150t+RH精炼终点钢水酸溶铝含量的控制

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1 600 oC、2×10~、15%和8 0.86一I.53 kg/t。
rain时,要控制终点钢水酸溶铝为0.02%~0.05%须在RH脱氧过程中控制加铝量
关键词150

RH精炼钢中酸溶铝含量控制计算模型
Control of Acid Soluble Aluminium Content in Molten Steel at End of 150 t RH Refining
第34卷第6期 ・4・2Fra Baidu bibliotek13年12月
特殊钢
SPECIAL STEEL
V01.34.No.6 Deeeml)er 2013
150 t
RH精炼终点钢水酸溶铝含量的控制
李双江1
胡志刚1
杨晓江2
张士宪3

杰1
(1河北钢铁技术研究总院,石家庄050000;2河北钢铁集团唐钢第一钢轧厂,唐山063016; 3河北工业职业技术学院材料工程系,石家庄050091) 摘要在参考80炉次SPHD、SPHE和IF钢生产数据的基础上,采用多元线性回归分析建立了用Al脱氧的 RH精炼终点钢水酸溶铝含量一[Als]的计算模型,分析了RH脱碳结束时钢水氧活度、脱氧加铝量和钢水净循环时 间对终点钢水酸溶铝含量的影响。结果表明,RH脱碳结束钢水氧活度、脱氧加铝量是影响终点钢水酸溶铝含量的 重要因素;当RH脱碳后钢水温度、氧活度、炉渣中FeO+MnO含量一(FeO+MnO)以及钢水的净循环时间分别在
RH精炼生产工艺
唐钢第一钢轧厂RH是150 t标准双工位真空 装置,采用RH.MFB的顶吹氧工艺技术。对于铝镇 静钢,RH脱碳结束后向真空槽内加入一定量的金 属铝进行脱氧合金化。唐钢RH—MFB工艺的供氧
强度一般控制在1
200~1 800
in3/h,吹氧脱碳和抽
万方数据
第6期
李双江等:150

RH精炼终点钢水酸溶铝含量的控制

rF
2102947 2102948 2303662 2203657 2203658 2303698 2303699
0.055 0.035 0.034 0.038 0.066 0.035 0.032 0.033 0.032
1 582 1 570 1 564 1 558 1 59l 1 537 1 547 1 553 1 543
564
1 60l l 560 l 598 1 592 l 593 l 537 1 571 1 6lO l 586 l 566 1 60l l 579 l 552 1 540 1 586 l 503 1 551 l 546 l 585 1 596 l 590 l 585 1 586 1 598 l 608 1 587
Abstract Based on referential production data of 80 beats of SPHD.SPHE and IF steel.a calculation model for acid soluble aluminium content in molten steel.i Als 1 at end of RH refining deoxidizing by Al iS established by using multiple linear regression analysis and the effect of activity of oxygen in liquid,adding aluminium for deoxidation and net circulation

・5-
表1部分150
Table 1
RH精炼炉次的生产数据
钢号
SPHF
Production data of partial 150 t RH refining heats
ao韧
钢号
炉号
2102868 2102869 2202718 2202736 2102923 2102870 2102871 2102944 2102945 2302679 2302680 2302682 2102949 2103173 2103174 2103901 2103902 2202738 2203362 2202737 2103910 2103911 2103912 2103913 2103916 2104580 2104616 2104617 2104618 2203363 2203364 2203365 2104619
adding aluminium amount in RH deoxidation process should be controlled in 0.86~1.53 kg/t. Material Index 150 t RH Refining,Acid Soluble Aluminium Content in liquid,Control,Calculation
炉渣的氧化性是RH真空精炼过程控制的重要 方面,一般炉渣中(FeO+MnO)的含量越大,终点钢 水溶解铝含量越低。唐钢RH精炼终点(FeO+ MnO)一般在15%以下,个别炉次偏高,可达20%。

究㈣。
本研究在参考炉次的基础上,采用多元线性回 归的数学方法,建立RH精炼终点钢水酸溶铝含量 的计算模型,并通过模型计算,找出影响RH终点钢
[Als]t
0.053 0.057 0.056 0.040 0.057 0.055 0.055 0.024 0.055 0.037 0.057 0.050 0.057 0.037 0.048 0.062 0.052 O.03l 0.05I 0.035 1 590 l 586 1 596 1 56l l 585 l 597 l 599 1
水中酸溶铝含量的工艺条件和技术要求。

RI-I终点钢水酸溶铝含量计算模型
通过对唐钢现场稳定生产某阶段连续的86炉
2.1计算模型的建立 次RH精炼生产数据进行整理,剔除明显异常值,选 取其中的80炉次实绩值应用于模型的开发,80炉 中部分炉次具体实绩值示于表1。 在参考炉次的基础上,研究采用多元线性回归 的分析方法,得出RH精炼终点钢水酸溶铝含量的 计算模型,见式(1):
147 147 96 257 158 134 185 142 141 126 154 9l 145 187 139 135 174 149 104 256 165 15l 149 96 87 106 129 140 115 95 230 182 202 220
9.3 8.1 8.5 1.5 4.1 8.3 9.0 3.2 8.2 4.4 8,1 8.1 8.0 3.8 3.1 9.9 8.2 5.2 8.I 4.7 4.1 3.2 8.3 3.3 4.2 4,5 3.3 8.4 8.1 6.3 5.0 4.9 8.2 6.2
Model
钢水中Al含量的波动是影响铝脱氧钢水连铸 可浇性和钢产品质量稳定性的重要因素。钢中酸溶 铝含量与铸坯的缺陷存在一定的关系…。许多科 研工作者也对钢中合理酸溶铝含量范围进行了研
真空时间分别控制在13 min和4 min以下,RH精
炼终点炉渣量基本控制在20 kg/t—Fe左右,不同钢 种和工况条件下有所差别。
mAi 1.172 0 1.638 3 1.515 8 1.0000 1.159 6 1.155 6 1.455 6 1.684 8 1.455 4 1.788 9 1.063 2 1.568 4
oo初
oo终 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

qpHI)2102867
Li
Shuangjian91,Hu
Zhigan91,Yang
Xiaojian92,Zhang
Shixian3 and Li Jiel
(1 Hebei Iron and Steel Technology Research Institute,Shijiazhuang 050000; 2 N01 Steel Rolling Mill,Tangshan Iron and Steel Co,Hebei Iron and Steel Group,Tangshan 063016; 3 Dept of Material Engineering,Hebei Institute of Vocational Technique,Shijiazhuang 050091)
mAI 1.602 2 1.641 3 1.521 7 1.252 6 1.652 2 1.565 2 1.778 9 0.877 8 1.568 4 1.053 2 1.677 8 1.304 3 1.655 6 1.287 2 1.076 1 1.655 6 1.631 6 1.164 8 1.433 3 1.64l 3 1.063 2 1.117 0
1.677 8 1.536 8 1.263 2 1.585 1
184 207 255 289 218 195 288 147 120
2 2 2 2 2 1 2 2 1
4.1 3.7 1.1 0.3 6.1 7.1 5.4 5.7 5.9
1.010 6 1.000 0 1.010 5 0.877 8 1.655 6 1.478 3 1.357 9 1.739 1 1.297 0 1.782 6 1.788 9
time of liquid at end of RH decarbonizing on end Als iS analyzed.Results show that the RH deearburization end activity of oxygen in liquid and adding aluminium amount for deoxidation are main factors to influenee the end Ats};as after RH decarburization the liquid temperature。activity of oxygen,FeO+Mn0 content in slag一(Fe0+Mn0)and liquid net eircu— Als lation time are respectively 1 600℃.2×10~.15%and 8min,in order to control the end O.02%一0.05%,the
1.印2

1.404 3 1.663 2 1.063 8 1.266 0 1.543 5 1.266 0 1.822 2 0.900 0
0.047
0.05 0.064 0.035
0.043
0.037 0.055 0.04l 0.035 0.034 0.032 O.062 0.056 O.058
1.64l
oo终 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l 2 3 2 2 2 2 3 2 2

炉号
2203659 2203660 2203661 2203662 2203663 2203664 2203665 2203785 2203788 2203789 2204290 2204291 2204295 2204296 2103905 2103907 2103908 2102946 2303658 2303659 2303661
153 299 132 94 145 132 95 165 147 192 108 164 155 367 140 174 177 118 169 195 41
4.3 6.7 8.1 5.6 5.0 4.5 9.1 8.1 3.7 8.2 5.6 4.4 8.2 4.2 8.3 3.3 3.2 8.1 3.2 8.2 3.5
[Als]t
0.035 0.036 0.053 0.03l 0.037 0.039 0.058 0.058 0.063 0.048 0.038 0.052 0.058 0.026 0.061 0.034 O.042 1 539 1 560 1 584 1 554 1 570 1 594 1 585 l 595 1 584 1 594 1 553 1 556 1 611 1 550 l 636 l 560 1 562 1 588 l 554 1 613 1 559
相关文档
最新文档