘。另 因采用原煤水 分较高 , 出磨煤粉细度控制在 1%~ 2 8 m筛筛 1%( l 0 余) 时磨机产量 只有 l~ 5/, 出磨煤粉水 分在 4 lt 且 h 3 4 不能满足烧成系统 的煤粉需求量 。为保证 %~ %, 烧成系统用煤量 , 只好将煤粉细度放宽至 1% 1% 4 6 ( m筛筛余)致使煤粉在窑 内不能充分燃烧 , 8 0 , 频
( 编辑 : 刘翠荣 )收修改稿 日期 :0 1 O — 1 ( 21一 12 )
其堆积窄隙率就越大 , 那在相同水灰 比和相 同减水 剂掺量时的浆体流动性就越差 , 水泥与外加剂适应 性 差 ; 泥 的颗 粒 分 布越 宽 , 匀性 系数 越小 时 , 水 均 情 况正 好相 反 , 水泥 与外 加剂 相容 性越好 。
针对存在 的问题 , 风扫煤磨 系统改造方案 的核 心是 以 M S D 高效煤磨动态选粉机更换现有粗粉分 离器 , 并对 系统 内的设 备进 行 了相应 改造 , 主要改 造 内容 如下 。
( )采 用 MD 一 5 磨 高 效 动 态 选 粉 机 替 代 1 S 80煤
料少 , 使得篦冷机冷却风将料床吹透 , 造成人煤磨热 风温度低 , 影响煤磨烘干效果和喂料量 。为此 , 当 适
加粉磨仓的长度 ; 采取措施防止研磨体进入烘干仓 , 保护烘干仓扬料板从 而提高烘干效率 ; 采用专 门设 计 的双层隔仓板 , 平衡两个粉磨仓的料位 ; 采用活化 衬板提高细磨仓粉磨效率 ; 改进研磨体级配 ; 更换现
有磨机卸料装置以提高出料能力和研磨体填充率 。
范围内, 不应让风温超过 9 ℃。 O 此外 , 在煤磨系统的调试过程中还 出现了磨头 煤粉 自 、 燃 选粉机回粉管道翻板阀锁风不严等问题 都得到了相应的处理。 一 () 3 参数制定 。经过一段时 间的调试 摸索 、 分
中图分类号 : Q126 T 7 .3
文献标 识码 : B
文章编号 :0 7 O 8 (0 1 0 — 3 O 10 一 3 9 2 1 )4 4 一 2
风 扫 煤 磨 系 统 改 造
于文财 , 张怀伟 , 杨延通( 南中 水 有限 鲁 联 泥 公司, 东 滕州2 51 山 7 3) 7
水滟工 程
—3 .— 4.


、 、 、

、 ,


析总 结 , 保证 煤磨 系统 安全 生产 的前 提下 , 订 在 制 厂 以 F操作参数 : 量 2 t + t ; 喂料 0/ 2/ 人磨压力一 0 a h h 30P _ 10P ; 口风 温 30 ± 0℃ ; 0 a人 2 2 出磨 压 力 280P ± 0 a I0 a 选粉机 转 速 7 0 mn 人 、 (P; ) 2 d i; 出袋 收尘 器压力 分 别为 3 0 P + 0 P 和 3 0 P ̄ O P ; 排 风机 转 50 a 10 a 60 a l0 a尾 速 9 0/i。按 此操 作控 制 , 统运 行 良好 , 9r n a r 系 喂料 量
低 了吨熟料 标 准煤耗 达 05 gt既节约 了能源 , .k/ , 减少 了排 放 , 改 善 了环 境 。此 外 , F M( 18 7 又 以 G M12 — 防 爆 型 煤 粉袋 收 尘 器代 替 原 电 收尘 , 外 排气 体 含 尘 使
浓度 ( 标况 ) 10 g 从 O m / 降至 3 m / m 0 g 。因此 , m 此次
在 2 h l / 左右 。 t
3 结 语
下降~ k / 即节 电 1%~ 5 4 Wh , t 0 l%。改后煤粉产量 的 提高 , 有效解决了 回转窑提产后煤粉用量 的瓶颈 问 题; 煤粉质量的提高 , 促进 了煤粉的充分燃烧 , 改善 了窑 、 炉工 况 , 利 于熟 料 质 量 的提 高 ; 有 而且 改后 降
放慢篦速 , 并将喷煤管位置向外拉一点 , 以提高煤粉 的燃烧 率 。调 整后 , 入磨 风温 很快 升高 , 目前 需 要开 冷 风 阀 才 能保 证 入 磨 温 度 在 30 2 ℃左 右 , 足 了生 满
2 0 r /20 l 60 m 2 0 f a i m粗粉分离器和 2 0 ml 80 i旋风 产 需要 。 l 收尘器 , 以提高分级效率 、 提高磨机产量 , 有效控制 () 2 系统旁路管道 的应用 。本煤磨系统设 置了 煤粉细度 (%~O , 1 1%)从而改善煤粉质量 , 稳定热工 旁路管道 , 通过旁路管道上的阀门控制 , 可以对进入 制度。 选粉机的含尘气体温度 、 浓度进行调整 。其控 制原 () 2 煤磨磨 内改造 。缩短烘干仓约 1 相应增 则是 : m, 应使运转时 出磨气体温度保持在 8 左右 的 5
可靠性差 ( 如粗粉分离器和旋风收尘器效率低 ) 电 , 收尘 器 收 尘 效果 较 差 , 成 环 境 污染 严 重 。为 了提 造 高煤磨 系统 的产质量 并降低 生产成本 , 我公 司于 20 年利用 窑系统改造 的机会 , 2 09 2 将 煤磨 系统进
行 了提产 节 能技术 改造 。 1 主 要 改造 方案及 新 工 艺特 点
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